韓鵬 張飛(中國(guó)石化天津分公司煉油部)
加氫裂化裝置降耗分析及節(jié)能措施
韓鵬 張飛(中國(guó)石化天津分公司煉油部)
通過(guò)對(duì)天津公司1.8×106t/a加氫裂化裝置第二生產(chǎn)周期的能耗分析,在燃料氣、電能、蒸汽、工業(yè)水等項(xiàng)目采取了節(jié)能降耗措施。裝置在第二運(yùn)行周期的開(kāi)工初期(2014年)能耗較高達(dá)到25.95 kg/t(標(biāo)油),通過(guò)生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整及采取了節(jié)能降耗措施后,2016年裝置能耗已降至24.03 kg/t(標(biāo)油),達(dá)到了降低裝置能耗的目的,從而對(duì)國(guó)內(nèi)其他加氫裂化裝置提供了節(jié)能經(jīng)驗(yàn)。
加氫裂化;節(jié)能降耗;優(yōu)化
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2017.07.008
天津煉油乙烯項(xiàng)目的1.8×106t/a加氫裂化裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)2#加氫裂化裝置),是以3#常減壓裝置減壓蠟油為原料,以生產(chǎn)尾油方案進(jìn)行生產(chǎn)操作。主要產(chǎn)品輕石腦油、重石腦油、航空煤油、柴油、加氫裂化尾油,同時(shí)副產(chǎn)液化氣及酸性氣。
該裝置主要由反應(yīng)單元、分餾單元、吸收穩(wěn)定單元、壓縮機(jī)單元、公用工程以及輔助系統(tǒng)等單元組成。其中反應(yīng)單元可以分為原料預(yù)處理系統(tǒng)、原料升壓系統(tǒng)、原料加熱系統(tǒng),反應(yīng)器分離系統(tǒng)和循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)等。
2014年2#加氫裂化裝置能耗中各項(xiàng)單耗及所占比例,見(jiàn)表1。
表1 裝置能耗
2014年裝置全年累計(jì)能耗25.95 kg/t(標(biāo)油),在中國(guó)石化總部的達(dá)標(biāo)排名中處于中部水平(最好水平為17.76 kg/t標(biāo)油)。因?yàn)檠b置很多參數(shù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)上存在較大差距,造成了一些工藝、質(zhì)量指標(biāo)過(guò)剩的問(wèn)題,例如:精制油氮含量一般在5mg/kg左右,比工藝卡片要求的20mg/kg低很多,氫油比控制在1000m3/m3(標(biāo)氣)左右,比設(shè)計(jì)750m3/m3(標(biāo)氣)要高出將近四分之一,裝置產(chǎn)品出裝置溫度過(guò)低等。并且由于部分操作參數(shù)制定不合理、裝置熱量利用率低,導(dǎo)致裝置綜合能耗較高。
針對(duì)裝置能耗較高的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)裝置能耗的分解,尋找影響裝置能耗的原因。通過(guò)對(duì)參數(shù)合理的卡邊和優(yōu)化裝置換熱流程等手段,不但可以降低壓縮機(jī)耗電、耗汽,還可以降低冷換設(shè)備的循環(huán)水消耗,減少加熱爐燃料氣。
從表1可以看出,裝置能耗組成中,電耗和燃料氣單耗在裝置總能耗中所占比例較高,電耗占47.43%、燃料氣占41.53%??梢?jiàn),降低裝置總能耗的重點(diǎn)在于降低這2項(xiàng)指標(biāo)。
電力消耗占裝置能耗的最大比重,該裝置精制反應(yīng)器設(shè)計(jì)入口壓力16.5MPa,高壓加氫裂化特點(diǎn)決定了需要大量的電力來(lái)提高原料系統(tǒng)、胺液系統(tǒng)、氫氣及循環(huán)系統(tǒng)的壓力,對(duì)于原料系統(tǒng)包括反應(yīng)進(jìn)料泵、注水泵等大型機(jī)泵,氫氣系統(tǒng)包括新氫壓縮機(jī)大型機(jī)組。原料系統(tǒng)反應(yīng)進(jìn)料泵設(shè)置液力透平來(lái)回收能量,從而降低電耗,新氫機(jī)設(shè)置無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)降低電耗。
2.1 燃料氣
燃料氣主要為裝置3臺(tái)加熱爐提供燃料,燃料氣的單耗能指標(biāo)可以通過(guò)增加熱進(jìn)料比例、提高原料溫度、提高原料換熱終溫,優(yōu)化加熱爐操作、提高加熱爐熱效率等措施來(lái)降低。
