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        海上油田放空氣回收研究

        2017-07-03 16:17:35陳可營(yíng)中海石油中國(guó)有限公司湛江分公司
        石油石化節(jié)能 2017年6期
        關(guān)鍵詞:合營(yíng)自營(yíng)控制閥

        陳可營(yíng)(中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司)

        海上油田放空氣回收研究

        陳可營(yíng)(中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司)

        某新投產(chǎn)的合作油田,在投產(chǎn)初期火炬放空量非常大,達(dá)到每天10×104m3。通過對(duì)工藝處理流程進(jìn)行梳理,同時(shí)考慮未來新油田投產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)了放空氣回收的綜合改造方案,整個(gè)方案根據(jù)需要改造的迫切程度及投資收益共分為四個(gè)部分。目前已完成分離器獨(dú)立生產(chǎn)控制閥、放空氣回收系統(tǒng)、低壓海管連接流程等三個(gè)部分的改造。為了充分利用回收氣,設(shè)計(jì)了第四部分改造內(nèi)容:新增注氣壓縮機(jī)。通過實(shí)施改造,可將每日放空量降低到1×104m3以內(nèi),保護(hù)環(huán)境的同時(shí),創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。

        分離器;放空氣;天然氣壓縮機(jī);伴生氣

        某合作油田為新開發(fā)的海上油田,有一個(gè)中心處理平臺(tái)(PB平臺(tái)),2座井口平臺(tái)(A平臺(tái)和B平臺(tái))。油田旁邊還有一個(gè)老油田的中心處理平臺(tái)(PA平臺(tái))。PB平臺(tái)只進(jìn)行油氣水的處理,本身無生產(chǎn)井,其處理系統(tǒng)分合營(yíng)和自營(yíng)兩個(gè)系統(tǒng)。自營(yíng)系統(tǒng)每天處理原油近萬m3,并且隨后期油田的開發(fā)還在不斷增加。合營(yíng)系統(tǒng)只處理A及B平臺(tái)的來液,由于B平臺(tái)所生產(chǎn)的原油中硫化氫含量較高,因此,B段塞流捕集器的氣相放空去火炬燃燒。同時(shí)由于PA平臺(tái)放空系統(tǒng)已經(jīng)超負(fù)荷,因此在合作油田建成后,PA平臺(tái)將部分放空氣導(dǎo)入了PB平臺(tái)的放空系統(tǒng)中。投產(chǎn)初期,PB平臺(tái)每日放空量近10×104m3,造成了巨大的浪費(fèi)。油田梳理工藝流程,對(duì)放空氣進(jìn)行回收,設(shè)計(jì)了分四部分進(jìn)行實(shí)施的改造方案。

        1 問題分析

        1.1 工藝處理系統(tǒng)及放空氣來源

        PB平臺(tái)的合營(yíng)系統(tǒng)和自營(yíng)系統(tǒng)的原油處理工藝是相同的,均是從上游平臺(tái)來液后進(jìn)入一級(jí)分離器(設(shè)計(jì)操作壓力350 kPa),二級(jí)分離器(設(shè)計(jì)操作壓力50 kPa)進(jìn)行兩級(jí)分離脫水及降壓脫氣,然后經(jīng)過電脫增壓泵增壓后進(jìn)入電脫水器進(jìn)一步脫水后外輸。天然氣的處理工藝為從自營(yíng)二級(jí)分離器脫除的天然氣經(jīng)過天然氣一級(jí)壓縮機(jī)(共2臺(tái),使用1臺(tái),單臺(tái)處理能力10×104m3/d)壓縮到350 kPa,與自營(yíng)及合營(yíng)一級(jí)分離器脫除的天然氣匯合后進(jìn)入天然氣二級(jí)壓縮機(jī)(共4臺(tái),使用1臺(tái),單臺(tái)處理能力12×104m3/d)壓縮到1300 kPa,然后與A段塞流捕集器脫除的天然氣匯合后,一部分天然氣輸送到PA平臺(tái),一部分進(jìn)入燃?xì)鈮嚎s機(jī)(共2臺(tái),使用1臺(tái),單臺(tái)處理能力12.5×104m3/d)繼續(xù)壓縮到2900 kPa,供透平使用。合營(yíng)一級(jí)分離器脫除的部分天然氣供低壓燃?xì)庀到y(tǒng)使用(主要為熱媒系統(tǒng)),合營(yíng)二級(jí)分離器脫除的天然氣主要用來作為常壓操作容器的覆蓋氣。

        PB平臺(tái)的火炬放空系統(tǒng)一方面用于處理事故工況(包括火災(zāi)工況)以及停產(chǎn)檢修等工況下的氣體放空[1]。另外,主要用于接收生產(chǎn)處理過程中來自A及B段塞流捕集器、合營(yíng)一二級(jí)分離器、自營(yíng)一二級(jí)分離器、原油緩沖罐、天然氣一二級(jí)壓縮機(jī)、燃?xì)鈮嚎s機(jī)、合營(yíng)及自營(yíng)生產(chǎn)水緩沖罐、合營(yíng)及自營(yíng)污油罐、注水緩沖罐、閉排罐、發(fā)電機(jī)、PA火炬放空氣等排放來的氣體,經(jīng)過火炬分液罐進(jìn)行氣液分離后,氣體經(jīng)計(jì)量后排去火炬頭燃燒,液體經(jīng)液位控制閥排去閉排系統(tǒng)。放空系統(tǒng)的設(shè)計(jì)按進(jìn)入平臺(tái)的最大伴生氣量考慮[2],最大瞬時(shí)放空量約90.4×104m3/d。

