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        C5對(duì)MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的影響及解決措施

        2017-07-18 11:55:40孔令平中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司山東青島266000
        化工管理 2017年17期
        關(guān)鍵詞:異丁烯副反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量

        孔令平(中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266000)

        C5對(duì)MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的影響及解決措施

        孔令平(中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266000)

        甲基叔丁基醚(MTBE)裝置采用混合C4作為原料,由于混合C4原料中C5含量時(shí)常超標(biāo),導(dǎo)致催化蒸餾塔系統(tǒng)溫度上升,副反應(yīng)增加,MTBE產(chǎn)品質(zhì)量下降,通過分析和試驗(yàn),采取降低靈敏板溫度,排出C5的方法,降低系統(tǒng)中C5的含量,從而降低系統(tǒng)溫度,抑制副反應(yīng),提高M(jìn)TBE產(chǎn)品質(zhì)量。

        甲基叔丁基醚;MTBE;C5產(chǎn)品質(zhì)量;措施

        MTBE合成主要有兩種原料,即異丁烯和甲醇,異丁烯不是單獨(dú)存在的原料,它廣泛存在于混合C4中,混合C4和甲醇分別經(jīng)管道送進(jìn)料泵中,增壓計(jì)量后合并到一條管道后,進(jìn)入靜態(tài)混合器,充分混合后再進(jìn)入進(jìn)料預(yù)熱器中加熱到預(yù)定溫度后,進(jìn)入醚化反應(yīng)器催化劑作用下進(jìn)行反應(yīng),之后在催化蒸餾塔內(nèi)分離得到產(chǎn)品。由于原料C4中的C5含量時(shí)常超標(biāo),導(dǎo)致催化蒸餾塔系統(tǒng)溫度上升,副反應(yīng)增加,MTBE產(chǎn)品中副產(chǎn)物增多,MT?BE產(chǎn)品質(zhì)量下降。對(duì)此進(jìn)行了分析、論證和比較,探索出了解決問題的辦法。

        1 C5對(duì)MTBE裝置影響的表現(xiàn)

        (1)醚化反應(yīng)器壓降增大,床層溫度降低且溫度分布不均勻,異丁烯轉(zhuǎn)化率下降

        (2)催化蒸餾塔底溫下降,靈敏板溫度溫差降低,溫度分布不合理,保證底溫的條件下靈敏板溫度升高,系統(tǒng)溫度升高,催化蒸餾塔催化劑床層溫度升高

        (3)MTBE產(chǎn)品質(zhì)量下降,純度降低,MSBE、DIB、DME等副產(chǎn)物增多

        (4)MTBE總硫升高

        (5)MTBE顏色加深

        (6)MTBE辛烷值降低

        (7)蒸汽和循環(huán)水用量增加,能耗增加

        2 影響原因分析

        MTBE合成反應(yīng)是原料中的異丁烯與甲醇在一定的溫度、壓力和酸性樹脂催化劑的作用下進(jìn)行的,該反應(yīng)的選擇性較高,C5增多會(huì)使醚化反應(yīng)器中的副反應(yīng)增多,影響醚化反應(yīng)器及催化蒸餾塔的溫度、壓力等操作參數(shù),從而對(duì)MTBE裝置造成以上影響。存在的副反應(yīng)有:

        2.1 異丁烯水合生成叔丁醇(TBA)

        2.2 異丁烯二聚生成二異丁烯(DIB)

        2.3 甲醇脫水生成二甲醚(DME)和水

        2.4 甲醇與異戊烯生成甲基叔戊基醚(TAME)

        2.5 甲醇與1-丁烯生成甲基仲丁基醚(MSBE)

