蔡泓銘
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516600)
660 MW超超臨界鍋爐燃燒器改造及優(yōu)化調(diào)整研究
蔡泓銘
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516600)
某660 MW超超臨界鍋爐燃燒器運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)龘p,通過對(duì)燃燒器改造方法分析得到改善側(cè)墻還原性氣氛減少腐蝕及避免燃燒器燒損方法,并通過改造后進(jìn)行熱態(tài)燃燒優(yōu)化調(diào)整研究,降低運(yùn)行含氧量,有效降低NOx質(zhì)量濃度和保證燃燒完全,提高鍋爐效率,對(duì)同類型鍋爐燃燒調(diào)整研究有指導(dǎo)意義。
超超臨界鍋爐;燃燒器改造;燃燒;優(yōu)化調(diào)整
圖1 燃燒器燒損嚴(yán)重
某660 MW超超臨界鍋爐采用東方鍋爐廠旋流燃燒器,運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)燃燒器中心套筒及一次風(fēng)噴口燒損嚴(yán)重,且鍋爐兩側(cè)墻均出現(xiàn)較嚴(yán)重的高溫腐蝕。同時(shí)選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)(SCR)入口NOx質(zhì)量濃度較高。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐兩側(cè)墻含氧量較低,形成了還原性氣氛,不利于鍋爐水冷壁面的安全,且原來燃燒器一次風(fēng)、二次風(fēng)擴(kuò)流錐角度較大,容易造成一次風(fēng)噴口穩(wěn)定環(huán)燒損。為了保證燃燒器運(yùn)行的安全性和煤種適應(yīng)性,以及提高燃燒效率、降低NOx排放,進(jìn)行了燃燒器改造,本文通過燃燒器改造后的優(yōu)化調(diào)整,分析燃燒器改造的經(jīng)濟(jì)性。
此鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓直流爐,燃燒器采用東方鍋爐廠改進(jìn)設(shè)計(jì)的外濃內(nèi)淡型低 NOx旋流煤粉燃燒器。前后墻布置6層燃燒器,主燃區(qū)上部一定距離處前后墻布置1層燃燼風(fēng)(OFA)。在滿負(fù)荷時(shí),SCR進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度達(dá)到450 mg/m3(標(biāo)態(tài)),而且停爐檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有燃燒器噴口燒損嚴(yán)重,如圖1所示。
根據(jù)氮氧化合物生成機(jī)理,影響氮氧化合物生成量的因素主要有火焰溫度、燃燒器區(qū)段含氧量、燃燒產(chǎn)物在高溫區(qū)停留時(shí)間和煤的特性[1-2],而降低氮氧化合物生成量的途徑主要有2方面:降低火焰溫度,防止局部高溫;降低過量空氣系數(shù)和含氧量,使煤粉在缺氧的條件下燃燒。
但如果缺氧的話,鍋爐飛灰增加,鍋爐效率將會(huì)受到影響。既要低氮,又要保證降低飛灰、提高鍋爐效率,這對(duì)鍋爐實(shí)際運(yùn)行調(diào)整增加了不小的難度。通常,有一個(gè)最佳的運(yùn)行含氧量和合適的燃燼風(fēng)率,使得排煙損失和氣體、固體未燃燼損失之和最低,鍋爐效率最高。
為了增加兩側(cè)墻的含氧量,降低CO質(zhì)量濃度,降低還原性氣氛下由于S離子單獨(dú)存在而對(duì)鍋爐兩側(cè)墻高溫腐蝕的危險(xiǎn),同時(shí)為降低脫硝進(jìn)口的NOx質(zhì)量濃度,降低燃燒器燒損的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)燃燒器進(jìn)行了下列改動(dòng):采用先進(jìn)的新型OPCC低氮旋流煤粉燃燒器組件替換原旋流煤粉燃燒器(共30只)相應(yīng)結(jié)構(gòu);燃燒器一次風(fēng)擴(kuò)錐角度由45°改為25°,二次風(fēng)擴(kuò)錐角度由45°改為30°;增加1層燃燼風(fēng),提高燃燼風(fēng)率;對(duì)新設(shè)計(jì)的每只煤粉燃燒器增加空氣冷卻風(fēng)系統(tǒng),保證燃燒器在停運(yùn)狀態(tài)時(shí)有可靠的冷卻措施。