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        綜采工作面乳化液泵站回液過(guò)濾系統(tǒng)

        2017-09-01 11:54:02柳飛
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年23期
        關(guān)鍵詞:泵站污染物

        柳飛

        摘 要:綜采工作面的液壓系統(tǒng)的清潔度關(guān)系著整個(gè)采煤系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,在采煤技術(shù)不斷發(fā)展的今天,需要更加可靠、高效的回液過(guò)濾系統(tǒng)。文章對(duì)綜采工作面液壓系統(tǒng)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹,然后對(duì)新設(shè)計(jì)的回液過(guò)濾的組成及優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行探討。

        關(guān)鍵詞:泵站;污染物;回液;過(guò)濾

        中圖分類號(hào):F407.21 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)23-0101-02

        前言

        綜合機(jī)械化采煤是煤炭開(kāi)采技術(shù)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,其核心是工作面綜采設(shè)備。乳化液泵站作為工作面液壓支架的動(dòng)力源,是煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全礦井、實(shí)現(xiàn)采掘機(jī)械化的關(guān)鍵設(shè)備。乳化液泵站是綜采工作面液壓支架供液的動(dòng)力核心,乳化液泵站供液壓力的高低和供液質(zhì)量,直接關(guān)系著采煤工作面工人的人身安全和設(shè)備的使用壽命,因此乳化液泵站的安全可靠運(yùn)行對(duì)于綜采生產(chǎn)至關(guān)重要。

        液壓支架的動(dòng)力由乳化液泵站提供,乳化液就是泵站的“血液”,血液的清潔度影響著泵站的健康情況。在實(shí)際使用中,由于生產(chǎn)制造、運(yùn)行及檢修等過(guò)程中,煤塵、鐵屑、磨屑等各種污染物混入液壓系統(tǒng),對(duì)支架及泵站的管路、閥組等各部件產(chǎn)生損害,影響系統(tǒng)的正常工作、危害井下工人安全。

        隨著采煤技術(shù)的發(fā)展,綜采工作面的采高不斷提高,液壓支架的工作阻力也在增大,企業(yè)對(duì)綜采設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、安全高效方面的要求在提高。比如神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔12511工作面采高為8米,使用的液壓支架工作阻力為21000kN,這就對(duì)液壓系統(tǒng)的要求就更高了,需要更好的提高液壓系統(tǒng)的清潔度,提高泵站的穩(wěn)定性,提高回液過(guò)濾的可靠性。

        1 污染物來(lái)源

        液壓系統(tǒng)油液中存在著各種各樣的污染物,如固體顆粒、空氣、水、微生物、化學(xué)制品、腐蝕、輻射、靜電等,其中固體顆粒是最主要的危害物。油液被污染的原因復(fù)雜,來(lái)源可以分為以下幾種:

        (1)系統(tǒng)殘留物。液壓系統(tǒng)的各個(gè)部件包括液壓缸、泵、閥組、管件等在加工組裝不可避免的留下如鐵屑、毛刺、焊渣、煤塵、沙土等污染物。

        (2)從外部系統(tǒng)進(jìn)入液壓系統(tǒng)的污染物。液壓系統(tǒng)的使用地點(diǎn)在井下,條件惡劣煤塵較多,在安裝、調(diào)試、日常使用及檢修的時(shí)候,外部環(huán)境中的各種顆粒就可能進(jìn)入到系統(tǒng)里面。其次立柱、千斤頂由于工作過(guò)程中活塞桿裸露在外直接和環(huán)境相接觸,也難免將塵埃、污物帶入液壓系統(tǒng)。

        (3)在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生污染物。主要包括元件運(yùn)動(dòng)磨損產(chǎn)生的磨屑,油液氧化變質(zhì)產(chǎn)生的顆粒和膠狀物質(zhì)等。

