王珊珊,費(fèi)民,陸佳銘
再熱器噴水調(diào)節(jié)閥迷宮片流場(chǎng)數(shù)值研究
王珊珊,費(fèi)民,陸佳銘
(中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司,上海201316)
以再熱器噴水調(diào)節(jié)閥為研究對(duì)象,采用UG三維軟件對(duì)五種迷宮片相互錯(cuò)疊組成的芯包建立三維流道模型,通過ANSYS12.0-ICEM與Fluent對(duì)不同開度工況進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果表明:閥門流通能力Cv計(jì)算值與試驗(yàn)值對(duì)比誤差在5%以內(nèi),迷宮片VI中局部流速達(dá)76.8 m/s,最可能造成閥門沖刷失效的區(qū)域在迷宮片VI中。
調(diào)節(jié)閥;迷宮片;流場(chǎng)分析;數(shù)值模擬
再熱器噴水調(diào)節(jié)閥采用給水泵中間抽頭的給水作為介質(zhì),用來控制加熱器、再熱器和過熱器的溫度,防止過熱器和再熱器溫度太高。工況要求方面,噴水閥壓力高,調(diào)節(jié)精度要求高,密封要求嚴(yán);閥門運(yùn)行方面,閥門要求調(diào)節(jié)性能特別好,能完全精確控制噴水流量,從而控制鍋爐的溫度。同時(shí)閥門要求關(guān)閉性能特別好,防止泄漏,否則鍋爐溫度會(huì)下降,浪費(fèi)能源,增加發(fā)電的煤耗量。
迷宮式系列調(diào)節(jié)閥門的抗汽蝕設(shè)計(jì)是利用迷宮式芯包多級(jí)降壓的原理,通過強(qiáng)制介質(zhì)流經(jīng)一系列的直角彎道使流速得到完全的控制,達(dá)到逐級(jí)降壓的目的。無論壓降大小,這些彎道的阻力使得介質(zhì)流速流出芯包的速度受到限制。經(jīng)過多級(jí)降壓,使介質(zhì)的壓力始終維持在介質(zhì)的汽化壓力之上,從而避免了汽蝕現(xiàn)象,消除了不安全因素[1-3]。本文通過對(duì)再熱器噴水調(diào)節(jié)閥在不同開度工況流場(chǎng)模擬計(jì)算,以研究發(fā)現(xiàn)最容易發(fā)生汽蝕的閥門開度以及迷宮片形式,為后期改進(jìn)迷宮片結(jié)構(gòu)形式指明研究方向。
1.1 芯包結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
再熱器噴水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中閥芯采用不平衡式,閥座、閥蓋和閥體之間的采用不銹鋼石墨纏繞墊密封,閥桿和閥蓋之間采用石墨盤根密封,給水流向?yàn)樯线M(jìn)下出,采用迷宮式芯包。
為滿足其調(diào)節(jié)性能,芯包由20片迷宮片組成,分為5種迷宮片,根據(jù)修正等百分比流量特性,迷宮片流量從小到大排列,芯包示意圖如圖2所示,迷宮片結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。
圖1 再熱器噴水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖
圖2 迷宮式芯包示意圖
表1 迷宮片結(jié)構(gòu)參數(shù)
1.2 物理模型與網(wǎng)格
使用UG建立三維幾何模型,如圖3所示,閥門流道分為三部分:進(jìn)口段、芯包和出口段,其中芯包部分分別對(duì)五種迷宮片建立三維機(jī)械模型和流道模型,各迷宮片相互錯(cuò)疊組成芯包,如圖4所示。
圖3 再熱器噴水調(diào)節(jié)閥三維模型
圖4 迷宮片三維裝配模型
使用ANSYS12.0-ICEM軟件對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格和結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格的混合網(wǎng)格,最小網(wǎng)格質(zhì)量為0.35高計(jì)算精度,并節(jié)省了計(jì)算時(shí)間[4]。其中,進(jìn)口段采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,最小網(wǎng)格質(zhì)量0.35,芯包和出口端采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,芯包部分最小網(wǎng)格質(zhì)量0.85,出口端最小網(wǎng)格質(zhì)量0.6,以VI型迷宮片網(wǎng)格為例,如圖5所示。
圖5 VI型迷宮片網(wǎng)格劃分
2.1 計(jì)算方法與邊界條件
使用ANSYS12.0-Fluent作為流場(chǎng)模擬分析軟件,在重力環(huán)境下,采用湍流k-e模型[5],出口條件采用壓力出口,進(jìn)口條件為壓力進(jìn)口,根據(jù)不同閥門開度計(jì)算得出質(zhì)量流量和閥門流通能力CV值,即
其中,Kv為流量系數(shù),qv為體積流量(m3/h),△p為閥門壓力損失(MPa),ρ為流體密度(kg/m3).