煤粉燃燒器將燃燒用空氣分為4部分:即一次風(fēng)、內(nèi)二次風(fēng)、外二次風(fēng)和中心風(fēng)。更換后新型OPCC旋流煤粉燃燒器的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 燃燒器改造后結(jié)構(gòu)
經(jīng)過改造前后的實(shí)際測(cè)量,在滿負(fù)荷660 MW工況正常運(yùn)行下,NOx質(zhì)量濃度排放值從 450 mg/m3(標(biāo)態(tài))左右降低到250 mg/m3(標(biāo)態(tài))左右,低負(fù)荷時(shí)甚至達(dá)到了150 mg/m3(標(biāo)態(tài))的水平。這表明,燃燒器改造后,降低NOx排放效果十分明顯。
燃燒器改造后整個(gè)排放水平大幅下降,主要是以下幾方面原因。
(1)加裝1層OFA風(fēng)后,提高了燃燼風(fēng)率,強(qiáng)化了沿爐膛高度方向的煤粉分級(jí)燃燒,降低了主燃區(qū)的爐溫,有效控制了熱力型和燃料型NOx的生成[3]。
(2)一、二次風(fēng)擴(kuò)流錐改變后,一方面使煤粉在燃燒器出口提高濃淡分離的程度,另一方面擴(kuò)大了煙氣回流區(qū),強(qiáng)化了燃燒。
雖然更換燃燒器后,整個(gè)NOx排放呈現(xiàn)大幅下降。為了進(jìn)一步降低NOx排放及探討更換后燃燒器各風(fēng)門及層燃風(fēng)對(duì)燃燒的影響特性,選擇在鍋爐熱態(tài)時(shí),進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整研究。由于NOx質(zhì)量濃度在50%額定負(fù)荷工況(660 MW)以上基本是線性關(guān)系[4],因此在高負(fù)荷調(diào)試更有意義。在額定負(fù)荷660 MW基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn),通過燃燒器內(nèi)外二次風(fēng)和含氧量的調(diào)整,分析對(duì)NOx質(zhì)量濃度、飛灰含碳量等參數(shù)的影響。
3.1基礎(chǔ)調(diào)整分析
為了摸底分析改造后含氧量及NOx,CO排放的情況,進(jìn)行燃燒器初步調(diào)整,同時(shí)初步改善含氧量沿爐寬方向的分布情況,減少鍋爐側(cè)墻的腐蝕。
(1)調(diào)整前基礎(chǔ)工況(工況1:更換燃燒器后,在負(fù)荷660 MW下,保持風(fēng)量2 200 t/h左右)分析。此工況下,上層OFA開度為50%,下層OFA開度為100%,A/C/D/E/F制粉系統(tǒng)運(yùn)行,A/C/D/E/F燃燒器層風(fēng)門開度為88%,B層燃燒器層風(fēng)門開度為20%。在脫硝進(jìn)口截面,沿爐寬方向,由爐右至爐左取等距離10個(gè)測(cè)點(diǎn),測(cè)量煙氣成分分布,即運(yùn)行含氧量、NOx質(zhì)量濃度、飛灰含碳量。該工況下脫硝進(jìn)口實(shí)測(cè)煙氣成分如圖3所示,折合NOx質(zhì)量濃度為254 mg/m3(標(biāo)態(tài))。
圖3 工況1脫硝進(jìn)口煙氣成分
從基礎(chǔ)工況的測(cè)試數(shù)據(jù)看,爐寬含氧量分布呈現(xiàn)出爐膛中間含氧量高、靠側(cè)墻含氧量低的規(guī)律,對(duì)應(yīng)側(cè)墻CO質(zhì)量濃度較中間稍高,在低含氧量狀態(tài)下CO質(zhì)量濃度的分布規(guī)律將更為明顯。下層OFA擋板左右側(cè)開度有偏差的狀態(tài)下,右側(cè)含氧量最低為3.00%,左側(cè)含氧量高為4.60%。單從左、右側(cè)含氧量追求平衡的角度講,左、右側(cè)OFA開度最好一致。由于需要對(duì)汽溫偏差進(jìn)行修正,下層OFA開度經(jīng)常偏差較大。運(yùn)行含氧量偏大,平均為4.37%,總風(fēng)量為2 228 t/h,排煙損失大且風(fēng)機(jī)電耗大。