        2 污染物危害

        綜采工作面泵站的過(guò)濾主要有進(jìn)水過(guò)濾站及進(jìn)液過(guò)濾站,回液部分設(shè)置有回液過(guò)濾器;從工作面返回的液體包含外部入侵的污染物、系統(tǒng)殘留物及運(yùn)行產(chǎn)生的污染物等等,目前傳統(tǒng)的泵站在回液管路上設(shè)置有一個(gè)回液過(guò)濾器,工作面回液直接進(jìn)入回液過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾;工作面回液壓力較大,返回液體直接進(jìn)入回液過(guò)濾器,對(duì)濾芯造成較大沖擊;遇到返回液體質(zhì)量差時(shí)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,而且堵塞嚴(yán)重時(shí)會(huì)因阻力過(guò)大而將濾網(wǎng)擊穿喪失過(guò)濾作用;回液過(guò)濾器不能有效的過(guò)濾,污染物隨著液體流動(dòng)進(jìn)入到乳化液泵站中,可引起閥件銹蝕,橡膠密封件失效,動(dòng)作失調(diào)甚至完全失靈,產(chǎn)生錯(cuò)誤動(dòng)作而造成部件損壞,嚴(yán)重的可能造成安全事故;另一方面經(jīng)常更換濾芯,增加生產(chǎn)成本和井下工人的工作量,浪費(fèi)勞動(dòng)力。

        3 回液過(guò)濾系統(tǒng)

        為提高綜采工作面回液過(guò)濾系統(tǒng)的可靠性及回液精度,在液壓系統(tǒng)的回液部分設(shè)計(jì)增加回液過(guò)濾系統(tǒng),由回液箱及回液過(guò)濾站組成;系統(tǒng)返回的液體先進(jìn)入回液箱,降低回液壓力同時(shí)在回液箱中沉淀較大的污染物,之后將液體輸送到回液過(guò)濾站進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾之后的液體再進(jìn)入乳化液泵站液箱。

        工作面回液首先進(jìn)入回液箱;工作面返回的液體壓力較高,注入到回液箱中,壓力降低,回液箱起到緩沖壓力的作用;液體經(jīng)過(guò)回液箱后再進(jìn)入回液過(guò)濾站,壓力較低而且比較平穩(wěn),不會(huì)對(duì)濾芯產(chǎn)生沖擊,能夠有效的保護(hù)回液過(guò)濾器的濾芯;回液箱容積設(shè)置較大容積,從工作面返回的液體先流入到回液箱中,較大的固體顆粒等雜質(zhì)經(jīng)過(guò)沉淀留在回液箱中,有效的降低了過(guò)濾器堵塞及損壞的幾率;回液箱下部設(shè)置有排污口,沉淀下來(lái)的雜質(zhì)定期排出箱體,保證回液箱自身的清潔。

        回液過(guò)濾站由6個(gè)過(guò)濾器分兩組并列組成,左右過(guò)濾器組均與進(jìn)液集液器連接,單組過(guò)濾器之間均通過(guò)彎頭、無(wú)縫鋼管和不銹鋼球閥連接,需要被過(guò)濾的液體通過(guò)集液器平衡壓力后進(jìn)入濾腔內(nèi),被過(guò)濾的液體由內(nèi)向外流過(guò)濾芯,固體污染物被留在濾芯的內(nèi)表面,清潔的液體通過(guò)出口離開(kāi)過(guò)濾器?;匾哼^(guò)濾站分為三級(jí)過(guò)濾,過(guò)濾精度依次為60μm、40μm、20μm。經(jīng)過(guò)三級(jí)過(guò)濾后流出的液體能夠達(dá)到20μm,保證系統(tǒng)的清潔度。

        回液過(guò)濾站具備反沖洗功能。過(guò)濾的污染物附著在濾芯上,通過(guò)高壓反沖洗排出污染物。通過(guò)操作不銹鋼球閥可以實(shí)現(xiàn)液體在慮腔內(nèi)部的正反流動(dòng),開(kāi)啟閥門(mén)過(guò)濾器正常過(guò)濾;需要反沖洗時(shí),關(guān)閉需要清潔慮腔前的閥門(mén),依次打開(kāi)需要清洗的慮腔下部的排污閥、氣動(dòng)閥門(mén),通過(guò)旋轉(zhuǎn)手輪帶動(dòng)內(nèi)部鋼絲清洗刷,刷洗濾芯內(nèi)部,外加壓縮空氣驅(qū)動(dòng),過(guò)濾后的液體反向倒灌,將聚集在濾芯上的污染物清除出過(guò)濾罐,達(dá)到徹底清洗濾芯的功能。

        每個(gè)過(guò)濾器下部設(shè)置兩塊壓力表分別顯示過(guò)濾前和過(guò)濾后的壓力,兩個(gè)壓力表的差值能在一定程度上表示濾芯的狀態(tài);差值增大時(shí)表示過(guò)濾器有堵塞需要對(duì)濾芯進(jìn)行反沖洗排出堵塞物體,如果反沖洗后兩個(gè)壓力的差值達(dá)到0.3MPa,則表示濾芯損壞,需要更換濾芯。

