徐鳳煜,王 磊,呂 凱
(1.中廣核工程有限公司,廣東深圳518031;2.重慶電力高等專科學校,重慶400053)
核電廠機組甩廠用電失敗事件分析及處理
徐鳳煜1,王 磊2,呂 凱1
(1.中廣核工程有限公司,廣東深圳518031;2.重慶電力高等專科學校,重慶400053)
對某核電廠3號機組快速甩負荷(FCB)甩廠用電試驗失敗進行案例分析,從汽輪機再熱進汽門的控制原理出發(fā),對該事件的故障排查過程、故障原因分析、故障處理方案及改進措施進行了系統(tǒng)論述。再次執(zhí)行FCB甩廠用電試驗順利成功,可為同類型機組處理相似問題提供參考。
核電廠;快速甩負荷;帶廠用電;汽輪機;再熱汽門
快速甩負荷(FCB)是指并網(wǎng)機組在電網(wǎng)或并網(wǎng)接入線路發(fā)生故障時與電網(wǎng)解列,機組快速甩負荷但汽輪發(fā)電機組仍然保持運行的一種特殊工況[1]。甩負荷至帶廠用電運行屬于FCB的一種方式,即事先不切換廠用電,機組甩負荷之后迅速穩(wěn)定運行且順利自帶廠用電負荷。這種方式對于外部故障消除之后,快速恢復(fù)電網(wǎng)供電能力具有重要作用。
某核電廠機組是上海汽輪機廠生產(chǎn)的反動凝汽式半速汽輪機組,額定功率為1 086 MW,有1個高壓缸,2個低壓缸,共計3個汽缸,汽輪機控制系統(tǒng)采用的是西門子T2000系統(tǒng)[2]。該機組在基建設(shè)計階段即考慮設(shè)計了FCB功能。
2015年12月9日,某核電廠3#機組在100%功率平臺執(zhí)行甩負荷至廠用電試驗。試驗過程中汽輪機最高轉(zhuǎn)速達1 651 r/min,汽輪機保護系統(tǒng)(GSE)超速保護動作觸發(fā)汽輪機跳機,F(xiàn)CB試驗失敗。
該核電機組FCB包括甩負荷及輔機故障甩負荷[3]。其中,RB功能包括反應(yīng)堆RB、發(fā)電機故障RB、給水泵RB、同側(cè)低壓缸閥門故障RB、BUP控制室后備盤按鈕RB。
總體思路是:電氣系統(tǒng)通過邏輯判斷觸發(fā)FCB動作信號,汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)(GRE)接收FCB觸發(fā)信號,系統(tǒng)切換至轉(zhuǎn)速控制方式;RB回路動作,反應(yīng)堆功率目標負荷按帶50 MW快速下降,蒸汽旁路系統(tǒng)打開,GRE將汽輪機轉(zhuǎn)入帶負荷的轉(zhuǎn)速控制方式、帶自身廠用電運行。
在FCB觸發(fā)瞬間,汽輪機高低壓缸的調(diào)節(jié)汽門迅速關(guān)閉。由于調(diào)門關(guān)閉與發(fā)電機和電網(wǎng)解列甩負荷速度上存在時間差,在FCB觸發(fā)動作初期汽輪機會存在一個瞬間的轉(zhuǎn)速飛升過程。由于機組仍維持自帶廠用電的方式,汽輪機轉(zhuǎn)速飛升幅度也相對甩100%負荷要小一些。在汽輪機轉(zhuǎn)速回降時,調(diào)門重新開啟,維持汽輪機轉(zhuǎn)速在合理穩(wěn)定的范圍內(nèi)。
2.1 直接跳機原因
根據(jù)采集數(shù)據(jù)曲線(圖1)顯示,在收到發(fā)電機斷開超高壓斷路器斷開信號后,4個高壓調(diào)節(jié)汽門和GRE1151/1251VV/2251VV3個低壓調(diào)節(jié)汽門快速關(guān)閉。而GRE2151VV閥門持續(xù)卡澀在98%左右開度,導(dǎo)致殘留在汽水分離再熱器和低壓進汽管道內(nèi)的蒸汽繼續(xù)進入低壓缸,汽輪機轉(zhuǎn)速持續(xù)上升至1 651 r/min,超過GSE汽輪機保護系統(tǒng)超速保護閾值,導(dǎo)致超速保護動作跳機并最終導(dǎo)致反應(yīng)堆跳堆。
圖1 甩廠用電過程進汽閥門動作曲線
根據(jù)控制邏輯,在收到甩廠用電信號后,所有汽輪機調(diào)節(jié)汽門需快關(guān)1 s,之后根據(jù)汽機轉(zhuǎn)速偏差計算出的蒸汽需求量控制閥門開度。而此試驗過程中,低壓調(diào)門GRE2151VV開度由100%降至98%之后始終未關(guān)閉,這不符合邏輯要求。
綜上所述,確認了此次100%功率甩廠用電失敗跳機的直接原因是GRE2151VV汽輪機低壓再熱汽門未關(guān)閉。
2.2 閥門卡澀原因分析
2.2.1 汽輪機再熱調(diào)門控制原理
汽輪機再熱調(diào)門由ADAMS廠生產(chǎn),閥門形式為蝶閥。油動機內(nèi)高壓油驅(qū)動閥桿旋轉(zhuǎn)90°打開閥門,油動機電磁閥打開泄油后,碟簧彈力驅(qū)動閥桿回轉(zhuǎn)90°關(guān)閉閥門[4]。閥門驅(qū)動端閥桿使用供汽、抽汽兩級密封裝置。其中,門桿抽汽為負壓,門桿供汽為正壓。
