國投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司 鮑志永 邱 嶺 張 鑄 周露露 汪杰斌
660MW超超臨界汽輪機組真空下降原因分析及處理
國投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司 鮑志永 邱 嶺 張 鑄 周露露 汪杰斌
文中對某660 MW超超臨界汽輪機組小修后A側(cè)凝汽器真空下降原因進行了分析研究,并結(jié)合運行參數(shù)綜合分析判斷為軸加水封筒多級水封撕破造成A側(cè)凝汽器漏真空。對軸加水封筒進行了重新注水排空、提高軸加水位等針對性的處理,解決了A側(cè)凝汽器真空下降問題,確保了該機組安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。
凝汽器真空 負(fù)壓系統(tǒng) 軸加水封筒 撕破 安全經(jīng)濟
圖1 凝汽器抽真空系統(tǒng)圖
某發(fā)電公司2號汽輪機采用哈爾濱汽輪機廠和日本三菱公司聯(lián)合設(shè)計、制造的660 MW超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、高中壓合缸、反動凝汽式汽輪機,型號是CCLN660-25/600/600。于2015年7月投入商業(yè)化運營。采用表面式N-40000-1型,雙殼體、雙背壓、雙進雙出、雙流程凝汽器,凝汽器設(shè)計背壓5.15kPa(平均)、銘牌工況滿發(fā)時11.8kPa(平均)、循環(huán)倍率60、循環(huán)水允許溫升<10℃、凝結(jié)水過冷≤0.5℃、凝結(jié)水含氧量≤20μg/L 。凝汽器真空對機組運行安全性和熱經(jīng)濟性有很大影響。在運行中,凝汽器工作狀態(tài)惡化將直接引起汽輪機熱耗、汽耗增大和出力降低。對一臺660 MW的汽輪機,真空每降低1 kPa,熱耗增加0.056%,汽輪機汽耗增加1.5%~2.5%。另外,真空下降使汽輪機排汽缸溫度升高,引起汽機軸承中心偏移,嚴(yán)重時還引起汽輪機組振動。為保證機組出力不變,真空降低時應(yīng)增加蒸汽流量,這樣導(dǎo)致了軸向推力增大,使推力軸承過負(fù)荷。因此提高凝汽器真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性已成為火電廠節(jié)能降耗、保證機組經(jīng)濟安全穩(wěn)定運行的有效途徑[1]。
該機組自2016年10月小修以來,A側(cè)凝汽器真空嚴(yán)密性一直達不到優(yōu)秀水平,幾次真空嚴(yán)密性試驗結(jié)果均維持在ΔP=0.2kPa/min左右,且2016年10月14日17時發(fā)生A側(cè)凝汽器真空快速下降,嚴(yán)重影響了該機組的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。
2016年10月14日08:00~17:00該機組330MW做低負(fù)荷試驗,17:00試驗結(jié)束機組負(fù)荷AGC指令至350MW。A側(cè)凝汽器真空異常降低前真空泵運行方式為2A、2C真空泵運行,2B真空泵備用,真空泵聯(lián)絡(luò)電動門閥1、閥2關(guān)閉(如圖1所示)[2]。運行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)A側(cè)凝汽器背壓由3.87 kPa不正??焖偕仙?.9 kPa并持續(xù)上升且A側(cè)低壓缸排汽溫度同步上升(如圖2所示),同時凝結(jié)水溶氧由4.61 ug/L快速上升至31.34 ug/L[3]。檢查B側(cè)凝汽器背壓和B側(cè)排汽缸溫度無變化。運行人員立即啟動備用2B真空泵運行,開啟真空泵入口聯(lián)絡(luò)電動門閥1、閥2,凝汽器抽真空系統(tǒng)由獨立并聯(lián)單抽運行改為并聯(lián)混抽運行,該機組A側(cè)、B側(cè)凝汽器背壓穩(wěn)定至5.1 kPa穩(wěn)定運行。
