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        LNG混合冷劑液化工藝改善

        2017-09-05 16:12:58夏彥
        大陸橋視野·下 2017年7期

        夏彥

        【摘 要】主要通過介紹LNG撬裝混合冷劑液化工藝液化單元工藝,從工藝角度出發(fā),通過調節(jié)MR節(jié)流閥和HMR節(jié)流閥,觀察工藝參數(shù)變化,對實際運行工況進行分析,從而找到MR節(jié)流閥和HMR節(jié)流閥調節(jié)依據(jù),為液化單元設備良好工況的提供操作方法,為液化單元工藝的平穩(wěn)操作提供理論依據(jù),最終實現(xiàn)打產增效的目的。

        【關鍵詞】工藝簡介;工藝調整;操作依據(jù)

        來自井口的天然氣,首先在除砂器中除砂,然后經水套爐加熱后,經針閥節(jié)流至10MPa左右進入調壓撬。在調壓撬中首先經高壓分離器分離出攜帶的游離水、油等雜質,然后在調壓撬中經一級調壓至5MPa。經一級調壓后的天然氣進入低壓分離器,在其中分離出析出的水、輕油等后分為兩路:一路作為原料氣去往凈化系統(tǒng),另一路經二級調壓至0.3MPa 作為燃料氣送往燃料氣穩(wěn)定罐。

        經調壓后的原料天然氣先經脫酸塔與MDEA溶液充分接觸,脫除氣體中的CO2及H2S等酸性氣體,二氧化碳控制指標要求不大于50ppm,脫酸后的原料氣從脫酸塔頂部引出,進入出口氣液分離器分離。分離的原料氣進入脫汞脫水單元的脫汞塔,脫汞塔中裝有浸硫活性炭吸附劑,可將原料氣中攜帶的汞脫除,控制汞含量≤10ng/Nm3。脫汞后的原料氣進入干燥塔脫水,干燥塔脫水采用4A分子篩,對水等極性分子有很強的吸附性,經干燥后的天然氣要求露點低于-70℃。

        經凈化后的天然氣壓力由5.0MPa(G)減至4.9MPa(G)進入液化單元,經過預冷換熱器及中間級換熱器后被冷卻至-35℃,期間經過兩級混烴分離罐分離,分離出的液態(tài)混烴匯管后流出冷箱,經減壓后流入混烴儲罐;干氣進入深冷換熱器進一步冷卻成LNG,經減壓后流入LNG儲罐。另外,從儲罐過來的 BOG(閃蒸氣)在冷箱換熱器內回收冷量。

        帶一級氣液分離器的混合工質節(jié)流流程是分離節(jié)流制冷循環(huán)中的一種形式,其充分體現(xiàn)了分離循環(huán)的基本特征。該循環(huán)結構具體由以下單元設備組成壓縮機、冷卻器、逆流換熱器、節(jié)流組件、氣液分離器、混合器。多元混合物工質由壓縮機CP壓縮到設定工作壓力1.8MPa,這時工質壓力、溫度都最高,高壓高溫工質經過冷卻器AC冷卻至環(huán)境溫度,同時向環(huán)境放熱,然后進入第一級逆流換熱器HX,冷卻后成為氣液兩相,進入相分離器SP,工質中富含高沸點組分的液相被分離出來,進入第一級節(jié)流元件HMR節(jié)流閥,節(jié)流后壓力、溫度降低,同時氣相工質進入第二級、第三級、第四級逆流換熱器HX得到進一步冷卻,最后進入MR節(jié)流閥,節(jié)流后壓力、溫度降至最低,逆流先后進入第四級、第三級換熱器HX,冷卻高壓來流工質,自身溫度升高,與經HMR節(jié)流閥節(jié)流后的工質在第三級至第二級低壓管線等壓絕熱混合,混合產物又恢復到最初的總組成,進入第二級逆流換熱器HX冷卻高壓來流,溫度進一步升高,進入相分離器SP,進一步復溫,同時冷卻高壓工質,最后低壓工質溫度-5℃左右,進入壓縮機CP低壓入口,由此完成一個循環(huán)。

        具體說,一級氣液分離循環(huán)熱力設計除了一次節(jié)流循環(huán)需要考慮的工質組分、配比、循環(huán)壓力等參數(shù)外,還要首先確定氣液分離溫度,要使在給定條件下制冷機達到所需制冷溫度時效率最高,同時滿足循環(huán)流程中各設備約束條件,這就存在一個優(yōu)化問題。分離后液體節(jié)流前是否進行過冷,通常過冷液體節(jié)流與飽和液體或氣體節(jié)流相比,可以減小節(jié)流過程?損失,但是實現(xiàn)過冷將增加換熱器的負荷,要考慮對換熱器固有換熱?損失的影響,這同樣存在一個優(yōu)化問題。分離液體節(jié)流后返回低壓通道的位置,也是一個需要考慮的問題,兩種不同流體混合是一個典型不可逆過程,由相同的混合物在一定條件下分離為配比不同的汽液兩股流體,這兩股流體在完成各自流程后(均從高壓節(jié)流到低壓)又進行混合,這個混合過程是一個不可逆過程,必然存在熵增,存在?損失,無疑在等溫條件下進行混合熵增最小,但是這時可能會增大換熱器固有換熱過程的?損失,因此需要綜合考慮。

        通過調節(jié)HMR節(jié)流閥,能夠降低換熱器總換熱熱負荷,因為高沸點組分大部分在氣液分離器內分離出來,在比較高的溫度(235K)節(jié)流進入低壓回路。分離改變了循環(huán)工質熱物性,減小了換熱器高溫出口溫差,進而增加了高低壓流體在室溫端焓差,在滿足所有設備運行條件時,即增加了制冷量,當然功耗會有所增加。

        同時,我們主冷壓縮機采用的是帶油潤滑的壓縮機,潤滑油難免出現(xiàn)分離不完全而進入冷箱,如果進入冷箱低溫端,經過一個較長期的運行后,積累在低溫端的潤滑油可能會堵塞節(jié)流組件,從而引起制冷機溫度波動,影響制冷機性能,特別是會對制冷溫度在130K以下的情況造成影響,甚至出現(xiàn)冷箱凍堵,影響正常生產。而潤滑油在相分離器SP中,利用低壓返流工質冷量實現(xiàn)分離,通過調節(jié)HMR節(jié)流閥,能使在相分離器SP分離出來的潤滑油不經過低溫端而直接回流至壓縮機,避免造成冷箱低溫端油堵,影響正常生產。

        通過研究出HMR節(jié)流閥的操作方法,使混合工質制冷效率提高,有效降低LNG溫度,提高了LNG產量:日處理量由5.7萬Nm3/增加至6萬Nm3/d,LNG日產量由36t/d增產至38t/d,NG節(jié)流前溫度由-139℃降低至-142℃;同時還實現(xiàn)了潤滑油不經過低溫端直接回流至壓縮機,解決了冷箱混合工質低溫端管線油堵現(xiàn)象;

        本項目對LNG撬裝混合冷劑液化工藝的工藝及參數(shù)調整提供了操作方法,其作用有以下兩方面:

        (1)通過調節(jié)HMR節(jié)流閥,改變氣相混合工質組分及配比,控制二三級冷箱溫差,充分了發(fā)揮混合工質的制冷效率,有效的降低了LNG溫度,提高了LNG產量。

        (2)為混合冷劑液化單元操作提供了作業(yè)指導文件,有效的提高了員工的操作技能,避免了因操作不當而引起的減產、停機。

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