(2)在工況1下,將未全開的OFA擋板全開,增加燃燼風(fēng)率,并調(diào)整上層OFA偏轉(zhuǎn)角及下層OFA的旋流風(fēng),上層OFA#1和#2燃燒器向左偏轉(zhuǎn)15°,上層OFA#5和#6燃燒器向右偏轉(zhuǎn)15°,并提高兩側(cè)下層OFA旋流風(fēng)開度,此工況為工況2,期望提升兩側(cè)煙氣中含氧量。實(shí)測(cè)煙氣折算NOx質(zhì)量濃度為259 mg/m3(標(biāo)態(tài))。爐寬方向含氧量及CO質(zhì)量濃度如圖4所示。
調(diào)整后,上層燃盡風(fēng)偏轉(zhuǎn)15°對(duì)側(cè)墻的還原性氣氛改善不明顯,兩側(cè)含氧量依然偏低,雖然整體CO質(zhì)量濃度不高,但含氧量低的位置CO 質(zhì)量濃度較高,存在局部燃燒不完全的問題,飛灰也較工況1高,NOx沒有明顯變化。說明上層燃燼風(fēng)在50%~100%開度對(duì)NOx排放的控制不敏感。
圖4 工況2脫硝進(jìn)口煙氣成分分布
(3)降低總風(fēng)量工況(工況3)分析。工況1和工況2運(yùn)行含氧量偏大,為追求更好的經(jīng)濟(jì)效益及NOx排放要求,將總風(fēng)量由2 200 t/h降為2 000 t/h左右,配風(fēng)方式不變,此為工況3。降低含氧量后,雖然風(fēng)機(jī)電耗下降了,而且降低總風(fēng)量后NOx質(zhì)量濃度有所下降,折合NOx質(zhì)量濃度為247 mg/m3(標(biāo)態(tài)),含氧量下降后CO生成量明顯上升,特別是在兩側(cè)墻還原性氣氛下,CO質(zhì)量濃度上升幅度較大,兩側(cè)墻的CO質(zhì)量濃度平均達(dá)到了400 mg/m3(標(biāo)態(tài)),個(gè)別測(cè)點(diǎn)達(dá)到1 000 mg/m3(標(biāo)態(tài))。飛灰含量也增大了很多,對(duì)鍋爐效率影響很大,明顯不經(jīng)濟(jì),也驗(yàn)證了鍋爐燃燒NOx排放和CO質(zhì)量濃度之間的矛盾關(guān)系[5]。
3.2強(qiáng)化燃燒調(diào)整
本節(jié)討論利用調(diào)整主燃燒器區(qū)域的內(nèi)外二次風(fēng),進(jìn)行強(qiáng)化燃燒,研究在減低總風(fēng)量,減低風(fēng)機(jī)電耗的情況下,如何進(jìn)行強(qiáng)化燃燒調(diào)整,減低CO質(zhì)量濃度的排放,保證經(jīng)濟(jì)性。
(1)調(diào)整外二次風(fēng)(工況4)。由于工況3的CO質(zhì)量濃度上升幅度大,針對(duì)CO做了燃燒器外二次風(fēng)的調(diào)整,以期降低CO質(zhì)量濃度,為整體進(jìn)一步降低總風(fēng)量和配平煙量分布打基礎(chǔ)。燃燒器外二次風(fēng)調(diào)整后開度見表1(#1~#6表示每層6個(gè)燃燒器,下同)。
表1 工況4 燃燒器外二次風(fēng)旋流角度 (°)
調(diào)整中間4只燃燒器外二次風(fēng)后CO質(zhì)量濃度明顯下降,由1 000 mg/m3(標(biāo)態(tài))降低為100 mg/m3(標(biāo)態(tài))左右,表明旋流強(qiáng)度增大后卷吸增強(qiáng),煤粉燃燒速度和強(qiáng)度更大,NOx質(zhì)量濃度有上升趨勢(shì),折算NOx質(zhì)量濃度為276 mg/m3(標(biāo)態(tài)),脫硝進(jìn)口煙氣成分如圖5所示。研究表明,調(diào)整外二次風(fēng)后CO質(zhì)量濃度較工況3明顯下降,但NOx質(zhì)量濃度上升明顯,而且對(duì)側(cè)墻含氧量分布有所改善,但左側(cè)墻含氧量偏低,CO質(zhì)量濃度較大,外二次風(fēng)調(diào)小后強(qiáng)化了燃燒但不利于控制NOx,飛灰較工況3沒有明顯變化。
圖5 工況4脫硝進(jìn)口煙氣成分
(2)調(diào)整燃燒器內(nèi)二次風(fēng)工況(工況5)分析。將燃燒器內(nèi)二次風(fēng)門調(diào)小以期望弱化初期燃燒降低NOx,本文通過調(diào)整內(nèi)二次風(fēng)拉桿長(zhǎng)度來調(diào)節(jié)內(nèi)二次風(fēng)門開度,具體數(shù)據(jù)見表2,調(diào)整后CO質(zhì)量濃度回升,實(shí)測(cè)煙氣成分如圖6所示。
