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        乙烯裝置碳三加氫反應(yīng)器冷卻器泄漏原因分析及對策

        2017-09-18 02:38:36周家成周琳張道君古紅星周尖
        中國設(shè)備工程 2017年17期
        關(guān)鍵詞:腐蝕性管束冷卻器

        周家成,周琳,張道君,古紅星,周尖

        (中國石油獨山子石化分公司乙烯廠,新疆 獨山子 833699)

        乙烯裝置碳三加氫反應(yīng)器冷卻器泄漏原因分析及對策

        周家成,周琳,張道君,古紅星,周尖

        (中國石油獨山子石化分公司乙烯廠,新疆 獨山子 833699)

        針對乙烯裝置碳三加氫冷卻器10-E-5211運行期間發(fā)生換熱器管束泄漏的問題,通過對冷卻器管束進(jìn)行宏觀檢查、換熱器器壁的垢樣分析及循環(huán)水的腐蝕性能分析等方法,初步判定是由于循環(huán)水垢下腐蝕造成管束內(nèi)壁穿孔引起的碳三加氫冷卻器管束泄漏問題,同時泄漏的碳三組分為循環(huán)水中腐蝕性細(xì)菌提供營養(yǎng)源,加劇細(xì)菌繁殖,從而加速循環(huán)水垢下腐蝕。本文提出了對冷卻器入口調(diào)節(jié)閥進(jìn)行限位、循環(huán)水關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控、冷卻器定期反沖洗等可行的防護(hù)措施,確保裝置長周期安全平穩(wěn)運行。

        冷卻器;泄漏;腐蝕;循環(huán)水

        乙烯裝置分離單元碳三加氫冷卻器10-E-5211主要作用是將碳三加氫反應(yīng)器出口物料進(jìn)行冷卻后,氣液相組分分別從冷卻器的頂部和底部進(jìn)入碳三分離罐10-V-5231,分離出的液相碳三組分送至丙烯精餾系統(tǒng)獲得丙烯產(chǎn)品。在2016年運行期間,由于碳三加氫冷卻器10-E-5211管束泄漏,造成10-E-5211的換熱器換熱性能急劇下降,嚴(yán)重影響裝置的正常運行。通過對冷卻器管束進(jìn)行宏觀檢查、換熱器器壁的垢樣分析及循環(huán)水的腐蝕性能分析等方法,對10-E-5211碳三加氫冷卻器管束的泄漏原因進(jìn)行分析并提出了針對性的預(yù)防措施,有效地保證了裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

        1 10-E-5211工藝流程及運行參數(shù)

        1.1 10-E-5211工藝流程接掃

        碳三加氫過程是一個放熱反應(yīng)過程,離開碳三加氫反應(yīng)器的加氫產(chǎn)物包括氣相和液相兩部分進(jìn)入到碳三加氫冷凝器10-E-5211中,反應(yīng)產(chǎn)物氣相組分通過循環(huán)水冷凝下來,液相組分通過循環(huán)水再次冷卻。冷凝的液相碳三組分通過碳三加氫冷卻器10-E-5211液相線進(jìn)入碳三加氫分離罐10-V-5231,剩余的氫氣、甲烷和部分未冷凝的碳三組分通過碳三加氫冷凝器10-E-5211氣相線進(jìn)入碳三加氫分離罐10-V-5231。通過調(diào)節(jié)閥1和閥2保證氣相線溫度TG001與液相箱溫度TG002溫度接近相同(圖1)。

        1.2 設(shè)備運行參數(shù)介紹

        碳三加氫冷卻器10-E-5211結(jié)構(gòu)形式為固定管板式換熱器,規(guī)格參數(shù)為φ1850mm×22mm×11673.5 mm,換熱面積950m2,工藝運行參數(shù)見表1。

        圖1 碳三加氫冷卻器工藝流程圖

        2 碳三加氫冷卻器宏觀檢查及垢樣分析

        2.1 碳三加氫冷卻器宏觀檢查

        換熱器的管箱和封頭解體后發(fā)現(xiàn),換熱器的循環(huán)水入口側(cè)管箱存在大量的冷卻塔填料、冷卻塔壁防腐層脫落物及塑料等堵塞物,換熱器循環(huán)水側(cè)封頭內(nèi)壁及出口管箱處均附著一層5~10mm厚的白色疏松質(zhì)軟粘泥,垢下物嚴(yán)重。管板表面有大量的白色酥松質(zhì)軟粘泥,且管束內(nèi)有大量的石子等雜物,管內(nèi)堵塞的石子嚴(yán)重降低管內(nèi)的循環(huán)水流速,白色酥松質(zhì)軟粘泥極易在管束內(nèi)壁聚集形成生物粘泥垢。

        表1 碳三加氫冷卻器工藝參數(shù)

        表2 循環(huán)水腐蝕性離子分析結(jié)果

        2.2 碳三加氫冷卻器垢樣分析

        對換熱器的垢樣進(jìn)行組分分析:有機(jī)物含量為86.32%;碳酸鹽垢含量極少,為0.6%,屬于典型的生物粘泥結(jié)垢,微生物滋生引起的垢下腐蝕。當(dāng)碳三組分丙烯泄漏至循環(huán)水中時,有機(jī)碳源有利于微生物的大量繁殖,使循環(huán)水中的粘泥大量增加,造成設(shè)備的腐蝕速率和粘附速率增加。

