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        極薄花紋板的試制

        2017-09-10 07:22:44陳國濤
        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2017年8期

        陳國濤

        摘 要:介紹了1780熱連軋生產(chǎn)線1.5mm規(guī)格花紋板的研發(fā)情況。通過開發(fā)花紋輥標(biāo)定程序和卷取機(jī)卷徑計(jì)算輸入模式程序、設(shè)備精度維護(hù)、優(yōu)化負(fù)荷分配、優(yōu)化卷取參數(shù)、提高卷形質(zhì)量等方法,成功軋制1.5mm花紋板,并已批量生產(chǎn),為我廠帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:花紋板;負(fù)荷分配;豆高

        1 軋前準(zhǔn)備

        1.1 程序的開發(fā)

        1.1.1 增加精軋F(tuán)7機(jī)架花紋板標(biāo)定模式

        由于精軋更換工作輥之后需要對輥縫進(jìn)行標(biāo)定,而正常標(biāo)定程序設(shè)定的壓力較大,容易造成花紋輥裂紋、崩邊等問題,因此特開發(fā)了一套適合花紋輥標(biāo)定的程序(Diamond Plate Mode),當(dāng)更換完花紋輥之后,點(diǎn)擊“Diamond Plate Mode”進(jìn)行標(biāo)定。既保證了輥縫清零,又避免了花紋輥裂紋、崩邊等問題。

        1.1.2 增加卷取機(jī)卷徑計(jì)算輸入模式

        由于花紋板較普通平板多出豆高部分高度,造成系統(tǒng)按普通平板厚度計(jì)算出的跟蹤、卷徑錯(cuò)誤,導(dǎo)致卷形不良、帶鋼尾部沖擊設(shè)備等問題的出現(xiàn)。為了解決花紋板軋制時(shí)出現(xiàn)的卷曲問題,特在卷取機(jī)HMI操作畫面中添加豆高輸入對話框,根據(jù)計(jì)算及實(shí)測修正豆高輸入值,保證良好的卷形。

        1.2 設(shè)備精度維護(hù)

        1.2.1 水系統(tǒng)

        薄規(guī)格帶鋼的溫度下降很快,為保證FT7的命中以及軋制的穩(wěn)定性,必須確保機(jī)架間不能有水泄露到帶鋼表面上。安排減薄輥役之前,要將損壞的刮水板及時(shí)更換,漏水的管道及時(shí)處理。

        1.2.2 軋機(jī)間隙

        軋制穩(wěn)定性與軋機(jī)間隙有很大關(guān)系,而目前國內(nèi)很多軋線對軋機(jī)的控制以半年為周期,通過更換軋機(jī)滑板來實(shí)現(xiàn)。我公司1780生產(chǎn)線在以半年為更換周期的基礎(chǔ)上,建立了軋機(jī)穩(wěn)定性評價(jià)方法,對穩(wěn)定性不達(dá)標(biāo)的機(jī)架及時(shí)進(jìn)行軋機(jī)窗口測量,對窗口間隙超標(biāo)的機(jī)架更換滑板、調(diào)整間隙,軋機(jī)穩(wěn)定性得到了逐漸提高。

        1.3 加熱制度

        ①為降低變形抗力,在軋制花紋板時(shí)應(yīng)提高軋制溫度,花紋板生產(chǎn)前一小時(shí)加熱爐提溫。

        ②要求設(shè)定RT5溫度在1100±20℃,但實(shí)際出爐溫度在1120℃左右。

        ③冷料在爐時(shí)間不少于120min,爐壓微正壓8Pa;頭尾溫差、上下表面溫差不大于30℃。

        1.4 輥役安排

        按照燙輥材—過渡材—主軋材順序安排輥役,為保證板形,主軋材(1.5mm)一般控制在不超過300T。

        2 工藝參數(shù)

        2.1 工藝參數(shù)制定依據(jù)

        ①為保證穩(wěn)定穿帶,提高FT7命中率,要求終軋溫度不宜太高。

        ②由于花紋板表面容易積水,影響卷曲溫度的測量及表面檢查儀的檢測,因此層冷選用前部集中冷卻模式冷卻。

        ③層冷水容易引起1.5mm帶鋼頭部翹頭,帶鋼頭部給定5m不冷卻。

        ④降低工作輥冷卻水量,減少帶鋼熱量損失,保證印花機(jī)架有較高軋制溫度,提高豆高高度,減少軋輥剝落與掉肉。

        2.2 軋制工藝參數(shù)

        ①機(jī)架間冷卻水全部關(guān)閉;機(jī)架間除磷水全部關(guān)閉。

        ②調(diào)整負(fù)荷分配,保證印花機(jī)架F7壓下率在16%以上。

        ③卷取機(jī)夾送輥輥縫按照成品厚度手動(dòng)給定(按公式計(jì)算:基板厚度(mm)+豆高(mm)+常數(shù)),側(cè)導(dǎo)板壓力設(shè)定為正常值的90%,夾送輥壓力設(shè)定為正常值的95%,張力設(shè)定為正常值的95%。

        ④除磷泵正常投用;除磷壓力≧18MPa。

        ⑤層冷水采用前段集中冷卻,頭部5m不冷卻。

        2.3 負(fù)荷分配

        3 外觀尺寸檢驗(yàn)結(jié)果

        3.1 帶鋼尺寸實(shí)測結(jié)果

        從測量結(jié)果可以看出,帶鋼的厚度公差完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,實(shí)測豆高也完全符合花紋板豆高不小于基板厚度的0.2倍的標(biāo)準(zhǔn)要求。

        3.2 不平度檢測

        現(xiàn)場開平檢測,平整開卷15卷中12卷浪形正常,占總卷數(shù)的80%;頭尾不同程度的超標(biāo)浪形3卷,占總卷數(shù)的20%。浪形超標(biāo)的3卷須平整矯直。

        3.3 表面質(zhì)量

        經(jīng)表面檢查儀逐卷檢查和進(jìn)線開卷觀察帶鋼表面,表面質(zhì)量良好,可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的較高精度的表面質(zhì)量。

        4 結(jié)論

        通過對花紋板生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)的分析研究,解決了花紋板極限薄規(guī)格的生產(chǎn)工藝、程序開發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、卷形優(yōu)化等關(guān)鍵問題,現(xiàn)場軋制穩(wěn)定,從幾次試軋生產(chǎn)的結(jié)果來看,我廠所研制生產(chǎn)的花紋板各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

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