圖1 2#加氫裂化裝置反應(yīng)部分換熱流程
2.1.1 提高進(jìn)料溫度
進(jìn)料來(lái)自3#常減壓裝置和罐區(qū)蠟油,提高進(jìn)料溫度,從而降低反應(yīng)加熱爐負(fù)荷。內(nèi)操根據(jù)進(jìn)料溫度,按要求控制反應(yīng)器入口溫度,降低反應(yīng)進(jìn)料加熱爐燃料氣使用量。外操加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視力度,注意相關(guān)設(shè)備的保護(hù)。
2.1.2 調(diào)整操作參數(shù),降低反應(yīng)加熱爐負(fù)荷
加氫精制、加氫裂化是放熱反應(yīng)[1],因此利用好反應(yīng)熱不但能夠提高被加熱物料的溫度,降低反應(yīng)爐的燃料氣消耗,還能夠降低高壓空冷入口溫度,換熱流程見(jiàn)圖1。因此,車(chē)間依靠加氫精制反應(yīng)本身所釋放的熱量來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)反應(yīng)器的反應(yīng)溫度需求,大大降低精制反應(yīng)器入口溫度,降低了反應(yīng)爐的燃料氣消耗,同時(shí)冷氫的減少也降低了循環(huán)氫壓縮機(jī)的負(fù)荷。
反應(yīng)流出物主要與混氫油和分餾進(jìn)料加熱爐進(jìn)料換熱后進(jìn)入熱高分器,因此合理的降低熱高分溫度不但可以將熱量更多的提供給反應(yīng)爐進(jìn)料換熱器,從而提高反應(yīng)爐的入口溫度,還可以降低熱高分器空冷器的入口溫度和需冷卻的物料流量。熱高分溫度設(shè)計(jì)溫度245℃,車(chē)間控制溫度240± 1℃,并根據(jù)氣溫以及加熱爐的負(fù)荷進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié)。
2.1.3 優(yōu)化裝置氫油比,降低循環(huán)氫取熱
氫油比同樣是影響加氫裂化工藝的重要參數(shù),它影響加氫裂化的反應(yīng)過(guò)程,影響催化劑的壽命,但過(guò)高的氫油比將增加裝置的操作費(fèi)用[2]。裝置氫油比設(shè)計(jì)值為750m3/m3(標(biāo)氣),因此車(chē)間根據(jù)處理量的變化及時(shí)調(diào)整循環(huán)氫壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,將裝置氫油比控制在750~800m3/m3(標(biāo)氣)。通過(guò)對(duì)精制反應(yīng)器的入口氫油比的卡邊操作,降低循環(huán)氫壓縮機(jī)負(fù)荷,從而降低循環(huán)氫壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速,減少汽輪機(jī)動(dòng)力中壓蒸汽的消耗;通過(guò)循環(huán)氫量的降低減少混氫油的流量,在精制反應(yīng)器入口溫度不變的前提下,降低反應(yīng)爐的負(fù)荷,減少燃料氣消耗。
2.1.4 調(diào)整分餾塔中段回流,優(yōu)化取熱流程
該裝置分餾塔設(shè)計(jì)有2個(gè)中段回流,用來(lái)回收熱量,降低裝置能耗,換熱流程見(jiàn)圖2。通過(guò)調(diào)整中段回流可以降低分餾塔頂回流量,從而降低分流塔頂空冷的冷卻負(fù)荷[3]。在保證分餾塔回流比滿足塔頂產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,將塔內(nèi)熱量平衡到塔中段回流為換熱介質(zhì)提供熱量。
圖2 分餾塔回流換熱流程及尾油換熱流程
一中回流分別與吸收脫吸塔塔底重沸器和原料換熱,因此可以合理控制吸收脫吸塔塔底溫度,即將此溫度控制在出現(xiàn)過(guò)度吸收溫度以上1℃左右,這樣不但有利于吸收的進(jìn)行,還可以減少熱量的損失,將多余的熱量留給原料加熱,降低了反應(yīng)加熱爐燃料氣的消耗。
2.1.5 調(diào)整尾油、柴油分割點(diǎn),降低分餾塔加熱爐負(fù)荷
由于目前裝置柴油和尾油是合并到一條線送至乙烯作為原料,因此柴油和尾油可以不用分割的過(guò)于清晰,在保證整個(gè)分餾塔氣液平衡的基礎(chǔ)上,可以適當(dāng)降低分餾塔進(jìn)料加熱爐的負(fù)荷,節(jié)約燃料氣。
2.1.6 提高加熱爐熱效率