如圖2的低壓調(diào)閥工作原理簡圖所示,低壓調(diào)節(jié)閥門工作回路主要由閥門本體、油動機、2個跳機電磁閥、伺服閥、油管線等設(shè)備組成。以GRE2151VV為例,正常工作狀態(tài)下,兩個跳機電磁閥GSE2144EL/GSE2143EL帶電,來自低壓模塊母管的抗燃油進入伺服閥,通過伺服閥指令調(diào)節(jié)P口進入油動機油量的大小,從而調(diào)節(jié)閥門開度[5]。
圖2 低壓調(diào)閥工作原理簡圖
甩廠用電快關(guān)過程:跳機電磁閥收到失電指令,GSE2154VH插裝閥彈簧同側(cè)的油壓通過跳機電磁閥卸載流回油箱,如圖2中的實心三角箭頭所示。GSE2154VH在來自油動機進油的油壓作用下打開,使插裝閥下部與上部連通,油動機進油卸載回油箱,如圖2中的空心三角箭頭所示。油動機在彈簧力的作用下帶動閥門快速關(guān)閉[6]。
2.2.2 控制及液壓回路檢查
1)控制回路檢查
根據(jù)控制邏輯,針對控制回路的檢查主要是確認甩廠用電過程及超速跳機后跳機電磁閥動作響應(yīng)正確、卡件輸出信號正確。通過查詢系統(tǒng)日志可知,在甩廠用電及超速跳機的過程中,GRE2151VV相關(guān)跳機電磁閥均動作正確。另外,跳機之后再就地測量跳機電磁閥、伺服閥指令信號,均與控制邏輯一致,證明了控制回路部分響應(yīng)正確,不存在問題。
2)液壓回路檢查
現(xiàn)場通過油動機內(nèi)部油壓測量、油動機排氣、電磁閥檢查、伺服閥檢查、油動機進油濾網(wǎng)檢查等工作完成油動機油路排查,未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致閥門卡澀的故障。液壓回路檢查記錄表如表1所示。
表1 液壓回路檢查記錄表
3)機械回路檢查
根據(jù)低壓再熱調(diào)節(jié)閥門設(shè)計結(jié)構(gòu)和工作原理,機械部分導(dǎo)致閥門卡澀的部分可分為油動機內(nèi)部(驅(qū)動機構(gòu))、閥門本體。由閥門結(jié)構(gòu)可知,可能導(dǎo)致閥門卡澀的部位有軸封、驅(qū)動端軸承、非驅(qū)動端軸承[7-8]。因此,機械回路的檢查首先要進行驅(qū)動機構(gòu)與閥門本體的分離,從而確定卡澀位置。拆檢步驟順序如圖3所示。
圖3 閥門機械回路檢查步驟順序簡圖
閥體拆檢至軸封壓蓋時,發(fā)現(xiàn)軸封壓蓋和閥軸之間存在金屬異物。用塞尺對間隙進行檢查,發(fā)現(xiàn)間隙不均勻,部分位置因有明顯凸起,塞尺無法進入。
圖4為低壓閥門結(jié)構(gòu)圖。根據(jù)設(shè)計要求,此位置理論間隙應(yīng)為1 mm。
軸封壓蓋拆卸后,發(fā)現(xiàn)閥軸1點鐘至3點鐘方向存在嚴重磨拉傷,軸封壓蓋內(nèi)環(huán)也有嚴重磨損,閥軸與軸封壓蓋磨損圖如圖5所示。對缺陷部位進行缺陷復(fù)型拓模試驗后得出的結(jié)論是:閥軸拉傷導(dǎo)致凸起最大高度為0.888 mm,凹陷最大深度為1.939 mm;壓蓋拉傷凸起最大高度1.938 mm,凹陷最大深度為1.928 mm。
根據(jù)此現(xiàn)象,基本確定導(dǎo)致閥門卡澀的位置即此處。為了確保閥門及軸封不受損傷,現(xiàn)場對閥軸進行輕微盤動,閥門本體開度歸為零位。同時,將軸封拉出檢查并更換密封墊片,確認軸封完好后重新回裝。由此得出結(jié)論,導(dǎo)致閥門卡澀的原因是閥軸與軸封壓蓋磨損卡死。
圖4 低壓閥門結(jié)構(gòu)圖
圖5 閥軸與軸封壓蓋磨損圖
2.2.3 軸封壓蓋與閥軸之間異物分析
材料磨損失效形式分為磨粒磨損、粘著磨損、沖蝕磨損、微動磨損、疲勞磨損、腐蝕磨損等6種形式[9-11]。
觀察目前閥軸與軸封壓蓋損傷的形式后得知,發(fā)生的是粘著磨損,見圖6。當閥軸損傷高點與軸封壓蓋損傷高點接觸后產(chǎn)生粘附效應(yīng),隨后在閥門動作期間,粘附部位隨著閥軸旋轉(zhuǎn)將軸封壓蓋表面卷起并堆積成為高點,最終閥軸與軸封壓蓋抱死。
圖6 粘著磨損示意圖
由于閥軸與軸封壓蓋間隙合格且未發(fā)生碰磨,所以發(fā)生黏著磨損的原因是異物進入,觸發(fā)磨粒磨損(硬顆?;蛴餐黄鹗鼓Σ帘砻嫫茡p而分離出磨屑或形成劃傷的磨損,見圖7。),隨后閥門動作期間損傷逐漸擴大,直至發(fā)生粘著磨損。
圖7 磨粒損傷示意圖
