張偉雄
(陜西北元集團,陜西 榆林 719000)
汽輪機軸封系統(tǒng)對機組真空的影響及防范對策
張偉雄
(陜西北元集團,陜西 榆林 719000)
對在役高壓機組真空嚴(yán)密性較差現(xiàn)象進行了實踐調(diào)研分析,得出軸封系統(tǒng)泄漏是造成機組真空嚴(yán)密性較差的主要原因;同時對現(xiàn)場系統(tǒng)進行試驗調(diào)整,得出了保障機組真空的運行調(diào)整方式,但為了確保潤滑油水分在合格范圍內(nèi),必須對軸端汽封改造為布蘭登式可調(diào)汽封。調(diào)研結(jié)論為保障機組真空和防止?jié)櫥退殖瑯?biāo)的理論依據(jù)。
汽輪機;軸封供汽;真空
某機組汽輪機為C125-8.83/1.0型,高壓雙缸雙排汽、沖動、單抽、直接空冷凝汽式汽輪機。發(fā)電機型號為QF-125-2。機組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子組成,高壓轉(zhuǎn)子前后汽封由均壓箱供汽,壓力為39~49kPa,冷態(tài)供汽溫度為250~300℃,熱態(tài)供汽為380~400℃;低壓轉(zhuǎn)子前后汽封供汽由均壓箱出汽側(cè)繼續(xù)減溫后供給,供汽溫度為140~170℃。機組軸封供回汽系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 機組軸封供回汽圖
四臺機組于2016年11月4日先后進行真空嚴(yán)密性試驗,試驗時軸封供汽系統(tǒng)維持正常運行方式,均壓箱壓力在35kPa左右,溫度400℃左右。試驗真空下降分別是:860Pa/min、397Pa/min、535Pa/min、1830Pa/ min,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于規(guī)范要求的允許值100Pa/min以內(nèi)。2017年3月份針對四臺機組真空嚴(yán)密性較差的問題進行排查,并委托外委查漏單位進行真空系統(tǒng)泄漏檢測,雖然找出不少泄漏點,但維持原系統(tǒng)運行方式時機組真空嚴(yán)密性試驗還是不能達到標(biāo)準(zhǔn)要求的允許值100Pa/ min以內(nèi)。
這種型式的機組采用雙路軸封供汽汽源,供汽汽源來自輔助蒸汽和新蒸汽,軸封供回汽原理如圖1所示。
在機組正常運行時,系統(tǒng)對軸封供汽的溫度有一定的要求,蒸汽要有一定的過熱度,一般比飽和溫度高10℃;軸封供汽母管壓力為39~49kPa之間。在正常運行機組負(fù)荷達到90MW及以上時,軸封供汽母管處于熱備用狀態(tài),機組軸封供回汽系統(tǒng)處于自密封方式運行;在啟停機時,由于機組高壓汽封蒸汽沒有達到自密封的條件,因此需軸封供汽對汽輪機轉(zhuǎn)子進行密封。機組對軸封供汽有一定要求,詳見表1。(即在轉(zhuǎn)子溫度低于200℃時,軸封供汽的溫度應(yīng)在240~300℃之間;轉(zhuǎn)子溫度升至300℃以上時,軸封供汽溫度應(yīng)在280℃到320℃之間。)
表1
當(dāng)軸封供汽溫度或母管溫度低于該要求時,軸封部件的熱膨脹量小于轉(zhuǎn)子的熱膨脹量,有可能導(dǎo)致動靜部分碰磨發(fā)生振動現(xiàn)象。
目前,自備火電機組運行周期較長,年運行小時達到8000多小時,為了確保機組安全穩(wěn)定運行,機組大修時汽封間隙調(diào)整值均偏大,且大修后啟動急于帶負(fù)荷,汽封局部發(fā)生碰磨未進行重新調(diào)整,依靠動靜長時間摩擦來消除間隙問題,因此導(dǎo)致汽封間隙普遍偏大,隔板汽封影響機組經(jīng)濟性,軸端汽封漏汽是影響機組真空下降的重要原因。
2017年3月24日至28日,公司先后五次對NO.3機組真空嚴(yán)密性進行試驗,每次試驗調(diào)整軸封供回汽參數(shù),最終找出問題的根本原因是:低壓缸前后汽封,軸封供、回汽疏水,軸加多級水封泄漏導(dǎo)致機組真空下降較快。
第一次試驗,保持機組正常運行方式(均壓箱疏水門、后汽封供汽疏水門、軸加供汽總門開啟,均壓箱壓力為35kPa左右,軸加水位維持200mm左右運行)。機組真空下降情況見表2。
表2 (3月24日試驗)
運行方式未進行調(diào)整,機組真空下降值:機組真空由72.74kPa下降至69.18kPa,每分鐘下降712Pa。
第二次試驗,關(guān)閉軸封系統(tǒng)疏水門,提高均壓箱壓力(關(guān)閉均壓箱疏水門、后汽封供汽疏水門、軸加供汽疏水門,關(guān)小軸加供汽總門至30%,提高均壓箱壓力至60kPa,軸加水位為250mm左右運行)。機組真空下降情況見表3。
表3 (3月24日試驗)
關(guān)閉疏水門,提高均壓箱壓力并提高軸加水位至250mm機組真空下降值:機組真空由75.16kPa下降至73.71kPa,每分鐘下降290Pa。
