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        含鈦焊絲ER70S-G可澆性研究

        2017-07-31 22:06:57孫玉霞張虎成
        河南冶金 2017年2期
        關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化

        李 碩 孫玉霞 張虎成

        (唐山鋼鐵集團(tuán))

        含鈦焊絲ER70S-G可澆性研究

        李 碩 孫玉霞 張虎成

        (唐山鋼鐵集團(tuán))

        通過對ER70S-G冶煉過程中上水口及浸入式水口結(jié)瘤物的分析發(fā)現(xiàn):上水口的結(jié)瘤物以Ti2O3、Al2O3- Ti2O3、Al2O3-MgO- Ti2O3為主,浸入式水口的結(jié)瘤物以TiN為主。通過控制鋼液中氧含量至10×10-6以下,控制w([Ti])/w([Al])至17~22,可以有效降低上水口結(jié)瘤中Ti2O3含量至10.2%~10.6%,緩解上水口結(jié)瘤現(xiàn)象。通過降低鋼液中氮含量至(30~40)×10-6范圍,同時(shí)控制中包過熱度至40 ℃~55 ℃范圍內(nèi)(ER70S-G液相線溫度1 518 ℃),可以有效阻止TiN的析出,從而解決浸入式水口結(jié)瘤問題。

        含鈦焊絲 可澆性 TiN

        0 前言

        ER70S-G是一種在國標(biāo)ER50系列焊絲的基礎(chǔ)上添加適量鈦元素研發(fā)而成的CO2氣體保護(hù)焊絲。含有適量鈦元素的焊絲能夠有效固氮,提高焊縫金屬抗氮?dú)饪啄芰Γ瑑?yōu)化焊縫成型性[1],降低大電流焊接時(shí)的飛濺30%~45%,提高焊接自動(dòng)化程度和焊接效率,因此此類焊絲在許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,市場需求量逐年增加。

        為了滿足市場需求,多家鋼鐵企業(yè)都在開展此類焊絲的研發(fā)工作。鈦元素作為強(qiáng)還原性金屬,與氧、氮元素的結(jié)合能力強(qiáng),容易在鋼中形成鈦氧、氮化物夾雜,并在澆鑄過程中造成水口結(jié)瘤,是導(dǎo)致鋼水可澆性差,拉速波動(dòng)大的主要因素。因此分析含鈦焊絲澆鑄過程水口結(jié)瘤機(jī)理,對于改善鋼水可澆性具有重要意義。

        1 含鈦焊絲生產(chǎn)工藝

        唐鋼生產(chǎn)ER70S-G的工藝路線如下:鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐→LF精煉→連鑄。

        ER70S-G的典型化學(xué)成分見表1,為提高質(zhì)量穩(wěn)定性,S控制0.008%~0.020%。

        表1 ER70S-G的化學(xué)成分

        2 結(jié)瘤物與過程參數(shù)分析

        采集ER70S-G LF精煉終點(diǎn)參數(shù)見表2。Ti含量控制在0.16%條件下,鋼中活度氧含量0.001 8%,氮含量0.005 7%。Ti元素的收得率為65.5%,本次冶煉中包溫度控制范圍1 552 ℃~1 565 ℃。

        表2 ER70S-G的過程冶煉參數(shù)

        本次冶煉的澆注過程發(fā)現(xiàn),上水口及侵入式水口發(fā)生嚴(yán)重的堵塞現(xiàn)象,鋼水可澆行差。取堵塞上水口及侵入式水口樣發(fā)現(xiàn),水口內(nèi)壁聚集大量的結(jié)瘤物,其宏觀形貌如圖1所示。

        (a) 上水口 (b) 浸入式水口

        從圖1可以看出,上水口與浸入式水口的結(jié)瘤物都是由絮集物和冷鋼組成,分別對上水口與浸入式水口的絮集物成分進(jìn)行分析,結(jié)果如圖2所示。

        (a) 上水口 (b) 浸入式水口

        對圖2中上水口及侵入式水口不同位置的結(jié)瘤物進(jìn)行成分檢測,檢測所得的水口結(jié)瘤物化學(xué)成分見表3。

        表3 水口結(jié)瘤物化學(xué)成分

        由表3可知,上水口絮狀結(jié)瘤物以Ti2O3、Al2O3- Ti2O3、Al2O3-MgO- Ti2O3為主,其中Ti2O3含量30.5%~100.0%,結(jié)瘤的主要原因?yàn)殇撍械膴A雜物聚集;浸入式水口的絮狀結(jié)瘤物以TiN為主,結(jié)瘤的原因?yàn)殇撆骼鋮s過程TiN析出。對以上結(jié)瘤物的形成分析如下所述:

        1)由于鋼水氧含量0.001 8%,控制偏高,造成澆鑄過程中鈦、鋁元素的二次氧化,鈦、鋁的氧化物形成Al2O3- Ti2O3復(fù)合夾雜,Ti2O3的存在提高了Al2O3夾雜的潤濕性,夾雜物的上浮能力減弱,加劇了Al2O3- Ti2O3復(fù)合夾雜在上水口內(nèi)壁的粘結(jié)機(jī)率,造成上水口結(jié)瘤,可澆性下降。

        2)Al2O3- Ti2O3復(fù)合夾雜的數(shù)量隨著Ti2O3的量的增加而增加[2],本澆次w([Ti])/w([Al])為29.1,較高的w([Ti])/w([Al])導(dǎo)致Ti2O3的大量生成,加劇了水口結(jié)瘤的形成。

        3)本澆次澆鑄過程中,中包溫度降低至1 552 ℃ 時(shí),鋼水從浸入式水口與上水口結(jié)合處溢出。取浸入式水口樣進(jìn)行分析(如圖2(b)所示),浸入式水口于外界接觸面積大,散熱較快,鋼水流經(jīng)浸入式水口時(shí),溫度顯著降低。當(dāng)鋼液溫度低于1 540 ℃時(shí)[3],TiN開始析出。析出的TiN呈網(wǎng)狀吸附在浸入式水口內(nèi)壁,造成浸入式水口內(nèi)徑降低,鋼水通過上水口的量超出浸入式水口的通過能力,鋼水從浸入式水口與上水口結(jié)合處溢出,俗稱“溢鋼”。因此合理控制中包過熱度,避免TiN析出是防止浸入式水口結(jié)瘤,提高鑄坯表面質(zhì)量的有效途徑。

        4)TiN析出的反應(yīng)方程式如下:

        [N]+[Ti]=TiN(s)

        lgK =17040/T-6.4

        (1)

        其中反應(yīng)平衡常數(shù)K的計(jì)算公式如下:

        (2)

        式中:α[TiN]、α[Ti]、α[N]——鋼中TiN、Ti、N的活度;fTi、fN——Ti、N的活度系數(shù); [Ti]、[N]——Ti、N的質(zhì)量百分?jǐn)?shù),%。

        由公式(1)、(2)可知,當(dāng)[N/%]提高時(shí),反應(yīng)向正向進(jìn)行,TiN析出量增加,本次冶煉控制鋼中氮含量[N]=57×10-6,由公式(1)可知,隨著鋼中氮含量[N]的升高TiN的析出反應(yīng)加劇。

        因此,在鈦含量不變條件下,降低鋼水中[N]含量是限制TiN結(jié)瘤的有效措施。

        3 工藝優(yōu)化與優(yōu)化效果

        3.1 氧含量控制

        鋼中活度氧是造成二次氧化,導(dǎo)致鋼中夾雜物上升,水口結(jié)瘤的重要因素。LF精煉過程中,通過強(qiáng)化脫氧、深造還原渣有效降低鋼中活度氧至10×10-6以下。鈦元素的收得率由65.5%提高至73.1%,同時(shí)降低了Ti2O3、Al2O3等非金屬夾雜的生成。

        3.2 合理控制w([Ti])/w([Al])

        為了控制鋼中的w([Ti])/w([Al]),對冶煉進(jìn)行工藝優(yōu)化。保持w([Ti])含量不變的情況下,通過提高含鋁原料的加入量。工藝優(yōu)化后上水口結(jié)瘤明顯改善,在連澆爐次三爐以后上水口有輕微結(jié)瘤現(xiàn)象。對結(jié)瘤物進(jìn)行掃面電鏡分析,結(jié)果如圖3所示。

        對圖3掃描電鏡圖中的標(biāo)記點(diǎn)進(jìn)行成分分析,結(jié)果見表4。

        (a) 上水口

        (b) 浸入式水口

        圖3 工藝優(yōu)化后水口結(jié)瘤物微觀形貌

        由表4可知,工藝優(yōu)化后結(jié)瘤物類型為Al2O3-Ti2O3-MgO,結(jié)瘤物成分中Ti2O3含量降低至10.2%~10.6%,降低了夾雜物的潤濕性[4]和上水口內(nèi)側(cè)的粘附機(jī)率,顯著改善了鋼液可澆性。

