王國(guó)梁
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤制油分公司氣化廠,寧夏 銀川 750411)
神寧爐運(yùn)行過程中存在的問題及改進(jìn)措施
王國(guó)梁
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤制油分公司氣化廠,寧夏 銀川 750411)
介紹了神寧爐氣化技術(shù)的特點(diǎn),同時(shí)對(duì)整個(gè)試車過程中暴露出的一些問題進(jìn)行了全面分析,針對(duì)這些問題,結(jié)合西門子GSP氣化裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),分析并制定了相應(yīng)改進(jìn)措施,提高了裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性。
神寧爐;試車;運(yùn)行問題;改進(jìn)措施
神華寧煤煤制油項(xiàng)目氣化單元共設(shè)計(jì)28臺(tái)神寧爐,其中前24臺(tái)由中國(guó)寰球工程有限公司設(shè)計(jì)(位于裝置一區(qū)至裝置三區(qū)),后4臺(tái)由中國(guó)五環(huán)工程有限公司設(shè)計(jì)(位于裝置四區(qū))。神寧爐氣化裝置2016年進(jìn)入試車階段,開始了管道吹掃、沖洗及系統(tǒng)氣密工作, 2016年10月26日第一臺(tái)氣化爐投料成功,到目前為止,前14臺(tái)爐已相繼投料成功,但裝置試車及運(yùn)行期間暴露出了一些問題,導(dǎo)致裝置頻繁跳車或停車。對(duì)此,結(jié)合西門子GSP氣化裝置[1]的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)[2-4],經(jīng)過相應(yīng)技術(shù)改造,相關(guān)影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的問題已得到解決。
1.1 技術(shù)簡(jiǎn)介
“神寧爐”氣化技術(shù)[5-6]是神華寧煤集團(tuán)開發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的干煤粉氣化技術(shù)。該氣化技術(shù)以煤粉為原料,氧氣和水蒸氣作氣化劑,生產(chǎn)以H2和CO為主的合成氣。氣化裝置包含煤粉加壓輸送工序、氣化工序、除渣工序、合成氣洗滌工序、黑水處理工序、黑水閃蒸工序、氮?dú)?CO2/氧氣工序、公用工程工序。單臺(tái)氣化爐CO+H2產(chǎn)量為130000~140000Nm3/h,年操作時(shí)間:8000h,氣化爐碳轉(zhuǎn)化率大于98.5%,有效氣含量大于91%,合成氣塵含量≤0.5mg/Nm3,操作負(fù)荷77%~108%。
1.2 工藝流程
低壓煤粉通過兩個(gè)交替運(yùn)行的鎖斗實(shí)現(xiàn)連續(xù)的進(jìn)入高壓煤粉給料罐。通過密相氣力輸送系統(tǒng),煤粉被加壓并通過載氣處于流態(tài)化狀態(tài),并通過四根煤粉管線經(jīng)主燒嘴進(jìn)入氣化爐反應(yīng)室,在反應(yīng)室的高溫火焰下進(jìn)行氣化反應(yīng)。由于使煤粉完全氧化的氧氣量遠(yuǎn)大于氣化反應(yīng)所需用量,因此煤粉在反應(yīng)室中進(jìn)行部分氧化反應(yīng)產(chǎn)生了富含H2和CO 的合成氣。熱合成氣和液態(tài)渣通過下降管離開氣化爐反應(yīng)室,一起向下流動(dòng)至氣化爐激冷室。出下降管的熱合成氣和融渣與激冷水混合,融渣迅速固化,大部分粗渣進(jìn)入激冷室下部的水浴中,小部分細(xì)灰隨合成氣進(jìn)入下游工序。在氣化爐激冷室下游配置有合成氣洗滌單元[7],經(jīng)過洗滌處理的合成氣將被送入下游變換裝置。氣化爐激冷室以及合成氣洗滌單元產(chǎn)生的黑水被送至閃蒸系統(tǒng),黑水經(jīng)過閃蒸系統(tǒng)脫除酸氣并回收熱量。經(jīng)過閃蒸后的黑水、來自撈渣機(jī)的渣水和來自真空帶式過濾機(jī)的濾液被一起送至黑水處理系統(tǒng),在將黑水中的固體進(jìn)行分離后,大部分澄清水作為系統(tǒng)的回用水,一小部分灰水作為廢水送至污水處理單元進(jìn)一步處理。工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1。