調(diào)整加熱爐的燃燒效果,每天檢查加熱爐火嘴的燃燒狀況,發(fā)現(xiàn)燃燒不好及時(shí)聯(lián)系檢修隊(duì)進(jìn)行清理。同時(shí),根據(jù)得加熱爐的熱效率及煙氣的各項(xiàng)指標(biāo),調(diào)節(jié)加熱爐的排煙溫度,目前加熱爐排煙溫度控制在117℃。
2.2 電能
1)加強(qiáng)變頻空冷、新氫機(jī)及其氣量無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的巡檢,保證其正常運(yùn)行,夜晚溫度較低時(shí)停用部分空冷電動(dòng)機(jī)[4]。
2)對(duì)部分機(jī)泵葉輪進(jìn)行切割。在實(shí)際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)部分機(jī)泵余量較大,因而對(duì)有余量的泵進(jìn)行了葉輪切割,機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常,使得泵的電流下降,進(jìn)而達(dá)到節(jié)電的目的[5]。
3)優(yōu)化尾油出裝置前的熱利用,減少電耗。尾油出裝置前分別與穩(wěn)定塔底重沸器、石腦油分餾塔塔底重沸器、高溫?zé)崦剿畵Q熱器和尾油空冷換熱后付乙烯,因此合理利用尾油的熱量不但可以給重沸器、換熱器提供更多的熱量,還可以降低空冷的冷卻負(fù)荷。通過(guò)對(duì)高溫?zé)崦剿娜肟跍囟群土髁?,使熱媒水多取熱,合理利用低溫?zé)?,降低尾油空冷?fù)荷。通過(guò)對(duì)尾油出裝置溫度的控制,使尾油出裝置溫度靠近工藝卡片要求的上限控制,從而降低尾油空冷的負(fù)荷,減少電耗。
2.3 蒸汽
3.5 MPa蒸汽主要用于驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)帶動(dòng)循環(huán)氫壓縮機(jī)。在確保氫油比和循環(huán)氫壓縮機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,降低循環(huán)氫壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速可減少3.5MPa蒸汽消耗。
1)氫油比控制在下限操作,調(diào)節(jié)循氫機(jī)轉(zhuǎn)速,從而使中壓蒸汽耗量降低。
2)氣溫回升,裝置停掉部分伴熱,只保留燃料氣及事故蠟油線的伴熱,低壓蒸汽耗量明顯降低。
3)尾油首先給穩(wěn)定塔塔底重沸器提供熱量,穩(wěn)定塔塔底有2個(gè)重沸器,另一個(gè)重沸器靠中壓蒸汽提供熱量,因此掌握好反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,保證尾油量滿足需求的情況下,只要能夠滿足石腦油分餾塔塔底熱量需要,可以將熱量多提供給穩(wěn)定塔,這樣就可以停用中壓蒸汽。
2.4 工業(yè)水
1)循環(huán)水在滿足工藝操作參數(shù)及產(chǎn)品出裝置溫度的情況下,關(guān)小水冷器循環(huán)水回水手閥;停用備用機(jī)組、備用機(jī)泵的冷卻水。
2)除鹽水按照加工量的8%控制注水量,根據(jù)加工量的變化及時(shí)督促班組人員調(diào)節(jié)注水量。
2.5 減少加工損失
2#加氫裂化SR-101為原料油自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器,反沖洗介質(zhì)為經(jīng)過(guò)過(guò)濾的原料油,沖洗后產(chǎn)生的污油通過(guò)重污油管線送出裝置。過(guò)濾器的操作形式有手動(dòng)和自動(dòng)兩種,兩種情況下都是對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行連續(xù)沖洗,無(wú)法對(duì)單組過(guò)濾器的氣動(dòng)閥門(mén)進(jìn)行控制,在蒸汽吹掃時(shí)也帶來(lái)不變。為此,對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行更改,更改后實(shí)現(xiàn)了氣動(dòng)閥門(mén)單獨(dú)操作,這樣可在壓差高時(shí)針對(duì)個(gè)別壓差高的組進(jìn)行單獨(dú)沖洗或加強(qiáng)沖洗。通過(guò)調(diào)節(jié)每次沖洗的時(shí)間和單組強(qiáng)制沖洗相配合,在保證過(guò)濾器使用效果和不影響進(jìn)料穩(wěn)定的基礎(chǔ)上停用了一組過(guò)濾器,這樣減少了每次沖洗污油量的產(chǎn)生。
