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        煙氣脫硝改造在135MW機(jī)組上的應(yīng)用

        2017-09-13 21:49:54栗艮
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年19期

        栗艮

        摘 要:該文對(duì)循環(huán)流化床鍋爐脫硝改造的問(wèn)題進(jìn)行了研究,由于流化床鍋爐燃燒溫度較低,爐膛燃燒溫度一般在800 ℃~1 100 ℃,本身具有低溫脫硝優(yōu)點(diǎn),鍋爐出口NOX濃度較低,因此選用SNCR脫硝技術(shù)對(duì)流化床鍋爐進(jìn)行脫硝是最佳技術(shù)路線(xiàn)。

        關(guān)鍵詞:流化床鍋爐 脫銷(xiāo) SNCR

        中圖分類(lèi)號(hào):TM77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)07(a)-0100-02

        山西兆豐鋁電公司自備電廠裝機(jī)容量為3×135 MW,配有3臺(tái)480 t/h由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐型號(hào)為HG-480/13.7-L.MG21,該鍋爐為超高壓參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐、單氣包、一次再熱,高壓絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、回料閥給煤、固態(tài)排渣、半露天布置,鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)。每臺(tái)鍋爐配套一臺(tái)布袋除塵器和一個(gè)濕法脫硫塔,主要建筑物為主廠房、鍋爐、煙囪和冷卻塔。目前,脫硫采用爐內(nèi)噴鈣加爐外大濕法脫硫,爐內(nèi)將二氧化硫降到2 000 mg/Nm3,爐外降到200 mg/Nm3以下。脫硝指標(biāo)依靠循環(huán)流化床低溫燃燒的特點(diǎn)來(lái)控制,NOX的控制排放標(biāo)準(zhǔn)是200 mg/Nm3,為適應(yīng)國(guó)家新的火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)3臺(tái)鍋爐進(jìn)行脫硝(SNCR)改造,改造后NOX排放指標(biāo)達(dá)到發(fā)電機(jī)組超低排放標(biāo)準(zhǔn)50 mg/Nm3。

        1 改造前脫硝設(shè)備情況

        改造前電廠沒(méi)有獨(dú)立脫硝系統(tǒng),利用流化床鍋爐低氮燃燒特性進(jìn)行脫硝。一般情況下,鍋爐燃燒%O2控制在2%左右,鍋爐運(yùn)行床溫950 ℃,鍋爐出口NOX可控制150~180 mg/Nm3,如果適當(dāng)減少二次風(fēng)出力,%O2控制在1.5%左右,NOX可控制100 mg/Nm3以下,但長(zhǎng)期穩(wěn)定燃燒存在一定的困難,發(fā)電廠超低要求無(wú)法實(shí)現(xiàn)。目前鍋爐運(yùn)行參數(shù):收到基氮0.79%,收到基硫2.0%,鍋爐保證熱效率88%,爐膛出口溫度920 ℃。

        2 改造方案

        具體方案改造采用選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝工藝,還原劑為尿素??紤]現(xiàn)有爐內(nèi)加爐外的脫硫方法、鍋爐最大連續(xù)出力工況(BMCR)、處理100%煙氣量(按照50萬(wàn)Nm3/h進(jìn)行設(shè)計(jì))、脫硝效率不小于66.7%。即鍋爐原始氮氧化物排放濃度在150 mg/Nm3(6%O2,干煙氣)條件下,滿(mǎn)足NOX排放低于50 mg/Nm3(6%O2,干煙氣)的限值要求。

        尿素溶液制備與供應(yīng)存儲(chǔ)系統(tǒng)在室內(nèi)布置。尿素溶液噴射系統(tǒng)位于鍋爐旋風(fēng)分離器入口水平煙道。稀釋模塊、計(jì)量分配模塊、噴射裝置均沿爐膛(43 m)高度方向布置在各層平臺(tái)處,主要利用爐本體原有構(gòu)架和平臺(tái)布置,脫硝裝置的控制系統(tǒng)進(jìn)入1#、2#、3#機(jī)組DCS系統(tǒng),增設(shè)逃逸氨在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)布置在空預(yù)器入口處。

        三臺(tái)鍋爐共設(shè)一套尿素溶液制備系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐有單獨(dú)的投加和控制系統(tǒng),所有控制系統(tǒng)接入9 m集控室的原有DCS系統(tǒng)。

        設(shè)置溶解罐一座,采用316L的不銹鋼制造,厚度不得小于8 mm,罐容積滿(mǎn)足三臺(tái)爐在BMCR工況下24 h用量,并設(shè)攪拌裝置。尿素上料系統(tǒng)選用斗式提升機(jī)。為了保證尿素溶液結(jié)晶,采用輔助加熱。