閥前流體狀態(tài)為表2所示。
表2 流體介質(zhì)物理狀態(tài)
2.2 迷宮片內(nèi)部流動(dòng)特性
分別對(duì)開度為30%、65%、100%的3種工況進(jìn)行模擬。以65%開度為例,進(jìn)口壓力取12.5 MPa,出口壓力取7 MPa,壓差5.5 MPa,計(jì)算得出質(zhì)量流量為57.8 t/h,采用y=0截面分析閥門內(nèi)部流場(chǎng),其總壓圖如圖6所示。以各迷宮片橫截面分析流體在迷宮片中的流動(dòng),部分截面的總壓圖和速度圖如圖7與圖8所示。
圖6 y=0截面閥門內(nèi)部流場(chǎng)總壓圖
(續(xù)上圖)
圖7 部分迷宮片截面壓力圖
圖8 部分迷宮片截面速度與壓力圖
計(jì)算結(jié)果表明,閥門壓降主要產(chǎn)生在芯包區(qū)域,進(jìn)口段和出口段的壓降很小,相對(duì)于芯包壓降可忽略,最高流速產(chǎn)生在芯包最上層的迷宮盤VI中,局部流速達(dá)76.8 m/s,考慮閥門安全因素考慮,可能造成閥門沖刷失效,各層盤片中的最高流速均產(chǎn)生在流道出口處,流體流出迷宮片后在閥體內(nèi)產(chǎn)生較大漩渦,使閥體內(nèi)部總壓最低。
2.3 數(shù)值分析與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
表3為該再熱器噴水調(diào)節(jié)閥試驗(yàn)數(shù)據(jù),表4為本文計(jì)算所得數(shù)據(jù)。通過本文式(1)與式(2)計(jì)算閥門流動(dòng)能力Cv值。結(jié)果表明,再熱器噴水調(diào)節(jié)閥出口質(zhì)量流量與流動(dòng)能力Cv值的計(jì)算數(shù)據(jù)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)最大誤差均在5%以內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求。
表3 設(shè)計(jì)工況下再熱器噴水調(diào)節(jié)閥試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4 設(shè)計(jì)工況再熱器噴水調(diào)節(jié)閥模擬數(shù)據(jù)
(1)本文分別建立閥門開度為30%、65%、100%的整體場(chǎng)模型,完成不同工況,不同邊界條件的閥門整體模擬,得出閥門流場(chǎng)分布。計(jì)算閥門出口質(zhì)量流量與流動(dòng)能力Cv值,并與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,誤差在5%以內(nèi)。
(2)閥門壓降主要產(chǎn)生在芯包區(qū)域,進(jìn)口段和出口段的壓降很小,相對(duì)于芯包壓降可忽略。各層盤片中的最高流速均產(chǎn)生在流道出口處,流體流出迷宮片后在閥體內(nèi)產(chǎn)生較大漩渦,使閥體內(nèi)部總壓最低。
(3)不同閥門開度最高流速產(chǎn)生在65%開度芯包最上層的迷宮盤VI中,局部流速達(dá)76.8 m/s,因此,最可能造成閥門沖刷失效的區(qū)域在迷宮盤VI中,也為后期改進(jìn)迷宮片結(jié)構(gòu)形式指明研究方向。
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Numerical Study on Flow Field of Labyrinth Plate of Reheater Water Jet Control Valve
WANG Shan-shan,F(xiàn)EI min,LU Jia-ming
(China Power Construction Group Shanghai Energy Equipment Co.,Ltd.,Shanghai 201316,China)
The reheater spray valve as the research object,establishing three-dimensional channel model using UG 3D software on five mutually staggered maze piece composed of a core is simulated by ANSYS12.0-ICEM and Fluent in different opening conditions shows that the valve flow capacity Cv calculation value and experimental value of error is less than 5%VI,a maze of local flow rate is 76.8m/s,the most likely cause of the failure of valve scour area in the maze of VI.
regulating valve;labyrinth;flow field analysis;numerical simulation
TK05
A
1672-545X(2017)07-0038-03
2017-04-04
王珊珊(1983-),女,陜西西安人,碩士,工程師,研究方向:流體機(jī)械。