圖1 神寧爐氣化技術(shù)工藝流程簡(jiǎn)圖
2.1 煤粉管線易堵塞,造成煤粉速度波動(dòng)大
因原煤中雜物、煤矸石較多,備煤裝置纖維分離器篦子板與支撐結(jié)構(gòu)有間隙,且篦子板篩網(wǎng)間隙大,過濾效果差,所制煤粉中雜物較多,送至氣化裝置后,雜物最終卡在煤粉管線角閥處,導(dǎo)致氣化煤粉系統(tǒng)多次因煤粉速度低聯(lián)鎖跳車。
解決措施:在源頭上,對(duì)煤儲(chǔ)運(yùn)裝置的原煤質(zhì)量加強(qiáng)控制。備煤裝置將纖維分離器篦子板與支撐改為無間隙,漏斗結(jié)構(gòu)的過濾方式,且篦子板篩網(wǎng)改為14mm×14mm大小,纖維物質(zhì)及其它雜物均被有效過濾,見圖2。氣化煤粉系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,改造效果良好。
圖2 纖維分離器改造后的效果圖
2.2 渣鎖斗充壓、泄壓閥閥芯破損
渣鎖斗泄壓管線為4寸管線,通過打開渣鎖斗泄壓管線上的2臺(tái)球閥向撈渣機(jī)泄壓,因閥門前后壓差大,泄壓時(shí)造成管線振動(dòng)大,且渣鎖斗充壓、泄壓閥均為耐磨陶瓷閥,管線振動(dòng)大時(shí),極易損壞,導(dǎo)致渣鎖斗充不上壓或無法泄壓,影響氣化爐收渣。解決措施:將4寸陶瓷球閥更換為金屬球閥,與設(shè)計(jì)院溝通協(xié)商后,對(duì)泄壓管線進(jìn)行改造,由原來的4寸管線改為2寸管線,閥門由原來的2臺(tái)串聯(lián)4寸球閥改為1臺(tái)2寸角閥串聯(lián)1臺(tái)2寸耐磨球閥。當(dāng)渣鎖斗泄壓時(shí),先通過緩慢打開角閥進(jìn)行泄壓,至壓差小時(shí)再打開球閥,避免管線大幅度振動(dòng)。
2.3 激冷水流量不穩(wěn)定,波動(dòng)大
激冷水流量調(diào)節(jié)閥[8]選型不合適、閥芯太大,正常運(yùn)行工況下激冷水流量為600m3/h,此時(shí)激冷水流量調(diào)節(jié)閥開度僅為23%,閥門開度小于20%時(shí)湍流明顯,激冷水流量波動(dòng)大,易造成點(diǎn)火燒嘴因流量低聯(lián)鎖跳車。
解決措施:嚴(yán)格控制激冷水流量,嚴(yán)禁大范圍調(diào)整,波動(dòng)大時(shí),激冷水流量調(diào)節(jié)閥手動(dòng)控制,現(xiàn)已聯(lián)系更換激冷水流量調(diào)節(jié)閥閥門定位器。
2.4 氣化粉煤倉自啟式爆破片易破裂
煤鎖斗最終泄壓閥為10寸盤閥,運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)粉煤倉過濾器過濾面積小(192m2),過濾能力不夠,且爆破片爆破壓力僅為8kPa,易造成粉煤倉爆破片破裂,導(dǎo)致煤粉泄漏。
解決措施:將煤鎖斗最終泄壓閥開啟時(shí)間延長(zhǎng)至20s,更換爆破壓力為8~10kPa的爆破片。與設(shè)計(jì)院溝通協(xié)商后,在煤鎖斗最終泄壓閥后增加1個(gè)10寸調(diào)節(jié)蝶閥,在煤鎖斗向粉煤倉泄壓過程中,緩慢打開,避免粉煤倉超壓。
2.5 過濾機(jī)系統(tǒng)脫鹽水用量大
過濾機(jī)系統(tǒng)沖洗水為脫鹽水、圍堰內(nèi)沖洗水為工業(yè)水,運(yùn)行維護(hù)過程中造成脫鹽水補(bǔ)充量過大,造成脫鹽水和工業(yè)水的浪費(fèi),同時(shí)補(bǔ)水量過大,系統(tǒng)水平衡難以維持,外排廢水流量大。
