王 琪 高曉麗 張俊粉
(河鋼集團承鋼公司)
低鈦高爐渣用于LF精煉渣的試驗研究
王 琪 高曉麗 張俊粉
(河鋼集團承鋼公司)
“低鈦高爐渣用于LF精煉渣的試驗研究” 一文針對低鈦高爐渣作為LF精煉渣球的主要原料,分別與鋼包渣、連鑄澆余渣作為造渣料進行對比試驗研究。結果表明:在冶煉HRB400E 螺紋鋼過程中,LF 精煉渣球可以將鋼中的S 含量控制在要求范圍之內,脫硫率控制在10%~41.5%之間,其脫硫率與折渣和包渣冶煉HRB400E 冶金效果相當,為含鈦高爐渣綜合利用找到一條出路。
低鈦高爐渣 LF精煉渣 脫硫率 渣樣成分
AbstractThe Ti-lean blast furnace slag was employed as the main component of the LF refining slag balls, additionally, the ladle slag and continuous casting slag were selected for comparison. The results show that, the sulfur content could be tuned in an appropriate range during the refining process of screw thread steel (HRB400E), LF refining slag balls of S content in steel can be controlled in the range of requirements, the desulfurization rate is controlled between 10% ~ 41.5%, the desulfurization rate is comparable to that of HRB400E metallurgical effects smelted by discount slag and slag smelting,for the comprehensive utilization of blast furnace slag containing titanium to find a way out.
KEYWORDSTi-lean furnace slag LF refining slag desulfurization rate slag composition
含鈦高爐渣是高爐冶煉釩鈦磁鐵礦產生的副產品,其生產現狀及存在的問題有以下三點:(1)產量巨大,難以消納;(2)污染環(huán)境;(3)綜合利用水平低[1-2]。因此,針對含鈦高爐渣生產現狀及存在的問題,應該尋求新的突破,建立含鈦高爐渣資源的無害化處理和資源化綜合利用已迫在眉睫。在鋼鐵產能過剩、環(huán)保要求高的當前,作為含鈦高爐渣的生產企業(yè)能夠充分利用這一資源,將會為企業(yè)帶來新的活力和效益增長點[3-4]。
本研究半工業(yè)化實驗對低硫低鈦高爐渣配制LF 精煉渣及工業(yè)實驗等進行系統的研究[5-6]。采用本研究工藝, LF精煉渣料消耗成本有所降低,環(huán)境和經濟效益顯著,為低鈦高爐渣資源化綜合利用探索出一條節(jié)能、環(huán)保、高效的新途徑[7]。
本研究的主要原料為河鋼承鋼所產低鈦高爐渣,將低鈦高爐渣中S元素進行脫除后,使用95%的低鈦高爐渣和5%的粘結劑進行造球,制得LF 精煉渣球,其主要成分見表1。試驗共生產LF 精煉渣球3.8 t,所制備LF 精煉渣球現場照片和尺寸如圖1所示。
LF 精煉渣球呈扁圓形體,球體最長直徑為5 mm ~5.5 mm。經抗壓檢測球體強度均≥700 N,球體水分均≤1.0%,均滿足LF 精煉爐物料入爐要求。本次試驗鋼種為HRB400E,其國標化學成分見表2。
表1 LF精煉渣球主要成分
備注:1. CaO/ SiO2=1.21;2.(CaO+ MgO)/(SiO2+ Al2O3)=1.08。
表2 HRB400E螺紋鋼國際化學成分
(a) LF精煉渣現場
(b) 球體尺寸
本研究設計三種實驗方案,分別對LF精煉渣球、連鑄澆余渣折渣和鋼包渣進行實驗,共13爐次,其加料方案見表3。其中小?;覕祿寻t前出鋼時加入的重量,脫氧劑為鋁鈣粉,其正常加入量為 20 kg/爐~30 kg/爐。
其中1~8號為LF精煉渣球實驗爐次,9~10號為折渣實驗爐次,11~13號為包渣實驗爐次。為了對比三種實驗方案的脫硫率及冶煉效果分別取鋼水初始樣、前樣和后樣,LF 精煉渣前樣和終點樣進行分析。
2.1 LF 精煉渣球對鋼水成分的影響
2.1.1 LF 精煉渣對脫硫率的影響
三種不同LF 造渣工藝對鋼液中[S]含量的變化情況和三種實驗方案對脫硫率的影響分別如圖2 、圖3 所示。
表3 加料方案
圖2鋼液中[S]含量的變化
圖3不同造渣料對脫硫率的影響
