朱 濤, 黎艷葵
(1.重慶康達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司, 重慶 401121;2.宜昌市夷陵區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站, 湖北 宜昌 443100)
隨著工業(yè)園區(qū)的不斷發(fā)展,園區(qū)污水處理廠混合進(jìn)水中工業(yè)廢水占比日益增加,難降解有機(jī)物的增加導(dǎo)致進(jìn)水偏離設(shè)計(jì)值,廢水可生化性降低,生物處理難度加大,原有處理工藝不能滿足出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。同時(shí),隨著新環(huán)保法的實(shí)施,污水廠面臨著升級(jí)改造的迫切任務(wù)。高級(jí)氧化技術(shù)是近年來(lái)在化學(xué)氧化法基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新技術(shù),通過(guò)氧化劑、催化劑與電、光及超聲等技術(shù)相結(jié)合,產(chǎn)生活性極強(qiáng)的自由基(·OH),將大分子難降解有機(jī)物氧化成小分子物質(zhì),甚至直接礦化為CO2和H2O[1]。具有氧化能力強(qiáng)、選擇性小、反應(yīng)速度快和反應(yīng)徹底等優(yōu)點(diǎn),對(duì)難降解有機(jī)污染物具有較好的降解效果,包含有臭氧氧化法、芬頓氧化法等。
山東某工業(yè)園區(qū)綜合污水處理廠一、二期設(shè)計(jì)規(guī)模分別為2.5萬(wàn)m3/d,進(jìn)水以石油化工、輪胎、橡膠、有機(jī)硅等廢水為主,一、二期工藝流程見(jiàn)圖1。出水執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。隨著園區(qū)企業(yè)的入駐,工業(yè)廢水量不斷增加,2012年1~5月水量均值達(dá)到4.8萬(wàn)m3/d,基本達(dá)到滿負(fù)荷,污水廠三期擴(kuò)建工程迫在眉睫。且隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,亟需將水質(zhì)指標(biāo)提高到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
圖1 一、二期工藝流程
近年來(lái)隨著工業(yè)廢水的增加(已接近80%),進(jìn)水水質(zhì)不斷惡化,主要表現(xiàn)為難降解有機(jī)污染物增多、可生化性降低(由0.4降至0.2左右)、且水質(zhì)波動(dòng)大等特點(diǎn),生物處理難度增大;一期工程采用淹沒(méi)式生物膜工藝,已運(yùn)行約6 a時(shí)間,填料老化、破損嚴(yán)重,生物處理效率進(jìn)一步降低,給污水處理廠達(dá)標(biāo)排放帶來(lái)巨大壓力。故升級(jí)改造工程的主要目標(biāo)是難降解有機(jī)物的去除。
芬頓(Fenton)高級(jí)氧化法是一種深度氧化技術(shù),即在酸性條件下利用Fe2+和H2O2之間的鏈反應(yīng)催化生成羥基自由基(·OH),具有強(qiáng)氧化性,能氧化各種有毒和難降解的有機(jī)化合物,以達(dá)到去除污染物的目的。特別適用于生物難降解或一般化學(xué)氧化難以奏效的有機(jī)廢水的處理[2-3]。
磁混凝沉淀技術(shù)就是在普通的混凝沉淀中同步投加磁粉,利用微小磁粉作為晶核與污染物絮凝結(jié)合成一體,使生成的絮體密度更大、更結(jié)實(shí),加快沉淀速度,以加強(qiáng)混凝、絮凝的效果,從而獲得較高的表面負(fù)荷和較好的固液分離效果,減少占地面積;同時(shí)通過(guò)磁分離機(jī)回收沉淀污泥中磁粉,并循環(huán)利用,以降低運(yùn)行費(fèi)用[4]。磁混凝沉淀工藝原理見(jiàn)圖2。
圖2 磁混凝沉淀原理
