河鋼宣鋼一鋼軋廠 李金鳳
小型四切分電氣控制系統(tǒng)優(yōu)化
河鋼宣鋼一鋼軋廠 李金鳳
滿(mǎn)足小型材四切分改造對(duì)所轄自動(dòng)化、電氣設(shè)備進(jìn)行的一系列優(yōu)化改造來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。
四切分改造;活套;飛剪速度跟隨;冷床連搖
小型作業(yè)區(qū)由于為了提高生產(chǎn)規(guī)模,提高平均產(chǎn)量水平,對(duì)∮12的螺紋鋼三切分進(jìn)行改造變?yōu)樗那蟹周堉?。提高產(chǎn)量成為首要任務(wù)。而此時(shí),部分設(shè)備表現(xiàn)出來(lái)對(duì)工藝要求不能相適應(yīng)成為問(wèn)題。而這些問(wèn)題如得不到解決,不僅制約著上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而且給生產(chǎn)成本下降帶來(lái)極大的困難。
本著滿(mǎn)足作業(yè)區(qū)四切分改造,圍繞自動(dòng)化程序及設(shè)備上進(jìn)行改造滿(mǎn)足生產(chǎn)要求及日常過(guò)鋼要求。
2.1 活套程序
由于四切分軋制中軋甩軋機(jī)因?yàn)楣に囈笾荒芩Φ?2架,我對(duì)現(xiàn)有的自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行硬件鋪設(shè)及相應(yīng)的軟件改造。為了保證速度級(jí)聯(lián),0#活套調(diào)節(jié)量及時(shí)傳輸?shù)降?1架。首先,活套控制系統(tǒng)主要是由位置調(diào)節(jié)器和速度調(diào)節(jié)器構(gòu)成。兩調(diào)節(jié)器均可由PI(比例積分)調(diào)節(jié)器來(lái)實(shí)現(xiàn)。作為位置調(diào)節(jié)器是通過(guò)活套掃描儀檢測(cè)到0~10V的電壓信號(hào),經(jīng)過(guò)A/D轉(zhuǎn)換,變?yōu)閿?shù)字信號(hào)與套高射定值相乘后經(jīng)過(guò)位置調(diào)節(jié)器得到一個(gè)速度補(bǔ)償源。經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)對(duì)活套上游機(jī)架進(jìn)行速度的調(diào)節(jié),保持活套高度在設(shè)定值范圍內(nèi)趨于穩(wěn)定,從而達(dá)到微張力控制軋制。一般來(lái)說(shuō),由于從活套高度檢測(cè)到速度調(diào)節(jié)是一個(gè)滯后系統(tǒng),因而高度調(diào)節(jié)器要設(shè)置一定的調(diào)節(jié)死區(qū),以防止活套調(diào)節(jié)過(guò)于頻繁導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。速度的調(diào)節(jié)器一般以設(shè)定值的8%限幅較為合適。當(dāng)上游機(jī)架拋鋼后調(diào)節(jié)器將清零。根據(jù)此原理我們把0#活套調(diào)節(jié)連接到11架,進(jìn)行必要的框圖功能塊的連接,以保證速度的級(jí)聯(lián)。并且跟據(jù)過(guò)鋼節(jié)奏調(diào)節(jié)70箱里的參數(shù),把準(zhǔn)確值輸入到6RA70箱的P405、P406里面去,保證數(shù)值準(zhǔn)確。增加了起套和落套延時(shí)控制數(shù)值通過(guò)P307、P308可以實(shí)現(xiàn)。為了實(shí)現(xiàn)無(wú)張力軋制,對(duì)活套的比例積分關(guān)系重新進(jìn)行了改正更改了6RA70箱里的U186、U188數(shù)值。保證調(diào)節(jié)效果最好。11架增加的活套框圖如下。到此活套的速度級(jí)聯(lián)完成。
2.2 2#飛剪速度跟隨程序
由于四切分軋制中軋甩軋機(jī)因?yàn)楣に囈笾荒芩Φ?2架,第12架甩了以后,2#飛剪的速度跟隨就只能跟隨11架,必須重新編制速度級(jí)聯(lián)程序。保證2#飛剪的正常剪切。