        3 碳三加氫冷卻器管束腐蝕原因分析

        3.1 循環(huán)水運行參數(shù)

        2016年1月至2017年1月對循環(huán)水污垢沉積率、碳鋼掛片腐蝕率進(jìn)行統(tǒng)計,年腐蝕速率≤0.075mm/a,污垢沉積率均≤15mm/a,碳鋼掛片腐蝕率≤0.075mm/a,循環(huán)水污垢沉積率、年腐蝕速率、冷卻器出口碳鋼掛片腐蝕率均小于循環(huán)水控制指標(biāo),滿足換熱器的運行需求。循環(huán)水水質(zhì)不是導(dǎo)致?lián)Q熱器管束泄漏的直接原因。

        3.2 工藝條件

        碳三加氫反應(yīng)器殼層物料主要為丙烯,丙烯對碳鋼不具備腐蝕性,換熱器材質(zhì)16Mn,在此環(huán)境下耐腐蝕性能較強(qiáng)。碳三加氫反應(yīng)器物料側(cè)設(shè)計溫差為17.25℃,循環(huán)水溫度由30℃上升至35℃,對換熱器的腐蝕速率基本無影響。但冷卻器循環(huán)水流量由冷卻水入口調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)調(diào)節(jié)閥的開度過小時循環(huán)水的流速降低十分明顯,在低流速的情況下,循環(huán)水中的粘泥極易在換熱器中進(jìn)行聚集,降低換熱器換熱效率,極易引起循環(huán)水側(cè)結(jié)垢形成垢下腐蝕環(huán)境。一旦換熱器發(fā)生泄漏,丙烯進(jìn)入循環(huán)水中將給循環(huán)水中的腐蝕性細(xì)菌提供營養(yǎng)源,腐蝕細(xì)菌滋生會附著在管壁、管板等泄漏部位,從而加劇冷卻器的腐蝕速率。

        3.3 垢下腐蝕

        碳三加氫冷卻器管程介質(zhì)為循環(huán)水,對循環(huán)水進(jìn)行定期的化學(xué)分析監(jiān)測CL-、粘泥、pH值等垢物及腐蝕介質(zhì)含量,2015年10月1日~2017年1月1日的監(jiān)測結(jié)果見表2。分析數(shù)據(jù)可見,循環(huán)水中Ca2+濃度偏高,在換熱器管壁處極易形成粘泥沉積,同時換熱器管箱處積聚有脫落的循環(huán)水系統(tǒng)冷卻水塔填料、防腐層脫落物、塑料、小石子等雜物,造成管程內(nèi)循環(huán)水流速降低,為微生物的沉積、生長提供了有利環(huán)境,管壁內(nèi)側(cè)形成結(jié)構(gòu)物造成冷卻器管束嚴(yán)重腐蝕。

        垢下腐蝕屬于典型的電化學(xué)腐蝕,其陽極反應(yīng)為鐵離子失去2個電子變成亞鐵離子,陰極反應(yīng)為垢下物中的水和氧氣得到2個電子變成2OH-。腐蝕反應(yīng)開始時管壁積垢物下金屬鐵失去電子生成亞鐵離子Fe2+,在極端的時間內(nèi)由于垢下的氧氣完畢造成陰極反應(yīng)停止。此時結(jié)垢物內(nèi)外形成垢下缺氧、垢外富氧,形成氧濃差電池。此時氧氣的還原反應(yīng)開始在垢外進(jìn)行陰極反應(yīng),垢下只發(fā)生陽極反應(yīng),管束內(nèi)壁金屬不斷溶解生成Fe2+,出現(xiàn)過剩的正電荷。為了保持電中性,垢外氯離子穿透結(jié)垢物進(jìn)入到垢下,與金屬鐵離子Fe2+形成FeCl2。綠化亞鐵FeCl2發(fā)生水解形成腐蝕性極強(qiáng)的鹽酸溶液,使垢下pH值持續(xù)下降、酸度增加造成垢下的管束內(nèi)壁形成深淺不一的蝕坑,隨著蝕坑的生長,加快了垢下金屬的溶解速度。

        3.4 微生物腐蝕

        循環(huán)水中的細(xì)菌主要有粘液細(xì)菌、鐵細(xì)菌和硫酸鹽還原菌等,粘液細(xì)菌吸附水中的污物形成生物粘泥團(tuán),粘泥主要沉積在管板、封頭處,為微生物形成了生存繁殖條件。微生物不僅本身分泌黏液構(gòu)成沉積物,而且也粘住在正常情況下可以保持在水相的其他懸浮雜質(zhì)繼續(xù)形成粘泥團(tuán)。在粘泥團(tuán)的周圍和粘泥團(tuán)的下方形成氧的濃差電池,粘泥團(tuán)的下部因缺氧而成為活潑的陽極,鐵不斷被溶解引起嚴(yán)重的局部腐蝕。

