陳兆晉
摘要:現(xiàn)階段我國社會經(jīng)濟發(fā)展進程向前推進的速度較為穩(wěn)定,并且我國所處的時代是一個知識經(jīng)濟時代,各項科學技術(shù)措施發(fā)展和應(yīng)用的速度都比較魁岸,最終也就會對我國范圍之內(nèi)各個電場發(fā)電質(zhì)量及數(shù)量提出一定的要求,現(xiàn)階段我國范圍之內(nèi)各個點差還能夠氣動給水泵高低壓氣源自動切換領(lǐng)域當中仍然存在一定的問題,怎樣才可以在小機低壓氣源自動奇幻到高壓氣源的過程中,對鍋爐給水問題的穩(wěn)定性和安全性做出一定程度的保證,在對試驗及控制性措施加以定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上,使得上文中提及到的這一個目標得以實現(xiàn),以便于可以在此基礎(chǔ)之上對機組事故出現(xiàn)的幾率性形成有效的控制,因此針對這一個問題展開分析具有一定的現(xiàn)實意義。
關(guān)鍵詞:MEH系統(tǒng);高低壓;氣源;自動切換;目標
1、首先針對氣動給水泵實際情況展開分析
1.1簡要分析氣動給水泵領(lǐng)域中的實際情況
氣動給水泵汽輪機是由杭州汽輪機制造廠生產(chǎn)出來,氣動給水泵控制系統(tǒng)是南京西門子自動化有限公司在生產(chǎn)相關(guān)工作進行的過程中生產(chǎn)出來的一種產(chǎn)品,在實際運行的過程中可以直接接收到給水控制系統(tǒng)給出的相應(yīng)指令,在小汽輪機領(lǐng)域中實現(xiàn)在轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制這樣一個目標。與此同時在實際工作的過程中也可對針對小汽輪機給水泵做出ETS保護、試驗等邏輯性質(zhì)的操作,這一個系統(tǒng)在實際運行的過程中展現(xiàn)出來的特征是簡易性強,并且是可以和電場DCS控制系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)信息共享目標。
1.2控制系統(tǒng)簡要分析
在汽輪機領(lǐng)域中起到驅(qū)動作用的蒸汽是來源于兩路氣源,在實際工作的過程中占據(jù)備用地位的是鍋爐高壓氣源|(也就是通常情況之下提及到的冷再熱氣源),在實際工作的過程中使用到的工作氣源是主汽輪機當中包含的四段抽氣氣源,在上文中提及到的每一個階段中的氣路之上都放置了一個調(diào)節(jié)氣閥。蒸汽從調(diào)節(jié)氣閥中出來之后一起匯聚到主氣閥當中,在系統(tǒng)實際運行的過程中,每一臺氣泵的調(diào)速范圍一般情況之下是在3000-5600r/min??刂葡到y(tǒng)在實際運行的過程中使用到的運行模式是:鍋爐自動、轉(zhuǎn)速自動以及手動模式,上文中提及到的這三種運行模式切換的過程中一般情況之下都是需要使用到控制軟件。
控制系統(tǒng)在實際運行的過程中發(fā)揮出來的作用;在鍋爐給水量領(lǐng)域中實現(xiàn)自動控制目標;給水泵汽輪機轉(zhuǎn)速自動控制領(lǐng)域中發(fā)揮出來的作用較為重要;超速保護及試驗措施等等。
2、氣動給水泵實際運行的過程中暴露出來的問題
2.1本體系統(tǒng)領(lǐng)域當中暴露出來的問題
即便是系統(tǒng)設(shè)計工作進行的過程中,將氣源的容量設(shè)置為可以使得最大100%的負荷要求得以滿足。但是實際上在各項設(shè)計工作進行的過程中,備用氣源僅僅是被當做是一種補充性質(zhì)的氣源,如果說低壓氣源出力情況不是十分的充足的情況之下,那么高壓氣源在此情況之下就被當成是補充性氣源,以此為基礎(chǔ)來對給水工作的穩(wěn)定性和安全性做出一定程度的保證。在實際設(shè)計工作進行的過程中美歐使用到高壓氣源單獨帶有汽輪機這樣一種思路,并且高壓氣源的延遲時間其實比較長,一般情況之下是在60s之上。并且針對高壓氣源管路水分疏導(dǎo)系統(tǒng)展開的設(shè)計工作得到的結(jié)果難以使得系統(tǒng)熱備要求得以滿足。
2.2控制系統(tǒng)當中呈現(xiàn)出來的問題
控制系統(tǒng)設(shè)計以及運行調(diào)試工作進行的過程中,一般情況之下都是將本體系統(tǒng)作為依據(jù),設(shè)計出來一個調(diào)節(jié)性質(zhì)的回路,閥門在實際工作的過程中呈現(xiàn)出來的流量曲線僅僅是為了能夠使得低壓氣源出力不充分的情況之下仍然有氣體可以使用,高壓氣源在使得補充性氣源要求得到滿足的情況之下,卻難以在低壓氣源已經(jīng)失去的情況之下,在對高壓氣源加以一定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上使得鍋爐中的給水問題得到有效的控制。假如說低壓氣源出現(xiàn)跳閘這種問題的話,只要是有運行人員進行干預(yù)的話,在承載的符合比較多的情況之下,運行人員想要使得問題得到有效的解決,基本上是不可能的事情,在上文中提及到的這種情況之下鍋爐中出現(xiàn)滅火問題的幾率就會顯得比較高。
