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        爐水循環(huán)泵運(yùn)行及故障分析

        2017-07-07 14:08:36張磊
        綜合智慧能源 2017年6期

        張磊

        (山東中實(shí)易通集團(tuán)有限公司,濟(jì)南 250000)

        爐水循環(huán)泵運(yùn)行及故障分析

        張磊

        (山東中實(shí)易通集團(tuán)有限公司,濟(jì)南 250000)

        介紹了爐水循環(huán)泵在超超臨界機(jī)組啟動(dòng)初期的作用,分析了不同階段爐水循環(huán)泵的運(yùn)行方式,并對(duì)調(diào)試過(guò)程中爐水循環(huán)泵容易出現(xiàn)的問(wèn)題提出相應(yīng)的防范措施,對(duì)爐水循環(huán)泵在調(diào)試及啟動(dòng)初期的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有一定的參考意義。

        鍋爐;爐水循環(huán)泵;運(yùn)行維護(hù);啟動(dòng)系統(tǒng);設(shè)備調(diào)試

        0 引言

        近年來(lái),爐水循環(huán)泵在電廠啟動(dòng)初期運(yùn)行中得到了廣泛應(yīng)用,在鍋爐冷態(tài)及熱態(tài)沖洗階段可以節(jié)約大量用水,通過(guò)強(qiáng)制循環(huán)來(lái)增強(qiáng)鍋爐沖洗效果,縮短啟動(dòng)初期鍋爐沖洗時(shí)間。在機(jī)組啟動(dòng)初期可以提高鍋爐熱效率,還可作為調(diào)節(jié)汽溫的一種手段。鍋爐啟動(dòng)初期運(yùn)行工況的擾動(dòng)變化影響著爐水循環(huán)泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理,保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

        本文以某電廠660 MW機(jī)組鍋爐爐水循環(huán)泵為研究對(duì)象,介紹了爐水循環(huán)泵結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式,對(duì)爐水循環(huán)泵啟動(dòng)調(diào)試及運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出了處理措施。

        1 爐水循環(huán)泵簡(jiǎn)介

        某2×660 MW機(jī)組鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛,一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、Π型半露天布置。啟動(dòng)系統(tǒng)由1臺(tái)爐水循環(huán)泵、2只汽水分離器、1只貯水箱、大氣式疏水?dāng)U容器、疏水泵等設(shè)備組成。無(wú)密封墊的濕定子單臺(tái)爐水循環(huán)泵由海伍德泰勒公司提供,型號(hào)為HT/13/202476/A,額定功率560 kW,額定電壓6 kV,爐水循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

        爐水循環(huán)泵由1個(gè)單級(jí)離心泵和1個(gè)濕定子感應(yīng)電機(jī)組成,泵體和電機(jī)部分共用1根整體軸,凸出的葉輪安裝在泵殼內(nèi),泵和電機(jī)部分之間有1個(gè)熱屏蔽裝置,用于隔開(kāi)處于高溫爐水中的泵和冷的電機(jī)部分,降低兩者之間的熱傳導(dǎo)。爐水泵電機(jī)線圈浸入水中,電機(jī)運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)子帶動(dòng)尾部的推力盤輔助葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生內(nèi)循環(huán)動(dòng)力,使電機(jī)腔室內(nèi)的水通過(guò)外置高壓冷卻器與低壓冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行熱交換。

        表1 爐水循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)

        在電機(jī)轉(zhuǎn)子片束的兩端各安裝1個(gè)軸徑軸承,用于介質(zhì)潤(rùn)滑。止推軸承將轉(zhuǎn)子固定在軸向并承受軸向推力。止推軸承箱中配備1個(gè)整體式過(guò)濾器,用于過(guò)濾電機(jī)和高壓冷卻器之間循環(huán)回路中的雜質(zhì)。

