許彥博 許鐵 許元偉 張軒 穆承廣 劉國(guó)豪
(1.中國(guó)石油北京油氣調(diào)控中心;2.中國(guó)石油管道科技研究中心;3.中國(guó)石油北京天然氣管道有限公司大港儲(chǔ)氣庫(kù)分公司)
提高輸油管道加熱爐熱效率的主要途徑
許彥博1許鐵2許元偉3張軒2穆承廣2劉國(guó)豪2
(1.中國(guó)石油北京油氣調(diào)控中心;2.中國(guó)石油管道科技研究中心;3.中國(guó)石油北京天然氣管道有限公司大港儲(chǔ)氣庫(kù)分公司)
概述了輸油管道加熱爐的運(yùn)行現(xiàn)狀,通過(guò)對(duì)輸油生產(chǎn)中加熱爐的運(yùn)行現(xiàn)狀的測(cè)試分析,找出了影響加熱爐熱效率低和運(yùn)行參數(shù)不達(dá)標(biāo)的主要因素。根據(jù)加熱爐的結(jié)構(gòu)和工作原理以及其運(yùn)行特點(diǎn),介紹了生產(chǎn)運(yùn)行中提高加熱爐熱效率的主要途徑。
輸油管道;加熱爐;熱效率;空氣系數(shù);排煙溫度
油管道加熱爐是主要耗能設(shè)備,其能耗占總能耗的80%~83%;因此,降低加熱爐燃料消耗,提高加熱爐熱效率是實(shí)現(xiàn)裝置低能耗、高效率的主要方法,它在輸油生產(chǎn)運(yùn)行中具有十分重要的地位,加熱爐效率的高低與節(jié)約能源、降低成本有極密切的關(guān)系。
對(duì)輸油管線49臺(tái)加熱爐進(jìn)行熱工測(cè)定[1-2],其中熱媒爐12臺(tái),直接爐37臺(tái)。執(zhí)行SY/T 6837─2011《油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》、SY/T 6381—2008《加熱爐熱工測(cè)定》、Q/SY GD0016—2012《熱媒間接加熱裝置熱工測(cè)定》,加熱爐監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)見(jiàn)表1。
2.1 熱媒爐
熱媒爐12臺(tái),綜合評(píng)價(jià)全部合格的為9臺(tái)[3],節(jié)能運(yùn)行6臺(tái)。在各分項(xiàng)評(píng)價(jià)中,熱效率合格的12臺(tái),排煙溫度合格的11臺(tái),空氣系數(shù)合格的11臺(tái),表面溫度合格的11臺(tái)。平均運(yùn)行熱效率88.37%。在所測(cè)試的12臺(tái)次熱媒爐中,包括大修前測(cè)試1臺(tái)、大修后測(cè)試9臺(tái)、油氣改造后測(cè)試2臺(tái),其中有1臺(tái)次是燃?xì)鉅顟B(tài)測(cè)試,11臺(tái)次是燃油狀態(tài)測(cè)試。
2.2 直接爐
直接加熱爐37臺(tái),綜合評(píng)價(jià)全部合格的為14臺(tái)[3]。在各分項(xiàng)評(píng)價(jià)中,熱效率合格的19臺(tái),排煙溫度合格的14臺(tái),空氣系數(shù)合格的31臺(tái),表面溫度合格的30臺(tái)。平均運(yùn)行熱效率85.13%。
3.1 運(yùn)行負(fù)荷偏低
1)隨著輸油量的變化,輸油量與原設(shè)計(jì)要求不能匹配,部分加熱爐存在載荷過(guò)低的現(xiàn)象,加熱爐運(yùn)行負(fù)荷差異很大,部分加熱爐處于低負(fù)荷下運(yùn)行,導(dǎo)致加熱爐熱效率偏低。
2)熱媒加熱爐由于積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致?lián)Q熱效果差;提升熱負(fù)荷會(huì)導(dǎo)致?tīng)t膛溫度、煙道氣溫度、熱媒出爐溫度超出設(shè)定值使?fàn)t子自動(dòng)化系統(tǒng)報(bào)警或停爐,熱媒爐達(dá)不到滿負(fù)荷運(yùn)行。
3.2 排煙溫度過(guò)高
1)排煙溫度高是直接加熱爐普遍存在的問(wèn)題。排煙溫度合格率僅為37.83%,一是對(duì)流室換熱面積不夠,二是吹灰力度不夠,爐膛灰只能在停爐時(shí)進(jìn)行人工清灰。由于生產(chǎn)需要和環(huán)境保護(hù)要求,加熱爐在運(yùn)行過(guò)程中不能保證及時(shí)、定期吹灰,造成排煙溫度超標(biāo)。
2)熱媒加熱爐原設(shè)計(jì)中沒(méi)有考慮吹灰問(wèn)題,爐子吹灰器都是后配的。由于列管式空氣預(yù)熱器煙管過(guò)長(zhǎng)(達(dá)5 m),且為高密翅片式換熱管,吹灰結(jié)構(gòu)不合理,吹灰效果不好,造成煙道集灰嚴(yán)重,導(dǎo)致熱媒-原油換熱效果不好,排煙溫度過(guò)高。
