孫萬慶,黃慶
(中廣核玉田能源發(fā)展有限公司,四川甘洛616850)
中廣核玉田水電站技術(shù)供水系統(tǒng)項目技改探索
孫萬慶,黃慶
(中廣核玉田能源發(fā)展有限公司,四川甘洛616850)
水電站機組的技術(shù)供水系統(tǒng)對電站機組的安全、穩(wěn)定運行,起著至關(guān)重要的作用,一旦機組的冷卻水系統(tǒng)出現(xiàn)故障,機組必然停機,給電站造成發(fā)電損失。玉田水電站采用尾水取水,水泵供水+濾水器過濾至機組的單元供水方式,其水源為尼日河河水,而尼日河汛期河水水質(zhì)差(含大量懸移質(zhì)泥沙、漂浮物),不能滿足機組冷卻水對水質(zhì)的要求,也不能保證機組安全運行。所以,從機組的安全、穩(wěn)定運行以及經(jīng)濟性出發(fā),有必要對機組技術(shù)供水系統(tǒng)進行改造升級。
玉田電站;技術(shù)供水;冷卻系統(tǒng);技改探索
玉田水電站位于四川省涼山彝族自治州甘洛縣和越西縣境內(nèi),為尼日河流域梯級規(guī)劃的第四級電站,是四川省政府“4433工程”的重大項目。該電站為引水式開發(fā)的高水頭電站,由首部樞紐、引水系統(tǒng)、廠區(qū)樞紐組成。上游水庫總庫容為49.8萬m3,正常蓄水位1 279.0 m,設(shè)計水頭177 m,設(shè)計引用流量59.7 m3/s。玉田水電站單機容量為31 MW,總裝機93MW,年利用小時數(shù)5113h,年發(fā)電量4.75億kW·h。電站前期設(shè)計單位為樂山設(shè)計院,后期設(shè)計單位為福建省永川水利水電勘測設(shè)計院,主機廠為南平電機廠,發(fā)電機型號為SF35-18/5 000,玉田水電站于2013年1月18日投入發(fā)電,出線電壓等級為220 kV,通過單回8.26km220kV“田爾線”送至220kV爾足變電站并入四川電網(wǎng)運行。
2.1 原有技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計
玉田電站額定水頭為177 m,技術(shù)供水系統(tǒng)采用尾水取水、水泵供水+濾水器過濾的方式。機組技術(shù)供水的對象主要有發(fā)電機空冷卻器、機組上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承油冷卻器等。
電站機組尾水右側(cè)閘墩下游墻上分別設(shè)置有3個水泵取水口(取水口高程為EL 1 080.00 m),經(jīng)機組技術(shù)供水泵吸水管DN250引至蝶閥層2臺技術(shù)供水泵(臥式離心泵,1主1備);水泵抽水,匯合至DN250技術(shù)供水總管,經(jīng)1臺濾水器過濾,分別進入機組6臺空冷器和軸承油冷器(上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)、水導(dǎo));出機組后,6個空冷器的排水管匯至DN219的總管排至尾水,所有軸承冷卻器(上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)、水導(dǎo))匯至DN159的總管排至尾水。
水輪機頂蓋排水作機組技術(shù)供水系統(tǒng)備用供水。
2.2 原有技術(shù)供水系統(tǒng)存在的問題
2.2.1 技術(shù)供水取水口堵塞
原有技術(shù)供水系統(tǒng),水泵直接從尾水渠取水,取水水管DN250且取水口只有1個。汛期漂浮物多時,取水口極易造成堵塞,致使水泵不能正常取水或取水量減少,直接影響機組技術(shù)供水系統(tǒng)的冷卻效果或?qū)е率鹿释C。取水口堵塞后,必須停機由潛水工下水檢修,電量損失及作業(yè)安全隱患較大。
2.2.2 水泵吸水管堵塞
原有技術(shù)供水系統(tǒng),尾水正常水位EL1084.50m,水泵吸水管高程為EL 1 080.00 m,為埋管。汛期漂浮物多時,纏繞性漂浮物和樹枝進入管道之后,有堵塞埋管的可能性。一旦埋管被堵塞,必須廢棄,采用明管重新布管,耗資大,工期長,電量損失大。
2.2.3 水泵堵塞、磨損
濾水器布置在水泵之后,漂浮物進入水泵之后,可能會纏繞在葉片上,導(dǎo)致水泵堵塞;泥沙會磨損水泵葉輪,增加水泵自身水頭損失,降低水泵的效率。2.2.4濾水器堵塞嚴重