        2 爐水循環(huán)泵運(yùn)行

        爐水循環(huán)泵提供了鍋爐啟動(dòng)和低負(fù)荷時(shí)所需的最小流量,在鍋爐水循環(huán)中,水冷壁出來(lái)的工質(zhì)進(jìn)入分離器進(jìn)行水、汽分離,分離出來(lái)的水進(jìn)入下部?jī)?chǔ)水罐,儲(chǔ)水罐內(nèi)的水經(jīng)啟動(dòng)循環(huán)泵升壓后進(jìn)入鍋爐給水系統(tǒng),與鍋爐給水混合后再進(jìn)入爐膛水冷壁。在鍋爐啟動(dòng)初期,鍋爐水質(zhì)不合格時(shí),啟動(dòng)過(guò)程的疏水經(jīng)儲(chǔ)水罐水位控制閥(361閥)減壓后通過(guò)大氣式疏水?dāng)U容器排至機(jī)組排水槽,水質(zhì)合格后經(jīng)疏水泵回收至凝汽器,鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)如圖1所示。

        鍋爐處于濕態(tài)運(yùn)行過(guò)程中,儲(chǔ)水罐水位由361閥自動(dòng)控制,通過(guò)調(diào)節(jié)爐水循環(huán)泵出口調(diào)節(jié)閥門可以控制鍋爐再循環(huán)流量。設(shè)計(jì)有1路自主給水管道的鍋爐過(guò)冷水用于對(duì)爐水循環(huán)泵入口進(jìn)行降溫,保持水的欠焓,防止汽化。

        圖1 鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)

        鍋爐運(yùn)行中,若在總給水流量、總?cè)剂狭坎蛔兊那闆r下,通過(guò)增加再循環(huán)流量,減少補(bǔ)水量,可以回收熱量,增大蒸發(fā)量,從而降低主汽溫度。

        干濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,儲(chǔ)水罐水位逐漸降低,爐水循環(huán)泵出力降低,泵出口調(diào)閥逐漸關(guān)小,在鍋爐轉(zhuǎn)入干態(tài)運(yùn)行后,爐水循環(huán)泵停止運(yùn)行,投入暖管管路對(duì)爐水循環(huán)泵入口管道及361閥進(jìn)行暖管暖閥,暖管水排至過(guò)熱器一級(jí)減溫水,爐水循環(huán)泵處于熱備用狀態(tài)。

        3 爐水循環(huán)泵故障分析及處理

        3.1爐水循環(huán)泵電機(jī)反轉(zhuǎn)

        爐水循環(huán)泵在試轉(zhuǎn)前,首先測(cè)量電機(jī)絕緣電阻,電阻值應(yīng)不低于200 MΩ。按照操作規(guī)程,首次啟動(dòng)僅給泵電機(jī)通電5 s,以便檢查電機(jī)轉(zhuǎn)向以及將滯留在系統(tǒng)中的氣泡排出,通過(guò)爐水循環(huán)泵出入口壓差可判斷其電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確。

        該廠爐水循環(huán)泵在首次啟動(dòng)過(guò)程中,出入口差壓為0.54 MPa,運(yùn)行電流為54.13 A,差壓約為設(shè)計(jì)正常運(yùn)行差壓的50%,由此可判斷泵電機(jī)反轉(zhuǎn)。在檢查電機(jī)接線相序并調(diào)整后,重新啟動(dòng)爐水循環(huán)泵,泵出入口差壓為1.38 MPa,運(yùn)行電流50.45 A,爐水循環(huán)泵運(yùn)行穩(wěn)定。

        3.2爐水循環(huán)泵電機(jī)腔室溫度異常升高

        在爐水循環(huán)泵運(yùn)行期間,電機(jī)腔室溫度長(zhǎng)期在55 ℃左右,最高超過(guò)65 ℃,觸發(fā)“泵電機(jī)腔室溫度65 ℃”的跳閘保護(hù)。在停爐對(duì)爐水循環(huán)泵的檢查中發(fā)現(xiàn),電機(jī)底部的細(xì)網(wǎng)過(guò)濾器堵塞嚴(yán)重,阻礙了電機(jī)腔室與外置冷卻器之間工質(zhì)的循環(huán)流動(dòng),減弱了電機(jī)的冷卻效果,同時(shí)對(duì)濕式電機(jī)和潤(rùn)滑軸承造成損傷[1]。判斷污染物來(lái)源有2個(gè)途徑。

