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        煤化工空分裝置優(yōu)化運行方案

        2017-08-28 13:57:11李文龍
        流程工業(yè) 2017年15期
        關(guān)鍵詞:液氧空分供氣

        文/李文龍

        煤化工空分裝置優(yōu)化運行方案

        文/李文龍

        空分裝置穩(wěn)定供氣技術(shù)研究及應(yīng)用——煤化工項目對空分裝置供氣連續(xù)性和穩(wěn)定性有很高的要求,空分裝置故障停止供氣,將導(dǎo)致煤化工系統(tǒng)全面停止生產(chǎn)。本文介紹了一種穩(wěn)定的供氣技術(shù)路徑。

        現(xiàn)代煤化工工藝技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛,傳統(tǒng)的常壓氣化等工藝,因轉(zhuǎn)化效率、單套裝置生產(chǎn)強(qiáng)度以及環(huán)保等原因,已經(jīng)逐步退出工業(yè)領(lǐng)域。典型的煤氣化工藝如殼牌、GE、多元料漿、航天爐、魯奇爐等都對氧氣、氮氣的要求很高,供氣的連續(xù)穩(wěn)定更是最基本的要求?,F(xiàn)階段配套煤化工系統(tǒng)的空分裝置普遍采用液氧泵內(nèi)壓縮流程,內(nèi)壓縮流程設(shè)備安全性、可靠性好,供氣壓力穩(wěn)定。

        空分裝置故障停止供氣,將導(dǎo)致煤化工系統(tǒng)全面停止生產(chǎn)。煤化工系統(tǒng)故障停車一次將造成數(shù)百萬元的直接損失,因此煤化工項目對空分裝置供氣連續(xù)性和穩(wěn)定性有很高的要求。以一套60萬t合成氨、104萬t尿素的生產(chǎn)線為例,生產(chǎn)線每停車一次,不僅有百萬的開停車物料損失,每天還將影響產(chǎn)值1 000多萬元人民幣。

        穩(wěn)定供氣技術(shù)路徑選擇

        技術(shù)途徑的談?wù)撗芯?,最終確定在某氣體項目設(shè)置液體儲存供氣系統(tǒng)的穩(wěn)定供氣技術(shù)方案。液體儲存供氣系統(tǒng)設(shè)置有容積1 500 m3的常壓液氧、液氮貯槽各1臺,3臺低溫液體泵。液氧、液氮貯槽貯存來自于空分裝置所產(chǎn)的高純度液氧、液氮產(chǎn)品。3臺低溫液體泵分別是:高壓液氧泵,壓力8.7 MPa,流量36 000 Nm3/h,可供一套煤化工裝置氣化爐滿負(fù)荷運行所需氧氣量;高壓液氮泵,壓力6.5 MPa,流量32 000 Nm3/ h,可供一套煤化工裝置液氮洗滿負(fù)荷運行所需高壓氮氣量;低壓液氮泵,壓力0.55 MPa,流量

        經(jīng)過對煤化工系統(tǒng)用氣特點的分析,經(jīng)過多次對供氣方案及10 000 Nm3/h,可供一套煤化工裝置低溫甲醇洗滿負(fù)荷運行所需汽提氮氣量及其他氮氣用戶。貯槽液體排出管連接低溫離心泵,變頻調(diào)節(jié)低溫離心泵的轉(zhuǎn)速加壓后,低溫液體通過水浴式汽化器加熱氣化至30℃~40℃,并入管網(wǎng)。液氧,液氮貯槽在裝滿液體狀態(tài)下,可以滿足一套煤化工裝置至少24h的用氣量。

        低溫液體泵平時全部為冷態(tài)備用。3臺離心泵的進(jìn)出口閥門全開,回流閥全開,泵處于低速惰轉(zhuǎn)運行狀態(tài)。水浴式汽化器在水側(cè)加滿水的狀態(tài)下熱態(tài)備用。汽化器的蒸汽閥開度由水溫設(shè)定值控制,3臺泵在惰轉(zhuǎn)狀態(tài)下,既可以由操作員手動加載至額定轉(zhuǎn)速,也可以設(shè)定出口管網(wǎng)壓力低時自動連鎖加載。自動加載時,從惰轉(zhuǎn)狀態(tài)到達(dá)到額定轉(zhuǎn)速所需時間為10 s左右,液體貯存低溫泵的調(diào)節(jié)有一套完整的控制方案,可根據(jù)用戶的溫度、壓力、流量的需求實現(xiàn)變工況調(diào)節(jié)。

        有國外專業(yè)氣體運營公司將穩(wěn)定供氣系統(tǒng)和流程設(shè)計相結(jié)合,把流程氧泵設(shè)置在穩(wěn)定供氣后背系統(tǒng),流程氧泵不再從精餾上塔底部取液,改變?yōu)樵诤髠渲鞑廴∫?,其余流程設(shè)計不變。這樣設(shè)置,不僅僅在投資上減少一臺低溫液體泵,同時在空分系統(tǒng)停機(jī)時,液氧泵出口閥門通過邏輯控制,可在1~2 s內(nèi)把液氧泵出口液氧切換至水浴式汽化器管線,基本實現(xiàn)無擾動切換,大大提高了供氣的可靠性。

        優(yōu)化方案評價

        1.穩(wěn)定供氣技術(shù)方案可以在空分裝置或后系統(tǒng)生產(chǎn)工況波動時快速響應(yīng),保證全廠供氣管網(wǎng)的壓力穩(wěn)定,減少裝置停車帶來的損失。在煤化工項目正常運行時,后續(xù)系統(tǒng)的供氣需求是兩套空分裝置所提供滿足的,但當(dāng)后續(xù)系統(tǒng)工況波動時,短時間內(nèi)所需的氣量將可以通過液體貯存系統(tǒng)提供,保證供氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。

        2.一套空分裝置意外停車時,液體貯存系統(tǒng)可以提供相當(dāng)于一套空分裝置所供氧氣、氮氣量,可以保證煤化工裝置不因空分裝置的停車而停車,減少開停車損失。

        3.氣化裝置倒?fàn)t檢修時,傳統(tǒng)的操作是將一套系統(tǒng)負(fù)荷減半,需滿足第三臺氣化爐投料所需氧氣,操作麻煩,負(fù)荷調(diào)整波動太大。穩(wěn)定供氣技術(shù)方案實施后,利用液體貯存系統(tǒng)倒?fàn)t,煤化工系統(tǒng)負(fù)荷不需要任何大的調(diào)整和操作,系統(tǒng)基本做到“無擾動切換”。

        4.在全廠停車大檢修停車前,進(jìn)行檢修設(shè)備置換,對有毒有害氣體的吹掃清除以及觸媒充氮保護(hù)等所需氮氣,都可通過液體貯存系統(tǒng)來提供。實施穩(wěn)定供氣技術(shù)方案的大型空分裝置至少能夠提前24 h停機(jī),降低生產(chǎn)成本,爭取檢修時間。

        作者系渭南陜鼓氣體有限公司總經(jīng)理。

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