裝置其他節(jié)能降耗措施:通過(guò)停用備用冷換設(shè)備、調(diào)節(jié)在用水冷器用水量,減少循環(huán)水消耗;優(yōu)化調(diào)節(jié)汽提塔汽提蒸汽耗量,減少1.0MPa蒸汽消耗等。
1)裝置能耗對(duì)比。2016年全年累計(jì)能耗已降至24.03 kg/t(標(biāo)油)。裝置2014—2016年各月的能耗趨勢(shì)如圖3。
從圖3可以看出,裝置能耗一直處于逐漸下降的趨勢(shì)。2016年6月能耗有所升高,原因?yàn)檠b置處于第二生產(chǎn)周期末期,反應(yīng)系統(tǒng)壓降增大,為維持催化劑運(yùn)行,提高了循氫機(jī)轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致中壓蒸汽耗量明顯增加,從而裝置能耗有所提高。裝置2016年9月份進(jìn)行了大修,大修開(kāi)工后能耗恢復(fù)至之前能耗水平。
圖3 2014—2016年能耗趨勢(shì)圖
2)各項(xiàng)單耗對(duì)比情況。經(jīng)過(guò)節(jié)能措施,裝置能耗下降,具體各單耗變化見(jiàn)表2。
表2 各單耗情況對(duì)比
由表2可知,電耗降低明顯,由12.56 kg/t(標(biāo)油)降至11.51 kg/t(標(biāo)油);燃料氣單耗由10.96 kg/t(標(biāo)油)降至10.23 kg/t(標(biāo)油);裝置循環(huán)水單耗有所增加,原因?yàn)閴嚎s機(jī)設(shè)備故障頻發(fā),為提高切換壓縮機(jī)的時(shí)間,將裝置操作波動(dòng)降至最低,備用壓縮機(jī)的級(jí)間水冷器循環(huán)水長(zhǎng)期全開(kāi),此舉導(dǎo)致了循環(huán)水耗量大幅增加;除鹽水單耗增加是壓縮機(jī)填料及氣缸冷卻水采用除鹽水,該冷卻水系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞腐蝕現(xiàn)象,為減緩該冷卻水系統(tǒng)管線的堵塞,采取定期置換的方法,造成了除鹽水的大量直排浪費(fèi)。
今后對(duì)操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)檢修或改項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能工作的新突破。
1)嚴(yán)格控制氫油比,高于指標(biāo)(750~800m3/m3標(biāo)氣)時(shí),按指標(biāo)要求降低循氫機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到降低3.5MPa蒸汽用量的目的。
2)部分掃線蒸汽(或服務(wù)點(diǎn))與伴熱蒸汽自同一主管引出,冬季生產(chǎn)時(shí),這部分掃線蒸汽(或服務(wù)點(diǎn))需常過(guò)汽以防凍凝,造成了蒸汽大量浪費(fèi)。計(jì)劃將這部分掃線蒸汽(或服務(wù)點(diǎn))自引出點(diǎn)加裝根部閥,冬季停用,節(jié)省低壓蒸汽用量。
3)夏季生產(chǎn)時(shí),高壓空冷冷后溫度已達(dá)到62℃,已經(jīng)嚴(yán)重影響裝置的正常生產(chǎn),裝置迫不得已只能采取降量處理,由于加工量較低,導(dǎo)致能耗較高。已報(bào)項(xiàng)目新增四片空冷,解決高壓空冷負(fù)荷不夠的問(wèn)題,從而確保裝置加工量。
4)為避免壓縮機(jī)填料及氣缸冷卻水系統(tǒng)的堵塞,準(zhǔn)備對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行加入化學(xué)藥劑的辦法,目前正在同行業(yè)進(jìn)行交流,從而降低除鹽水的消耗。
通過(guò)對(duì)天津公司2#加氫裂化裝置能耗進(jìn)行分析,對(duì)占能耗比重較大的單項(xiàng)指標(biāo):燃料氣、電等項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化,并提出了相對(duì)應(yīng)的節(jié)能措施。能耗由2014年的25.95 kg/t(標(biāo)油),降至2016年的24.03 kg/t(標(biāo)油),節(jié)能措施可在全國(guó)同類(lèi)裝置中借鑒實(shí)施。
[1]韓崇仁.加氫裂化工藝與工程[M].北京:中國(guó)石化出版社,2004:455-457.