玉田水電站濾水器布置在水泵之后,水泵直接由電站尾水抽水,受河流水質(zhì)、懸移質(zhì)泥沙、漂浮物等影響,經(jīng)常造成水泵堵塞,不得不進行停泵檢修、疏通。增加人力、物力、財力的損失,而且大大影響了機組技術(shù)供水的流量壓力穩(wěn)定,嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行,且在汛期停機清理雜物電量損失較大,據(jù)統(tǒng)計,2013年因濾水器堵塞(圖1、2)造成165萬電量損失,按照四川省調(diào)均價0.288元/kW·h,直接經(jīng)濟損失47.52萬元。
圖1 濾水器堵塞
圖2 濾水器清淤
2.2.5 機組冷卻器堵塞、磨損
尼日河汛期,河水渾濁,懸移質(zhì)泥沙含量大、漂浮物較多。漂浮物、泥沙進入機組冷卻器后,會造成機組冷卻器的堵塞,過水量減少,水壓降低,導(dǎo)致事故停機或燒瓦事故機率增大。機組軸承冷卻器纏繞物不能自動清除,停機解體機組冷卻器進行清理,增加勞動量的同時,也給電站帶來了很大的經(jīng)濟損失。
泥沙進入機組冷卻器后,會給機組冷卻器帶來磨損,降低冷卻器的使用壽命;嚴重時,機組冷卻器穿孔,導(dǎo)致機組軸承油混水,造成燒瓦事故,影響設(shè)備的安全運行。
2.2.6 機組技術(shù)供水管與冷卻器結(jié)垢嚴重
每年檢修,均發(fā)現(xiàn)機組技術(shù)供水管道和冷卻器內(nèi)結(jié)垢(主要表現(xiàn)為泥垢)嚴重。污垢附著在管道內(nèi)壁和機組各冷卻器銅管內(nèi)壁,增加了傳熱熱阻,同時導(dǎo)致過流面積減小,水量減小,從而影響機組的正常運行。由于采用的是河水水源,采用除垢劑并不能從根本上解決問題。
水電站機組技術(shù)供水中的冷卻水對電站機組的安全運行有著至關(guān)重要的作用,冷卻水運行不正常,會造成機組溫度升高,報警、甚至停機。而冷卻水的水質(zhì)(漂浮物、泥沙、結(jié)垢、水生物、腐蝕等)如不能滿足要求,對電站運行會造成影響。玉田水電站技術(shù)供水取自尾水,從現(xiàn)狀來看,汛期河道水質(zhì)過差,不能滿足機組安全運行的要求,故對技術(shù)供水系統(tǒng)的改造方案選擇尤為重要。
3.1 技術(shù)供水優(yōu)化改進方案
經(jīng)認真研究分析,玉田水電站技術(shù)供水系統(tǒng)優(yōu)化改進方案主要有兩種。
方案1:頂蓋取水;
方案2:開放式循環(huán)供水。
3.2 技術(shù)供水優(yōu)化改進方案比較分析
3.2.1 頂蓋供水方案
(1)頂蓋供水方案
玉田電站混流式水輪機轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)漏水供機組冷卻水即頂蓋取水的方式,從水輪機轉(zhuǎn)輪上的迷宮環(huán)漏到頂蓋中的水經(jīng)轉(zhuǎn)輪泄水錐的泄水孔排到尾水管,這部分水不經(jīng)過轉(zhuǎn)輪葉片流道,故不做功。
頂蓋取水取自轉(zhuǎn)輪上止漏環(huán)間隙漏水,經(jīng)8只頂蓋取水管DN100引至技術(shù)供水總管DN250。
(2)采用頂蓋取水存在的問題
從20世紀80年代初我國水輪機頂蓋取水作為技術(shù)供水水源應(yīng)用以來,已有電站采用此項技術(shù),但在高、中水頭的混流式水輪機中使用比例仍很小,還存在一些問題,如頂蓋取水會影響水輪機效率,頂蓋漏水的水壓時大時小變化較大、頂蓋漏水量不能滿足要求等,而且多數(shù)水輪機制造廠家在頂蓋取水供機組冷卻水方面還缺乏經(jīng)驗。
該改造方案實施簡單,周期短,但是因為頂蓋漏水量及壓力的不確定性,而不能解決汛期水質(zhì)差等問題,故改造暫不推薦。
3.2.2 開放式循環(huán)技術(shù)供水方案
開放式循環(huán)供水有1個開敞式循環(huán)水池,水池有一定的容積,便于沉淀和排出系統(tǒng)內(nèi)部原有的少量泥沙、污物,還便于系統(tǒng)充水時排氣、換水和補水操作及水質(zhì)監(jiān)視,水量及壓力可控,巡視檢查方便。
鑒于上述分析,玉田電站技術(shù)供水優(yōu)化改造以開放式循環(huán)供水為準。
