張紹哲
摘 要:油水井動態(tài)分析是為了產能評價的準確,產能評價的準確性嚴重影響到所選開發(fā)方案的合理性,尤其對采油工程、生產期的動態(tài)分析以及提高油氣勘探開發(fā)經濟效益具有重要意義。該文通過學習一種系統(tǒng)的季度動態(tài)分析方法,分析了地處河北省的孔58-3H的基本概況、月度產量曲線、目前生產情況、單井和連通水井的季度數據對比,提出了對應的改進措施。
關鍵詞:斷塊 油井 季度分析
中圖分類號:TE347 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)06(a)-0064-02
孔58-3H位于大港油田采油六廠采注三隊所管理的河北省滄州市黃驊市的孔店三斷塊上。季度分析是通過油、水井的第一性資料數據認識油層中油、氣、水的運動規(guī)律,通過本季度的數據與上一季度的數據進行對比,找出動態(tài)變化的原因,提出相應的改進建議,為油井接下來的正常生產提供科學的方法。
1 基本概況
(1)開采層位:孔店_三斷塊_館三。
(2)地質儲量:67.19萬t。
(3)可采儲量:10.08萬t。
(4)區(qū)塊生產現(xiàn)狀:孔店三斷塊上油井總數2口,均開井,日產液240.81 t/d,日產油7.84 t/d,綜合含水率96.74%,累積產油量4.116 5×104 t,累積產水量59.271 8×104 t,采出程度6.13%;孔店三斷塊上水井總數1口,開井,日配注160 m3,累積注水量22.609 0×104 m3,月注采比1.755,累積注采比0.332。
2 生產情況
舉升工藝:抽油機;工作制度:6 m/3.3次;泵深泵徑:83/整筒泵/850.07 m;生產井段:1 566~1 686 m;目前日產液:139.02 m3/d;日產油:4.01 t;含水:97.10%。目前生產情況:截至2017年1月,理論排量154.3 m3/d,泵效89.6%,日產油3.66 t,日產水134 m3/d,油壓0.59 MPa,動液面高度263 m,折算流壓13.30 MPa。
3 動態(tài)分析
3.1 孔58-3H本季度與上季度生產數據對比
2016年7月份的時率99.8%,日產液139.02 t,日產油3.98 t,含水97.14%,月產液4 301 m3,月產油123 t,動液面300 m,泵效90.4%,7月26日管線補漏停井1 h,7月28日一保停井0.47 h。
2016年8月份的時率99.2%,日產液136.71 t,日產油3.96 t,含水97.10%,月產液4 207 m3,月產油122 t,動液面296 m,泵效89.0%,8月15日一保停井1.45 h,8月25日管理不當停電停井4 h。
2016年9月份的時率99.99%,日產液135.09 t,日產油3.77 t,含水97.21%,月產液4 050 m3,月產油118 t,動液面300 m,泵效88.1%,9月14日一保停井0.45 h。
得到三季度平均參數如下:三季度生產時率99.66%,日產液136.94 t,日產油3.90 t,含水97.15%,月產液4 186 m3,月產油121 t,動液面298.6 m,泵效89.2%。
2016年10月份的時率99.94%,日產液138.34 t,日產油3.97 t,含水97.13%,月產液4 286 m3,月產油123 t,動液面312 m,泵效90.1%,10月14日一保停井0.43 h。
2016年11月份的時率99.94%,日產液139.39 t,日產油4.1 t,含水97.06%,月產液4179 m3,月產油123 t,動液面292 m,泵效90.8%,11月13日一保停井0.45 h。
2016年12月份的時率99.94%,日產液139.34 t,日產油4.03 t,含水97.10%,月產液4317 m3,月產油125 t,動液面300 m,泵效90.7%,12月13日一保停井0.42 h。
得到四季度平均參數如下:四季度生產時率99.66%,日產液139.02 t,日產油4.01 t,含水97.10%,月產液4 261 m3,月產油124 t,動液面301 m,泵效90.5%。
3.2 連通水井孔新1066本季度與上季度生產數據對比
2016年7月份的時率99.1%,日注水159.32 m3,泵壓10.56 MPa,油壓7.75 MPa,多次停泵停注共6.5 h。
2016年8月份的時率97%,日注水161.84 m3,泵壓10.87 MPa,油壓7.61 MPa,多次停泵停注共22 h。
2016年9月份的時率99.1%,日注水160.40 m3,泵壓10.90 MPa,油壓7.54 MPa,9月15日停泵停注共6 h。
2016年10月份的時率99.87%,日注水160.27 m3,泵壓11.78 MPa,油壓7.57 MPa,10月28日停泵停注共1 h。
2016年11月份的時率85.69%,日注水157.1 m3,泵壓10.89 MPa,油壓7.60 MPa,11月1~5日關井測壓降,11月23日換低壓注聚管線、干線補漏停泵停注8 h,停泵停注共128 h。
2016年12月份的時率97.11%,日注水158.04 m3,泵壓8.66 MPa,油壓7.63 MPa,12月2日由高壓注聚改為低壓注聚,12月15日執(zhí)行新注聚成果,2次停泵停注共21.5 h。
對比四季度生產時率比三季度降低了4.18%,日注水下降了2.05 m3,泵壓降低了1.77 MPa,油壓減少了0.03 MPa。
3.3 對比分析
由以上生產數據可以看出:(1)2016年四季度生產時率與2016年三季度生產時率對比上升了0.28%。(2)2016年四季度月產液量與2016年三季度日產液量對比上升了2.08 m3。(3)2016年四季度月產油量與2016年三季度月產油量對比上升了3 t。(4)2016年四季度綜合含水與2016年三季度綜合含水對比下降了0.05%。(5)2016年四季度液面與2016年三季度液面對比下降了2.4 m。(6)2016年四季度泵效與2016年三季度度泵效對比上升了1.3%。
4 結語
本季度有效時率99.94%,本季度與上季度生產時率對比上升了0.28%。主要是因為該井除了維修保養(yǎng)外沒有意外停井,故生產時率較高。其他各項生產數據基本穩(wěn)定,管理良好,未出現(xiàn)異常。與該井連通的水井孔新1066井本季度由于該井停泵停注較多,影響了注聚時率,目前注聚正常,在日常管理中我們要及時調整注聚量,盡量將注聚量和壓力控制在范圍內,起到及時補充地層能量的作用,下月我們將嚴格按照已定的工作制度,防止因加快底水的推進速度而影響應有的采收率的情況發(fā)生;同時加強注聚井的管理,保證地層有充足的驅油動力。
針對這些對比,在下一步的生產工作中,筆者提出5點改進建議。
(1)提高資料錄取的全準率,并依托班站管理平臺認真做好生產動態(tài)分析,做到發(fā)現(xiàn)問題及時分析,盡快解決。
(2)做好巡回檢查,根據示功圖及時分析泵的工作狀況。
(3)加強管理,減少人為停井因素。
(4)嚴格執(zhí)行出砂井管理規(guī)定,盡量避免無故人為停井,若需停機時必須將濾頭停在上死點以防砂卡。
(5)做好連通注水井的注水工作,確保地層有充足的能量補充。
參考文獻
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