        稀釋水罐設(shè)置一臺(tái),體積6 m3,材質(zhì)采用304,壁厚4 mm,稀釋水來(lái)自電廠除鹽水,供50%尿素溶液稀釋混合用;稀釋水輸送泵采用單元制設(shè)計(jì),每臺(tái)鍋爐設(shè)置兩臺(tái),一用一備,材質(zhì)304,同時(shí)采用變頻調(diào)節(jié)。

        尿素溶液的濃度根據(jù)噴入點(diǎn)的流速、煙溫、NOX濃度等參數(shù)確定,在確保高脫硝效率的前提下盡可能地減少?lài)娝?。稀釋比例和噴射量調(diào)整由控制系統(tǒng)來(lái)完成,溶液在混合器混合均勻后進(jìn)入流量分配模塊。

        噴射區(qū)計(jì)量模塊用于精確計(jì)量和獨(dú)立控制到鍋爐每個(gè)噴射區(qū)和噴嘴的尿素溶液流量。根據(jù)來(lái)自機(jī)組燃燒控制系統(tǒng)、在線(xiàn)NOX、O2、逃逸氨的參數(shù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),并對(duì)NOX水平、鍋爐負(fù)荷、逃逸氨濃度、燃料或燃燒方式的變化做出響應(yīng)。允許隔離每個(gè)單個(gè)噴射系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí),不會(huì)嚴(yán)重影響工藝性能或總體的NOX還原效果。

        改造噴槍采用斯普瑞霧化吹掃式,吹掃風(fēng)量的調(diào)節(jié)與控制與噴嘴流量調(diào)節(jié)控制方式相同,氣源可引自壓縮空氣系統(tǒng)。此次噴槍安裝于旋風(fēng)分離器出口補(bǔ)償器后,煤臺(tái)鍋爐安裝16支,分別位于兩臺(tái)旋風(fēng)分離器左右側(cè)及上部,這其中左右側(cè)個(gè)3支,上部2支。泵采用格蘭富進(jìn)口產(chǎn)品。

        電氣系統(tǒng)、控制儀表、廠房土建均按照規(guī)范設(shè)計(jì),儀表采用先進(jìn)主流儀表,此處不在贅述。

        2.1 改造考慮的主要措施

        (1)脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮二次污染的控制措施,脫硝改造中涉及到的水系統(tǒng)的處理接入到電廠原有電廠廢水處理站。

        (2)應(yīng)控制由SNCR產(chǎn)生(NH4)HSO4、(NH4)2SO4的含量,不影響后續(xù)設(shè)備的安全運(yùn)行。

        (3)脫硝系統(tǒng)采取控制氨氣泄漏的措施,此次改造在鍋爐正常工況范圍內(nèi),脫硝裝置的氨逃逸率不大于5 mg/Nm3。在脫硝效率低于50%的運(yùn)行條件下,脫硝裝置的氨逃逸率不大于3 mg/Nm3。

        (4)在鍋爐正常工況范圍內(nèi),尾部排放煙氣NOX濃度不高于50 mg/Nm3(6%O2,干基),對(duì)鍋爐效率的影響不大于0.5%。

        2.2 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)

        在鍋爐正常工況范圍內(nèi)(負(fù)荷大約70%),SNCR設(shè)計(jì)入口NOX濃度≤150 mg/Nm3(6%O2,干基);尾部排放煙氣NOX濃度不高于50 mg/Nm3(6%O2,干基);脫硝裝置的氨逃逸率不大于5 ppm。在脫硝效率低于50%的運(yùn)行條件下,脫硝裝置的氨逃逸率不大于3ppm;單臺(tái)還原劑用量(干尿素):(145 kg/h/臺(tái));單臺(tái)除鹽水用量:(1.305 t/h/臺(tái))。

        3 改造后效果

        通過(guò)對(duì)3臺(tái)機(jī)組進(jìn)行72 h試運(yùn),3臺(tái)機(jī)組均能達(dá)到設(shè)計(jì)值,數(shù)據(jù)如下,其中1#機(jī)組距離系統(tǒng)較近,效果最好(見(jiàn)表1)。

        4 系統(tǒng)運(yùn)行不足

        (1)尿素投加需要人工裝卸。

        (2)由于尿素容易容易結(jié)晶,投退吹掃及保溫伴熱是系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 張磊,陳媛,由靜.燃煤鍋爐超低排放技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2016.

        [2] 段傳和,夏懷祥.選擇性催化還原法(SNCR)煙氣脫硝[M].北京:中國(guó)電力出版社,2012.endprint

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