王少鋒
佛山德力氣體有限公司
溶解乙炔生產自動聯(lián)鎖控制及安全生產控制措施
王少鋒
佛山德力氣體有限公司
溶解乙炔生產操作過程中確保工藝參數(shù)不超標,僅靠加強操作人員的責任性往往存在不足,一旦人員離崗或未及時發(fā)現(xiàn)溫度壓力異常,容易導致事故發(fā)生。
溶解乙炔;聯(lián)鎖裝置;生產控制
本公司溶解乙炔生產線是上世紀八十年代從瑞典AGA公司引進的生產設備,該裝置自控系統(tǒng)采用氣動儀表和元件,對系統(tǒng)重要工藝參數(shù)實時檢測,實現(xiàn)自動控制、報警,可實施生產線緊急停車和滅火,效果良好,但是經過多年的應用時至今天許多元器備件已經無辦法有效提供,為保證正常安全生產根據(jù)現(xiàn)時市場元件狀況決定對已經有生產控制系統(tǒng)進行升級改造。針對現(xiàn)時的生產工藝流程和乙炔的特性采用有效的安全生產控制措施,建立和完善安全生產管理制度保證安全。
1.自動報警聯(lián)鎖裝置。該裝置主要采用國產電氣控制方式,實現(xiàn)了生產的自動報警聯(lián)鎖功能也實現(xiàn)了生產自動控制的國產化。聲音報警汽嗽叭氣源為氮氣,壓力在0.5MPa左右,通過電控柜輸出信號控制電磁閥,開啟或關閉聲音報警。
2.緊急停車滅火裝置。該裝置主要采用氣動控制方式,有供氮系統(tǒng)、各類氣動閥、壓力開關組成。緊急停車的控制閥遍布生產各崗位,隨手可觸。在緊急情況時,可啟開任何一個最近的閥,這時恒定的氮氣壓力(0.5MPa)被釋放。同時自動關閉發(fā)生器與氣柜連通的氣動閥,開啟氮氣系統(tǒng)與發(fā)生器、存料斗相連的旁通氣動閥,向其自動充氮滅火。
3.供氮系統(tǒng)裝置。原有的氮氣供氣系統(tǒng)采用瓶裝氣供應,不僅使用時換瓶工作量大容易發(fā)生安全事故,運輸不方便運輸成本高?,F(xiàn)在更換為液氮低溫小貯槽它與傳統(tǒng)的鋼瓶氣相比,具有節(jié)約運輸成本、節(jié)省能源、操作安全可靠保證純度,降低工人勞動強度更好保證安全生產。
4.可燃氣體檢測報警裝置?,F(xiàn)場安裝可燃氣體漏泄檢測報警控制器配有多個檢測探頭,同時對多點集中控制,在乙炔氣體生產、儲存、灌充的環(huán)境中,檢測可燃氣體的危險極限濃度。輸出相應的報警信號和控制信號,防止乙炔氣體泄露后發(fā)生事故。
5.廢液,廢渣的處理。濕法乙炔的基本反應是電石與水在乙炔發(fā)生器內反應,生成C2H2氣體,并釋放大量熱量,其化學反應方程式為:
生產中須不斷向乙炔發(fā)生器中加水,并排出電石渣漿,以帶走熱量來維持溫度,同時補充消耗的水分。 治理濕法乙炔生產中的“三廢”不僅是行業(yè)節(jié)能減排的主要目標,更是電石法企業(yè)生存和發(fā)展必然需要。乙炔生產中的節(jié)能減排工作成效顯著,不僅經濟效益可觀,而且實現(xiàn)了廢液、廢渣零排放,環(huán)保業(yè)績突出。
1.電石搬運、破碎過程。應檢查電石桶內是否有乙炔,用氮氣置換清除它,搬運時應輕裝輕卸,防止點火源的產生。此外,電石產生粉塵,對人體有害,設置除塵裝置清除粉塵,作業(yè)人員須戴防塵口罩。
2.乙炔發(fā)生過程。加料前必須用純度大于98%的氮氣對它徹底置換排除空氣,局部用測氧儀對料斗內的氧含量進行檢測,看是否符合安全要求;加料結束后,還應用氮對料斗進行吹掃排除乙炔氣。掃吹用氮必須經過減壓(低于0.05MPa),否則的話,壓力過高、流速過快,容易產生沖擊能和靜電,也會發(fā)生爆炸。料斗泄漏不密封,應及時修復或更換。
發(fā)生器生產過程常見故障原因及排除方法
3.乙炔干燥過程。乙炔氣經過干燥設備后除去雜質、水汽??赡艿奈:κ且胰矚庑孤⒁l(fā)中毒或火災爆炸等而引發(fā)人員傷害和設備設施損壞,注意管線設備不得隨意拆開,必須用氮氣置換合格后方可拆卸露空;現(xiàn)場禁止使用手機,以防靜電引爆乙炔混合氣體;禁止使用鐵質等易產生火花工具;禁止在情況不明或無防護的情況下盲目進入事故現(xiàn)場。
4.乙炔壓縮過程。乙炔氣經過壓縮機加壓后供充裝用,主要危險因素是機械傷害、乙炔氣泄漏,并引發(fā)中毒或火災爆炸等而引發(fā)人員傷害和設備設施損壞。要嚴格按操作壓力、溫度等工藝指標操作;每隔一小時檢查低壓邊的氣壓是否正常,排干進口管的冷凝水;每隔半小時排干液體分離器的水;經常檢查設備、管線、各連接處、法蘭、接口等是否有泄漏或異味,尋找泄漏源,及時上報及處理。
[1]唐秋群. 環(huán)氧乙烷裝置的控制與聯(lián)鎖系統(tǒng)設計[D].浙江工業(yè)大學,2013.
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