二號機組在實際運行的過程中,因為控制調(diào)整措施施行的不及時,呈現(xiàn)春來了除氧器水位高三數(shù)值這種的問題。將四段抽氣切除掉,在上文中提及到的這種情況之下,再想要使用到低壓氣源基本上是一件不可能的事情,高調(diào)閥門的動作較為遲緩,給水的穩(wěn)定性難以得到應(yīng)有的保證,在此基礎(chǔ)之上自然會衍生出來汽包水位低二個數(shù)值這種問題,最終引發(fā)的問題就是鍋爐滅火。
3、氣動水泵高低壓氣源切換目標實現(xiàn)的過程中應(yīng)當使用到的措施
一般情況之下在氣動水泵實際運行的過程中都是使用低壓氣源展開供氣工作,在對低調(diào)門加以一定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上使得進出汽機的蒸汽流量得到有效的控制,但是因為系統(tǒng)實際運行的過程中總是會出現(xiàn)工程實際情況變化問題,當?shù)驼{(diào)門隨著給水指令形成完全打開的狀態(tài)的情況之下,尚且難以達成給水指令之下的目標轉(zhuǎn)速,在這種情況之下高調(diào)閥門就會呈現(xiàn)出來一種逐步開啟的狀態(tài),以此為基礎(chǔ)來使得低調(diào)們的出力情況不足問題得到有效的解決。這一篇文章當中提出的改進措施將四抽氣源完全失去的情況作為藍本,在對人為干預(yù)措施加以一定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上,小機在這種情況之下可否在較為短暫的時間之內(nèi)實現(xiàn)由冷到熱,再在對小機高調(diào)門加以一定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上,使得小規(guī)模機械設(shè)備運行穩(wěn)定性及安全性得到一定程度的保證,以此為基礎(chǔ)來使得機組的整體可靠性得到一定程度的保證,在實際工作的過程中累計下來豐富的工作經(jīng)驗,從而也就可以在氣動水泵領(lǐng)域當中實現(xiàn)高低壓氣源自動無干擾切換這樣一個目標,最終自然可以使得機組的整體可靠性以及穩(wěn)定性水平得到一定程度的提升。
控制策略應(yīng)當發(fā)生一定程度的轉(zhuǎn)變,高調(diào)門在系統(tǒng)實際運行的過程中發(fā)揮出來的作用是使得氣源的壓力維持在一定的水準之上,以此為基礎(chǔ)來對低壓氣源本身的壓力做出一定程度的保證,從而也就可以對給水工作的穩(wěn)定性和安全性做出一定程度的保證。但是上文中提及到的這一種控制措施在實際運行的過程中需要轉(zhuǎn)變以往的控制模式,以往轉(zhuǎn)速控制之下的低壓調(diào)節(jié)閥不發(fā)生任何形式的變化,在此基礎(chǔ)之上使得高調(diào)閥的控制回路數(shù)量得到一定程度的提升,這種控制策略改進措施實際施行的過程中需要做出的改動比較多,因此需要在正式施行之前在系統(tǒng)當中調(diào)試,與此同時應(yīng)當使得現(xiàn)場中的測量點位數(shù)量得到一定程度的提升,工作量相較于其他的改進措施來說比較大。但是從整體的層面上進行分析控制思路還算是較為新穎,可以在實際工作的過程中做出一定的嘗試。
自動切換目標實現(xiàn)之后產(chǎn)生的實際效果??梢允沟脵C組在實際運行的過程中發(fā)揮出來更強的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,假如說除氧器水位的到位情況難以得到保證的話,會引發(fā)低壓氣源切除這樣一種問題,高壓氣源在實際工作的過程中可以實現(xiàn)自動投入這樣一個目標,以此為基礎(chǔ)自然也就可以將氣包水位控制在既定的范圍之內(nèi),從而也就可以對機組的運行安全性及穩(wěn)定性做出一定程度的保證,進而鍋爐滅火以及汽機跳閘問題出現(xiàn)的幾率也就可可以得到有效的控制,最終可以使得機組起停費用大幅度降低。
結(jié)語
總而言之,在對試驗及驗證性措施加以一定程度的應(yīng)用的基礎(chǔ)上,針對怎樣在氣動給水泵領(lǐng)域中實現(xiàn)高低壓氣源自動切換控制目標展開分析。在各項研究分析工作開展的基礎(chǔ)上,可以對低壓氣源消散速度形成有效的控制,高壓氣源在氣動給水泵實際運行的過程中也可以實現(xiàn)自動投入,從而也就可以對鍋爐給水工作的穩(wěn)定性及安全性做出一定程度的保證,從而也就可以對鍋爐滅火以及機組非停止發(fā)生問題出現(xiàn)的幾率形成有效的控制,最終也就可以在我國范圍之內(nèi)其他電廠開展這一項改革工作的過程中起到一定程度的借鑒性作用,從而在我國社會經(jīng)濟發(fā)展進程向前推進的過程中做出一定的貢獻。
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