        3.3 防止TiN析出

        為了防止TiN的析出采取了以下兩項(xiàng)措施:

        (1)提高中包過熱度至40 ℃~55 ℃范圍內(nèi)(ER70S-G液相線溫度1 518 ℃),提高浸入式水口內(nèi)鋼水溫度,降低TiN析出機(jī)率。

        (2)實(shí)施全程控氮措施,降低鋼液氮含量至30×10-6~40×10-6范圍內(nèi),降低TiN的析出。工藝優(yōu)化后,浸入式水口結(jié)瘤問題得到解決。

        4 結(jié)論

        (1)通過降低鋼液中氧含量至10×10-6以下,控制w([Ti])/w([Al])至17~22,可以有效降低鋼中鈦、鋁元素的二次氧化。上水口結(jié)瘤問題的到顯著改善,結(jié)瘤物中Ti2O3含量由30.5%~100.0%降低至10.2%~10.6%,同時(shí)鈦元素的收得率由65.5%提升至73.1%。

        (2)通過降低鋼液中氮含量至(30~40)×10-6范圍,同時(shí)控制中包過熱度至40 ℃~55 ℃范圍內(nèi)(ER70S-G液相線溫度1 518 ℃),可以有效解決浸入式水口結(jié)瘤問題。

        [1]SiZhong-yao,WangZhao-qing,LiuPeng,etal.EffectsofBandTionthetoughnessofHSLASteelweldmetals[J].JournalofMaterialsScienceTechnology, 1992, 8(4):294.

        [2]SomnathBASU,ShivKumarCHOUDHARY,NarendraU.GIRASE.NozzleCloggingBehaviourofTi-bearingAl-killedUltraLowCarbonSteel[J].ISIJInternation, 2001, 44(10):1653-1660.

        [3] 楊詠階. 控制ER70S-G含鈦焊絲鋼TiN析出和防止水口結(jié)瘤的工藝實(shí)踐[J].特殊鋼, 2015,36(6) :13-15.

        [4] 鄧敘燕,馬建超,趙偉杰. 高鈦焊絲用鋼的鋼液可澆性改善[J].鋼鐵,2015,50(2):32-37.

        《河南冶金》征稿啟事

        尊敬的作者:

        您好!《河南冶金》是經(jīng)國家批準(zhǔn)、國內(nèi)外公開發(fā)行的省部級冶金科技期刊。批準(zhǔn)文號(hào):(93)國科發(fā)信字015號(hào);國際標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)出版物號(hào):ISSN1006-3129,國內(nèi)統(tǒng)一連續(xù)出版物號(hào):CN41-1199/TF。由河南省金屬學(xué)會(huì)、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合主辦,雙月刊。期刊主要發(fā)往全國冶金企事業(yè)單位、科研院所、大專院校、政府有關(guān)部門和信息單位。

        《河南冶金》熱忱歡迎省內(nèi)外大專院校、科研院所、冶金行業(yè)的專家學(xué)者、科研工作者、工程技術(shù)人員向本刊惠寄稿件,《河南冶金》愿與各位專家學(xué)者成為摯友。

        THE CAST-ABILITY STUDY ON TI-BEARING STEEL OF ER70S-G

        Li Shuo Sun Yuxia Zhang Hucheng

        (Long products department of Tangshan Group Co., Ltd)

        The clogs of nozzle in ER70S-G smelting process are analyzed . The main clogs of upper nozzle are Ti2O3、Al2O3- Ti2O3、Al2O3-MgO- Ti2O3and the main clogs of submerged entry nozzle are TiN. It can effectively reduce the Ti2O3 content in the upper nozzle to 10.2%~10.6% with reducing the oxygen content in the steel less than 10×10-6and controlling w ([Ti]) /w ([Al]) between 17 and 22 , the clogging phenomenon of upper nozzle have been relieve. By reducing the nitrogen content of the steel to the range of 30×10-6~40×10-6and controlling superheat to within the range of 40 ℃~55 ℃ (the ER70S-G liquidus temperature is 1 518 ℃) can effectively prevent the precipitation of TiN, so as to solve the problem of clogging of submerged entry nozzle.

        Titanium containing welding cast-ability TiN

        霞,工程師,河北.唐山(063000),唐山鋼鐵集團(tuán)長材部;

        2017—2—15

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