馮敏
摘 要:該文介紹了連續(xù)油管和鋼絲在打撈復雜事故井井下落魚中的聯(lián)合作業(yè)過程。實踐證明,通過連續(xù)油管和鋼絲優(yōu)化組合,可以有效降低打撈作業(yè)風險,提高作業(yè)的成功率,該技術可以推廣到復雜井、高壓油氣井的復雜事故處理中,縮短施工周期并降低修井成本。
關鍵詞:連續(xù)油管 鋼絲 打撈
中圖分類號:TE933 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)07(a)-0079-02
1 連續(xù)油管和鋼絲聯(lián)合打撈技術
1.1 連續(xù)油管打撈和鋼絲打撈技術
經(jīng)過半個世紀的發(fā)展,連續(xù)油管(Coiled-Tubing,簡稱CT)技術已成熟地運用到水平井、側鉆井、完井、采油、修井、測井、射孔等眾多作業(yè)方面。在連續(xù)油管修井方面,具有不壓井作業(yè)、時效性高、安全環(huán)保等不可替代的優(yōu)點。
鋼絲作業(yè)技術由于價格便宜,易于下井,在完井、PVT取樣、壓力動態(tài)監(jiān)測、打撈等方面也具有廣泛的應用。
連續(xù)油管打撈技術和鋼絲打撈技術都可以用于不壓井打撈作業(yè),通過選用合適的井口防噴設備可以實現(xiàn)帶壓作業(yè),從而避免壓井施工所造成的經(jīng)濟損失和對儲層傷害。
1.2 連續(xù)油管和鋼絲聯(lián)合打撈技術的優(yōu)勢
連續(xù)油管打撈技術跟鋼絲打撈技術相比,它具有很多優(yōu)勢。
首先,連續(xù)油管適合于高溫高壓高危復雜井況打撈作業(yè),1.5”CT能提供高達16 t的上提力以解卡落魚,而常用0.108”鋼絲僅能提供約1 200磅的最高上提力。
其次,連續(xù)油管作業(yè)可對打撈和循環(huán)同時進行,當井下落魚被上部填充物覆蓋時鋼絲打撈作業(yè)就無法開展,而連續(xù)油管打撈作業(yè)能在同一作業(yè)過程中完成循環(huán)洗井、清除井內填充物及打撈落魚。
最后,連續(xù)油管打撈技術得益于連續(xù)油管良好的撓性,被廣泛應用于鋼絲打撈作業(yè)無法順利實施的大斜度井或者水平井打撈作業(yè)。
連續(xù)油管打撈技術也有一些局限性,一方面,作業(yè)時懸重靈敏度比鋼絲作業(yè)差太多,基本無法通過懸重指示計增量來判斷是否已經(jīng)打撈成功,而必須將工具全部起出井口才能確定是否打撈成功。另一方面,連續(xù)油管的注入頭重量太大,為了保障作業(yè)安全,一般不連接超過10 m防噴管進行作業(yè),因而當打撈工具串和落魚工具串總長超過10 m時,僅靠連續(xù)油管設備無法順利完成打撈作業(yè),因此只有將連續(xù)油管打撈技術和鋼絲打撈技術聯(lián)合應用才能完成某些復雜事故井的打撈作業(yè)。
2 連續(xù)油管和鋼絲聯(lián)合打撈技術的現(xiàn)場應用
2.1 事故描述
中東某油田屬于中侏羅系地層,2010年正式進行大規(guī)模開發(fā),該區(qū)塊生產(chǎn)井以高溫高壓含硫著稱。某井井深4 000 m左右,最大地層壓力65 MPa,井底溫度達145 ℃,井口流動壓力在30 MPa,井口流動溫度95 ℃,同時結蠟,出瀝青嚴重也是該井的一個顯著特點。2015年4月對該井用2.8”鋼絲通井規(guī)進行通井作業(yè)時,在4 022 m處遇卡。
2.2 打撈作業(yè)過程
經(jīng)過分析,遇卡處為完井管柱伸縮短節(jié),經(jīng)過連續(xù)3天震擊和上提操作,將鋼絲上提到3 940 m后無法繼續(xù)上提,鋼絲作業(yè)解卡失敗。計劃投入肯尼割刀在鋼絲繩帽頂端剪斷鋼絲并回收鋼絲,然后打撈肯尼割刀,最終用連續(xù)油管解卡和打撈通井工具串。
投入肯尼鋼絲割刀后,由于鋼絲表面瀝青附著導致摩阻增大,而未能順利剪斷鋼絲。遂再次投入1.5 m的平底剪切棒去撞擊肯尼割刀,成功實現(xiàn)剪斷鋼絲,并順利回收繩帽以上所有鋼絲,井內從上至下依次遺留平底剪切棒、肯尼割刀和通井工具串共計三串落魚。
