(湖南華菱煤焦化有限公司 , 湖南 湘潭 411101)
剩余氨水在焦化鼓冷系統(tǒng)中的使用
王先平
(湖南華菱煤焦化有限公司,湖南湘潭411101)
介紹了湖南華菱煤焦化有限公司化產(chǎn)回收系統(tǒng)的鼓冷系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題,對(duì)其造成的原因進(jìn)行了全面分析,并提出了將剩余氨水引入初冷系統(tǒng)綜合利用的解決方法,取得了較好的運(yùn)行效果。
鼓冷系統(tǒng) ; 使用 ; 剩余氨水
由配合煤中的9%~12%的水分以及煉焦過(guò)程配合煤中的氫與氧在高溫下產(chǎn)生的化合水(占2%~4%)組成,這兩部分水在煉焦過(guò)程中變成水蒸氣隨荒煤氣一起逸出,經(jīng)冷凝后,與氨氣形成氨水。除補(bǔ)充循環(huán)氨水噴灑焦?fàn)t橋管一部分損失外,其余部分為剩余氨水。剩余氨水需進(jìn)行生化處理,其特性見(jiàn)表1。剩余氨水產(chǎn)生于煉焦過(guò)程,分離于煤氣凈化系統(tǒng)中的鼓冷工序系統(tǒng)。鼓冷系統(tǒng)的焦油氨水分離缸將煤焦油與循環(huán)氨水分離,循環(huán)氨水多余部分滿流至剩余氨水系統(tǒng)。 目前剩余氨水經(jīng)過(guò)除油,送至蒸氨脫除氨氮,生化處置達(dá)標(biāo)合格后排至企業(yè)中水系統(tǒng),在煤氣凈化車間的鼓冷系統(tǒng)運(yùn)用較少。但由于剩余氨水產(chǎn)生于煉焦過(guò)程,分離于鼓冷系統(tǒng),不能在鼓冷系統(tǒng)綜合利用。利用其余熱及相似相容原理,將其用于鼓冷系統(tǒng)的煤氣管道及煤氣初冷器的清掃,鼓冷系統(tǒng)的工藝管道和水封的清掃與伴熱。本文介紹了氨水在煤氣凈化系統(tǒng)中鼓冷工序的利用及使用實(shí)踐情況。
表1 剩余氨水參數(shù)
湖南華菱煤焦化有限公司焦?fàn)t煤氣凈化系統(tǒng)是與產(chǎn)焦240萬(wàn)t/a焦炭生產(chǎn)能力配套,設(shè)計(jì)焦?fàn)t煤氣處理量為120 000 m3/h,煤氣初冷系統(tǒng)采用5臺(tái)橫管初冷器,4開(kāi)1備,F(xiàn)=4 600 m2。
將煤氣從82~84 ℃冷卻到21~24 ℃。煤氣經(jīng)過(guò)初冷器后進(jìn)入電捕焦油,由鼓風(fēng)機(jī)送到脫硫工序。初冷系統(tǒng)初冷器上段冷凝液進(jìn)入上段冷凝液槽,用上段冷凝液泵送到初冷器上段循環(huán)噴灑,多余部分送入焦油氨水分離槽。初冷器下段冷凝液經(jīng)水封槽進(jìn)入下段冷凝液槽,再經(jīng)下段冷凝液泵送入初冷器下段循環(huán)噴灑,多余部分經(jīng)冷凝液槽上部聯(lián)通管流入上段冷凝液槽。為保證初冷器的冷卻效果,在其頂部用熱循環(huán)氨水不定期沖洗,以清除管壁上的焦油、萘等雜質(zhì),如圖1所示。由于焦化工藝特點(diǎn),焦?fàn)t煤氣內(nèi)含有一定量煤粉、萘、焦油雜質(zhì)沉積在初冷器管壁上,運(yùn)行2個(gè)月左右后,使初冷器阻力上升,必須定期倒換并逐臺(tái)退出,將其內(nèi)部雜質(zhì)清掃干凈。同時(shí)煤氣道內(nèi)也因運(yùn)行一段時(shí)間,積渣嚴(yán)重,必須清掃。目前大部分焦化廠均采用蒸汽進(jìn)行清掃,方式為自初冷器底部用蒸汽清掃至放散管有大量蒸汽冒出20 min左右。煤氣管道及其它工藝介質(zhì)管道的清掃也采用蒸汽直接清掃。