經(jīng)公司批準,2014年底對3臺機組技術(shù)供水系統(tǒng)進行了全面改造。
4.1 循環(huán)冷卻技術(shù)供水系統(tǒng)
玉田電站技術(shù)供水系統(tǒng)采用開放式循環(huán)冷卻供水方式,機組冷卻采用符合要求的生活清潔水源,以解決機組冷卻水對水質(zhì)的較高要求與河水水質(zhì)較差的矛盾。其工作原理為清潔冷卻水帶走機組運行產(chǎn)生的熱量,經(jīng)排水管道排入循環(huán)水池;水泵從循環(huán)水池內(nèi)抽水至機組冷卻器(發(fā)電機空冷器、軸承油冷卻器),再經(jīng)布置于尾水中的尾水冷卻器,與河水進行熱交換作用后降低溫度,然后回到循環(huán)水池。機組冷卻水在一個往復(fù)循環(huán)的系統(tǒng)中,通過流動的、溫度較低的天然河水帶走機組運行產(chǎn)生的熱量。
技術(shù)供水采用清潔水循環(huán)使用,可有效防止機組冷卻裝置的堵塞、結(jié)垢、腐蝕、水生物等,還可防止出現(xiàn)技術(shù)供水系統(tǒng)管路因溫差大出現(xiàn)的結(jié)露滴水現(xiàn)象,從根本上解決了電站汛期技術(shù)供水水質(zhì)差等問題。
循環(huán)冷卻技術(shù)供水的原理為熱交換原理。冷卻水的走向為:循環(huán)水池→循環(huán)水泵→機組冷卻器→尾水冷卻器→循環(huán)水池。
4.2 循環(huán)水池設(shè)計
玉田單臺機組技術(shù)供水量為400 m3/h,若采用3臺機組分別布置循環(huán)水池的單元供水方案,需設(shè)置3座循環(huán)水池,受現(xiàn)場條件限制,施工難度大,耗資大。故采用3臺機組共用1個循環(huán)水池的方案。
循環(huán)水池為鋼筋砼結(jié)構(gòu),其外形尺寸為:長12m,寬5 m,高3 m,有效容積約120 m3,分析:對循環(huán)水池容積的選取,目前沒有規(guī)范及標準的明確規(guī)定,根據(jù)已建成電站的經(jīng)驗,循環(huán)水池的有效容積原則上可按機組總冷卻水量的1/10選取,玉田水電站單臺機組的冷卻水量為400 m3/h,3臺機組共1 200 m3/h;設(shè)計按本電站技術(shù)供水系統(tǒng)3臺機組共用1座循環(huán)水池,循環(huán)水池的有效容積不小于120 m3。
4.3 循環(huán)冷卻器換熱管選型及換熱計算
4.3.1 尾水冷卻器換熱管選型
(1)換熱管選型
循環(huán)冷卻器采用鋼管構(gòu)成的框架結(jié)構(gòu),循環(huán)冷卻器管排置入框架內(nèi),中部加上防震扁鋼固定,能起到抗沖擊、抗震動效果。為便于安裝起吊,循環(huán)冷卻器管排上部應(yīng)設(shè)有吊耳。
尾水冷卻器材質(zhì)主要有優(yōu)質(zhì)碳鋼無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管。碳鋼與不銹鋼相比,后者傳熱性能高,采用熱噴鋅高效防腐工藝,水生物不易滋生在其表面上,使用壽命長等優(yōu)點;在相同溫度、流量條件下,Φ25不銹鋼管傳熱系數(shù)最高,換熱性能最好,內(nèi)部冷卻水流速較快,水力損失較??;故選取Φ25不銹鋼管作為冷卻器主材。
技術(shù)標準:GB/T8162—99,GB/T8163—1999。
1
)主換熱管,Φ25 mm,壁厚2 mm,長度:通常。
屈服點:σs=380/395(MPa)
抗拉強度:σp=520/515(MPa)
延伸率:σst=30.0/34.0(%)
化學(xué)成份(GB/T8162—99)見表1。
表1 主管化學(xué)成分表(單位:%)
2)支換熱管,外徑159 mm,壁厚5 mm,長度:通常。
屈服點:σs=340/345(MPa)
抗拉強度:σρ=500/500(MPa)
延伸率:σst=32.0/31.0(%)
化學(xué)成份(GB/T8162—99)見表2。
表2 支管化學(xué)成分表(單位:%)
(2)壁厚選擇
技術(shù)標準:GB/T8162—99,GB/T8163—1999。
管壁厚度是根據(jù)材料的抗拉強度σρ及安全系數(shù)決定材料的允許應(yīng)力σ,按工作壓力P,管子內(nèi)徑d及防銹厚度c,用下式進行計算:
設(shè)計壓力按1.5 MPa×1.5安全系數(shù)計算,防銹厚度按不低于50年考慮。
經(jīng)計算φ25管按強度要求的計算厚度為0.5mm,防銹厚度不小于2.0 mm,考慮到焊接以及冷卻器整體剛度等要求決定,考慮足夠余量并加大安全系數(shù)后取φ25×3 mm無縫鋼管。
其余大管徑結(jié)構(gòu)管均考慮不小于2 mm銹蝕余量。
4.3.2 尾水冷卻器換熱計算
循環(huán)冷卻器換熱計算按最不利工況進行校核,即夏季河水達到最高水溫時,進水溫度也達到最高,要求此時冷卻器出口水溫滿足技術(shù)要求。
(1)循環(huán)冷卻器設(shè)計溫度:進口水溫28℃,出口水溫應(yīng)低于23℃;
(2)河水溫度:因為無水溫資料,根據(jù)本電站自然氣候條件及所處位置,分別取不同溫度進行計算。
(3)玉田電站最高河水溫度不超過18℃。
(4)循環(huán)冷卻器每臺對應(yīng)1臺機組,額定流量為:單機20 m3/s;機組單機容量31 MW。
(5)電站尾水在冷卻器安裝位置流速按不低于0.2 m/s設(shè)計。
設(shè)計計算:
(1)設(shè)計依據(jù)
主要依據(jù)傳熱學(xué)理論:
(2)傳熱量計算
當每臺機組通過額定冷卻水量,需要通過循環(huán)冷卻器將冷卻水從30℃降低到25℃時,計算每臺冷卻器傳熱量:
從傳熱學(xué)資料上查得cp=4176 J/(kg·K),ρ=996.3 kg/m2,代入公式(4)進行計算,得傳熱量Φ。
(3)傳熱系數(shù)
循環(huán)冷卻器的傳熱計算較為復(fù)雜,其傳熱系數(shù)與鋼管表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)、鋼管壁導(dǎo)熱系數(shù)、冷卻器外形結(jié)構(gòu)、換熱管材料、直徑及壁厚、管內(nèi)流體的流速等密切相關(guān),同時,還必須考慮冷卻器運行時間較長后,管內(nèi)外壁可能產(chǎn)生的污垢熱阻R(根據(jù)我公司多年設(shè)計及運行數(shù)據(jù)經(jīng)驗進行修正)。
鋼管壁傳熱系數(shù)36.7 W/m·K,換熱管外徑do=29 mm,內(nèi)徑為di=25 mm。
從傳熱學(xué)相關(guān)資料上查得,在當前溫度條件下,水的物理特性參數(shù)。ρ=996.3kg/m3,cp=4176 J/(kg·K),λ=0.618 W/m·K,Pr=5.42,ν=0.805×10-6m2/s。
分別代入以上公式,求得傳熱系數(shù)為1950~2230(W/m2·K)。
(4)對數(shù)平均溫差
按公式(3)分別取不同的河水水溫進行計算,循環(huán)冷卻器進口水溫28℃,出口溫度按不高于23℃,計算△t。
(5)換熱面積
根據(jù)公式(1),Q=KA△t,得A=Q/(K·△t)
按河水溫度最高18℃時,計算散熱面積A。(6)換熱管長度計算
根據(jù)A=πdL,得L=A/πd,計算得散熱管長度L。
經(jīng)過兩年的運行檢測,循環(huán)水池進口溫度最高不大于27℃,出口溫度按不高于23℃,完成滿足設(shè)計與現(xiàn)場需求。
4.3.3 尾水冷卻器換熱管排管設(shè)計
循環(huán)冷卻器在以上換熱計算的基礎(chǔ)上進行外形結(jié)構(gòu)設(shè)計,確定換熱管排管尺寸后,按實際布置情況進行換熱面積校核計算。
(1)為利于散熱及防止漂浮物、雜物、泥沙等淤積,換熱管之間間距不能太??;
(2)換熱管單管長度需滿足“長管換熱”的要求,即單管長度盡量≥40d;
(3)冷卻水流程按蛇形回路布置;(4)管路流程數(shù)需合理布置,避免水力損失太大;(5)排管布置時,散熱管長度需大于理論計算值,安全系數(shù)不小于1.2。
4.3.4 循環(huán)冷卻器水力計算
玉田電站循環(huán)冷卻器采用并聯(lián)布置方式,而且3臺循環(huán)冷卻器結(jié)構(gòu)布置及額定流量完全相同,故水力損失計算只需要計算1臺循環(huán)冷卻器的水力損失。
水力損失包括沿程損失及局部損失,對于本設(shè)備局部損失應(yīng)為主要損失。
(1)沿程水力損失計算按hl=0.025×l/d×v2/2 g
hl——沿程阻力損失(mH2O);
0.025 ——沿程摩阻系數(shù);