綜上所述,GRE2151VV閥門引入的異物進入軸封壓蓋與閥軸間隙處,導(dǎo)致閥軸與軸封壓蓋發(fā)生材料磨損。在甩廠用電過程中,閥門卡死導(dǎo)致汽輪機轉(zhuǎn)速飛升,系統(tǒng)超速保護動作跳機。
1)對GRE2151VV進行打磨處理。由于損傷位置對軸間密封無影響,缺陷處理方案為對閥軸進行打磨修復(fù),軸封壓蓋更換新備件。修復(fù)后閥軸表面無凸起,原凹陷位置打磨光滑無毛刺。
2)對其他低壓進汽閥門軸封壓蓋間隙進行檢查。針對目前未解體的其他閥門,使用0.5 mm塞尺對軸封壓蓋與閥軸之間間隙重新進行檢查。其結(jié)果見表2,間隙值均已合格。
3)閥門回裝后的再鑒定。包括5點:①閥位零滿位電流調(diào)整標定;②閥門工作點電流AP值整定;③閥門指令46%-54%-46%階躍試驗;④指令開關(guān)試驗;⑤跳機電磁閥快關(guān)試驗,兩跳機電磁閥各進行1次。根據(jù)測試結(jié)果,閥門卡澀故障處理后滿足設(shè)計要求。閥門再鑒定記錄數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 閥門再鑒定記錄表
4)對低壓再熱汽門增加異物防護措施。在工程建設(shè)期間對閥軸與軸封壓蓋處采用雙重防護措施,避免異物進入。在功率運行期間,增加防護篩網(wǎng),同時兼顧散熱與防護效果。
重新執(zhí)行100%負荷甩廠用電試驗,結(jié)果合格。圖8為甩廠用電過程汽輪機再熱汽門的動作曲線。
圖8 甩廠用電再次試驗曲線
通過圖8可以看出,汽機最高轉(zhuǎn)速為1 582 r/min,低壓調(diào)門動作響應(yīng)正確,閥門動作符合預(yù)期,無卡澀現(xiàn)象。
本文從汽輪機再熱汽門的控制原理出發(fā),用實證分析、再驗證分析的方法,對某核電廠3#機組FCB甩廠用電失敗事件進行了詳細分析。
發(fā)現(xiàn)了低壓進汽閥門卡澀是引起試驗失敗的主要原因,明確了異物防護工作對汽輪機進汽閥門可靠運行的重要性,要及時消除解決閥門卡澀磨損的缺陷。閥門卡澀原因分析檢查項目匯總表如表4所示。
表4 閥門卡澀原因分析檢查項目匯總表
該案例的分析處理過程可為同類型機組處理問題提供參考。再次執(zhí)行FCB甩廠用電試驗的成功證明,該問題的處理方法正確,汽機最高轉(zhuǎn)速為1 582 r/min,低壓調(diào)門動作響應(yīng)正確,試驗結(jié)果達到了優(yōu)良水平。
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Analysis of the Failure of the Load Rejection to Auxiliary Load of the Unit of A Nuclear Power Plant and Relevant
XU Fengyu1,WANG Lei2,LV Kai1
1.China Nuclear Power Engineering Co.,Ltd.,Shenzhen Guangdong 518031,P.R.China;2.Chongqing Electric Power College,Chongqing 400053,P.R.China)
By analyzing the failure of the FCB experiment on the load rejection to auxiliary load of3#unitof a nucle ar power plant,based on the control principle of the reheat inlet valve of the steam turbine,this paper systematically expounds the troubleshooting process of the fault,the cause analysis,the handling schemes and themeasures of im provement.The subsequent FCB experiment on the load rejection to auxiliary load turned out successful,which can provide reference for similar cases.
nuclear power plant;FCB;auxiliary load;steam turbine;reheat valve
TK267
A
1008 8032(2017)03 0041 05
2016-12-29
徐鳳煜(1988-),工程師,主要從事核電廠汽輪機儀控系統(tǒng)調(diào)試工作。