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        維美德191拖拉機動力輸出軸的國產(chǎn)化替代可行性研究

        2017-10-21 22:41:01王軍
        農(nóng)機使用與維修 2017年10期

        王軍

        摘要:針對維美德191拖拉機動力輸出軸頻繁斷裂的情況,為節(jié)約維修換件成本,進行國產(chǎn)化替代件的可行性研究工作。

        關鍵詞:輸出軸測繪;工裝夾具;替代件;材質;對比分析

        中圖分類號:S2328文獻標識碼:A

        doi:10.14031/j.cnki.njwx.2017.10.006

        0引言

        隨著我國綜合國力的大幅提升,國民經(jīng)濟得到顯著增強,國家對三農(nóng)方面的扶持力度也空前加大,進而持續(xù)推動了我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設進程的步伐,其中農(nóng)機作業(yè)型式的現(xiàn)代化建設具有最為直觀的體現(xiàn)。

        黑龍江是農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地多,農(nóng)機作業(yè)面積大、任務重,進口大馬力拖拉機的保有量十分巨大。從歐美進口的大馬力拖拉機的性價比較高,老百姓十分認可,唯一讓農(nóng)戶忌憚的是其日常維修、保養(yǎng)、換件成本太過昂貴,致使農(nóng)機戶的作業(yè)和使用成本提高很多,在影響農(nóng)戶收益的同時也限制了這些進口拖拉機的使用頻次。為加快推動我省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)進程,提高這些進口大馬力拖拉機的使用效能,對其常用易損配件進行國產(chǎn)化研究已十分必要。

        目前,這些進口大馬力拖拉機最常用的易損配件主要是保養(yǎng)用配件、動力輸出軸配件、傳動皮帶配件和旋轉軸承配件四個種類,且所有這些常用易損配件還未真正實現(xiàn)國產(chǎn)化替代,農(nóng)機用戶還是以原廠配件為主進行更換。

        為此,我單位專項課題組特針對芬蘭維美德191拖拉機的動力輸出軸進行了國產(chǎn)化替代方面的可行性研究,現(xiàn)就研究情況進行論述。

        1原件檢測分析結果

        11原件測繪圖

        動力輸出軸原件經(jīng)細致測繪后成圖,見圖1。

        1.2原件的檢測報告

        原件的檢測報告如下:

        (1)原廠件實物照片見圖2;

        (2)原件材質化學成分分析結果見圖3;

        (3)原件表面金相組織照片見圖4;

        (4)原件芯部金相組織照片見圖5;

        (5)原件檢測結果見圖6。

        2改進試件試驗情況

        21改進試件設計圖

        動力輸出軸試制樣件經(jīng)改進設計后成圖,見圖7。

        22扭斷試驗工裝夾具設計圖

        扭斷試驗用工裝夾具經(jīng)與濟南中創(chuàng)工業(yè)測試系統(tǒng)有限公司對接并嚴格按照芬蘭維美德191拖拉機動力輸出軸的實際使用情形進行設計,設計完成的工裝夾具圖紙如下:

        (1)動力輸出軸六鍵扭轉套設計后成圖,見圖8。

        (2)動力輸出軸通用扭轉連接套、軸向定位銷軸設計后成圖,分別見圖9、圖10。

        23試制樣件的選材

        試制樣件的材料選用高強度42CrMo合金結構鋼,選材與原件一致,其材質的化學成分與原件對比結果見表1。

        24試制樣件的加工工藝及熱處理工藝

        241試制樣件1

        動力輸出軸試制樣件1的加工工藝及熱處理工藝簡述如下:

        (1)原材料選用60~65 mm的高強度42CrMo合金結構鋼棒料進行粗車加工。

        (2)粗車加工后的軸體進行整體調質處理,淬火加熱時間為1.5 h,淬火溫度為850 ℃,之后進行油冷至230 ℃;再進行高溫回火處理,溫度為560 ℃,時間為25~3 h;高溫回火后,進行常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達到270~280 HBS。

        (3)精車加工,除軸體頭部的密牙花鍵部分外,其余全部加工成形,為便于樣件加工,頭部密牙花鍵部分改成方形,暫不影響試制和測試。

        (4)軸體機械加工完成后,六齒花鍵部分表面中頻淬火處理,淬火溫度為850 ℃,然后用常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達到53~57 HRC。

        (5)軸體進行人工48 h時效處理,溫度為200 ℃,去除表面應力。

        (6)試制的動力輸出軸樣件1加工完成。

        242試制樣件2

        動力輸出軸試制樣件2的加工工藝及熱處理工藝簡述如下:

        (1)原材料選用60~65 mm的高強度42CrMo合金結構鋼棒料進行粗車加工。

        (2)粗車加工后的軸體進行整體調質處理,淬火加熱時間為1.5 h,淬火溫度為850 ℃,之后進行油冷至230 ℃;再進行高溫回火處理,溫度為560 ℃,時間為2.5~3 h;高溫回火后,進行常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達到270~280 HBS。

        (3)精車加工,除軸體頭部的密牙花鍵部分外,其余全部加工成形,為便于樣件加工,頭部密牙花鍵部分改成方形,暫不影響試制和測試。

        (4)軸體機械加工完成后,整體淬火處理,淬火時間1.5 h,淬火溫度為850 ℃,然后用常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達到53~57 HRC。

        (5)軸體進行人工48 h時效處理,溫度為200 ℃,去除表面應力。

        (6)試制的動力輸出軸樣件2加工完成。

        3試制樣件與原件對比結果

        (1)動力輸出軸試制樣件與原件的表面硬度及淬硬層深度對比情況見表2。

        (2)動力輸出軸試制樣件與原件的扭斷抗力對比試驗報告情況見表3。

        4初步結論

        (1)在完成的抗扭測試條件下,試制樣件1不能滿足設計要求。

        (2)在完成的抗扭測試條件下,試制樣件2能滿足設計要求,即試制樣件2的選材、加工工藝、熱處理工藝可滿足設計替代要求,但還需進一步完善,使之與原件的抗扭力矩最為接近為佳。

        5下一步深入方案說明

        (1)以動力輸出軸試制樣件2為準,再加工2批樣件。

        (2)精細調整最后一步的熱處理工藝,使樣件的抗扭強度與原件基本接近,偏差爭取控制在±3%以內(nèi)。

        (3)達標后的樣件與原件進行疲勞強度對比測試,為最終國產(chǎn)化替代方案的可行性提供理論依據(jù)。

        (4)盡快實現(xiàn)該規(guī)格動力輸出軸的國產(chǎn)化替代可行性技術方案。

        綜上所述,該動力輸出軸在能有效形成成熟的加工工藝及熱處理工藝,且在疲勞強度滿足設計及使用要求的前提下,完全可以實現(xiàn)國產(chǎn)化替代生產(chǎn)。國產(chǎn)化生產(chǎn)后該易損件的供貨期及時,價格下降很多,能有效保障該型進口拖拉機的作業(yè)效能和換件費用,社會效益和經(jīng)濟效益十分顯著。endprint

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