解決措施:將過濾機(jī)沖洗水由脫鹽水改為低壓循環(huán)水,圍堰內(nèi)沖洗水由工業(yè)水改為低壓循環(huán)水,減少脫鹽水的消耗,但改造后發(fā)現(xiàn)濾布因低壓循環(huán)水含固量高導(dǎo)致堵塞嚴(yán)重,且低壓循環(huán)水水溫高,造成濾布老化進(jìn)程加快過及濾機(jī)廠房環(huán)境惡劣。因而,現(xiàn)將過濾機(jī)沖洗水改為生產(chǎn)水,本次改造后,過濾機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行狀況大幅好轉(zhuǎn)。
2.6 投料過程閃蒸罐超壓
主燒嘴投煤過程中系統(tǒng)熱負(fù)荷增大,大量熱量帶到閃蒸系統(tǒng),系統(tǒng)水循環(huán)量大,閃蒸量大,但中壓閃蒸罐和低壓閃蒸罐閃蒸氣管線主路為1寸調(diào)節(jié)閥,不足以滿足排放(旁路為4寸管線)需求,造成閃蒸系統(tǒng)超壓。
解決措施:主燒嘴投煤過程中現(xiàn)場(chǎng)稍開主路調(diào)節(jié)閥旁路調(diào)整壓力,以維持中壓和低壓閃蒸系統(tǒng)壓力正常。經(jīng)與設(shè)計(jì)院共同協(xié)商后,已將主路調(diào)節(jié)閥變更為2寸。
2.7 水冷壁循環(huán)水罐安全閥頻繁誤起跳
水冷壁循環(huán)水罐安全閥設(shè)計(jì)整定壓力5.3MPa,水冷壁循環(huán)水罐正常操作壓力5.0MPa,運(yùn)行過程中頻繁出現(xiàn)未到整定壓力而安全閥起跳的狀況,造成氣化爐多次跳車。
解決措施:對(duì)安全閥增加伴熱保溫,并將安全閥整定壓力提高至5.5MPa,回座壓力調(diào)整至5.1MPa,安全閥彈簧材質(zhì)由50CrVA更換為InconelX750,現(xiàn)水冷壁循環(huán)水罐安全閥運(yùn)行正常,但安全閥頻繁誤起跳問題還需進(jìn)一步深入分析原因。
2.8 渣鎖斗沖洗閥關(guān)不到位、內(nèi)漏
渣鎖斗排渣過程中,沖洗水罐的沖洗水通過打開出口管線上的2臺(tái)球閥進(jìn)入渣鎖斗,對(duì)渣鎖斗內(nèi)的殘?jiān)M(jìn)行沖洗,以保證渣鎖斗內(nèi)的渣排盡。但運(yùn)行過程中渣鎖斗的2臺(tái)沖洗閥經(jīng)常出現(xiàn)關(guān)不到位及內(nèi)漏的情況,造成氣化爐內(nèi)激冷水向沖洗水罐反竄的情況,初步分析原因?yàn)殚y腔沉積渣,造成密封不嚴(yán)。
解決措施:增加閥門沖洗水,且沖洗水管線上增加自動(dòng)切斷閥,在2臺(tái)沖洗閥開關(guān)前,閥門沖洗水提前打開對(duì)閥門進(jìn)行沖洗,以保證沖洗閥的密封嚴(yán)密性。
通過試車和運(yùn)行期間的一系列技術(shù)改造,神寧爐大規(guī)模運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題得到了一定的解決,實(shí)現(xiàn)了氣化爐12開2備的良好局面,為剩余的14臺(tái)神寧爐試車奠定了基礎(chǔ)。但還是存在氣化爐激冷室液位計(jì)波動(dòng)大等問題亟需解決,系統(tǒng)還需進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化。
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(本文文獻(xiàn)格式:王國(guó)梁.神寧爐運(yùn)行過程中存在的問題及改進(jìn)措施[J].山東化工,2017,46(12):118-119,121.)
2017-03-31
王國(guó)梁(1987—),工學(xué)學(xué)士學(xué)位,助理工程師,主要從事煤化工氣化工藝技術(shù)及管理工作。
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1008-021X(2017)12-0118-02