唐山鋼鐵集團(tuán)微爾自動(dòng)化有限公司 黃彩虹
酸軋機(jī)組主速控制系統(tǒng)分析與研究
唐山鋼鐵集團(tuán)微爾自動(dòng)化有限公司 黃彩虹
以某1700mm酸軋機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目為背景,在查閱了國(guó)內(nèi)外大量相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)酸軋機(jī)組的主要設(shè)備參數(shù)、生產(chǎn)工藝流程、儀表配置的了解,選擇了Siemens軟件平臺(tái),確定了整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的硬件配置、網(wǎng)絡(luò)組態(tài)并進(jìn)行程序編寫(xiě)。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐過(guò)程中,主要研究了酸軋機(jī)組中的主速度控制系統(tǒng),其中主速控制系統(tǒng)包括來(lái)自二級(jí)的預(yù)設(shè)定值處理、軋機(jī)速度控制加減速等主要功能。通過(guò)PLC編程實(shí)現(xiàn)了各個(gè)控制功能的實(shí)際應(yīng)用,對(duì)動(dòng)態(tài)變規(guī)格進(jìn)行深入的研究、給出了軋制過(guò)程中變規(guī)格的改變時(shí)間點(diǎn)和參數(shù)的表格、得出了動(dòng)態(tài)變規(guī)格技術(shù)的調(diào)節(jié)方法、控制模式和計(jì)算方法。
速度控制;加減速;二級(jí)設(shè)定
到目前為止,許多大型鋼鐵企業(yè)引進(jìn)的酸軋聯(lián)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)的主要供應(yīng)商有日本日立公司、西門(mén)子奧鋼聯(lián)公司等。這些公司提供的自動(dòng)化控制已經(jīng)囊括了世界上所有掌握冷軋帶鋼生產(chǎn)核心技術(shù)。
本文依托于1700mm酸軋聯(lián)機(jī)工程項(xiàng)目,該機(jī)組的產(chǎn)品主要為冷軋產(chǎn)品,整體設(shè)計(jì)為國(guó)際先進(jìn)水平,軋機(jī)采用德國(guó)SIEMENS VAI設(shè)備。酸軋機(jī)組形式為五機(jī)架全6輥軋機(jī),每架軋機(jī)均具有工作輥正負(fù)彎、中間輥正負(fù)彎和中間輥串輥的功能。本機(jī)組機(jī)架的最大軋制力為3500T;軋機(jī)入口段的最大速度為400m/min,通過(guò)焊縫時(shí)的最大軋制速度及飛剪剪切的最大軋制速度均為300m/min,通過(guò)檢查站的最大在線(xiàn)剪切速度為150m/min,軋機(jī)出口最高速度為1350m/ min,卷取速度最高可達(dá)1400m/min。
酸軋機(jī)組工藝設(shè)備選用世界先進(jìn)的供應(yīng)商SIEMENS VAI公司,軋機(jī)段機(jī)械設(shè)備采用當(dāng)今世界最先進(jìn)的UCM型軋機(jī),1~5機(jī)架全部為六輥軋機(jī),軋制力液壓缸為壓下方式,工作輥和中間輥具有正負(fù)彎輥能力,中間輥具有橫移功能,酸軋機(jī)組的軋機(jī)具有出色的板形和厚度調(diào)控能力,酸軋機(jī)組在軋機(jī)段安裝了共計(jì)4臺(tái)測(cè)厚儀、1臺(tái)激光測(cè)速儀、6臺(tái)張力計(jì)等特殊儀表。除此之外,板形控制系統(tǒng)配置有先進(jìn)的BFI板形測(cè)量系統(tǒng),并采用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集分析,智能模糊控制等策略,最終達(dá)到控制板形精度的目的。
