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        熱網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行阻力偏大的原因分析及解決方案

        2017-08-09 09:55:02
        環(huán)球市場(chǎng) 2017年20期
        關(guān)鍵詞:母管電耗循環(huán)泵

        呂 巖

        河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司

        熱網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行阻力偏大的原因分析及解決方案

        呂 巖

        河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司

        河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱唐山熱電公司)負(fù)責(zé)唐山市東南部的近1000平方米的供熱面積,是唐山市主力熱源點(diǎn)之一,多年來(lái)為唐山市冬季供暖做出貢獻(xiàn)。該公司內(nèi)熱網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)為串聯(lián)運(yùn)行。自投產(chǎn)以來(lái),一直存在熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗偏高問(wèn)題。隨著公司對(duì)外供熱面積的擴(kuò)大,熱網(wǎng)供水流量提高后,熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗一直居高不下,嚴(yán)重影響公司廠用電率,為了降低熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗,提高供熱流量。該公司設(shè)備部干部員工通過(guò)不斷的對(duì)熱網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn),找到了影響熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗的根本原因,通過(guò)設(shè)備改造,不但降低了冬季供熱時(shí)的廠用電率,同時(shí)還擴(kuò)大了供熱面積,提高經(jīng)濟(jì)性。

        熱網(wǎng)循環(huán)泵,系統(tǒng)阻力,擴(kuò)供,電耗

        一、前言

        唐山熱電公司目前安裝兩臺(tái)300MW機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的采暖抽汽凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為C320/248-16.7/0.3/537/537,每臺(tái)機(jī)組各有熱網(wǎng)循環(huán)泵三臺(tái),熱網(wǎng)疏水泵兩臺(tái),熱網(wǎng)加熱器兩臺(tái)。該公司兩臺(tái)機(jī)組的供熱系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為串聯(lián)運(yùn)行。既熱網(wǎng)回水首先由一號(hào)機(jī)組進(jìn)行加熱,然后由二號(hào)機(jī)組繼續(xù)對(duì)熱網(wǎng)供水進(jìn)行升溫。熱網(wǎng)系統(tǒng)投運(yùn)至今,其運(yùn)行一直正常,雖有系統(tǒng)阻力高造成的熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗偏大問(wèn)題,但并未影響正常供熱,因此也沒(méi)有引起足夠的重視。隨著公司開(kāi)辟新的供熱區(qū)域,供熱需求隨之增大,此問(wèn)題被逐漸暴露了出來(lái)。若繼續(xù)以原有供熱系統(tǒng)運(yùn)行方式運(yùn)行必然會(huì)影響供熱效果,造成不良的社會(huì)影響;同時(shí),熱網(wǎng)循環(huán)泵的高電耗也成為了冬季影響公司廠用電率的關(guān)鍵因素之一。

        二、熱網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行情況及分析

        該公司兩臺(tái)機(jī)組均為供熱機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組的供熱系統(tǒng)配置為:熱網(wǎng)加熱器兩臺(tái)、熱網(wǎng)循環(huán)泵三臺(tái)、熱網(wǎng)疏水泵兩臺(tái)。熱網(wǎng)循環(huán)泵額定參數(shù)為揚(yáng)程110m,流量3500t/h,功率1600KW。

        串聯(lián)運(yùn)行時(shí),熱網(wǎng)循環(huán)水首先經(jīng)一號(hào)機(jī)的熱網(wǎng)循環(huán)泵升壓,然后順次流經(jīng)一號(hào)機(jī)和二號(hào)機(jī)的熱網(wǎng)加熱器,經(jīng)兩級(jí)加熱后送出。

        二號(hào)機(jī)的熱網(wǎng)循環(huán)泵為接力泵,用于提高供水壓力。但由于啟動(dòng)二號(hào)機(jī)循環(huán)泵會(huì)耗費(fèi)大量的廠用電,因此二號(hào)機(jī)的熱網(wǎng)循環(huán)泵從投運(yùn)至今從未使用過(guò)。

        表1是從在線系統(tǒng)上采集的某年供熱期間幾個(gè)具有代表性的不同時(shí)間點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)。表中的第一行和第二行,為流量相同時(shí)各測(cè)點(diǎn)壓力值。分析一號(hào)機(jī)熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力差后就會(huì)發(fā)現(xiàn),在單機(jī)供熱和雙機(jī)供熱兩種不同方式下,其差值相差一倍(0.378MPa和0.183MPa),即單機(jī)供熱時(shí),一號(hào)機(jī)熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力損失比雙機(jī)供熱時(shí)縮小一半。上表的第三行為高供熱流量下的參數(shù),從中可以看到,供水母管的壓力為0.878MPa,而一號(hào)機(jī)熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管壓力卻達(dá)到了1.449MPa,兩母管間的系統(tǒng)阻力損失高達(dá)0.571MPa,而供回水母管壓力差僅為0.547MPa,可見(jiàn)整個(gè)熱網(wǎng)系統(tǒng)管道損失壓力的50%以上是廠內(nèi)系統(tǒng)阻力所致。另外,在做流量實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),在熱網(wǎng)串聯(lián)運(yùn)行時(shí),當(dāng)運(yùn)行方式由三臺(tái)泵運(yùn)行變?yōu)樗呐_(tái)泵運(yùn)行時(shí),其供熱流量?jī)H增加約500噸,通過(guò)這個(gè)實(shí)驗(yàn),也再次證明了廠內(nèi)系統(tǒng)存在較大阻力。