        1.2 存在的問題

        油田通過對(duì)工藝處理流程進(jìn)行梳理,找到了造成火炬放空量大的幾個(gè)主要原因。

        1)B平臺(tái)的段塞流捕集器脫除的油田伴生氣中含有大量硫化氫(1500×10-6),此部分氣全部放空,每天放空量近3×104m3。

        2)合營(yíng)及自營(yíng)一、二級(jí)分離器的氣相出口均直接連接壓縮機(jī)入口管匯,未設(shè)計(jì)壓力控制閥。當(dāng)上游氣液來量波動(dòng)時(shí),壓縮機(jī)的壓縮氣量無法跟著快速調(diào)整,造成分離器壓力升高時(shí),部分氣從分離器的放空控制閥處放空。

        3)通過排查發(fā)現(xiàn)部分容器的放空控制閥存在漏失現(xiàn)象,如A段塞流捕集器、自營(yíng)二級(jí)分離器等。

        4)PA平臺(tái)作為另外一個(gè)中心處理平臺(tái),每天油氣處理過程中放空氣量也非常大,且在PB平臺(tái)進(jìn)行放空。

        另外,自營(yíng)生產(chǎn)處理系統(tǒng)還存在一個(gè)問題:隨著下游油田不斷開發(fā),自營(yíng)系統(tǒng)的一級(jí)及二級(jí)分離器在設(shè)計(jì)操作壓力下油水處理量已經(jīng)接近設(shè)計(jì)處理量,造成分離后的生產(chǎn)水排出不及時(shí),從而進(jìn)入下游電脫系統(tǒng)。

        2 放空氣回收方案

        2.1 工藝改造

        油田針對(duì)所存在的問題,同時(shí)考慮未來開發(fā)的油田投用時(shí)處理液量的增加,制定了針對(duì)放空氣回收的綜合改造方案[3](圖1)。方案按照投資的大小及需要改造的迫切程度分四部分進(jìn)行。

        第一部分:自營(yíng)系統(tǒng)的外輸中,下游裝置對(duì)原油中是否含氣沒有要求,因此,自營(yíng)系統(tǒng)可以不進(jìn)行深度脫氣處理。通過改造對(duì)合營(yíng)及自營(yíng)一、二級(jí)分離器增加壓力控制閥(圖1中控制閥4~7),增加控制閥后,分離器實(shí)現(xiàn)了壓力的自主控制,不再受制于壓縮機(jī)吸入口的壓力。同時(shí),新增了自營(yíng)二級(jí)分離器到天然氣二級(jí)壓縮機(jī)的流程(圖中紅色實(shí)線),并將自營(yíng)一級(jí)分離器操作壓力由350 kPa提高到550 kPa,自營(yíng)二級(jí)分離器操作壓力由50 kPa提高到350 kPa。分離器操作壓力提高后,游離水的排出速度加快,解決了油水處理量不能滿足生產(chǎn)要求的問題;同時(shí),自營(yíng)二級(jí)分離器分離出的天然氣由一級(jí)壓縮機(jī)壓縮變?yōu)橛啥?jí)壓縮機(jī)壓縮,降低了一級(jí)壓縮機(jī)的負(fù)荷,為對(duì)回收的放空氣進(jìn)行壓縮騰出了余量。

        第二部分:天然氣一級(jí)壓縮機(jī)的入口管匯有24 in,約30 m,可以起到氣體緩沖罐的作用。因此,設(shè)計(jì)了放空氣的回收流程,對(duì)火炬分液罐前的匯管進(jìn)行改造,由一路變?yōu)榱巳?,爆破片設(shè)計(jì)爆破壓力為100 kPa,可防止放空氣突然大量釋放時(shí)憋壓;手動(dòng)控制閥可人為操作連通火炬分液罐直接放空;BDV泄放閥為生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生關(guān)停時(shí),可連鎖打開實(shí)現(xiàn)緊急泄放?;鹁娣趴諝鈪R管的另外一端新增管線連接現(xiàn)有的24 in管匯,管匯壓力由一級(jí)壓縮機(jī)入口壓力來決定,為50 kPa,可實(shí)現(xiàn)對(duì)操作壓力超過100 kPa的容器的放空氣回收?;鹁娣趴諝鈪R管的壓力升高至50 kPa后,在火炬分液罐與放空氣回收流程之間新增設(shè)一條管線,新增隔離閥1,與原放空管線隔離,解決合營(yíng)及自營(yíng)生產(chǎn)水緩沖罐、注水緩沖罐、合營(yíng)及自營(yíng)污油罐、閉排罐等常壓容器(操作壓力為0~10 kPa)無法放空的問題。