酸軋機(jī)組的主要工藝流程:經(jīng)過(guò)酸洗段開(kāi)卷機(jī)開(kāi)卷、矯直、焊接、酸洗、漂洗、切邊后,依次經(jīng)過(guò)入口張力輥、糾偏單元、五機(jī)架軋機(jī),在飛剪處剪切焊縫,完成上一卷帶鋼的軋制;同時(shí),下一卷帶鋼的頭部穿帶進(jìn)入到卷取機(jī)的穿帶芯軸,開(kāi)始下卷帶鋼的軋制。在整個(gè)軋制過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了冷軋帶鋼自動(dòng)穿帶、軋制、甩尾、卸卷的全部過(guò)程。
在上述的酸軋機(jī)組生產(chǎn)工藝流程中,帶鋼需要按照來(lái)自過(guò)程控制計(jì)算機(jī)(Level 2)設(shè)定的速度和張力以及軋制力,完成整條生產(chǎn)線(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行。這些來(lái)自過(guò)程控制計(jì)算機(jī)(L2)的預(yù)設(shè)定數(shù)據(jù)是根據(jù)熱軋來(lái)料的鋼種(Coil Grade)、鋼卷長(zhǎng)度(Coil length)、鋼卷寬度(Coil width)等數(shù)據(jù)通過(guò)二級(jí)模型計(jì)算得出。本機(jī)組設(shè)備的主要的控制有:酸洗段入口活套、中間段活套、出口活套的位置控制及張力控制、開(kāi)卷機(jī)和卷取機(jī)的順序控制、張力控制和卷徑計(jì)算、液壓輥縫控制、生產(chǎn)線(xiàn)的速度控制、自動(dòng)厚度控制及自動(dòng)板形控制等。
在酸軋機(jī)組的速度控制中,過(guò)程控制計(jì)算機(jī)根據(jù)熱軋來(lái)料鋼種、帶鋼寬度、帶鋼厚度等給出對(duì)應(yīng)機(jī)架的軋制線(xiàn)速度設(shè)定以及AGC功能計(jì)算出的速度比分配給各機(jī)架軋機(jī)的線(xiàn)速度,并將各架軋機(jī)的線(xiàn)速度轉(zhuǎn)換成軋輥轉(zhuǎn)速發(fā)送給主傳動(dòng)。同時(shí),軋機(jī)主速控制功能還將發(fā)送加減速轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償及摩擦轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償?shù)绒D(zhuǎn)矩補(bǔ)償給主傳動(dòng)。
機(jī)架速度控制(SSRH)的速度值主要是通過(guò)來(lái)自L2的預(yù)設(shè)定和一些補(bǔ)償值計(jì)算得出的。在本機(jī)組中,5#機(jī)架為主速機(jī)架,速度值不需要補(bǔ)償。1-4號(hào)機(jī)架的速度補(bǔ)償主要是通過(guò)操作工手動(dòng)調(diào)節(jié)速度、自動(dòng)輥縫控制AGC補(bǔ)償、經(jīng)驗(yàn)值補(bǔ)償、自動(dòng)張力控制補(bǔ)償。這些補(bǔ)償值將復(fù)位動(dòng)態(tài)變規(guī)格FGC值。
經(jīng)驗(yàn)值補(bǔ)償:例如:AGC補(bǔ)償4#機(jī)架SSRH4的值為1%,在SSRH3的補(bǔ)償值保證SSRH3和SSRH4之間的速度比不變。SSRH2和SSRH1也是這種補(bǔ)償方式。
在軋制過(guò)程中穿帶速度一般設(shè)定為50mpm,軋制的最高速度為1400mpm,自動(dòng)剪切速度為260mpm。
生產(chǎn)線(xiàn)操作室可通過(guò)以下按鈕對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行速度控制:
保持:生產(chǎn)線(xiàn)上加速減速,這個(gè)功能能夠保持某個(gè)中間速度。
穿帶:生產(chǎn)線(xiàn)啟動(dòng)后自動(dòng)加速到一個(gè)由軟件設(shè)定的預(yù)定速度(一般設(shè)定為50mpm),如果生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行,這個(gè)按鈕使生產(chǎn)線(xiàn)減速到穿帶速度。