第三次試驗,關(guān)閉軸封系統(tǒng)疏水門,提高均壓箱壓力并提高軸加水位(在第二次試驗的基礎(chǔ)上將軸加水位調(diào)整至350mm左右運行)。機組真空下降情況見表4。
表4 (3月27日試驗)
關(guān)閉疏水門,提高均壓箱壓力并提高軸加水位至350mm機組真空下降值:機組真空由74.67kPa下降至74.10kPa,每分鐘下降114Pa。
第四次試驗,關(guān)閉軸封系統(tǒng)疏水門,提高均壓箱壓力并提高軸加水位(在第三次試驗的基礎(chǔ)上將軸加水位調(diào)整至400mm左右運行)。機組真空下降情況見表5。
表5 (3月28日)
關(guān)閉疏水門,提高均壓箱壓力并提高軸加水位至400mm機組真空下降值:機組真空由74.9kPa下降至74.73kPa,每分鐘下降34Pa。
試驗情況分析如下:第一和第二次試驗對比可以得出低壓缸前后汽封泄漏,導(dǎo)致機組真空泄漏;第三次試驗將軸加水位由250mm調(diào)整至350mm,機組真空下降值由290Pa/min降至114Pa/min,說明軸加多級水封存在泄漏,導(dǎo)致機組真空泄漏;第四次試驗將軸加水位由350mm調(diào)整至400mm,機組真空下降值由114Pa/min下降至34Pa/min,進一步說明軸加多級水封存在泄漏。
第一,冷態(tài)啟機時缸溫較低,軸封供汽溫度控制在100℃左右;溫、熱態(tài)啟機是參照表1;機組啟動前投運軸封時務(wù)必保證軸封供汽溫度與汽缸溫度匹配。
第二,機組啟動沖轉(zhuǎn)前將壓力溫度調(diào)整穩(wěn)定,防止機組升速過程中出現(xiàn)軸封供汽不穩(wěn)定的現(xiàn)象,軸封供汽溫度、壓力變化較大將引起軸系異常振動現(xiàn)象。
第三,機組正常運行時根據(jù)缸溫、軸端汽封泄漏情況調(diào)整軸封供汽壓力和溫度,防止軸端汽封向內(nèi)泄漏導(dǎo)致大軸冷卻引起振動,向外泄漏冒汽影響文明生產(chǎn)。
第四,機組停運時一定按照真空到零軸封供汽降壓到零的原則,防止汽輪機轉(zhuǎn)子局部冷卻或受熱引起轉(zhuǎn)子軸系剛性變形。
近年來,由于火電行業(yè)經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻,機組節(jié)能工作陸續(xù)開展,調(diào)整轉(zhuǎn)子動靜間隙、軸端汽封間隙值已成為通常做法,調(diào)整汽封間隙將直接導(dǎo)致機組真空不能維持在正常下降值范圍內(nèi),對機組經(jīng)濟性影響較大。可采取以下幾種調(diào)整方法避免機組真空泄漏:①機組正常運行期間關(guān)閉軸封系統(tǒng)供回汽疏水門,防止疏水系統(tǒng)泄漏真空。②機組正常運行過程中觀察軸加水位是否異常,必須保證軸加水位高于泄漏值,防止軸加泄漏導(dǎo)致機組真空泄漏。③針對機組軸端汽封間隙較大,應(yīng)合理調(diào)整軸封供汽壓力,防止軸端汽封泄漏造成機組真空泄漏。
[1]黃威,劉偉.超超臨界機組軸封供汽系統(tǒng)參數(shù)研究和抱軸問題分析[J].熱汽輪機技術(shù),2014,(05)-0361-03.
[2]王旭,張文平,馬勝遠(yuǎn),諸振友.轉(zhuǎn)子蜂窩密封封嚴(yán)特性的試驗研究[J].熱能動力工程,2004,(05):521-525+551.
[3]許開林,王新國,王秀鋒.汽輪機軸封供汽壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)改進[J]. 設(shè)備管理與維修,2004,(04):47.
[4]黃太明,陶再素. 600MW汽輪機軸封系統(tǒng)運行方式優(yōu)化[J].華電技術(shù),2015,(06):62-63+71+79.
[5]劉洪偉,李娟,張春發(fā). 汽輪機軸封系統(tǒng)經(jīng)濟性分析方法的研究[J]. 電力科學(xué)與工程,2008,(03):38-40.
[6]佟意英. 國產(chǎn)200MW汽輪機軸封系統(tǒng)改造[J]. 華北電力技術(shù),1994,(03):37-41.
[7]薛少華. 軸封供汽對130MW汽輪機運行的影響[J]. 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2006,(03):13-14.
[8]葉明. 汽輪機軸封泄漏分析及對策[J]. 能源技術(shù),2009,(02):122-125+128.
[9]張家杰. 125MW汽輪機軸封汽系統(tǒng)的改接[J]. 華東電力,1989,(10):43-44.
[10]魏琳健,李春清,高雷,寇丹.汽輪機密封技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展[J].熱能動力工程,2005,(05):455-458+549.
TM621
A
1671-0711(2017)09(上)-0118-03