又稱纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池,屬于表面過(guò)濾,使液體通過(guò)1層隔膜(濾料)的機(jī)械篩濾,去除懸浮于液體中的顆粒物質(zhì)[5]。采用新型纖維濾布,可實(shí)現(xiàn)清洗時(shí)連續(xù)過(guò)濾,具有占地面積少,水頭損失小、反沖洗水量少,運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn),適用于污水深度處理、中水回用、地表水凈化等領(lǐng)域,可實(shí)現(xiàn)污水水質(zhì)從一級(jí)B到一級(jí)A的提標(biāo)改造。
為驗(yàn)證芬頓高級(jí)氧化工藝對(duì)難降解有機(jī)物的處理效果,委托山東省環(huán)境科學(xué)研究院在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行小試實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了芬頓高級(jí)氧化工藝對(duì)該園區(qū)混合難降解有機(jī)廢水深度處理的可行性。
升級(jí)改造設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 升級(jí)改造設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水水質(zhì)
本項(xiàng)目為一、二期升級(jí)改造和三期擴(kuò)建工程同時(shí)進(jìn)行,深度處理按總規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d整體考慮,在此只對(duì)深度處理工藝段及污泥脫水系統(tǒng)改造的設(shè)計(jì)概況進(jìn)行論述。
為滿足深度處理高程要求,二沉池后需設(shè)置二次提升泵站。設(shè)計(jì)規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)1.31,尺寸10.5 m ×10.4 m ×5.1 m(L×B×H),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。設(shè)置潛水泵4臺(tái),3用1備,單臺(tái)性能參數(shù):Q(流量) =1 365 m3/h,H(揚(yáng)程) =6 m,N(功率)=45 kW。
進(jìn)一步去除難降解有機(jī)物。設(shè)計(jì)規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)1.31,尺寸為36.9 m×21.4 m×6.0 m(L×B×H),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)參數(shù)為:反應(yīng)pH值為 5,芬頓試劑投加量為ρ(FeSO4·7H2O) +ρ(H2O2)=200 mg/L+100 mg/L,硫酸加藥量 120 mg/L,石灰加藥量350 mg/L,調(diào)酸時(shí)間10 min,反應(yīng)時(shí)間40 min,調(diào)堿時(shí)間10 min。設(shè)置框式攪拌器8臺(tái),N=4 kW;立式渦輪攪拌機(jī)4臺(tái),N=7.5 kW。
沉淀去除芬頓反應(yīng)產(chǎn)生的化學(xué)污泥及強(qiáng)化TP的去除。設(shè)計(jì)規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)1.31,設(shè)置2座磁混凝沉淀池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。閃混池停留時(shí)間為20~30 s,尺寸為2.0 m×2.0 m×2.35 m;反應(yīng)池停留時(shí)間為9.0 min,尺寸為4.0 m×4.0 m×4.55 m;澄清池表面負(fù)荷 13.82 m3/(m2·h),D(直徑) =12.0 m,H(高)=4.85 m。設(shè)計(jì)加藥量:聚鐵為250 mg/L(液體,當(dāng)二沉池出水水質(zhì)較好時(shí)暫停芬頓試劑的投加,通過(guò)增大混凝藥劑投加量確保出水達(dá)標(biāo)排放);ρ(聚丙烯酰胺(PAM))為2.0 mg/L,磁粉補(bǔ)充量為5 mg/L。設(shè)置潛水?dāng)嚢杵?臺(tái),變頻,N=1.5 kW;潛水?dāng)嚢杵?臺(tái),變頻,N=3.7 kW;潛水?dāng)嚢杵?臺(tái),變頻,N=2.2 kW;剪切機(jī)2臺(tái),單臺(tái)性能參數(shù)為Q=603 m3/h,N=0.75 kW;磁分離機(jī)2臺(tái),單臺(tái)性能參數(shù)為Q=50 m3/h,N=4 kW; 刮泥機(jī) 2臺(tái),D=12 m,N=1.5 kW;污泥泵4臺(tái),2用2備,單臺(tái)性能參數(shù)為Q=210 m3/h,H=10 m,N=11 kW。
