劉斌+鄭秀平
摘 要:本文通過對 NOx 生成機理,結(jié)合已有實驗數(shù)據(jù)與運行經(jīng)驗,分析了CFB 鍋爐啟動過程中燃燒對 NOx 排放的影響因素,提出了降低CFB 鍋爐啟動過程中 NOx 排放超限的措施,有效解決了CFB 鍋爐啟動過程中氮氧化物(NOx)排放容易超限的問題。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;啟動;氮氧化物;控制排放
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.042
0 引言
近年來,為防治大氣污染、改善環(huán)境質(zhì)量、進一步降低污染源的排放強度,環(huán)保部門對大氣污染物排放限值的要求日益增高。2014年新出臺的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中,將NOx的排放要求從之前的400 mg/m3調(diào)整為200 mg/m3,并加大了對火電廠NOx超標(biāo)排放的考核力度。這使我廠環(huán)保參數(shù)面臨著更加嚴(yán)峻的形勢,因此, 如何控制循環(huán)流化床(CFB)鍋爐啟動過程中排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求具有迫切的現(xiàn)實意義。
1 背景簡介
1.1 鍋爐概況
京泰公司為2×1089t/h 循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,脫銷采用選擇性非催化還原法(SNCR)技術(shù),在溫度達(dá)到800℃~1200℃的環(huán)境煙氣中加入含氮反應(yīng)劑,會將NOx還原成水和氮氣,沒有其他新的污染物產(chǎn)生。SNCR脫硝工藝在實驗室里NOx脫出率高達(dá)90%;而在生產(chǎn)中的大型鍋爐上,短期生產(chǎn)運行能達(dá)到75%的脫出率;長期生產(chǎn)過程中一般能達(dá)到25%~40%。
1.2 脫銷系統(tǒng)投入規(guī)定
鍋爐燃燒過程中產(chǎn)生的氮氧化物中N0占有90%以上,二氧化氮占5%一10%,一般分為如下三種:熱力型:燃燒時,空氣中氮在高溫下氧化產(chǎn)生,隨著反應(yīng)溫度T的升高,其反應(yīng)速率按指數(shù)規(guī)律,當(dāng)T<1500℃時,NO的生成量很少,而T>1500℃時,T每增加100℃,反應(yīng)速率增大6~7倍;瞬時型:燃料揮發(fā)物中碳?xì)浠衔锔邷胤纸馍傻腃H自由基可以和空氣中氮氣反應(yīng)生成HCN和N,再進一步與氧氣作用以極快的速度生成,其形成時間只需要60s,所生成的與爐膛壓力0.5次方成正比;燃料型:由燃料中氮化合物在燃燒中氧化而成,由于燃料中氮的熱分解溫度低于煤粉燃燒溫度,在600~800℃時就會生成燃料型,它在煤粉燃燒產(chǎn)物中占60~80%,由于煤的燃燒過程由揮發(fā)份燃燒和焦炭燃燒兩個階段組成,故燃料型的形成也由氣相氮的氧化(揮發(fā)份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)兩部分組成。
2 流化床鍋爐啟動過程中影響NOx生成因素分析
2.1 床溫的影響
