黃正漢+張韜+周劍峰+潘磊+衛(wèi)華
摘 要:目前國(guó)內(nèi)大部分污水處理廠應(yīng)用的污泥脫水技術(shù)效果不理想,經(jīng)普通帶式壓濾機(jī)或板框壓濾機(jī)等處理后的濾餅含水率通常高達(dá)80%左右,使濾餅的后續(xù)處理受到限制,因此污泥深度機(jī)械脫水進(jìn)一步降低濾餅含水率是一個(gè)亟待解決的課題。
關(guān)鍵詞:污水處理廠;污泥;深度機(jī)械脫水
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)09-0072-01
1 污泥機(jī)械脫水的研究現(xiàn)狀
壓濾脫水法是城市污水處理廠對(duì)剩余活性污泥進(jìn)行機(jī)械脫水時(shí)的最常用方法,主要包括如下兩類:(1)板框壓濾機(jī)。通常僅能將污泥含水率降低至80%左右,并且具有壓濾壓力在1MPa以下、濾布上形成的水膜會(huì)阻礙污泥中水分的脫除、壓濾過(guò)程中污泥水分脫除方向與施力方向相反而降低脫水效率、濾布的更換較為麻煩、運(yùn)維成本高;(2)帶式壓濾機(jī)。帶式壓濾機(jī)的進(jìn)料污泥是不易流淌且含固率在50%的污泥,如果要處理含固率低于50%的污泥,那么則必須采用更換濾布、添加木屑的料頭等措施。
國(guó)內(nèi)已有眾多污水處理廠使用板框壓濾機(jī)或帶式壓濾機(jī)來(lái)進(jìn)行污泥脫水處理,例如竹園第二污水處理廠采用板框壓濾機(jī)來(lái)進(jìn)行污泥脫水,用氧化鈣作調(diào)理劑后泥餅含水率約為78%,用聚合氧化鋁調(diào)理劑后泥餅含水率降為74%左右,但因聚合氧化鋁粘度較大導(dǎo)致進(jìn)泥量降為原來(lái)的50%;鎮(zhèn)安污水處理廠采用帶式壓濾機(jī)來(lái)進(jìn)行污泥脫水,每小時(shí)產(chǎn)干泥量為0.896t,出泥含水率為82.4%,并且由于整機(jī)密封性差,高壓清洗水霧和臭味會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。
2 污泥深度機(jī)械脫水技術(shù)的典型成果
針對(duì)傳統(tǒng)板框壓濾機(jī)和帶式壓濾機(jī)在污泥脫水中存在的缺陷,近年來(lái)研究者們針對(duì)污泥深度機(jī)械脫水技術(shù)展開(kāi)了大量研究,例如在2012年7月投入試運(yùn)行的白龍港廠深度脫水工程(設(shè)計(jì)處理能力為300tDs/d),采用化學(xué)調(diào)理加隔膜壓濾工藝,即各個(gè)污水廠的脫水污泥和白龍港廠濃縮污泥混合稀釋,進(jìn)入調(diào)理池投加三氯化鐵和石灰藥劑,調(diào)理后的污泥通過(guò)污泥螺桿泵打入壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾脫水,脫水后污泥體積可縮減35%以上,出泥泥餅含水率低于60%。
2.1 氧化破解-高壓壓濾深度脫水的方法
有研究者將快速Fenton氧化處理與高壓壓濾結(jié)合,在pH為3,H2O2、Fe2+和CaO的投加量分別為20、50和50mg/g時(shí),F(xiàn)enton反應(yīng)時(shí)間為5min,且經(jīng)快速Fenton氧化處理后的污泥具有良好的壓濾脫水性能,經(jīng)高壓板框壓濾系統(tǒng)處理后泥餅含水率可降低至55.1%。
2.2 水熱處理耦合機(jī)械壓濾的方法
有研究者將城市污水處理廠剩余污泥在單獨(dú)水熱處理單元中進(jìn)行水熱反應(yīng)后,在高溫高壓條件下轉(zhuǎn)移至機(jī)械壓力單元進(jìn)行脫水處理,促使剩余污泥中的水分以液態(tài)的形式被大量去除。研究表明,將剩余污泥在水熱溫度為210℃的條件下持續(xù)處理60min后,在高溫狀態(tài)下被轉(zhuǎn)移至機(jī)械壓力單元,然后在6MPa的條件下進(jìn)行壓濾脫水20min,所得到的濾餅最終含水率降為19.76%,相應(yīng)的液態(tài)水分脫除百分率高達(dá)93.28%,并且顯著地降低了整個(gè)脫水過(guò)程的能耗投入,完全能夠滿足像土地利用和焚燒等處置方式對(duì)濾餅含水率的要求。
此外,結(jié)果表明水熱溫度、水熱停留時(shí)間、機(jī)械壓濾時(shí)間、機(jī)械壓濾壓力、水熱污泥的壓濾固化特性等是主要影響因素,以機(jī)械壓力的影響為例,在2~6MPa的機(jī)械壓力范圍內(nèi),濾餅的最終含水率與機(jī)械壓力之間基本上呈線性關(guān)系變化(即隨著機(jī)械壓力的增加,濾餅的最終含水率線性降低),而超過(guò)此壓力后,濾餅最終含水率的降低程度開(kāi)始變緩。
2.3 新型廂式隔膜壓濾機(jī)的使用
有研究者開(kāi)發(fā)了一種新型廂式隔膜壓濾機(jī),其工作原理為:在強(qiáng)機(jī)械力作用下,一定數(shù)量的濾板被緊密排成一列,普通廂式濾板3和隔膜濾板4交互排列組成濾室,然后在輸料泵的壓力作用下將污泥料漿由懸浮液入口1輸入濾室,進(jìn)入濾室的污泥固相被濾布6截留形成濾餅7,污泥液相透過(guò)過(guò)濾介質(zhì)而排出濾室。正常的過(guò)濾完成后,氣、水等壓縮介質(zhì)進(jìn)入隔膜濾板的壓榨腔5鼓膜縮小濾室體積,向兩側(cè)擠壓濾餅從而進(jìn)一步壓實(shí)濾餅,使得濾餅含水率大幅降低。
結(jié)果表明,采用新型廂式隔膜壓濾機(jī)對(duì)污水處理廠剩余污泥進(jìn)行處理時(shí),在恒壓過(guò)濾的基礎(chǔ)上濾餅的含水率降低了17%,可見(jiàn)此設(shè)備能夠?qū)ξ勰噙M(jìn)行深度脫水。此外,在其他結(jié)構(gòu)參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,隨著過(guò)濾壓力的增大濾餅平均含水率下降,但下降幅度存在一個(gè)臨界值,超過(guò)此臨界過(guò)濾壓力時(shí),濾餅平均含水率下降的幅度減小。這意味著過(guò)濾壓力并不是越大越好,過(guò)濾壓力的合適選取需綜合考慮耗能少且獲得低含水率的濾餅,以及低滲透性對(duì)過(guò)濾操作的不利因素。
3 結(jié)語(yǔ)
目前存在的剩余污泥深度脫水技術(shù),要么無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)剩余污泥的深度脫水,要么需以高額的脫水能耗為代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)剩余污泥含水率的降低。而采用深度機(jī)械脫水技術(shù)處理后濾餅的含水率可降至50%左右甚至更低,并且能耗僅為熱干化技術(shù)的2.5%,非常利于后續(xù)妥善的處置與利用。
參考文獻(xiàn)
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