①由于蒸汽熱能較大,所以設(shè)計(jì)初冷器清掃全部用蒸汽清掃,但時(shí)間較長(zhǎng)約8 h,初冷器熱脹冷縮損傷較大,清掃排出的尾汽有害,如果長(zhǎng)時(shí)間排放于大氣中,對(duì)環(huán)境不利。②蒸汽清掃過(guò)程較為復(fù)雜,先關(guān)煤氣閥門,打開(kāi)放水管排空所有水,再開(kāi)蒸汽進(jìn)行清掃,過(guò)程復(fù)雜,而且蒸汽浪費(fèi)較大,初冷器管程內(nèi)的冷卻水必須全部排空,有利于減少蒸汽清掃時(shí)間。③初冷系統(tǒng)煤氣管道煤粉、萘、焦油均通過(guò)蒸汽清掃,清掃過(guò)程流動(dòng)性不好,只能將蒸汽接觸到萘、油熔化。清掃過(guò)程廢水較多。水封等用蒸汽清掃,增加蒸氨廢水量。④伴熱管利用蒸汽使冷凝液水溫高、廢水量增加較大等。⑤初冷器出口煤氣溫度高,運(yùn)行不穩(wěn)定。煤氣挾帶焦油量大。對(duì)后面工序影響較大。
①目前華菱煤焦化公司有剩余氨水泵3臺(tái),2開(kāi)1備,Q=75 m3/h,H=53 m,將3臺(tái)剩余氨水泵中3#出口接分支至原來(lái)的初冷器噴灑管主管上,配管至蒸汽清掃噴淋管閥門處,保留原有噴淋管的蒸汽清掃管等??梢噪S阻力上升及雜質(zhì)黏附情況進(jìn)行分段清掃,蒸汽清掃是自下而上清掃,剩余氨水清掃是分段自上而下清掃。減少?gòu)牡撞壳鍜咧另敳?,放散管冒大汽后才清掃完畢的缺陷。改進(jìn)前初冷器系統(tǒng)工藝流程圖見(jiàn)圖1。改進(jìn)后初冷器系統(tǒng)工藝流程圖見(jiàn)圖2。②規(guī)范并簡(jiǎn)化清掃操作流程。只將進(jìn)出口煤氣閥門關(guān)閉,關(guān)閉管程的冷卻水,并不需要放空,稍開(kāi)放散管,用剩余氨水直接分段噴灑清洗。利用剩余氨水的噴灑及熱量將萘、油熔化并沖洗下來(lái)。簡(jiǎn)化清掃工藝,優(yōu)化清掃操作,減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度。③剩余氨水清掃由于直接沖洗與熔化,所以時(shí)間較短,而且清掃過(guò)程不受其它外界影響,蒸汽則由外單位供給,受外部影響較大。蒸汽壓力低時(shí)不能進(jìn)行清掃。
1.初冷器 2.下段水封槽 3.上段水封槽 4.下段冷凝液槽 5.上段冷凝液槽 6.下段冷凝液泵 7.上段冷凝液循環(huán)泵 8電捕焦油器 9煤氣鼓風(fēng)機(jī)
1.初冷器 2.下段水封槽 3.上段水封槽 4.下段冷凝液槽 5.上段冷凝液槽 6.下段冷凝液泵 7.上段冷凝液循環(huán)泵 8剩余氨水泵 9電捕焦油器 10.煤氣鼓風(fēng)機(jī)
①負(fù)壓區(qū)焦?fàn)t煤氣管道因吸力較大,大量經(jīng)初冷器未去除干凈的萘、油霧沉積在負(fù)壓區(qū)煤氣主管上造成堵塞,國(guó)內(nèi)有多家焦化廠因負(fù)壓區(qū)煤氣管道均堵塞2/3的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響煤氣鼓風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。②通過(guò)帶壓開(kāi)孔技術(shù),將堵塞位置接上剩余氨水,用剩余氨水直接沖洗煤氣主管,因剩余氨水的熱量及良好的流動(dòng)性,洗萘洗油效果良好,所以能較好地將堵塞物清除,排出管道外。
鼓冷區(qū)域焦?fàn)t煤氣設(shè)備排液裝置(俗稱含油量多的為油封,含氨水量多的為水封)較多,如鼓風(fēng)機(jī)、電捕焦油器、初冷器、煤氣主管均設(shè)有排液器,排液氣管內(nèi)有剩余氨水且溫度在72~75 ℃,由于沉積在排液器中的萘的結(jié)晶點(diǎn)比純萘要低,約74 ℃,正好利用剩余氨水代替蒸汽,可利于熔化其中的萘,對(duì)積油進(jìn)行加熱,保持其流動(dòng)性,能將沉積在排液器內(nèi)的積油積萘去除。
初冷器上下段冷凝液排出管因溫度較低,易積萘堵塞,特別是冬天更易堵塞,所以需要用蒸汽伴熱或直接加入蒸汽加熱,易使內(nèi)部積渣瀝青化。由于剩余氨水溫度為72~75 ℃,而萘與油的熔化點(diǎn)也為72~75 ℃,所以利用剩余氨水伴熱比蒸汽伴熱穩(wěn)定,不會(huì)出現(xiàn)因蒸汽溫度高而使油過(guò)熱化變?yōu)闉r青而無(wú)法排出現(xiàn)象。華菱煤焦化公司將原來(lái)的直接加熱汽及伴熱汽全部改為剩余氨水。