針對真空參數(shù)變化情況檢查DCS抽真空系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)、低加系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)無明顯參數(shù)異常,同時,安排值班員就地排查上述系統(tǒng)及與A凝汽器相關(guān)各負(fù)壓系統(tǒng)漏真空情況。
2016年10月14日19:28排除2A真空泵故障的原因,20:20值班員就地測量軸加水封筒溫度72℃,正常運行為35℃左右,判斷軸加水封筒多級水封內(nèi)水柱偏低或泄漏導(dǎo)致軸加疏水異常。立即對軸加水封筒進行注水,并對軸加及水封筒進行全面排查,發(fā)現(xiàn)A凝汽器背壓由5.1 kPa下降至4.8 kPa,停止軸加水封筒注水后A凝汽器背壓又回升至5.1 kPa,故持續(xù)對軸加水封筒注水并關(guān)小軸加疏水手動門抬高軸加液位,發(fā)現(xiàn)背壓由5.1kPa持續(xù)緩慢下降。21:02啟動備用軸加風(fēng)機,發(fā)現(xiàn)背壓繼續(xù)下降至4.4 kPa,同時對軸加及水封筒相連管道涂泡沫查漏未發(fā)現(xiàn)明顯漏點[4]。21:30停運2B真空泵恢復(fù)真空系統(tǒng)正常運行方式。21:50停運備用軸加風(fēng)機,22:00調(diào)整軸加液位至600 mm。22:10 A凝汽器背壓及A低壓缸排汽溫度穩(wěn)定,機組恢復(fù)正常運行。
針對本次軸加多級水封系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及應(yīng)對措施進行分析探討。
3.1 軸封及軸加系統(tǒng)概述
軸封系統(tǒng)是用于對主汽輪機及小汽機轉(zhuǎn)子的密封,對高壓區(qū)防止高壓蒸汽泄漏造成熱損失和污染,對負(fù)壓區(qū)防止空氣漏入,影響真空。該公司660 MW超臨界汽輪機軸封系統(tǒng)為封閉式自密封系統(tǒng),這種密封系統(tǒng)的特點是高、中壓缸密封與低壓軸封通過母管連接,在機組正常運行時,可實現(xiàn)兩者之間的平衡蒸汽密封。在汽輪機啟動和低負(fù)荷運行時,汽輪機各汽缸內(nèi)的壓力都低于大氣壓。高壓缸的各汽封約在10%負(fù)荷時變成自密封,中壓缸的各汽封約在25%負(fù)荷時變成自密封,大約在30%負(fù)荷下系統(tǒng)達到自密封,多余的蒸汽會通過溢流調(diào)節(jié)閥流往凝汽器。
圖2 A側(cè)凝汽器真空(背壓)變化趨勢圖
圖3 軸封加熱器結(jié)構(gòu)圖
軸加用于汽輪機軸封系統(tǒng),其主要作用是用凝結(jié)水來冷卻各段軸封和高、中壓主汽調(diào)節(jié)閥閥桿抽出的汽—氣混合物,軸加風(fēng)機在軸加汽側(cè)腔室內(nèi)形成并維持一定的真空,保證軸封回汽通暢,防止蒸汽從軸封端泄漏。使混合物中的蒸汽凝結(jié)成水,從而回收工質(zhì)。將汽—氣混合物的熱量傳給凝結(jié)水,從而提高汽輪機熱力系統(tǒng)的經(jīng)濟性。
軸加工作過程如圖3:由軸封系統(tǒng)來的汽氣混合物分別從A、B進入,混合物沿著管系的導(dǎo)向隔板流向排出口E,蒸汽在流動中與管壁進行熱交換而凝結(jié),少量未凝結(jié)的蒸汽和被冷卻了的空氣被吸入軸加風(fēng)機,在其中壓縮至稍高于大氣壓后排入大氣。軸加中的凝結(jié)水通過疏水管經(jīng)過多級水封排入凝汽器,凝結(jié)水由前水室C口進入,從后水室口D排出。
3.2 軸加多級水封系統(tǒng)原理
軸封末檔回汽進入軸加加熱凝結(jié)水,軸加的疏水通過多級水封進入凝汽器,由于凝汽器是負(fù)壓工作狀態(tài),這就要求多級水封要具有既能夠使疏水順利進入凝汽器,又不能漏入空氣的功能。軸加在運行時處于微負(fù)壓狀態(tài),壓力大約在-6 kPa左右,與凝汽器真空壓差約10 m水柱,多級水封在工作時必須產(chǎn)生高于10 m水柱的阻力方可保證疏水暢通又能阻止空氣漏入。軸加至凝汽器多級水封為4級水封,每級水封筒高約2.6 m,多級水封結(jié)構(gòu)的分析,如圖4所示。
圖4 軸加多級水封原理圖