進(jìn)一步去除殘留在污水中的SS,滿足出水要求。設(shè)計(jì)規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)1.31,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。建筑物尺寸為8.5 m×16.15 m,構(gòu)筑物尺寸為12.9 m×8.9 m×4.7 m。設(shè)置2套D=3 m的濾布轉(zhuǎn)盤(pán),驅(qū)動(dòng)電機(jī)2套,功率N=0.75 kW;反沖洗離心泵6臺(tái),單臺(tái)性能參數(shù)為Q=50 m3/h,H=7 m,N=2.2 kW。
設(shè)置加藥間1座,設(shè)計(jì)規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)1.31,框架結(jié)構(gòu)。建筑物尺寸30.4 m×12.4 m。設(shè)置溶藥攪拌機(jī)4臺(tái),N=5.5 kW;硫酸亞鐵螺桿加藥泵3臺(tái),2用1備,單臺(tái)參數(shù)為Q=2 000~4 000 L/h,P(壓力)=0.4 MPa,N=1.5 kW;石灰螺桿加藥泵3臺(tái),2用1備,單臺(tái)參數(shù)為Q=4 000~6 000 L/h,P=0.4 MPa,N=2.2 kW;PAM一體化溶藥裝置1套,制備能力15 kg/h,N=5.0 kW;PAM螺桿加藥泵3臺(tái),2用1備,單臺(tái)參數(shù)為Q=500~700 L/h,P=0.4 MPa,N=0.75 kW。
本項(xiàng)目提標(biāo)改造后污泥處理含水率要求需從80%降至60%,設(shè)計(jì)產(chǎn)泥量為24 t絕干污泥/d,污泥深度處理系統(tǒng)采用“重力濃縮+污泥調(diào)理+板框壓濾”,設(shè)計(jì)規(guī)模 7.5萬(wàn) m3/d,工藝流程見(jiàn)圖 3。設(shè)置污泥濃縮池1座,D=26 m,污泥固體負(fù)荷為45 kg/(m2·d)。 設(shè)置污泥調(diào)理池 4 格,80 m3/格,調(diào)理進(jìn)泥時(shí)間1 h,調(diào)理時(shí)間1 h,調(diào)理劑FeCl3投加量為干泥量的3%~4%,生石灰投加量為干泥量的40%~50%。設(shè)置污泥脫水間1座,2層框架結(jié)構(gòu),1層為污泥調(diào)理加藥設(shè)備間,2層為板框壓濾操作間。板框過(guò)濾周期1.5 h(不含調(diào)理時(shí)間),設(shè)置污泥調(diào)理攪拌機(jī)4臺(tái),單臺(tái)N=15 kW;生石灰儲(chǔ)罐2個(gè),單個(gè)容量 30 t;FeCl3儲(chǔ)罐 1 個(gè),容積 15 m3;FeCl3隔膜加藥泵2臺(tái),N=0.25 kW;污泥切割機(jī)1臺(tái),N=4 kW;單泵殼渣漿泵1臺(tái),Q=110 m3/h,H=20 m,N=15 kW;離心式渣漿進(jìn)泥泵2臺(tái),單臺(tái)Q=70 m3/h,H=75 m,N=30 kW;多級(jí)離心壓榨泵4臺(tái),單臺(tái)Q=320 m3/h,H=138 m,N=18.5 kW;3臺(tái)板框壓濾機(jī),2用1備,單臺(tái)參數(shù)為過(guò)濾面積400 m2,配板數(shù)量103塊,壓緊壓力20 Mpa,過(guò)濾壓力12 kg/cm2,N=16.1 kW;螺桿式空氣壓縮機(jī)2臺(tái),Q(風(fēng)量)=3 m3/min,P=0.8 MPa,N=18.5 kW; 皮帶輸送機(jī)3臺(tái),長(zhǎng)度L=12 500 mm,N=4 kW;皮帶輸送機(jī)1臺(tái),L=900 mm,N=5.5 kW;螺旋輸送機(jī)3臺(tái),N=4 kW。
