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        3200m3高爐中修停爐及復(fù)產(chǎn)操作實(shí)踐

        2017-07-25 09:18:25楊文光董躍玲
        中國(guó)鋼鐵業(yè) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:爐頂爐料爆震

        楊文光 董躍玲

        3200m3高爐中修停爐及復(fù)產(chǎn)操作實(shí)踐

        楊文光 董躍玲

        梅鋼通過(guò)系列技術(shù)創(chuàng)新及精細(xì)化操作,實(shí)現(xiàn)了3200m3高爐安全順利停爐,停爐期間未發(fā)生一次爆震。高爐中修投產(chǎn)后,通過(guò)優(yōu)化相關(guān)操作制度,使得煤氣利用率穩(wěn)步提高,燃料比大幅度下降,產(chǎn)能穩(wěn)步提升,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到優(yōu)化。

        高爐 停爐 開爐

        1.綜述

        梅鋼四號(hào)高爐2009年5月12日點(diǎn)火投產(chǎn),設(shè)計(jì)爐容3200m3,年產(chǎn)生鐵275萬(wàn)噸。高爐爐腹、爐腰和爐身下部設(shè)計(jì)四段銅冷卻壁,配套冷卻水管192串,工業(yè)凈環(huán)水冷卻。投產(chǎn)初期運(yùn)行良好,燃料比和利用系數(shù)等主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在同類型高爐中處于領(lǐng)先水平。但2012年10月,四號(hào)高爐開始出現(xiàn)爐身銅冷卻壁進(jìn)出水管根漏水,到2016年,銅冷卻壁管根出現(xiàn)了加速損壞跡象,對(duì)高爐順行、生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,指標(biāo)也嚴(yán)重惡化。見表1。2016年9月決定停爐中修,更換全部銅冷卻壁和銅冷卻板。

        表1 四號(hào)高爐歷年主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

        2.停爐準(zhǔn)備及操作

        2.1 洗爐

        由于此次中修工期不足1個(gè)月,所以必須制定周密的洗爐方案,減少停爐后的清理工作。應(yīng)用熱洗、錳礦洗爐和螢石洗爐三種洗爐方案。停爐前7天開始進(jìn)行熱洗爐,前5天開始錳礦洗爐,前2天開始添加CaF2螢石洗爐,直至上停爐料。見表2。

        通過(guò)上、下部制度的調(diào)整和對(duì)漏水的控制,洗爐過(guò)程中爐況總體穩(wěn)定、粘結(jié)物脫落受控。鑄鐵冷卻壁段壁體溫度控制在50℃-200℃,銅冷卻壁段壁體溫度基本在30℃-80℃。停爐后爐身未見粘結(jié)物,洗爐效果良好。

        表2 四號(hào)高爐洗爐控制參數(shù)

        2.2 停爐料準(zhǔn)備

        四號(hào)高爐停爐料批見表3,上停爐料的操作實(shí)績(jī):

        (1)小休風(fēng)前酌情減輕負(fù)荷、集中加凈焦3批,彌補(bǔ)小休風(fēng)期間的熱量損失。

        (2)上停爐料期間,因空倉(cāng)的原因?qū)е聰嗔希暻闆r少量進(jìn)料或者采用同類型物料替代的方式。如蛇紋石用空可用硅石替代,哈混塊用空可用燒結(jié)礦替代,替換時(shí)保持爐渣堿度平衡。

        (3)若停止上料后,焦倉(cāng)內(nèi)還有少量焦炭,可倒入碎焦倉(cāng)回收。

        表3 四號(hào)高爐停爐料批的基本組成

        (4)上停爐料期間,因倉(cāng)槽用空、原料進(jìn)料等原因虧料,可通過(guò)減風(fēng)的方式控制料線,嚴(yán)禁虧料線超過(guò)1m。

        2.3 空料線操作

        四號(hào)高爐于2016年9月28日10:58開始空料線作業(yè),至29日9:05休風(fēng)。整個(gè)空料線操作過(guò)程順利,未發(fā)生一次爆震,總耗時(shí)22小時(shí)7分鐘。空料線過(guò)程控制參數(shù)見表4[1]。

        表4 四號(hào)高爐空料線過(guò)程控制參數(shù)

        2.3.1 風(fēng)溫及頂壓控制

        前期全風(fēng)溫操作,確保爐內(nèi)熱量充足。隨著料線下降,爐頂煤氣H2含量上升,逐漸降低高爐濕份至10g/m3,考慮理論燃燒溫度平衡,逐漸降低風(fēng)溫,控制理論燃燒溫度≤2300℃。

        為控制較低壓差,控制頂壓高出正常匹配值。

        2.3.2 銅冷卻壁冷卻水控制

        由于停爐前四號(hào)高爐銅冷卻壁本身存在嚴(yán)重泄露,隨著料線下降,會(huì)加速銅冷卻壁變形、漏水,導(dǎo)致煤氣H2含量升高,引起爆震。為此,停爐前對(duì)銅冷卻壁供水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并制定了相應(yīng)的控水方案。

        2.3.3 保安氮?dú)獾氖褂?/p>

        為確保停爐安全,控制爐頂煤氣H2、O2含量,停爐期間向爐內(nèi)通入足夠量的氮?dú)庾鰹楸0矚怏w,是一項(xiàng)有效措施。

        2.3.4 煤氣放散時(shí)間確定

        為了保證回收煤氣過(guò)程的系統(tǒng)安全,空料線過(guò)程以半小時(shí)為周期進(jìn)行煤氣分析,出現(xiàn)O2含量超限、頻繁發(fā)生較大爆震等現(xiàn)象停止回收煤氣。