從圖2、3可以看出,LF 精煉渣實驗脫硫率在10.0%~41.2%之間,其中第4爐次脫硫率為10%,產生這種現象的原因主要有是由于轉爐出鋼時下渣,爐渣氧化性較強,造成脫硫率較低。此外第3、5、6和7爐次脫硫率在25%左右,脫硫率基本略低,產生這種現象的主要原因是由于鋼液中的初始[S]含量較低,爐渣與鋼液的硫分配比較低,致使脫硫率較低,但是在鋼液初始[S]含量較低的情況下LF 精煉渣仍具有較好的脫硫能力。連鑄澆余渣折渣爐次的脫硫率變化較大,脫硫效果波動大,并且在初始[S]含量較低的情況下,折渣爐次的脫硫效果非常差。鋼包渣實驗的脫硫率在22.0%~45.3%之間,其中第11爐次的脫硫率為22.0%,且初始[S]含量較高,為0.041%,均高于第5和第7爐次的初始[S]含量,不是受到硫分配比的影響,致使脫硫率較低,表明采用鋼包渣實驗爐次操作與300 kg ~400 kg 小?;?600 kg 高爐渣的脫硫效果相同。第12、13爐次脫硫率較高,分別為45.3%和43.6%,在造渣物料加入量相同的情況產生這樣的效果的原因有兩點:1)初始[S]含量較高,硫分配比較高;2)第12、13爐次的脫氧劑加入量較高,分別為60 kg/爐和50 kg/爐,為正常加入量的2~3 倍,致使脫硫率較高。實驗對比表明,LF 精煉渣球可以取得與包渣相同的脫硫效果,并且在初始[S]含量較低的情況下優(yōu)于折渣的脫硫效果。
2.1.2 LF 精煉渣對鋼水[Ti]含量及增[Ti]量的影響
三種實驗方案對鋼水[Ti]含量的影響如圖4 所示。
圖4鋼液中[Ti]含量的變化
從圖4 可以看出,LF 精煉渣球爐次鋼水[Ti]含量均略高于折渣和包渣實驗爐次,其中LF 精煉渣球鋼水平均[Ti]含量為24.9×10-6,折渣和包渣爐次的平均[Ti]含量為20.0×10-6和16×10-6。產生這樣的原因可能有兩點:1)實驗爐次的初始[Ti]含量原本較高;2)由于LF 精煉渣球的主要原料為低鈦高爐渣,產生還原反應致使產生增鈦現象。因此,對三種實驗方案對鋼水的增[Ti]量進行研究,三種實驗方案對鋼水增[Ti]量的影響如圖5 所示。
圖5不同造渣料對增[Ti]量的影響
從圖5 可以看出,LF 精煉渣球爐次的平均增[Ti]量為10.3×10-6,折渣和包渣實驗爐次分別為7.5×10-6和7.0×10-6,三種實驗方案的增[Ti]量相差較小。表明LF 精煉渣球實驗可能會致使鋼液產生增[Ti]現象,但是影響非常小,可忽略不計。
2.1.3 LF精煉渣對鋼水回磷量的影響
三種實驗方案對鋼水回磷量的影響如圖6所示。
從圖6可以看出,三種實驗方案均存在沒有回磷或稍有回磷的現象,但是影響較小,回磷量在0.001%~0.002%之間,因此,采用 LF 精煉渣球冶煉 HRB400E 不會產生[P]含量超標的現象。
圖6不同造渣料對回磷量的影響
2.1.4 LF 精煉渣對鋼水[Al]含量的影響
三種實驗方案對鋼液中[Al]含量的影響如圖7所示。由于HRB400E在連鑄過程可能會產生保護澆鑄不利的情況,產生絮流現象,其中對于鋼中[Al]的控制較為關鍵,因此本實驗對鋼中終點[Al]含量進行了關注。
圖7鋼液中[Al]含量
從圖7可以看出,三種實驗方案中鋼水終點[Al]含量相差較小,基本在 30×10-6~49×10-6之間,三者相差非常小,因此采用 LF 精煉渣球冶煉 HRB400E 不會對連鑄絮流造成影響。
2.2 LF精煉渣球對精煉渣料成本的影響
冶煉 HRB400E 螺紋鋼主要原料為小?;?、改質劑、鋼包渣和 LF 精煉渣球,綜合來看,目前承鋼冶煉 HRB400E 鋼種,主要采用成本較低折澆余渣和鋼包渣冶煉方式,由于受場地的限制,目前折渣率在 40%~50%之間,剩余部分主要采用鋼包渣冶煉的方式。經核算對比折渣成本最低,鋼包渣成本較高,LF精煉渣球爐次物料成本比包渣爐次成本降低100 元/爐左右。通過上述分析,使用低硫低鈦高爐渣制備的LF精煉渣球冶煉HRB400E螺紋鋼,不僅可以取得較好的冶煉效果并且使生產成本有所降低。
1) 采用低硫低鈦高爐渣所制備的LF精煉渣球,應用于冶煉 HRB400E 螺紋鋼,可以將螺紋鋼中的S含量控制在國標范圍之內,并且在鋼液初始 S 含量較低的情況下,脫硫率控制在10%~41.5%之間,其脫硫率與現工藝(澆余渣折渣和鋼包渣)冶煉 HRB400E 冶金效果相當,成材質量全部合格,表明采用低硫低鈦高爐渣制備LF精煉渣球并用于冶煉HRB400E螺紋鋼是可行的。
2) 采用低硫低鈦高爐渣制備LF精煉渣球用于LF精煉渣,不僅可以取得較好的冶煉效果,而且可以降低成本,具有可觀的經濟效益。
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EXPERIMENTALSTUDYONTHEAPPLICATIONOFTITANIUM-LEANBLASTFURNACESLAGINTHELFREFININGPROCESS
Wang Qi Gao Xiaoli Zhang Junfen
(Chengde Iron Steel Company, Hesteel Group)
2017—4—30