加速:生產(chǎn)線(xiàn)加速到一個(gè)預(yù)定的速度,這個(gè)預(yù)定速度可由操作員調(diào)整到最大速度。斷電停車(chē)(Power stop):停車(chē)可由通過(guò)觸發(fā)帶硬線(xiàn)繼電器回路的電源供電來(lái)實(shí)現(xiàn)。
緊急停車(chē)(Emergency stop):通過(guò)關(guān)閉帶硬線(xiàn)繼電器回路的傳動(dòng)命令,以傳動(dòng)中設(shè)定的減速來(lái)實(shí)現(xiàn)停車(chē),然后在一定延時(shí)后電機(jī)側(cè)的抱閘再打開(kāi)。
快速停車(chē)(Quick stop):通過(guò)PLC中的應(yīng)用程序以最大減速度實(shí)現(xiàn)停車(chē),同時(shí)保持每個(gè)電機(jī)之間的速率。
正常停車(chē)(Normal stop):通過(guò)PLC應(yīng)用軟件設(shè)定的速度停車(chē),同時(shí)保證鋼帶質(zhì)量。軋機(jī)速度控制的操作的優(yōu)先順序:緊急停車(chē)>快速停車(chē)>正常>穿帶>保持>
運(yùn)行,優(yōu)先權(quán)是當(dāng)2種模式同時(shí)選擇時(shí)哪個(gè)模式是首選的判斷。例如,在運(yùn)行期間“停止”被操作時(shí),軋機(jī)停車(chē)。
(1)加減速曲線(xiàn)(如圖1所示)
在軋機(jī)加速和減速期間平穩(wěn)的改變速度來(lái)防止不適當(dāng)?shù)膹埩?。?lái)自MRH的一個(gè)速度參數(shù)將在下邊的列表中以S-CURVE的形式表示出。S曲線(xiàn)的單位時(shí)間大約是0.5秒(由軟件定義變量)。
圖1 加減速S-曲線(xiàn)
(2)加減速時(shí)間
完成加減速所需的時(shí)間主要分為三個(gè)檔次:高(完成加減速需要時(shí)間為23.3秒)、中(完成加減速需要時(shí)間為需要31.1秒)、低(完成加減速需要時(shí)間為需要46.6秒),軋機(jī)的加減速計(jì)算分別為:1400mpm/23.3sec,1400mpm/31.1sec,1400mpm/46.6sec。軋機(jī)段快停的減速度:1400mpm/15.6sec;軋機(jī)段快停的緊急減速度:1400mpm/13sec;加減速時(shí)間曲線(xiàn)如圖3所示。
在整個(gè)軋制過(guò)程中能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)加速、減速過(guò)程,當(dāng)帶鋼到達(dá)軋機(jī)入口時(shí),軋機(jī)開(kāi)始自動(dòng)減速,減速到剪切速度后,開(kāi)始在線(xiàn)自動(dòng)剪切(f l ying shear cut),剪切結(jié)束后自動(dòng)提高軋制速度。
經(jīng)過(guò)一年多的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,以提高軋制產(chǎn)品厚度和板形精度為目標(biāo),對(duì)冷連軋過(guò)程中的主速調(diào)節(jié)進(jìn)行了深入研究。優(yōu)化了一套適用于冷連軋的主速度控制系統(tǒng),將該控制系統(tǒng)方案和控制策略成功應(yīng)用于1700mm酸軋聯(lián)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn),主速控制順利投入使用,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得了良好的控制效果。
黃彩虹(1982—),河北唐山人,大學(xué)本科,現(xiàn)就職于唐山鋼鐵集團(tuán)微爾自動(dòng)化有限公司,主要從事信息自動(dòng)化系統(tǒng)維護(hù)、優(yōu)化及開(kāi)發(fā)工作。