2.2.1 打撈平底剪切棒和肯尼割刀
為了保護儲層和降低修井成本,井內三串落魚必須采用帶壓作業(yè)的方式進行打撈。井內遺留的平底剪切棒和肯尼割刀都具有規(guī)則標準的打撈頸,且并未被卡,活動自如,遂決定采用鋼絲下入帶引鞋的RB鋼絲打撈工具進行打撈。
采用“繩帽+加重桿+筒式震擊器+引鞋+RB”打撈工具串分別對平底剪切棒和肯尼割刀實現(xiàn)一次成功打撈到地面。
2.2.2 打撈通井工具串
井內遺留的第三串落魚為通井工具串,由于其被卡在管柱內,鋼絲上提力不足以將其解卡和撈出,只能選擇高強度的連續(xù)油管打撈工具打撈第三串落魚。鋼絲工具落魚長達7.3 m,連續(xù)油管打撈工具長達6 m,總長13.3 m。受連續(xù)油管防噴管長度限制,采用Deployment系統(tǒng)進行井口操作,將鋼絲打撈技術和連續(xù)油管打撈技術聯(lián)合使用。
(1)依靠Deployment系統(tǒng)實現(xiàn)打撈工具入井。
鋼絲通過夾持桿(Deployment Bar)與連續(xù)油管打撈工具串連接,使用較長的防噴管容納工具串,但是使用連續(xù)油管防噴器。將工具串夾持桿部分送達半封防噴器和卡瓦防噴器,關閉半封和卡瓦防噴器,拆卸鋼絲防噴管并將夾持桿和鋼絲分開。吊起連續(xù)油管注入頭,下連續(xù)油管并將連續(xù)油管工具與夾持桿連接。緩慢上提連續(xù)油管并下放注入頭,將注入頭下端與防噴器連接實現(xiàn)密封。
(2)連續(xù)油管工具打撈通井工具串。
根據(jù)該井落魚狀況分析,采用“卡瓦連接頭+可拆卸式快速接頭+旋塞式截止閥+夾持桿+雙瓣式單流閥+液壓丟手+液壓震擊器+連續(xù)油管液壓打撈爪”工具串組合。
下連續(xù)油管到魚頂位置遇阻,懸重下降1 t。嘗試打壓張開液壓打撈爪抓住落魚,結果發(fā)現(xiàn)懸重恢復正常,多次嘗試均再未發(fā)現(xiàn)遇阻現(xiàn)象。由于之前鋼絲探明落魚就在該位置,所以可以判斷,此時落魚已從原來位置被推到下部管柱的No-GO位置。繼續(xù)下連續(xù)油管至4 080 m位置遇阻,懸重仍然下降1 t。打壓張開液壓打撈爪并下壓管柱,懸重下降2 t,停泵等待10 min。上提連續(xù)油管至3 048 m,期間懸重波動3次,范圍為3~6 t。懸重波動是由于通井工具串被打撈工具抓住后隨連續(xù)油管上行過程中遇阻所致,推斷打撈成功,遂上提連續(xù)油管。
(3)打撈工具和落魚起出井口。
打撈成功起出井口程序和入井操作正好相反。關閉半封和卡瓦閘板,卸掉井口壓力,如圖1所示。拆開注入頭與防噴器之間的快速接頭,慢慢下放連續(xù)油管并上提注入頭,如圖2所示。下放連續(xù)油管并上提注入頭,將連續(xù)油管與夾持桿拆開,如圖3所示。鋼絲連接夾持桿和連續(xù)油管井下工具,使用較長的防噴管容納工具串,起出工具串后關閉井口,如圖4所示。經(jīng)檢查起出工具情況,通井工具串落魚全部起出,打撈作業(yè)成功。
3 結論
(1)通過連續(xù)油管和鋼絲打撈技術優(yōu)化組合,成功打撈復雜井井況井下落魚,實現(xiàn)不壓井復雜落魚打撈,保護了儲層,節(jié)省了修井成本。
(2)通過連續(xù)油管和鋼絲打撈技術優(yōu)化組合,降低了打撈作業(yè)風險,大大提高了作業(yè)的成功率。目前正推廣運用于復雜井、高壓油氣井事故處理,現(xiàn)已收到良好的效果,作業(yè)一次性成功率大大增加,縮短了施工周期,降低了修井成本。
(3)通過連續(xù)油管和鋼絲打撈技術優(yōu)化組合,豐富了井下作業(yè)工藝,創(chuàng)造性地使用Deployment系統(tǒng),沉淀了井下作業(yè)技術,為解決復雜井況打撈作業(yè)開辟了一條新途徑。
參考文獻
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