        3.涼爐操作

        四號(hào)高爐空料線休風(fēng)后,關(guān)閉爐頂打水。爐頂繼續(xù)通入蒸汽,繼續(xù)向爐內(nèi)通入保安氮?dú)猓3譅t內(nèi)微正壓。

        使用爐頂霧化打水和風(fēng)口打水兩種方式,當(dāng)鐵口電偶溫度降至100℃或風(fēng)口有水流出時(shí),暫停爐頂打水和風(fēng)口打水,當(dāng)爐缸焦炭全熄滅,關(guān)閉保安氮?dú)?,爐頂蒸汽。此次涼爐作業(yè)共5天,快速、安全的涼爐,保護(hù)了爐缸碳磚,縮短了施工工期。

        4.高爐復(fù)產(chǎn)

        9月29日停爐中修,11月3日四號(hào)高爐開爐。開爐前采用閉水烘爐方案,烘爐期間,高爐銅冷卻壁壁體溫度達(dá)到了80℃,充分的烘爐,可為高爐長(zhǎng)壽打下基礎(chǔ)。高爐開爐后,鐵口工作正常,徹底消除了開爐初期鐵口長(zhǎng)時(shí)間的散噴問(wèn)題。本次開爐方案涵蓋了各工序的復(fù)產(chǎn)方案及高爐本體開爐方案,對(duì)高爐開爐爐料準(zhǔn)備、加風(fēng)節(jié)奏、送風(fēng)過(guò)程中爐熱調(diào)整等各方面進(jìn)行了優(yōu)化,從爐缸維護(hù)的角度制定了開爐后3個(gè)月的作業(yè)計(jì)劃,并對(duì)各種可能出現(xiàn)的異常情況制定了相應(yīng)的預(yù)案??茖W(xué)合理的開爐方案是順利開爐、順利過(guò)渡到正常生產(chǎn)的重要因素。見圖1。

        圖1 開爐48小時(shí)加風(fēng)計(jì)劃

        4.1 開爐料參數(shù)

        風(fēng)口下沿0.6m以下區(qū)域采用枕木填充,枕木以上均為爐料填充,開爐料負(fù)荷分布采用分段式、根據(jù)由下至上逐步加重的原則進(jìn)行安排,開爐料全爐焦比:3500kg/t,全爐渣鐵比:1200kg/t,全爐堿度:0.90倍,鐵水Mn含量1.0%。

        4.2 上部制度

        上部制度采用平臺(tái)+漏斗的模式,按照爐料落點(diǎn)距離爐墻300mm左右,平臺(tái)寬度為爐喉半徑的1/3左右的原則,結(jié)合測(cè)料面數(shù)據(jù)和碰撞桿試驗(yàn)數(shù)據(jù),制定了開爐布料矩陣。開爐三個(gè)多月來(lái),上部布料制度合適,基本沒有調(diào)整。見表5。

        表5 開爐布料矩陣

        4.3 操作實(shí)績(jī)

        點(diǎn)火開爐后,每半小時(shí)煤氣取樣一次,分析O2含量,達(dá)到要求且爐內(nèi)料線走動(dòng)后,做爆發(fā)試驗(yàn)合格,允許引煤氣。依據(jù)爐料下降騰出的空間和累計(jì)風(fēng)量計(jì)算出的渣鐵生成量,18小時(shí)首爐出鐵,實(shí)現(xiàn)渣鐵分離。

        本次中修開爐安全、穩(wěn)定順行,各項(xiàng)工作、爐內(nèi)操作參數(shù)調(diào)整按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn),爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,中心、邊緣氣流分布合理,十字測(cè)溫邊緣溫度在150℃左右、中心在650℃左右。煤氣利用率穩(wěn)定在50%-51%,熱制度穩(wěn)定、鐵水溫度在1500℃-1530℃,熱負(fù)荷平穩(wěn)、幾乎沒有大的波動(dòng)。開爐后第7天利用系數(shù)達(dá)到2.0t/m3.d,煤氣利用率穩(wěn)步提高,燃料比大幅度下降。見圖2、表6。

        表6 2016年11月四號(hào)高爐開爐前十天操作參數(shù)

        圖2 四號(hào)高爐中修全爐熱負(fù)荷走勢(shì)圖 10MJ/h

        5.總結(jié)

        (1)停爐前,三種洗爐方案的運(yùn)用,徹底清除了爐身粘結(jié)物,既確保了停爐過(guò)程中氣流的平穩(wěn),也為中修施工創(chuàng)造了條件。

        (2)使用大量的氮?dú)膺M(jìn)行煤氣的保安及高頂壓操作,確保了停爐過(guò)程中的安全,停爐過(guò)程只放散煤氣5小時(shí),創(chuàng)造了梅鋼歷史上停爐放散煤氣時(shí)間最短的記錄。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的前提下,使用保安氮?dú)馐直匾?/p>

        (3)保證爐缸碳磚安全的快速?zèng)鰻t措施有效。

        (4)科學(xué)合理的開爐方案是順利開爐、順利過(guò)渡到正常生產(chǎn)的重要因素。開爐后的生產(chǎn)應(yīng)按照方案有序進(jìn)行。

        (5)高爐穩(wěn)定順行及獲得合理煤氣分布必須要有合適的上部制度。

        [1]李仲,張延輝.鞍鋼10號(hào)高爐停爐操作實(shí)踐[J].鞍鋼技術(shù),2008(2):38-41

        [2]劉繼生,余其明,喻紅發(fā).鄂鋼新2號(hào)高爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐[J].武鋼技術(shù),2015(1):16-20

        (作者單位:寶武集團(tuán)上海梅山鋼鐵股份有限公司)

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