(1)由原來(lái)的切頭、切尾均跟隨12架主機(jī)速度改為,切頭跟隨12架,切尾跟隨11架主機(jī)速度。避免了速度的變化,影響剪切精度。程序如圖1所示。
圖1 程序圖
(2)速度的傳輸及設(shè)定。粗中軋?jiān)?00程序中沒(méi)有建立與11架速度、電流到2#飛剪300plc的連接?,F(xiàn)將11架的速度、電流與2#飛剪的300plc建立連接。
將11H的速度、輥徑、減速比等一些參數(shù)傳輸?shù)?#飛剪的plc中,為了2#飛剪的計(jì)算切頭、切尾提供一些參數(shù)。
11架電流傳入300plc中參與2#飛剪的剪切。將11架電流信號(hào)對(duì)熱檢信號(hào)進(jìn)行保護(hù),減少由于熱檢信號(hào)抖動(dòng)而產(chǎn)生的飛剪誤動(dòng)作。
2.3 冷床連搖
由于改成四切分后,每次到冷床的鋼,根數(shù)由之前的三根變?yōu)楝F(xiàn)在的四根,造成冷床亂床。現(xiàn)將每根鋼的尾鋼進(jìn)行連搖。
圖2
圖3
將冷床動(dòng)齒條程序并聯(lián)一計(jì)算后的尾鋼信號(hào)。實(shí)現(xiàn)冷床在每根鋼的尾部進(jìn)行連搖,避免亂床。
2.4 18架主機(jī)增容
由于18架為精軋出口架,負(fù)載較重,電流較大,電機(jī)溫度較高,碳刷磨損較快,平時(shí)生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常報(bào)電流高、溫度高、電機(jī)外部故障等,基于以上幾點(diǎn)決定利用年修對(duì)第18架進(jìn)行增容改造。
電機(jī)本體的增容。原18架電機(jī)為1050KW,改為1233KW電機(jī)。年修時(shí)重新將電機(jī)底座進(jìn)行水泥澆鑄,并更換1233KW電機(jī)和更換電機(jī)接手。
相應(yīng)控制系統(tǒng)的增容。首先是傳動(dòng)柜線(xiàn)路改造,電器元件的容量加大,更換70箱,70箱參數(shù)的修改和優(yōu)化,接入網(wǎng)線(xiàn),更改傳動(dòng)站地址。其中參數(shù)的修改如下:P100=2000 P101=330 P102=37.87等一系列必要參數(shù)。
程序的修改。把程序中有關(guān)18架的啟車(chē)運(yùn)行連鎖程序10架電流,速度的影響進(jìn)行程序修改。
編碼器的選擇。原編碼器是國(guó)產(chǎn)的速度穩(wěn)定性差,傳輸?shù)搅?#飛剪速度不穩(wěn)定,影響剪切精度。因此更換美國(guó)產(chǎn)編碼器,飛剪的剪切精度也有一定的提高。
2.5 加速輥道增上輥道電機(jī)及控制系統(tǒng)
四切分軋制,18H-3#剪得導(dǎo)槽沒(méi)有輥道,不適應(yīng)四切分的軋制。有可能因?yàn)閷?dǎo)槽寬度和沒(méi)有加速而無(wú)法進(jìn)行四切分軋制,導(dǎo)致堆鋼現(xiàn)象的發(fā)生,影響了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,因此需要對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。
現(xiàn)在三號(hào)剪前增上22臺(tái)變頻輥道電機(jī)。由一臺(tái)西門(mén)子440變頻器控制,電機(jī)速度跟隨18H主機(jī)速度。并由主操臺(tái)集中控制。
項(xiàng)目投入使用后,運(yùn)行情況良好通過(guò)對(duì)四切分程序的改進(jìn),滿(mǎn)足四切分過(guò)鋼條件。18架電機(jī)增容改造后、,電流由原來(lái)的1700多安培降到現(xiàn)在的900安培左右,電機(jī)溫度明顯下降,這次18架電機(jī)的增容改造成功完成,碳刷使用數(shù)量大幅降低,徹底解決設(shè)備隱患,月平均減少故障時(shí)間50分鐘??刂葡到y(tǒng)綜合改造,大大降低了生產(chǎn)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。