        醚化反應(yīng)器中,C5增多會(huì)使甲醇異丁烯生成MTBE的主反應(yīng)轉(zhuǎn)化率下降,剩余甲醇增多,反應(yīng)器溫度降低,壓力降增大。異丁烯自聚生成DIB等副反應(yīng)增加,放出大量的熱,反應(yīng)器局部溫度升高,形成熱點(diǎn),反應(yīng)器溫度升高,甲醇與1-丁烯反應(yīng)生成MSBE,甲醇與異戊烯反應(yīng)生成TAME,甲醇脫水生成二甲醚等反應(yīng)增加,使甲醇含量明顯減少,反應(yīng)器溫度進(jìn)一步升高,副產(chǎn)物增多。

        催化蒸餾塔中由于含有C5,使塔板上混合C4與甲醇的共沸物的沸點(diǎn)升高,催化蒸餾塔系統(tǒng)溫度升高;使塔底MTBE與C5混合后沸點(diǎn)降低,底溫降低。要想維持住正常底溫,保證MTBE產(chǎn)品純度,把C5蒸上去則需提高蒸汽量,裝置消耗的蒸汽量增加,使靈敏板溫度升高,系統(tǒng)溫度也隨C5向上逐漸升高,反應(yīng)段甲醇與1-丁烯反應(yīng)生成MSBE,甲醇縮合生成二甲醚等副反應(yīng)增加,放出大量熱,甲醇含量減少,反應(yīng)段溫度增加,使更多的副反應(yīng)發(fā)生,從而降低了MTBE產(chǎn)品純度。為了降低系統(tǒng)溫度,開大循環(huán)水量,開風(fēng)機(jī)降低循環(huán)水溫度,從而降低塔頂回流溫度,使裝置能耗增加。

        3 解決措施及效果

        3.1 裝置介紹

        為了能夠更好地進(jìn)行本次探究,本文以某MTBE裝置為例進(jìn)行研究。

        3.2 解決措施

        (1)根據(jù)反應(yīng)器出口醚化產(chǎn)物化驗(yàn)數(shù)據(jù)調(diào)整醇烯比,調(diào)整預(yù)熱器溫度

        (2)催化蒸餾塔反應(yīng)段補(bǔ)甲醇

        (3)催化蒸餾塔調(diào)整操作

        催化蒸餾塔中存在C5時(shí),提高蒸汽量,把C5蒸上塔板,保持底溫處于正常狀態(tài),靈敏板溫度隨C5含量增加而升高,系統(tǒng)溫度也隨之升高,催化蒸餾塔上塔反應(yīng)段溫度升高,副反應(yīng)增加。當(dāng)甲基仲丁基醚等副產(chǎn)物含量增加到一定值時(shí),把MTBE產(chǎn)品線切換至低純度儲(chǔ)罐,降低塔底蒸汽量,從而降低系統(tǒng)溫度,使C5落入塔釜,下塔液面上升。加大中間回流,降低上塔液面,把上塔的C5,MTBE等重組分轉(zhuǎn)移入下塔,從而降低上塔頂溫及催化劑床層溫度,降低甲基仲丁基醚,二甲醚等副產(chǎn)物。當(dāng)下塔底溫迅速下降,下塔塔底液面迅速升高時(shí),提高蒸汽量,控制靈敏板溫度不低于65度,不使C4落入下塔塔釜,開大MT?BE外送閥門,使C5隨下塔塔底物料迅速排出,當(dāng)塔底液位低于15%時(shí),關(guān)小MTBE外送控制閥至合適開度,使C5隨塔底物料平穩(wěn)流出,適當(dāng)調(diào)整蒸汽量,控制靈敏板溫度在66-70之間,底溫逐漸上升,下塔塔底液位也緩慢升高,調(diào)整MTBE外送控制閥使下塔液位保持在40%-50%間,保持穩(wěn)定,維持裝置平穩(wěn)操作,系統(tǒng)低溫運(yùn)行。待化驗(yàn)測(cè)得甲基仲丁基醚降到規(guī)定值以下后,逐步提高蒸汽量,把C5蒸上塔板,使底溫逐步升高到正常值,維持平穩(wěn)操作,待化驗(yàn)合格后切換至高純度儲(chǔ)罐。交替進(jìn)行,直至混合C4原料中C5含量降低至正常值,集中把催化蒸餾塔中的C5甩出,MTBE產(chǎn)品中C5也下降到正常值,恢復(fù)正常操作。這樣,不但使C5順利排出系統(tǒng),有效地控制副產(chǎn)物的生成,而且保證了MTBE儲(chǔ)罐的產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟(jì)效益。