圖3 污泥深度處理工藝流程
該項(xiàng)目于2013年6月完成提標(biāo)擴(kuò)建改造工作,穩(wěn)定運(yùn)行至今已達(dá)3 a時(shí)間。2013年6月 ~2016年6月污水廠平均進(jìn)水量為5.5萬(wàn)m3/d,深度處理系統(tǒng)進(jìn)、出水平均水質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 2013~2016年深度處理系統(tǒng)平均進(jìn)出水水質(zhì)情況
由表2可知,芬頓+磁混凝沉淀+濾布濾池組合工藝對(duì)難降解有機(jī)物去除效果明顯,出水各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。出水CODCr優(yōu)于一級(jí)A標(biāo),驗(yàn)證了中試實(shí)驗(yàn)結(jié)論。
(1)芬頓反應(yīng)較難精確控制。芬頓試劑及調(diào)節(jié)酸堿的藥劑投加量需根據(jù)二沉池出水水質(zhì)、水量變化做相應(yīng)調(diào)節(jié),而水質(zhì)、水量瞬息變化,但pH值和流量反饋系統(tǒng)具有一定滯后性,導(dǎo)致藥劑投加量的調(diào)節(jié)也具有滯后性,不能精確控制,為保證出水水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)排放,可能存在藥劑過(guò)量投加的情況。在選擇自動(dòng)控制系統(tǒng)時(shí),應(yīng)選擇反應(yīng)及時(shí)、可靠性好的控制系統(tǒng)及設(shè)備,盡可能實(shí)現(xiàn)精確控制。
(2)芬頓反應(yīng)將產(chǎn)生大量化學(xué)污泥,給污泥脫水造成壓力,同時(shí)增加運(yùn)行成本。結(jié)合該廠實(shí)際情況,在二沉池出水ρ(CODCr)≤ 70 mg/L時(shí),改為暫停芬頓試劑投加,增大聚鐵投加量,以降低運(yùn)行成本;當(dāng)二沉池出水ρ(CODCr)>70 mg/L時(shí),恢復(fù)芬頓加藥系統(tǒng),并減少聚鐵投加量。各種藥劑加藥量需根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)由小試實(shí)驗(yàn)確定[6]。
(3)由于本項(xiàng)目污水深度處理過(guò)程中投加大量聚鐵和芬頓試劑,這些試劑同時(shí)可起到污泥調(diào)理的作用,因此污泥深度脫水調(diào)理時(shí)的實(shí)際調(diào)理劑投加量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)投加量,F(xiàn)eCl3投加率為干泥量的2.4%,生石灰投加率為干泥量的21.3%,可顯著降低污泥深度處理成本。
(1)“芬頓高級(jí)氧化+磁混凝沉淀+濾布濾池”組合工藝對(duì)該項(xiàng)目難降解有機(jī)物的深度處理效果明顯,升級(jí)改造后出水各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)芬頓工藝設(shè)計(jì)反應(yīng)pH值為5,芬頓試劑投加量為ρ(FeSO4·7H2O)+ρ(H2O2)=200mg/L+100mg/L,硫酸加藥量120 mg/L,石灰加藥量350 mg/L。當(dāng)二沉池出水水質(zhì)較好時(shí),可暫停芬頓試劑的投加,通過(guò)增加混凝藥劑加藥量保證出水達(dá)標(biāo)排放。該設(shè)計(jì)較為靈活,可根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)的變化調(diào)整工藝參數(shù)和加藥量,降低運(yùn)行成本。
(3)“重力濃縮+污泥調(diào)理+板框壓濾”可使脫水污泥含水率降至60%以下。污水深度處理投加的大量聚鐵和芬頓試劑,可起污泥調(diào)理作用,減少污泥調(diào)理劑的投加量,降低污泥處理成本。
(4)該廠采用的“芬頓高級(jí)氧化+磁混凝沉淀+濾布濾池”深度處理工藝,對(duì)難降解工業(yè)廢水具有良好的去除效果,對(duì)類(lèi)似工業(yè)廢水處理廠的升級(jí)改造具有一定借鑒意義。