        4 回液過(guò)濾系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

        相對(duì)于傳統(tǒng)的泵站回液,回液過(guò)濾系統(tǒng)有以下優(yōu)點(diǎn):

        (1)增加了回液箱。工作面回液直接進(jìn)入回液箱,降低了液壓支架的背壓,提高了效率;液體再經(jīng)過(guò)泵輸送到回液過(guò)濾站,回液壓力值較小,不會(huì)對(duì)過(guò)濾器的濾芯產(chǎn)生沖擊;在回液箱中,液體能夠進(jìn)行一定程度的沉淀,液體中一些較大、較重的雜質(zhì)能夠沉淀到回液箱中,使進(jìn)入到過(guò)濾器的液體沒(méi)有較大雜質(zhì)且平穩(wěn),能夠很好的保護(hù)濾芯。endprint

        (2)回液過(guò)濾站過(guò)濾能力強(qiáng)、可靠性高?;匾哼^(guò)濾站分為兩組并列,每組都是三級(jí)過(guò)濾,過(guò)濾后的精度能夠達(dá)到20μm;過(guò)濾網(wǎng)為多層不銹鋼網(wǎng)制成,結(jié)實(shí)耐用而且具有反沖洗功能,保證了過(guò)濾精度,并有效的避免了濾網(wǎng)被堵塞,真正降低甚至消除了流動(dòng)介質(zhì)污染對(duì)系統(tǒng)元件的影響,從而提高了系統(tǒng)安全性。

        (3)反沖洗功能強(qiáng)度高。傳統(tǒng)的過(guò)濾方式污染物一直聚集在濾芯上,只能人工拆卸清洗,回液過(guò)濾站的6個(gè)過(guò)濾器都具有反沖洗功能,使用的時(shí)候只需要關(guān)閉過(guò)濾器前面的不銹鋼球閥,打開(kāi)排污閥和氣動(dòng)球閥,旋轉(zhuǎn)手輪即可實(shí)現(xiàn)濾網(wǎng)的反沖洗,來(lái)回反復(fù)操作即可完成整個(gè)過(guò)濾站的反沖洗;反沖洗具有強(qiáng)度高、操作簡(jiǎn)單、方便快捷的特點(diǎn)。

        (4)抗腐蝕能力強(qiáng)?;匾合浼斑^(guò)濾站的主要元部件都采用不銹鋼材料制作,或者進(jìn)行防腐處理,保證的液壓元件的防腐性能。

        (5)回液過(guò)濾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性好;減少了泵站的維護(hù)量,節(jié)省了開(kāi)支、降低煤礦作業(yè)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)也降低了管理成本。

        5 使用情況

        泵站回液過(guò)濾系統(tǒng)在浙江中煤機(jī)械科技有限公司生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站、北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站得到應(yīng)用。目前浙江中煤機(jī)生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站使用于神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔煤礦12511工作面,配套使用的是鄭煤機(jī)ZY21000/36.5/80D型8米液壓支架,于2017年2月份正式使用,穩(wěn)定運(yùn)行四個(gè)月過(guò)煤量380萬(wàn)噸,沒(méi)有出現(xiàn)回液過(guò)濾器損壞更換的現(xiàn)象,回液過(guò)濾系統(tǒng)穩(wěn)定可靠;北京天瑪生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站使用于神東煤炭集團(tuán)大柳塔礦52301工作面,配套使用的是鄭煤機(jī)ZY21000/33.5/70D型7米液壓支架,于2017年4月份正式使用,運(yùn)行兩個(gè)月過(guò)煤量100萬(wàn)噸沒(méi)有出現(xiàn)回液過(guò)濾器損壞更換的現(xiàn)象,回液過(guò)濾系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        綜采工作面乳化液泵站回液過(guò)濾系統(tǒng),具有可靠性高、過(guò)濾能力強(qiáng)、反沖洗功能強(qiáng)大、使用簡(jiǎn)便、維護(hù)量少等優(yōu)點(diǎn),能夠很好的滿足大采高綜采工作面安全、穩(wěn)定、高效的要求,在以后的乳化液泵站設(shè)備中將得到更廣泛的應(yīng)用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]劉鯉粽.液壓支架系統(tǒng)污染的原因及對(duì)策[J].煤礦開(kāi)采,2010,15(6):68-70.endprint

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