        3.3 主要操作參數(shù)

        原料C4中C5含量顯著增加,醚化反應(yīng)器與催化蒸餾塔操作參數(shù)異常,調(diào)整醇烯比和預(yù)熱溫度,催化蒸餾塔調(diào)整操作,調(diào)整前后醚化反應(yīng)器、催化蒸餾塔操作參數(shù)見表1、2

        表1 醚化反應(yīng)器主要操作參數(shù)

        表2 催化蒸餾塔主要操作參數(shù)

        111.3 81.3靈敏板溫度/℃下塔底溫/℃125 67.6 124.5 111.3 124.4 91.9 118.2 108.5 125.2 108.8 124.6 85.6 123.1 124.6 111 124.9

        表1中1為正常操作時(shí)催化蒸餾塔的操作參數(shù),2為C4原料中帶C5后,3是增加蒸汽量后,4是甩C5時(shí),5是維持低溫C5隨MTBE外送時(shí),8是恢復(fù)正常操作時(shí)。表2各項(xiàng)與表1相對(duì)應(yīng)。

        3.4 化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析與討論

        每8小時(shí)對(duì)C4原料、醚化反應(yīng)器出口產(chǎn)物、MTBE產(chǎn)品做一次化驗(yàn)分析,調(diào)整前后分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3、4、5。

        表3 原料C4%

        表4 醚化反應(yīng)器出口醚化產(chǎn)物%

        表5 MTBE產(chǎn)品%

        表3為原料C4中各組分含量,可以看出原料C4中的C5顯著增加,表4為原料C4中C5含量顯著增加后醚化反應(yīng)器出口醚化產(chǎn)物的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),可以看出C5增加后MTBE的產(chǎn)率與異丁烯的轉(zhuǎn)化率明顯降低,副反應(yīng)增加,通過調(diào)整醇烯比提高了MT?BE的產(chǎn)率與異丁烯的轉(zhuǎn)化率。表5為相應(yīng)時(shí)間MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),可以看出通過醚化反應(yīng)器和催化蒸餾塔的調(diào)整操作,產(chǎn)品中C5及DIB、MSBE、TAME等副產(chǎn)物降低,系統(tǒng)中異丁烯自聚、甲醇與1-丁烯、甲醇與異戊烯等副反應(yīng)減少,MTBE產(chǎn)品質(zhì)量提高。

        此外,在氣分裝置開脫碳五塔對(duì)混合碳四進(jìn)行分離,得到輕碳四。以輕碳四為原料生產(chǎn)MTBE,有利于提高M(jìn)TBE純度,并降低硫含量。

        4 結(jié)語

        通過調(diào)整醚化反應(yīng)器的醇烯比與預(yù)熱溫度有利于控制副反應(yīng)的增加,通過調(diào)整催化蒸餾塔的操作,在反應(yīng)段補(bǔ)甲醇及降低蒸氣把積攢C5及時(shí)甩出,有利于降低系統(tǒng)溫度,減少副反應(yīng),提高M(jìn)TBE產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約能耗。

        在氣分裝置開脫碳五塔得到輕碳四,以輕碳四為原料生產(chǎn)MTBE,有利于提高M(jìn)TBE純度,并降低硫含量。

        [1]萬俊國,王壽璋,邵建海.C5對(duì)MTBE裝置生產(chǎn)的影響及措施[J].齊魯石油化工,2002,30(4):314-316.

        [2]王華檳,劉春勝.MTBE合成裝置醚后C4中甲醇和二甲醚含量高的原因分析及對(duì)策[J].石油煉制與化工,2010,41(4):4-10.

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