爐膛設(shè)計溫度的選取需要綜合考慮傳熱和燃燒效率的要求,循環(huán)流化床鍋爐啟動中床溫加熱分為兩個階段,第一階段用油槍加熱至400℃,第二階段400℃以后投煤,加熱至正常運行溫度900℃,隨著運行床溫的提高,NOx 排放量升高。從NOx的生成機理看,床溫升高將大大促進熱力型NOx 的生成。同時,燃料型NOx 的生成速度也加劇,而在高溫下,會發(fā)生分解反應(yīng):NOx→N2 + O。隨著運行溫度的提高,NO 的排放升高,而NOx的排放將下降。這就意味著,通過降低床溫來控制NO 排放會導(dǎo)致排放升高。另一方面,運行床溫的控制還受負(fù)荷及燃燒效率的制約,床溫過低CO濃度很高,這盡管有利于NO 的還原,卻帶來了化學(xué)不完全損失。循環(huán)流化床啟動中經(jīng)常出現(xiàn)床溫突生現(xiàn)象,在啟動中,由于床料中含碳量超標(biāo),當(dāng)床溫達(dá)到煤的著火溫度后,床料中的炭迅速燃燒著火,發(fā)生床溫突升。
2.2 過量空氣系數(shù)的影響
過??諝庀禂?shù)很小或很大時,CO濃度都將升高,而CO會促進還原和分解。溫度和床料、過量空氣系數(shù)是影響 CFB 鍋爐中NOx 生成的最主要因素。通過調(diào)整CFB鍋爐的運行狀態(tài), 改變以上各因素,就可以實現(xiàn)對鍋爐啟動中NOx 排放的控制。
3 降低鍋爐啟動中NOx排放的技術(shù)措施
3.1 優(yōu)化床料質(zhì)量
啟動床料準(zhǔn)備工作,先準(zhǔn)備100噸臨爐底渣上至爐前料倉,然后將停爐過程排至渣倉的回料灰和爐內(nèi)細(xì)床料準(zhǔn)備80噸上至爐前料倉,通過優(yōu)化床料,使床料中粗細(xì)顆粒粒徑均勻,有效的降低了床料的粗顆粒對傳熱的影響,同時將低渣含碳量控制在規(guī)定范圍內(nèi),避免床溫突升,將床溫升控制在規(guī)定范圍內(nèi)。
3.2 合理控制鍋爐點火后升溫率
保證床壓不低于6KPa, 3小時床溫滿足投煤條件。鍋爐連續(xù)投煤后及時投入床料給料機運行,控制床料量不低于20t/h,盡快提升鍋爐床壓,確保汽機定速后床壓達(dá)8.5KPa。機組并網(wǎng)前停止床料給料機運行,將相應(yīng)給煤機切回正常給煤方式。
3.3 盡量保持合理的過量空氣系數(shù)
機組并網(wǎng)后盡快投入8臺給煤機進行均勻給煤,認(rèn)真組織燃燒,在機組并網(wǎng)后30分鐘內(nèi)控制鍋爐煙氣含氧量達(dá)8%以下。在煙氣NOx未得到有效控制前,保持一次風(fēng)量在25萬m3/h左右;保持爐膛上層二次風(fēng)門開度在15%左右,采取開大下層二次風(fēng)門開度控制合適床溫,增加二次風(fēng)量給入。
3.4 保證脫銷系統(tǒng)的正常投入與運行
鍋爐投煤穩(wěn)定后檢查確認(rèn)爐區(qū)脫硝系統(tǒng)處于良好備用狀態(tài),啟動一臺脫硝稀釋水泵運行,調(diào)節(jié)稀釋水壓力不低于0.9MPa,備用泵投入聯(lián)鎖;就地開啟脫硝尿素溶液總門,系統(tǒng)備用。汽輪機定速后并網(wǎng)前投入爐區(qū)脫硝系統(tǒng)運行,同時投入1/2/3區(qū)脫硝噴槍,保持尿素溶液調(diào)門開度不低于10%,稀釋溶液濃度在5-10%之間,就地檢查確認(rèn)各噴槍流量、壓力正常,無系統(tǒng)跑、漏溶液現(xiàn)象。
機組并網(wǎng)后燃燒加強的同時逐漸開大尿素溶液調(diào)門,增加尿素溶液的噴入量,控制煙氣NOx在要求范圍。
4 總結(jié)
根據(jù) CFB 鍋爐啟動中 NOx生成規(guī)律,結(jié)合試驗運行數(shù)據(jù),從床溫控制、床料配比和過量空氣系數(shù)調(diào)整等角度,通過調(diào)整CFB鍋爐的運行狀態(tài), 較好的實現(xiàn)了鍋爐啟動過程中NOx 排放的控制。
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