        (1)啟動(dòng)前的電機(jī)腔室注水管路。爐水循環(huán)泵腔室注水前必須對(duì)注水管路、冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行水沖洗,直至水質(zhì)符合要求,注水時(shí)水溫控制在4~50 ℃之間,打開(kāi)爐水循環(huán)泵進(jìn)水和排出管線中的清洗閥和放空閥,控制注水以約2 L/min的流量向泵電機(jī)腔室注水以防止流量過(guò)大產(chǎn)生氣泡,直到從泵殼上排氣管中流出的水取樣化驗(yàn)符合水質(zhì)要求[2]。正常運(yùn)行時(shí)需注意電機(jī)腔室溫度,以免溫度過(guò)高損壞電機(jī)。鍋爐停爐后要經(jīng)常對(duì)濾網(wǎng)及電機(jī)腔室進(jìn)行清洗,保證冷卻回路通暢。

        (2)鍋爐自身沖洗。新建鍋爐啟動(dòng)調(diào)試初期,鍋爐內(nèi)部受熱面較臟,特別是酸洗結(jié)束后鍋爐雜質(zhì)多,積聚在儲(chǔ)水罐及下降管中的雜質(zhì)在鍋爐啟動(dòng)爐水循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán)沖洗時(shí)進(jìn)入爐水泵入口,部分雜質(zhì)沿?zé)崞帘窝b置內(nèi)軸徑軸承與軸的間隙進(jìn)入電機(jī)腔室內(nèi),隨工質(zhì)循環(huán)附著在底部濾網(wǎng)[3]。因此,新建鍋爐在啟動(dòng)前需要進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的冷態(tài)開(kāi)式?jīng)_洗以改善鍋爐水質(zhì),同時(shí)經(jīng)常打開(kāi)泵入口的排污管對(duì)泵入口進(jìn)行沖洗排污以減少爐水對(duì)電機(jī)腔室的污染,在鍋爐停爐后可經(jīng)常對(duì)電機(jī)腔室放水沖洗[4]。

        分析污染原因后,對(duì)過(guò)濾器濾網(wǎng)進(jìn)行清理并對(duì)注水管路及電機(jī)腔室進(jìn)行沖洗,再次注水后啟動(dòng)爐水循環(huán)泵,電機(jī)腔室溫度可穩(wěn)定在40 ℃之下。

        3.3爐水循環(huán)泵差壓及電流異常

        在機(jī)組降壓吹管期間,前期循環(huán)沖洗及升溫升壓過(guò)程中爐水循環(huán)泵運(yùn)行正常,爐水循環(huán)泵運(yùn)行電流44.00~51.00 A,出入口差壓1.21~1.38 MPa。隨著鍋爐的升溫升壓,就地檢查發(fā)現(xiàn)爐水循環(huán)泵進(jìn)出口連接管道出現(xiàn)震動(dòng),吹管過(guò)程中爐水循環(huán)泵出入口差壓為1.09 MPa,較正常運(yùn)行的1.21 MPa低,運(yùn)行電流39.00 A,較正常電流略低。15 min后,爐水循環(huán)泵出入口差壓突降至0.59 MPa,電流突降至25.82 A,此后差壓繼續(xù)降低至低于0.20 MPa,持續(xù)30 s后觸發(fā)“爐水循環(huán)泵出入口差壓低”保護(hù)跳閘。對(duì)爐水循環(huán)泵本體進(jìn)行檢查并未發(fā)現(xiàn)異常。在重新啟動(dòng)穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后,爐水循環(huán)泵出入口差壓再次發(fā)生突降,差壓降至0.13 MPa,運(yùn)行電流16.50 A,爐水循環(huán)泵再次保護(hù)跳閘,爐水循環(huán)泵運(yùn)行工況見(jiàn)表2。