        3.5 檢修過程中水冷器的檢查

        對換熱器管束進(jìn)行查漏后進(jìn)行渦流檢測,通過渦流檢測發(fā)現(xiàn)共計20根換熱器壁厚損失在30%~40%,同時對換熱器進(jìn)行試壓,上述壁厚減薄的管束未發(fā)現(xiàn)泄漏,對上述管線進(jìn)行監(jiān)控運行,下次檢修對其再次進(jìn)行渦流檢測,出現(xiàn)繼續(xù)減薄情況進(jìn)行堵管操作。

        4 冷卻器泄漏防范措施

        4.1 循環(huán)水指標(biāo)監(jiān)控

        定期對裝置所有循環(huán)水冷卻器的循環(huán)水進(jìn)、出口側(cè)取樣對比分析,判斷監(jiān)控冷卻器運行情況。針對裝置進(jìn)水采用自動調(diào)節(jié)閥的閥門做好限位措施,避免閥門關(guān)閉太小出現(xiàn)循環(huán)水流速降低導(dǎo)致冷卻器出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。加強(qiáng)對循環(huán)水CL-、粘泥、pH值等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控,出現(xiàn)異常情況及時調(diào)整確保循環(huán)水關(guān)鍵指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(表3)。

        表3 循環(huán)水關(guān)鍵控制指標(biāo)

        4.2 循環(huán)水入口調(diào)節(jié)閥閥位限制

        定期對冷卻器的循環(huán)水流速進(jìn)行測定,根據(jù)API 571《煉油廠固定設(shè)備的損傷機(jī)理》要求,當(dāng)冷卻器管壁內(nèi)的循環(huán)水流速<1 m/s時,容易形成粘泥沉積及垢下腐蝕發(fā)生。裝置通過對冷卻水入口調(diào)節(jié)閥10-HV-52001閥位進(jìn)行低限位,確保循環(huán)水入口調(diào)節(jié)閥開度始終大于40%,始終保證管壁內(nèi)的循環(huán)水流速>1 m/s,避免因冷卻水流速過低造成冷卻器結(jié)垢發(fā)生垢下腐蝕。

        4.3 循環(huán)水換熱器反沖洗方案,開展分級處理

        定期對冷卻器循環(huán)水進(jìn)行反沖洗操作,減少微生物粘泥、泥沙、腐蝕產(chǎn)物及其他固體顆粒在管束與管板間的沉積,提高冷卻水的流速,降低垢下腐蝕發(fā)生的幾率。對換熱器進(jìn)行A/B分級管理,將高點、末端、流速低、泄漏過的換熱器識別為A類,A類換熱器每季度反沖洗一次,B類換熱器全部換熱器上、下半年各反沖一次。對檢修后及流量調(diào)整后的換熱器,需要重新測速,對冷卻水的流速小于1.0m/s的換熱器進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)碳三加氫冷卻器10-E-5211的氣相線、液相線溫度高于50℃時,判斷溫度高的原因并進(jìn)行反沖洗操作等處理,降低循環(huán)水的結(jié)垢沉積率。

        4.4 循環(huán)水水質(zhì)凈化

        通過減小循環(huán)水格網(wǎng)空隙,定期清理池底雜質(zhì)等措施清除循環(huán)水塔破碎填料片及其它雜質(zhì),減少雜物和粘泥等雜物在冷卻器中的沉積,減緩或避免因垢下腐蝕導(dǎo)致?lián)Q熱器出現(xiàn)泄漏。

        5 結(jié)語

        針對乙烯裝置分離單元10-E-5211碳三加氫冷卻器管束的管束腐蝕泄漏,通過對循環(huán)水的檢測分析及現(xiàn)場宏觀檢查,判斷碳三加氫冷卻器管束泄漏的主要因素是雜物堵塞換熱器部分進(jìn)水管束,循環(huán)水流速降低,形成垢下腐蝕環(huán)境,導(dǎo)致管束內(nèi)壁腐蝕穿孔泄漏。

        另外殼層中的丙烯組分泄漏至循環(huán)水中給循環(huán)水中的腐蝕性細(xì)菌提供營養(yǎng)源,加劇管壁、管板等泄漏部位的腐蝕速率。針對冷卻器管束泄漏提出了針對性的防護(hù)措施,并在實際操作運行得到有效應(yīng)用,目前該碳三加氫冷卻器已連續(xù)穩(wěn)定運行半年。

        [1]中國腐蝕與防護(hù)學(xué)會.石油工業(yè)中的腐蝕與防護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

        [2]周本省.工業(yè)冷卻水系統(tǒng)中金屬的腐蝕與防護(hù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1995.

        [4]龍荷云.循環(huán)冷卻水處理[M].江蘇科技出版社,1984.

        [5]張道君.加氫裝置二段冷卻器管束泄漏原因分析及對策[J].石油化工設(shè)備,2016.

        [6]李俊俊,劉峰.換熱器管束腐蝕穿孔失效原因分析[J].遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報,2012,(3).

        TQ051.5

        A

        1671-0711(2017)09(上)-0115-03

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