趙田珠
(中車雙喜輪胎有限公司,山西 太原 030400)
隨著時代的發(fā)展,電氣控制技術快速進步,電氣控制產品升級換代步伐加快。改造前我公司生產全鋼載重子午線輪胎的兩鼓成型機采用由西門子S7-400PLC(可編程控制器)、611U伺服模塊和西門子6AV7722工控機組成的集操作、監(jiān)控于一體的控制系統。由于產品的更新換代,西門子6AV7722工控機和步進驅動器已停產,西門子611U伺服模塊也逐步淘汰,而西門子SimotionD435控制器和S120伺服軸模塊作為集邏輯控制、工藝控制、伺服運動控制于一體的新一代伺服驅動控制系統已成為發(fā)展趨勢。考慮到電氣控制產品更新換代和綜合成本問題,我們在新型全鋼載重子午線輪胎兩鼓成型機上采用西門子SimotionD435控制器、S120伺服軸模塊與MCGS昆侖組態(tài)軟件構成新一代控制系統。
(1)硬件結構緊湊,設備成本降低。由于SimotionD435控制器集邏輯控制、工藝控制(溫度、壓力等)、運動控制(定位、同步、插補等)功能于一體,因此全鋼載重子午線輪胎兩鼓成型機上原控制系統用于邏輯控制的6ES7-414CPU、6ES7-421輸入和6ES7-422輸出模塊不需再使用,控制激光燈標的FM435功能模塊也不再需要,611U伺服模塊被S120伺服軸模塊(6SL3120-2TE21)替代。使用國產IPPC-7157A研華工控機替代西門子6AV7722工控機,減少了硬件采購量,設備成本降低。
(2)使用SCOUT軟件,該軟件集PLC與伺服控制功能為一體,便于編程和調試。使用SCOUT軟件對SimotionD435控制器進行編程和在線調試(原系統使用SimoComU軟件對611U伺服模塊進行編程和調試,使用STEP7軟件調試PLC)。SCOUT軟件集LAD(梯形圖語言)、ST(結構文本語言)、MCC(電動機控制)編程功能于一體,軟件功能強大。LAD用于邏輯編程、ST用于邏輯運算編程、MCC用于復雜運動控制編程,使所有邏輯控制和伺服運動控制集中在同一平臺進行,便于調試。尤其是MCC對于實現成型胎坯過程中的回零、點動、自動、絕對定位、相對定位、同步、跟隨等的復雜運動控制相對簡單,程序直觀,可讀性強。成型后壓輥回零MCC程序如圖1所示。良好的軟件操作界面便于調試人員進行單軸測試運行、自動優(yōu)化電動機參數和動態(tài)顯示運動軌跡。
圖1 成型后壓輥回零MCC程序界面示意
(3)備件儲備量減少,維護成本降低,設備故障率降低,運行穩(wěn)定。使用Simotion D435控制器和S120伺服軸模塊替代S7-400PLC和611U伺服模塊后,備件方面無需再分別儲備611U伺服模塊和功率模塊、S7-400PLC、6ES7-421輸入和6ES7-422輸出模塊,只需儲備S120伺服軸模塊即可,備件儲備成本降低,而且由于硬件的數量減少,故障率也隨之降低;S120伺服軸模塊更換簡單,無需考慮原先611U伺服模塊存儲卡內的伺服參數問題,設備通電時自動由Simotion D435控制器通過DRIVE-CLIQ通訊線導入參數。設備的故障率降低,提高了系統的可靠性。
(4)實現了對兩鼓成型機燈標控制系統中西門子步進驅動器的產品替代。隨著電氣控制產品的更新換代,原兩鼓成型機燈標控制系統中西門子步進驅動器6SN1227-2ED10-OHAO已停產,為了實現燈標控制功能,新系統中Simotion D435控制器通過PROBUS總線與S7-200PLC進行通訊,實現燈標控制功能,解決了西門子步進驅動器停產的問題。
(5)采用MCGS組態(tài)軟件設計的人機操作界面直觀易懂,便于參數修改、監(jiān)控和故障處理。國產MCGS組態(tài)軟件具有實時多任務、多線程功能,操作簡便,可視性好和可維護性強等優(yōu)點,為便于故障處理,設計了動作就緒監(jiān)控畫面,將設備的每個部件動作需滿足的條件集中進行實時顯示,便于及時查找不滿足條件的原因,縮短故障查找時間,提高效率。圖2所示為主鼓各動作需滿足的條件。為了便于監(jiān)控設備急停狀態(tài),采用面向對象的技術,設計了安全布局畫面,實時顯示安全狀態(tài),當故障報警時,紅色燈亮起。如圖3所示。
圖2 主鼓動作滿足條件界面示意
圖3 安全布局界面示意
本控制系統硬件主要由IPPC-7157A型研華工控機、Simotion D435控制器、S120伺服軸模塊、伺服電動機、分布式ET200M模塊、氣缸、電磁閥等執(zhí)行器和各種開關、傳感器組成。系統硬件組成如圖4所示。