        對(duì)于廠內(nèi)熱網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備來(lái)說(shuō),主要的阻力存在于熱網(wǎng)加熱器和管道上的沿程阻力損失,兩臺(tái)機(jī)組熱網(wǎng)系統(tǒng)串聯(lián)運(yùn)行,無(wú)疑增大了這種阻力損失。而要想增加熱網(wǎng)供熱流量,就要減少這種阻力。

        將現(xiàn)在的串聯(lián)運(yùn)行方式改為并聯(lián)運(yùn)行方式,從而降低系統(tǒng)的阻力損失。從上面的數(shù)據(jù)分析可以看出,相同流量下單機(jī)供熱和雙機(jī)供熱的阻力損失下降了一倍,約0.2MPa,原因是水的流程減少了一倍,由原來(lái)流經(jīng)一號(hào)和二號(hào)兩臺(tái)機(jī)的熱網(wǎng)系統(tǒng)變成了僅流過(guò)一臺(tái)機(jī)的熱網(wǎng)系統(tǒng)。改為并聯(lián)運(yùn)行后不僅水的流程同樣減少一倍,同時(shí)每臺(tái)機(jī)的流量也將下降到原來(lái)的1/2,對(duì)應(yīng)的流速當(dāng)然也為串聯(lián)運(yùn)行時(shí)的1/2。由于管道系統(tǒng)的阻力損失和流速的平方成正比,因此流速下降一倍后對(duì)應(yīng)的阻力損失將下降到原來(lái)的1/4。如果將流程縮短和流速下降的影響一并考慮,則改為并聯(lián)運(yùn)行后,阻力損失將為原有運(yùn)行方式的1/8??紤]到熱網(wǎng)循環(huán)泵出入口管的損失將不會(huì)因此而改變,改造后,一號(hào)機(jī)熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的管道損失至少可以下降到此前的1/5。目前,在三臺(tái)泵運(yùn)行工況下,一號(hào)機(jī)熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力損失約為0.378-0.57MPa,改造后的壓力損失可控制在0.1MPa左右。系統(tǒng)阻力下降可使相同流量下的熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗下降,或者在相同耗電量下增加流量。

        三、改造后節(jié)能效果

        改造后,熱網(wǎng)系統(tǒng)開(kāi)始改造后的效果試驗(yàn),與改造前進(jìn)行如下對(duì)比:(見(jiàn)表2)

        表1 供熱系統(tǒng)在線參數(shù)表(2013年實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù))

        表2

        忽略掉泵出入口管的損失,熱網(wǎng)循環(huán)泵的實(shí)際揚(yáng)程為其出口母管壓力和回水母管壓力之差。結(jié)合表1數(shù)據(jù),第一組:0.891MPa、第三組:1.118MPa,對(duì)應(yīng)的管道損失為(熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管壓力差)第一組:0.378 MPa、第三組0.571 MPa。改為并聯(lián)后,減少損失4/5,改造后的實(shí)際揚(yáng)程將降低0.378×(4/5)=0.304MPa、0.571×(4/5)=0.457MPa。對(duì)應(yīng)的節(jié)能量分別為:0.304/0.891=0.34、0.457/1.118=0.40,即,第一和第三組數(shù)據(jù)所顯示的運(yùn)行狀態(tài)下,改造后分別有34%到40%的節(jié)能空間。

        三泵運(yùn)行工況下,泵的電流平均值約為160A,按運(yùn)行2500小時(shí)計(jì)算,年可節(jié)電275萬(wàn)千瓦時(shí),合人民幣115萬(wàn)元。

        四、總結(jié)

        改造并聯(lián)運(yùn)行后,已從根本上解決了系統(tǒng)阻力大和熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗高的問(wèn)題。和改造前參數(shù)對(duì)比,同樣是三臺(tái)熱網(wǎng)泵運(yùn)行,改造前的流量為10000噸/小時(shí)左右,改造后為12200噸左右,增加流量2000多噸,同時(shí)熱網(wǎng)循環(huán)泵總耗電量每小時(shí)減少約450千瓦時(shí)(一年130萬(wàn)千瓦時(shí))。而且擴(kuò)供200萬(wàn)平米的目的已經(jīng)達(dá)到,為公司拓展業(yè)務(wù)空間、增加經(jīng)濟(jì)效益提供了有力保障。

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