        圖1 放空氣回收綜合改造方案

        第三部分:現(xiàn)在放空的氣量便是未來需要回收的氣量?,F(xiàn)在PB平臺(tái)燃?xì)鈮嚎s機(jī)及PA平臺(tái)的壓縮機(jī)均滿負(fù)荷運(yùn)行,但PA平臺(tái)的低壓海管尚有外輸余量。同時(shí)考慮所輸送天然氣中攜帶的凝析液對(duì)PA平臺(tái)的影響,新增一條燃?xì)鈮嚎s機(jī)滌氣罐后去PA平臺(tái)的管線,新增控制閥2,新增PA平臺(tái)1300 kPa壓力等級(jí)的管線連接低壓海管(800 kPa)的管線,新增控制閥3、減壓閥1,使回收的放空氣滌液后通過低壓海管外輸至下游裝置。

        第四部分:由于B平臺(tái)捕集器放空量每天可達(dá)3×104m3,因此考慮未來增加脫硫裝置,回收此部分天然氣。由于未來新油田投產(chǎn)后,會(huì)陸續(xù)有1300 kPa壓力等級(jí)的天然氣補(bǔ)充到天然氣處理系統(tǒng)中來,且增加放空氣回收項(xiàng)目后,PA低壓海管也的外輸余量已很小,因此,未來在PB平臺(tái)增加2臺(tái)注氣壓縮機(jī),將富余的氣回注地層或進(jìn)行氣舉采油。

        通過以上改造,可實(shí)現(xiàn)對(duì)PA及PB平臺(tái)的放空氣及富余氣回收利用。

        2.2 現(xiàn)狀及經(jīng)濟(jì)性分析

        目前PB平臺(tái)已經(jīng)完成了前三部分的改造內(nèi)容。第一部分與第三部分改造已經(jīng)投入使用,減少了上游來液變化造成壓力波動(dòng)引起的放空,同時(shí)減輕了PA平臺(tái)壓縮機(jī)的負(fù)荷。第二部分改造,根據(jù)調(diào)試情況,目前每天可回收低壓放空氣6×104m3。前三部分改造設(shè)計(jì)、材料、人工共花費(fèi)300萬元。目前一年可回收放空氣約2000×104m3。按照1元/m3的銷售價(jià)格計(jì)算,僅需50天便可收回投資[4]。

        第四部分改造完成后,最終每天最大回收低壓放空氣10×104m3,可將放空氣量進(jìn)一步降低到每天1×104m3以內(nèi),到時(shí)每年可創(chuàng)造價(jià)值3000多萬元。

        3 結(jié)論

        PB油田的改造項(xiàng)目為其他需要進(jìn)行放空氣回收的油田提供了借鑒。

        1)在進(jìn)行改造時(shí)充分考慮了本平臺(tái)及鄰近平臺(tái)的設(shè)備容量,最大程度地利用現(xiàn)有的設(shè)備及管線流程,解決現(xiàn)有生產(chǎn)問題;同時(shí),將之前一級(jí)壓縮機(jī)的負(fù)荷轉(zhuǎn)移到到閑置的二級(jí)壓縮機(jī),使用一級(jí)壓縮機(jī)進(jìn)行放空氣回收,降低投資,并獲得最佳的收益。

        2)在對(duì)放空氣進(jìn)行回收時(shí),將安全放在了第一位,增加了爆破片、手動(dòng)控制閥、BDV泄放閥等,在緊急情況下三路均可實(shí)現(xiàn)壓力的泄放,確保生產(chǎn)安全。

        3)回收改造時(shí)考慮了油田未來的發(fā)展,為未來新增的放空氣回收及利用做好了準(zhǔn)備。整個(gè)改造過程具有資源綜合利用、盤活設(shè)備、安全第一、可持續(xù)發(fā)展的特點(diǎn)。

        [1]楊秀發(fā),張維華.火炬氣回收[J].國(guó)外油田工程,2000(6):30-31.

        [2]陳永江.火炬氣回收系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].石油化工設(shè)計(jì),2002,19(3):11-13.

        [3]束長(zhǎng)好.煉油廠火炬氣回收利用的分析[J].化學(xué)工業(yè)與工程技術(shù),2009,30(6):52-54.

        [4]索晨霞,梁海霞.火炬氣回收裝置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2000(4):57-60.

        [5]張旭霞,李秀賓.火炬氣回收利用技術(shù)的研究[J].現(xiàn)代化工,2010(S2):12-14.

        [6]李成龍.火炬氣回收技術(shù)[J].節(jié)能,2002(11):12-13.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2017.06.004

        2017-03-22

        (編輯 張興平)

        陳可營(yíng),工程師,2009年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)(油氣儲(chǔ)運(yùn)和工程管理專業(yè)),從事海上原油與天然氣開采與集輸處理工作,E-mail:Chenky5@cnooc.com.cn,地址:廣東省湛江市南油一區(qū)北苑11棟,524057。

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