表1 加熱爐監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)
3.3 低溫酸露點(diǎn)腐蝕
列管式空氣預(yù)熱器低溫露點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重。由于煙管較長(zhǎng),而空氣預(yù)熱器尾部壁溫低,燃油中含硫較高,造成低溫露點(diǎn)腐蝕。因腐蝕穿孔使得助燃空氣短路,降低了空氣預(yù)熱器的使用壽命,導(dǎo)致助燃風(fēng)量小、霧化風(fēng)壓低;而提升熱負(fù)荷致使?fàn)t子燃燒不完全,冒黑煙。
4.1 加強(qiáng)日常運(yùn)行管理,保證加熱爐在高效率下運(yùn)行
加熱爐在高效率下運(yùn)行,使加熱爐處于最佳運(yùn)行狀態(tài),是加熱爐提高熱效率的最直接、最有效的方法和手段[4]。加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn),精細(xì)化管理,落實(shí)各項(xiàng)管理制度。管道節(jié)能監(jiān)測(cè)中心在每年的測(cè)試過(guò)程中對(duì)加熱爐的排煙處含氧量進(jìn)行調(diào)試,含氧量控制在3%~5%,使加熱爐在最佳燃燒狀態(tài)下運(yùn)行,加熱爐效率普遍提高2%~3%。
測(cè)試農(nóng)安站2#加熱爐,排煙處含氧量為7.1%,空氣系數(shù)為1.5,熱效率為86.1%。通過(guò)調(diào)整燃燒器配風(fēng)比,將排煙處含氧量調(diào)到4.4%,空氣系數(shù)為1.3,熱效率為88.3%,熱效率提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
4.2 加熱爐大修和技術(shù)改造
現(xiàn)直接加熱爐普遍采用國(guó)外進(jìn)口威索、奧林、百得等比例式燃燒器,代替了老式旋杯燃燒器。新的燃燒器與老式燃燒器相比,前者燃燒效率、自控程度高,且不需要助燃空氣預(yù)熱。這樣,在進(jìn)行直接加熱爐技術(shù)改造時(shí),更換了威索、奧林、百得等比例式燃燒器后,直接加熱爐去掉了空氣預(yù)熱器系統(tǒng),使得直接加熱爐排煙溫度過(guò)高;所以,在直接加熱爐大修技術(shù)改造更換威索、奧林、百得等比例式燃燒器的同時(shí),要考慮到技術(shù)的合理性,增加對(duì)流室換熱面積。
降低排煙溫度可以明顯提高加熱爐的熱效率,一般情況下,排煙溫度每降低12~15℃左右,熱效率可提高1%。
惠安堡站1#加熱爐,在技術(shù)改造后增加了對(duì)流室面積,增大熱交換面積,改造前排煙溫度是237.0℃,熱效率為84.6%;改造后排煙溫度下降到202.3℃,熱效率為86.7%,提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)。
4.3 應(yīng)用成熟的先進(jìn)技術(shù)
熱媒加熱爐采用成熟的無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器替換熱媒爐原有的列管式空氣預(yù)熱器[5]。無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器的流動(dòng)阻力小,其空氣和煙氣均走管外,無(wú)需多程往返,且流程短降低了流動(dòng)阻力。無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器不易發(fā)生露點(diǎn)腐蝕的原因是:由于煙氣集中在熱端,冷端無(wú)煙氣;由于熱管內(nèi)的介質(zhì)溫度高,決定了熱端壁溫高于空氣預(yù)熱器壁溫,從而不易發(fā)生低溫酸露點(diǎn)腐蝕,提高無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器使用壽命。
昌黎站2#熱媒爐采用無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器替換熱媒爐原有的列管式換熱器,并進(jìn)行了節(jié)能技措實(shí)施前后的節(jié)能效果對(duì)比測(cè)試。排煙溫度由158℃降至104℃,熱媒爐效率從87.5%提高到91.5%。,提高了4個(gè)百分點(diǎn)。
4.4 改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu)
改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu),將燃油改為燃燒天然氣。隨著天然氣資源的開(kāi)發(fā)和利用,再加上天然氣污染小燃燒充分、經(jīng)濟(jì),輔助設(shè)備少,能從根本上改善環(huán)境質(zhì)量,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益[6]。