        對(duì)幾次跳閘前后爐水循環(huán)泵的運(yùn)行工況參數(shù)進(jìn)行分析比較,發(fā)現(xiàn)首次跳閘時(shí)儲(chǔ)水罐出口溫度為251 ℃時(shí),爐水循環(huán)泵入口水溫為250 ℃,幾乎不存在溫差。再次跳閘時(shí),儲(chǔ)水罐出口溫度為287 ℃時(shí),爐水泵入口水溫為284 ℃,溫差僅為3 ℃。初步分析爐水循環(huán)泵入口過(guò)冷水流量小,對(duì)泵入口的工質(zhì)冷卻效果不佳,混合器溫度過(guò)高導(dǎo)致?tīng)t水循環(huán)泵入口發(fā)生汽蝕。同時(shí)因?yàn)椴捎媒祲捍倒?,需要? MPa左右迅速開(kāi)啟臨吹門泄壓,臨吹門開(kāi)啟過(guò)程中分離器壓力迅速降低,爐水循環(huán)泵入口壓力波動(dòng)劇烈,壓頭降低,容易導(dǎo)致汽蝕。

        表2 爐水泵運(yùn)行各工況參數(shù)

        在檢查泵入口混合器時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)冷水管道中的逆止門方向安裝錯(cuò)誤,沒(méi)有過(guò)冷水對(duì)爐水循環(huán)泵入口爐水進(jìn)行降溫,導(dǎo)致高負(fù)荷下泵入口因水溫過(guò)高,欠焓太小而發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。在停運(yùn)消缺重新啟動(dòng)后,爐水泵連接管道震動(dòng)明顯降低,泵入口溫度與儲(chǔ)水罐出口相比降低20 ℃左右,在吹管及以后正常啟動(dòng)中均可正常運(yùn)行。

        在運(yùn)行中,為避免出現(xiàn)汽蝕發(fā)生,要保持儲(chǔ)水罐正常水位,提高泵入口爐水壓力;此外,可通過(guò)降低入口給水溫度提高給水欠焓,滿足泵安全運(yùn)行必須汽蝕余量的要求[5]。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        爐水循環(huán)泵在機(jī)組調(diào)試及運(yùn)行過(guò)程中需要注意:(1)在爐水循環(huán)泵安裝后的沖洗階段,必須保證主水管路及冷卻管路沖洗后的水質(zhì)符合要求,建議在鍋爐整體沖洗階段待爐水水質(zhì)改善后再啟動(dòng)爐水循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán)沖洗,同時(shí)加強(qiáng)泵的排污;(2)泵安裝調(diào)試過(guò)程中注意電機(jī)相序問(wèn)題,防止泵反轉(zhuǎn)運(yùn)行;(3)運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)注意泵進(jìn)出口差壓及運(yùn)行電流的變化情況,特別注意在爐水循環(huán)泵入口壓力快速下降工況時(shí)泵可能出現(xiàn)的汽蝕問(wèn)題,可通過(guò)冷卻水降低泵入口水溫及保證儲(chǔ)水罐水位來(lái)確保必需汽蝕余量。

        [1]張?zhí)焓?張向群,鞠天柱,等.機(jī)組爐水循環(huán)泵故障原因分析及對(duì)策[J].東北電力技術(shù),2013(10):47-49.

        [2]黃桂蘭.爐水循環(huán)泵在超臨界火力發(fā)電機(jī)組中的應(yīng)用[J].能源研究與管理,2012(3):66-73.

        [3]楊宏民,段景衛(wèi),李新國(guó).LUV型爐水循環(huán)泵常見(jiàn)故障分析及處理[J].電站系統(tǒng)工程,2011(4):23-25.

        [4]李培華,戴云鶴,曹利,等.爐水循環(huán)泵電機(jī)腔室溫升異常的原因分析及對(duì)策[J].電力科學(xué)與工程,2010(6):55-58.

        [5]劉剛,周忠濤,劉海明,等.1 000 MW超超臨界機(jī)組爐水循環(huán)泵汽蝕原因分析及解決措施[J].湖北電力,2013(3):53-55.

        (本文責(zé)編:齊琳)

        2017-04-17;

        :2017-05-17

        TM 621.2

        :B

        :1674-1951(2017)06-0061-03

        張磊(1989—),男,山東萊蕪人,工程師,從事火電機(jī)組工程鍋爐調(diào)試方面的工作(E-mail:iseasons@sina.com)。

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