圖4 系統硬件組成界面示意
Simotion D435控制器內置的CU320模塊最多可控制4個矢量軸或6個伺服軸,而兩鼓成型機要實現主軸、鼓肩、內襯、輔鼓、傳遞環(huán)、后車徑向、后車軸向、后車擺轉動作需要8個伺服軸,因此Simotion D435控制器需進行擴展,通過外擴CU320模塊,單個Simotion D435控制器最多可控制64個伺服軸。具體情況為Simotion D435控制器帶動主軸、鼓肩兩個單軸模塊和內襯及輔鼓一個雙軸模塊;外擴CU320模塊帶動傳遞環(huán)和后車徑向、后車軸向和后車擺轉兩個雙軸模塊。為了實現Simotion D435控制器與S120伺服軸模塊間的數據交換,用專用的DRIVE-CLIQ連接線進行連接;為了獲取現場傳感器信號并對執(zhí)行器進行控制,Simotion D435控制器通過自身的兩個DP總線接口,一個通過Profbus總線與分布式ET200M模塊進行通訊;另一個通過Profbus總線與擴展CU320模塊通訊,從而實現設備整體的協調控制和數據狀態(tài)交換。
本系統采用國產MCGS昆侖組態(tài)軟件,為了便于操作和實時監(jiān)控,利用該軟件制作了1個主控界面(首界面)和10個子界面。
首界面如圖5所示,由“當前配方名稱顯示”“主鼓工步號”“工步名稱”“診斷”“注意事項”“伺服狀態(tài)”“輪胎個數統計”“當前時間”“畫面選擇按鈕”“操作提示”內容組成。其中“畫面選擇按鈕”包括“回零幫助”“用戶登錄”“用戶管理”“退出登陸”“安全布局”“就緒及參數修改”“配方”“退出運行”“重啟計算機”“關機”10個按鈕,分別關聯10個子界面。
圖5 主控界面示意
通過觸摸主界面底部的選擇按鈕進入下級子界面。如觸摸“就緒條件及參數”按鈕,會出現如圖6所示的“就緒條件及參數”子界面。
圖6 “就緒條件及參數”子界面示意
在“就緒條件及參數”子界面內,左側為主鼓就緒條件、主鼓就緒條件1、主鼓就緒條件2、輔鼓就緒條件、輔鼓就緒條件1、傳遞環(huán)條件、伺服開關狀態(tài)等11個就緒條件界面按鈕;右側為主鼓界面、主鼓燈標界面、輔鼓界面、輔鼓燈標界面等10個參數子界面按鈕,中間為8個電動機報警顯示;下方為兩個界面切換按鈕。在該界面中通過觸摸各按鈕進入相應界面,如觸摸“主鼓就緒條件”按鈕,進入下下級子界面。
從“主鼓就緒條件”子界面中,可了解到主鼓自動運轉時每步動作的邏輯條件是否滿足,每邏輯點前的小圓圈為黃色表示該條件滿足,灰色時表示不滿足,需查找原因,只有每個自動步下所有邏輯點前的小圓圈均為黃色時,該自動步動作才能執(zhí)行,形象直觀,便于判斷故障。
為了實現研華工控機與Simotion D435控制器的通訊,利用Simotion D435控制器上的兩個以太網口IE1和IE2,用網線將兩個以太網口與研華工控機的以太網口進行連接,并分別設好Simotion D435控制器和研華工控機網絡地址,即可實現二者的通訊。具體步驟如下。
(1)在研華工控機上安裝Siemens_Simatic_Net軟件,系統啟動后出現“Station Configurator”,打開Station Configurator界面,并將添加的“OPC Server”中的“IE General”地址設置成與Simotion D435控制器以太網口1E1/OP的IP地址相同的網段。
(2)在Simotion D435控制器上,利用SCOUT軟件在網絡組態(tài)中將Simotion D435控制器的以太網口1E2/NET網絡地址和研華工控機的IP地址設為同一網段,實現研華工控機與Simotion D435控制器的聯網。
通過以上兩步,安裝有MCGS昆侖組態(tài)軟件的研華工控機就建立了與Simotion D435控制器的通訊連接和數據交換,將設備的當前狀態(tài)通過工控機上的界面實時進行顯示,便于操作者和維修人員了解設備當前狀況。
在全鋼載重子午線輪胎兩鼓成型機上使用Simotion D435控制器和S120伺服軸模塊組成的伺服控制系統取代S7-400PLC和611U伺服模塊構成的伺服控制系統,解決了原有兩鼓成型機控制系統的升級換代問題,通過新系統的模塊化結構、伺服控制、邏輯控制功能的應用,使成型機的控制系統更加緊湊,維護使用成本降低,成型動作控制和程序控制進一步優(yōu)化。同時,為MCGS組態(tài)軟件在全鋼載重子午線輪胎兩鼓成型機上的應用積累了經驗。