l——管路長度(m);
d——管路直徑(m);
g——重力加速度,為9.81 m/s2。
(2)局部水力損失計算按hw=ξ×v2/2g
hw——局部阻力損失(mH2O);
ξ——局部阻力系數(shù),查表《水電站機電設(shè)計手冊》水力機械分冊。
因為循環(huán)水冷卻器采用多流道排管型式,其內(nèi)部水流情況較為復(fù)雜,按常規(guī)水力計算公式進行計算的數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)有較大差異,根據(jù)玉田電站水力損失設(shè)計要求及出廠水阻試驗數(shù)據(jù)報告歸納總結(jié),對循環(huán)水冷卻器水力計算結(jié)果進行修正,其修正系數(shù)根據(jù)循環(huán)水冷卻器結(jié)構(gòu)型式確定。
經(jīng)計算,玉田電站每臺循環(huán)水冷卻器水力損失約7.5 mH2O。
4.4 尾水冷卻器安裝
尾水冷卻器為非標產(chǎn)品,考慮玉田電站實際情況,將冷卻器安裝在尾水回水轉(zhuǎn)角處,底部與河渠自由接觸,兩端采取焊接與膨脹螺栓固定,這樣能很好避開尾水沖刷及波動,防止產(chǎn)生共振,保證尾水冷卻器安全可靠運行,保證尾水冷卻器需終年位于最低尾水位(高程為1 082.00 m)水下,保證冷卻效果、防凍、防銹、防漂浮物侵蝕。
4.5 技術(shù)供水改造成果(圖3~5)
圖3 技術(shù)供水改造效果圖
圖4 冷卻器圖
圖5 冷卻器吊裝圖
(1)技改效果顯著,循環(huán)水池進出總管溫差能達到2.3℃,說明循環(huán)水池容積計算、冷卻器換熱管選型及換熱計算、循環(huán)水泵功率及揚程計算、進出水管配型均合理。
(2)減少電站在汛期因為冷卻水水質(zhì)問題而發(fā)生的停機事故,大大增加發(fā)電量。
(3)循環(huán)水中不含泥沙,不會對機組冷卻器的銅管造成磨損;同時,循環(huán)水中不含鈣、鎂等離子,機組冷卻器不會結(jié)垢降低散熱效果。不僅減少了大量的維護檢修工作,也延長了機組冷卻器的壽命。
(4)電站實現(xiàn)少人值守、遠程集中控制的目的,提升電廠員工運維一體化綜合素質(zhì),保障電廠安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。
玉田水電站采用開放式循環(huán)冷卻技術(shù)供水系統(tǒng)在技術(shù)上完全可行,改造后,不需經(jīng)常停機檢修、清理技術(shù)供水系統(tǒng)水泵、濾水器及管路,大大降低了機組運行安全風(fēng)險,提高了電站效益。一年能減少停機發(fā)電損失約500萬kW·h,增收約140萬元。
[1]GB/T11085-199水輪機組自動化元件及其系統(tǒng)基本技術(shù)條件[S].
[2]DL/T 5081-2001水力電廠自動化設(shè)計技術(shù)規(guī)范[S].
[3]GB/T 12221金屬閥門結(jié)構(gòu)長度[S].
[4]DL/T 5066-1998水力發(fā)電廠機械輔助設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)定[S].
[5]GB 50010-2002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].
[6]GB 50069-2000給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].
[7]SDJ173水力發(fā)電廠機電設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].
[8]GBJ235工業(yè)管道工程、施工及驗收規(guī)范[S].
[9]GBJ236現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范[S].
TV735
B
1672-5387(2017)02-0018-05
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.02.006
2016-09-07
孫萬慶(1978-),男,工程師,從事水電站生產(chǎn)管理工作。