表2 調(diào)整內(nèi)二次風(fēng)拉桿長(zhǎng)度 mm
圖6 工況5脫硝進(jìn)口煙氣成分
調(diào)整燃燒器內(nèi)二次風(fēng)后折合NOx質(zhì)量濃度回升到工況3水平,為249 mg/m3(標(biāo)態(tài))。從變化趨勢(shì)看,CO質(zhì)量濃度有所上升,但幅度較小,且能保持工況3的鍋爐兩側(cè)含氧量及CO質(zhì)量濃度分布較均勻的效果。關(guān)小內(nèi)二次風(fēng)門后風(fēng)機(jī)出口壓力約上升30 Pa,表明有一定的節(jié)流效果。
關(guān)小了中間4個(gè)燃燒器的內(nèi)二次風(fēng)后,降低了直流二次風(fēng)對(duì)火焰的穿透力,降低了火焰溫度,減少了熱力型NOx的生成,而且更進(jìn)一步提高了旋流外二次風(fēng)量,保持燃燒的強(qiáng)化,CO質(zhì)量濃度提高幅度可忽略不計(jì),飛灰含碳有所降低。
(1)改造后NOx質(zhì)量濃度下降明顯,可以控制在240~260 mg/m3(標(biāo)態(tài))之間,飛灰含碳量低(低于1.5%)。說明燃燒器的擴(kuò)流錐改變,在增加回流區(qū)強(qiáng)化燃燒、提高燃燒效率的情況下,能進(jìn)一步促進(jìn)煤粉的濃淡分離和降低主燃區(qū)溫度,有效地抑制了NOx的生成。
(2)從工況1與工況3的對(duì)比看,含氧量對(duì)NOx的影響符合熱力型NOx生成規(guī)律,降低含氧量后NOx質(zhì)量濃度下降。
(3)根據(jù)工況4的結(jié)果看,燃燒器外二次風(fēng)的旋流強(qiáng)度對(duì)NOx和CO的質(zhì)量濃度影響明顯,燃燒器外二次風(fēng)角度減小,旋流強(qiáng)度增大,強(qiáng)化燃燒,CO質(zhì)量濃度趨于好轉(zhuǎn),而NOx質(zhì)量濃度上升。
(4)從飛灰及CO測(cè)試結(jié)果看,日常運(yùn)行含氧量稍大,660 MW時(shí)總風(fēng)量控制在2 100 t/h(含氧量3.0%左右)較合適,可減小排煙損失0.4%,且降低廠用電率。
(5)由于上層直流OFA偏轉(zhuǎn)角度以及主燃區(qū)外二次風(fēng)的調(diào)整,可以有效改善兩側(cè)墻的還原性氣氛,可以有效抑制側(cè)墻的腐蝕,但因?yàn)槭苌蠈覱FA偏轉(zhuǎn)角度以及外二次風(fēng)調(diào)整幅度限制,難以做到使兩側(cè)墻保持與中心一致的含氧量分布,下一步可以考慮增加側(cè)墻燃燼風(fēng)。
[1]袁鎮(zhèn)福.電站鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,1997.
[2]高小濤,黃磊,張恩先,等.1 000 MW機(jī)組鍋爐氮氧化物排放影響的試驗(yàn)研究[J].熱能動(dòng)力工程,2010,25(2):221-225.
[3]胡志宏,楊興森,王軍,等.1 000 MW超超臨界鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整[J].鍋爐技術(shù),2008,39(4):42-46.
[4]高繼錄,鄒天舒,李志山,等.1 000 MW機(jī)組神華煤摻燒霍林河褐煤的試驗(yàn)研究[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2012,32(6):430-434,475.
[5]王學(xué)棟,欒濤,程林,等.鍋爐燃燒調(diào)整對(duì)NOx排放和鍋爐效率影響的試驗(yàn)研究[J].動(dòng)力工程,2008,28(1):19-23.
(本文責(zé)編:劉炳鋒)
2017-04-24;
:2017-05-26
TK 222
:B
:1674-1951(2017)06-0037-04
蔡泓銘(1984—) ,男,廣東潮州人,工程師,工學(xué)碩士,主要從事電廠熱力設(shè)備優(yōu)化運(yùn)行研究(E-mail:caihm01@163.com)。