周 明 李志軍
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發(fā)電廠直流系統(tǒng)蓄電池充電模塊燒壞原因分析及改進(jìn)措施
周明1李志軍2
(1. 廣州市旺隆熱電有限公司,廣州 510340;2. 廣州永興環(huán)保能源有限公司,廣州 510410)
本文對一起發(fā)電廠直流系統(tǒng)蓄電池充電模塊燒壞的現(xiàn)象,分析查找故障原因。通過對充電模塊增容改造和對電源開關(guān)加裝失壓脫扣保護(hù)功能,避免此類事故的再次發(fā)生,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
直流系統(tǒng);蓄電池;充電模塊
直流系統(tǒng)為發(fā)電廠發(fā)電機(jī)組繼電保護(hù)、自動裝置、斷路器分合閘等提供可靠的直流電源。當(dāng)發(fā)生全廠廠用電中斷事故時,其為事故照明、UPS和汽輪機(jī)潤滑油泵等提供直流電源,以保障汽輪機(jī)安全停定。直流系統(tǒng)可靠運(yùn)行,有著舉足輕重的作用,是整個發(fā)電廠安全運(yùn)行的保證。
發(fā)電廠直流系統(tǒng)一般由蓄電池、充電裝置、直流母線、開關(guān)和刀閘等主要部分組成。本文介紹了旺隆電廠直流系統(tǒng)的構(gòu)成,并對發(fā)生了的一起蓄電池充電模塊燒壞的現(xiàn)象進(jìn)行研究分析。
旺隆電廠2×100MW機(jī)組單元機(jī)組共配置3套直流系統(tǒng)。其中,機(jī)組集控配置兩套直流系統(tǒng),集控#1、#2組直流系統(tǒng)分別對#1、2機(jī)組供電。機(jī)組集控直流系統(tǒng)蓄電池采用浮充電運(yùn)行方式,由一組高頻開關(guān)整流裝置與一組蓄電池并列運(yùn)行,為保障直流系統(tǒng)的穩(wěn)定,機(jī)組集控直流系統(tǒng)配置了三組高頻開關(guān)整流裝置。
機(jī)組集控直流母線正常工作電壓220V,單組蓄電池由104個電池組成,容量為1500Ah,配置的高頻開關(guān)充電裝置額定容量為200A,配有10個充電模塊,每個模塊額定輸出電流為20A,采用三相380V交流輸入,直流輸出為220V。
機(jī)組集控直流系統(tǒng)正常運(yùn)行方式:#1高頻開關(guān)對#1蓄電池充電;#2高頻開關(guān)對#2蓄電池充電;#3高頻開關(guān)備用。
機(jī)組集控直流系統(tǒng)接線方式如圖1所示。
某日13∶25,旺隆電廠旺洲甲、乙線跳閘導(dǎo)致旺隆#2機(jī)組跳閘,#1機(jī)組帶廠用電運(yùn)行,13∶56 #1機(jī)組跳閘,全廠廠用電中斷。14∶07恢復(fù)全廠廠用電供電,#2高頻開關(guān)4個充電模塊有燒壞的痕跡,如圖2所示。
圖1 直流系統(tǒng)接線方式圖
圖2 充電模塊燒壞現(xiàn)場圖
從圖2中可以看出,第3排第4個模塊插座直流出線熔斷,模塊插箱匯流母線引出線部分熔斷;對4個模塊進(jìn)行拆解,3個模塊基本完好,1個模塊直流輸出部分印制板銅皮熔化,但主電路完好,由此可以認(rèn)為故障是由外部電路引起的。
旺隆電廠自2004年投產(chǎn)以來,直流系統(tǒng)運(yùn)行一直比較穩(wěn)定,經(jīng)過近年來年設(shè)備更新和環(huán)境的改善,充電裝置運(yùn)行應(yīng)該更加可靠。作為應(yīng)急電源,在全廠廠用電中斷的事故情況下,卻發(fā)生了集控#2充電裝置因模塊燒壞導(dǎo)致退出運(yùn)行,嚴(yán)重威脅著主機(jī)組設(shè)備安全。通過對現(xiàn)場勘測和分析,引起充電模塊燒壞的原因如下:
1)當(dāng)全廠廠用電中斷時,高頻開關(guān)整流裝置交流電源失壓,直流油泵起動運(yùn)行,運(yùn)行電流為150A,由#2蓄電池組供電。當(dāng)380V#2廠用母線恢復(fù)對集控#2高頻開關(guān)380V電源時,此時#2高頻開關(guān)同時對#2蓄電池充電,又對直流油泵等直流負(fù)荷供電,輸出電流接近300A左右,超出#2高頻開關(guān)額定容量的50%。由于各模塊限流功能固有的差異,導(dǎo)致部分模塊過負(fù)荷嚴(yán)重,造成燒壞。
2)由于導(dǎo)線接頭或連接件有氧化現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備存在接觸不良、接觸電阻變大的現(xiàn)象,在大電流運(yùn)行時容易局部發(fā)熱。本次事故發(fā)生時,全廠交流失電,模塊處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),出現(xiàn)嚴(yán)重局部過熱現(xiàn)象,引起導(dǎo)線絕緣破壞,從而引發(fā)非接觸性短路。短路發(fā)生后,蓄電池通過匯流母線放電,電流急劇增大,發(fā)熱量也急劇上升,從而導(dǎo)致模塊輸出端子直流部分及匯流母線熔斷。
直流電源作為發(fā)電廠重要的應(yīng)急電源,必須保障其可靠性。經(jīng)過深入地分析,主要從設(shè)備容量、維護(hù)和交流輸入電源回路進(jìn)行改進(jìn),具體措施如下:
1)增加高頻開關(guān)額定容量至300A,配置15臺充電模塊。按照1500Ah蓄電池0.1C10充電,充電電流至少需150A,直流油泵工作電流約150A。目前高頻開關(guān)額定容量為200A,在這種事故情況下,滿足不了現(xiàn)場負(fù)荷需要,易造成高頻開關(guān)過載發(fā)熱。
2)做好設(shè)備維護(hù),定期檢查所有輸入輸出端子接觸情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重氧化及接觸不良等現(xiàn)象時及時處理,避免因接觸不了導(dǎo)致設(shè)備過熱。
3)增加高頻開關(guān)交流輸入開關(guān)失壓脫扣保護(hù),當(dāng)母線電壓低于70%額定工作電壓時,交流輸入開關(guān)自動跳閘,如圖3所示。
在直流油泵停下后,再投入高頻開關(guān)對蓄電池進(jìn)行充電,以減輕高頻開關(guān)的負(fù)荷。
圖3 帶失壓脫扣的電源開關(guān)示意圖
發(fā)電廠直流系統(tǒng)的可靠與否對電廠安全運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用,特別在事故情況下,直流系統(tǒng)作為保證機(jī)組安全和避免設(shè)備損壞的重要電源,在任何時候都應(yīng)保證其正常工作。
本文描述的事故具有特殊性和典型性,在電廠日常生產(chǎn)中容易受到忽視。本文對其中的原因分析和采用的解決辦法,值得借鑒。
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周 明(1982-),男,工程碩士,電氣工程師,從事電廠生產(chǎn)和運(yùn)行管理工作。