表2 節(jié)能技措實(shí)施后加熱爐監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)
新廟站401#加熱爐進(jìn)行了燃燒系統(tǒng)技術(shù)改造,將燃油系統(tǒng)改為油氣兩用燃燒系統(tǒng),將原霧化燃燒機(jī)更換為芬蘭奧林GRP-500M油氣兩用燃燒機(jī)。燃燒原油可燃物含量為1.7%,熱效率為85.4%;燃燒天然氣可燃物含量為0,熱效率為86.9%,提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。
4.5 實(shí)施效果
節(jié)能技措實(shí)施后加熱爐監(jiān)測(cè)結(jié)果如下:熱媒爐12臺(tái),綜合評(píng)價(jià)全部合格的為12臺(tái),節(jié)能運(yùn)行設(shè)備9臺(tái),平均運(yùn)行熱效率為90.83%;直接加熱爐37臺(tái),綜合評(píng)價(jià)全部合格的為29臺(tái),節(jié)能運(yùn)行設(shè)備11臺(tái)(在各分項(xiàng)評(píng)價(jià)中,熱效率合格的31臺(tái),排煙溫度合格的29臺(tái),空氣系數(shù)合格的35臺(tái),表面溫度合格的32臺(tái)),平均運(yùn)行熱效率為88.67%。節(jié)能技措實(shí)施后加熱爐監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)見(jiàn)表2。
目前,輸油管道運(yùn)營(yíng)很重視提高加熱爐的性能和效率,加速了加熱爐的全面高性能化?!笆濉逼陂g,管道原油直接加熱爐平均熱效率由85.13%提高到88.67%,提高了3.54%;熱媒加熱爐平均熱效率由 88.37%提高到 90.83%,提高了2.46%。輸油管道每年耗油量為4.78×104t。努力設(shè)法減小加熱爐的各項(xiàng)熱損失,提高可利用的有效熱量,加強(qiáng)運(yùn)行管理,采用合理的節(jié)能技措,加熱爐運(yùn)行熱效率可以提高2個(gè)百分點(diǎn)以上,年可以節(jié)約原油956.7 t,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
[1]國(guó)家能源局.石油工業(yè)用加熱爐熱工測(cè)定:SY/T 6381—2008[S].北京:石油工業(yè)出版社,2016:1-12.
[2]劉國(guó)豪,許鐵,李云杰,等.熱媒間接加熱裝置熱工測(cè)定:Q/ SY GD 0016—2012[S].北京:中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司,2012:1-7.
[3]石油工業(yè)節(jié)能節(jié)水專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范:SY/T 6837─2011[S].北京:石油工業(yè)出版社,2011:1-12.
[4]許彥博,許鐵,袁國(guó)新,等.輸油管道加熱爐技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展方向[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2009,28(12):1-3.
[5]許鐵,楊立新,姜保良,等.無(wú)機(jī)熱傳導(dǎo)熱管空氣預(yù)熱器的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2001,20(10):51-53.
[6]許鐵,許彥博,楊景麗,等.原油加熱爐油改氣系統(tǒng)的測(cè)試與分析[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2010,29(10):739-743.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.08.010
2017-05-25
(編輯 李發(fā)榮)
許彥博,工程師,2010年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京)(油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)),從事油氣輸送調(diào)控工作,E-mail: xyb@petrochina.com.cn,地址:北京市東城區(qū)東直門北大街9號(hào)中國(guó)石油大廈,100007。