多級水封作用:維持軸加疏水水位,保護真空,一旦多級水封里的水灌滿后,它的水位是基本維持不變的。多級水封就是增大疏水回水的阻力,從理論上說軸加疏水經(jīng)過多級水封然后再有一定的高度回到凝汽器汽側(cè),流動阻力加上高差剛好等于凝汽器的真空,這時候就是最正常的工況,但事實上工況經(jīng)常在變,凝汽器的真空也不是一成不變的,所以多級水封一般很容易造成兩個結(jié)果,一是回水不暢(流動阻力大時),一是漏真空(回水阻力小時),多級水封并不是只能通過水不能通過汽,凝汽器真空太高時會把回水拉空就會有空氣進入凝汽器,也自然就會造成凝汽器真空下降。
3.3 該機組軸加水封撕破引發(fā)機組漏真空分析
3.3.1 軸封疏水管道有漏點。如果軸加水封筒中疏水管道存在漏點,將使軸加水封破壞造成軸加疏水中斷或者軸加水位波動。
3.3.2 疏水管道設(shè)計不合理。多級水封高度應(yīng)略大于軸加壓力與凝汽器真空之差,才能保證疏水水封不被破壞。通常,多級水封管每級水封管的高度可以用下列公式計算:
H = (P0-P5)/nγ+ (0.5~1)/n
式中:
H-多級水封中每級水封管的高度,m;
P0-多級水封進口壓力,MPa;
P5-多級水封出口壓力,MPa;
n-多級水封中的水封級數(shù);
γ-水的重度,N/m3;
系數(shù)(0.5~1)-富裕度(可忽略)。
由于軸加疏水管道安裝存在不合理,可導(dǎo)致軸加水封不穩(wěn)定。
3.3.3 軸加風(fēng)機出力不足或故障,導(dǎo)致軸封回汽不暢,汽-氣混合物不能及時排出使多級水封進口壓力增大,長期運行導(dǎo)致軸加液位降低甚至失去。
3.3.4 機組啟動投軸封初期多級水封筒注不充分,未正常建立軸加水封。
該機組軸加多級水封撕破原因分析如下:由于該機組2016年10月14日8:00--2016年10月14日17:00做低負(fù)荷330 MW穩(wěn)燃試驗,機組長時間低負(fù)荷運行,雖然30%負(fù)荷左右軸封系統(tǒng)即能達到自密封,但是軸封壓力及溫度較低且未及時進行調(diào)整,使得蜂窩軸封處積水,導(dǎo)致軸封回汽不暢、帶氣,單臺軸加風(fēng)機不能及時排走汽-氣混合物,導(dǎo)致軸加多級水封進口壓力增大,長期運行且運行值班員未及時發(fā)現(xiàn)并調(diào)整軸加液位,軸加液位降低至失去,最終導(dǎo)致本次A側(cè)凝汽器真空快速下降的異常。
為了保證機組安全經(jīng)濟運行,采取以下措施。
4.1 在軸加多級疏水管處加裝溫度測點,正常運行時此處溫度應(yīng)該在30℃~38℃左右,一旦軸加水封失去,疏水溫度將會升高至50℃以上,便于運行人員判斷,及時調(diào)整軸加液位。
4.2 增加軸加液位計遠(yuǎn)傳液位測點,控制軸加液位400 mm~600 mm,并設(shè)置軸加液位400 mm低報警,600 mm高報警,以便于運行人員監(jiān)視軸加液位及時發(fā)現(xiàn)軸加液位異常
4.3 保持軸封壓力、溫度穩(wěn)定,防止軸加進口壓力增大軸加水封壓力失衡,水封失去。
4.4 機組啟動投軸封初期必須將水封筒注滿水,建立正常軸加水封。
凝汽器的工作是否正常對電廠的安全與經(jīng)濟運行影響很大,應(yīng)引起我們的高度重視。機組凝汽器真空嚴(yán)密性受到很多因素影響,不同的情況應(yīng)區(qū)別對待。本文主要從運行角度對軸封、軸加、軸加多級水封原理進行闡述,以及軸加水位異常對機組真正的影響,當(dāng)軸加多級水封失水時將導(dǎo)致機組真空下降,影響機組安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。不同因素對凝汽器真空的影響的特點是不同的,只要對汽輪機真空變化特點有針對性地開展檢查和分析,一定可以使凝汽器真空有較大的提高,從而進一步降低汽輪機組的煤耗,提高機組運行的經(jīng)濟性、穩(wěn)定性和安全性。
[1]韓中合,田松峰,馬曉芳.火電廠汽機設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2002年2月,第一版.
[2]汪杰斌.600MW超臨界汽輪機機組冷端的優(yōu)化改造[J].熱力透平.2014,43(3):216-218,230.
[3]汪杰斌,趙榮,章遐林等. 火電廠凝結(jié)水溶氧增大原因分析及處理對策[J].熱力透平.2012,41(4):300-302.
[4]汪杰斌,林建軍,章遐林等.600MW超臨界機組真空系統(tǒng)的檢漏及處理對策[J].發(fā)電設(shè)備.2013,27(1):27-30.