由于自吸泵及其它自制的泵吸水筒,在啟泵前必須將自吸泵與吸水筒內(nèi)灌滿清水,將剩余氨水直接灌至泵體內(nèi)來(lái)驅(qū)趕氣體,減少有害廢水的量。
用于清掃焦油三相離心機(jī)、焦油三相離心機(jī)屬于分離焦油渣、氨水、焦油的設(shè)備,因運(yùn)行超過(guò)1 d就必須進(jìn)行清掃。如果用蒸汽清掃,有些角落清掃不到,造成局部堵塞。改為用剩余氨水進(jìn)行沖洗后,不增加廢水量,而且流動(dòng)性很好。很易把焦油渣及內(nèi)部堵塞物清除掉。
①用于初冷器清掃后,減少了用于進(jìn)行蒸汽清掃的蒸汽用量,每年節(jié)約蒸汽約24 t,也減少了廢水產(chǎn)生量24 t。同時(shí)清掃操作簡(jiǎn)單,減少因蒸汽清掃的熱脹冷縮變形損傷。在用蒸汽清掃初冷器過(guò)程中,蒸汽自底部向上清掃,為了減少清掃時(shí)間,必須將初冷器管程內(nèi)的水全部放掉,而且初冷器底部溫度達(dá)到100 ℃以上,才能達(dá)到放散管冒出蒸汽。通常排管程內(nèi)冷卻水時(shí)間為1 h,清掃時(shí)間8 h。并且大量清掃出的有害氣體全部進(jìn)入大氣,污染環(huán)境。通過(guò)用剩余氨水清掃,只要求關(guān)閉進(jìn)出口閥門,少量開(kāi)放用管,分段實(shí)施清掃,清掃過(guò)程中的剩余氨水又通過(guò)新增加的管道直接進(jìn)入焦油氨水分離,不會(huì)影響到其它初冷器正常運(yùn)行。因?yàn)榍鍜呤S喟彼?,可循環(huán)使用,所以不會(huì)增加廢水量,設(shè)備不會(huì)有較大溫升。用于其它工藝管道堵塞,也不會(huì)出現(xiàn)因蒸汽清掃造成對(duì)管道的沖擊現(xiàn)象。②初冷器及各種工藝管道清掃可以隨時(shí)進(jìn)行,不受外部因素的影響。而且可以減少伴熱清掃蒸汽、其它工藝管道清掃蒸汽為3 456 t/a。由于鼓冷用于清掃的蒸汽全部變?yōu)閺U水,當(dāng)用剩余氨水時(shí)可以減少送至蒸氨與生化處理的廢水量。③由于鼓冷工序的穩(wěn)定,初冷器運(yùn)行較為穩(wěn)定,使煤氣溫度穩(wěn)定在21~23 ℃,從而壓縮了煤氣體積,減少了煤氣鼓風(fēng)機(jī)的輸送量,能夠很好地通過(guò)初冷器去除煤氣中萘與焦油霧。增加焦油回收率,也使得后序工藝參數(shù)得到優(yōu)化。④使用前后工藝參數(shù)與故障情況對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 剩余氨水使用前后工藝參數(shù)與故障情況對(duì)比表
通過(guò)表2可以看出,使用剩余氨水后,鼓冷系統(tǒng)煤氣阻力明顯降低,故障也基本消除了。
剩余氨水由于特殊的性質(zhì)及其專有屬性,能在煤氣凈化車間鼓冷工序得到較廣泛的應(yīng)用,特別是在初冷器清掃上代替蒸汽清掃,能起到節(jié)能、環(huán)保的作用。通過(guò)剩余氨水在鼓冷工序的使用,能夠更好地穩(wěn)定工藝運(yùn)行過(guò)程,解決工藝過(guò)程中的堵塞事故,減少操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,降低蒸汽清掃、伴熱過(guò)程中的熱脹冷縮,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。剩余氨水分離過(guò)程在鼓冷工序中能很方便地使用,改造過(guò)程不需要太多投入,而且不受蒸汽壓力波動(dòng)等影響。
TQ051.5
B
1003-3467(2017)08-0050-03
2017-05-07
王先平(1974-),男,高級(jí)工程師,從事焦?fàn)t煤氣凈化工藝過(guò)程研究工作,電話:13975268535,E-mail:1223695193@qq.com。