[2]李立權(quán).加氫裂化裝置操作指南[M].北京:中國(guó)石化出版社,2005:70.
[3]孫建懷.加氫裂化裝置技術(shù)問(wèn)答[M].第二版.北京:中國(guó)石化出版社,2014:166.
[4]章湘武,姚志東.空冷器技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007:76.
[5]黃希賢,曹占友.泵操作與維修技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2006:16-26.
(編輯 莊景春)
遼河油田舉辦紀(jì)念6·5世界環(huán)境日咨詢?nèi)栈顒?dòng)
6月5日上午,遼河油田公司在遼河石油廣場(chǎng)舉行紀(jì)念“六·五”世界環(huán)境日咨詢?nèi)栈顒?dòng)。遼河油田公司副總經(jīng)理出席活動(dòng),并強(qiáng)調(diào)要牢固樹(shù)立“清潔生產(chǎn)”理念,細(xì)致安排當(dāng)前各項(xiàng)安全環(huán)保工作,嚴(yán)格監(jiān)控重點(diǎn)領(lǐng)域和部位,嚴(yán)把材料進(jìn)購(gòu)關(guān)和監(jiān)控關(guān),推進(jìn)科技創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)油田清潔和諧穩(wěn)定發(fā)展。
今年6月5日是第46個(gè)世界環(huán)境日,遼河油田公司緊密?chē)j(luò)環(huán)境日的世界主題“人與自然相聯(lián)相生”和中國(guó)主題“綠水青山就是金山銀山”主題,以新環(huán)保法、大氣法、污染防控為重點(diǎn),在振興、渤海、油氣等10個(gè)片區(qū)廣場(chǎng),通過(guò)制作展板、懸掛條描、低碳環(huán)保行、少開(kāi)一天車(chē)、播放環(huán)保法等視頦、發(fā)放宜傳單等形式,宣傳環(huán)境保護(hù)典型經(jīng)驗(yàn)、做法,引導(dǎo)員工踐行“人與自然和諧共生”和“綠色發(fā)展”理念,從身邊小事做起,共同履行環(huán)保責(zé)任。
在遼河石油廣場(chǎng),金海采油廠、振興公司、冷家公司等15家單位制作的30個(gè)室傳展板內(nèi)容豐富,圖片生動(dòng):發(fā)放2000份宣傳單和100個(gè)環(huán)保袋,向職工群眾宣傳環(huán)保常識(shí)及理念。本次活動(dòng)還開(kāi)展了簽名活動(dòng),增強(qiáng)環(huán)保管理人員對(duì)環(huán)保工作的責(zé)任感、使命感。
據(jù)了解,近年來(lái),遼河油田公司牢固樹(shù)立“環(huán)保優(yōu)先”的理念,持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)工作,學(xué)習(xí)貫徹新“環(huán)境保護(hù)法”,穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)全過(guò)程污染防控,努力實(shí)現(xiàn)與環(huán)境的和諧相處,連續(xù)多年獲得集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位。
羅福梅
2017-05-10
韓鵬,工程師,2012年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)(法律專(zhuān)業(yè)),從事加氫工藝管理方面的操作,E-mail:zhangfei.tjsh@sinopec. com,地址:天津市大港區(qū)天津石化煉油部聯(lián)合六車(chē)間,300271。