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        滑動軸承電機軸向振動超標診斷與處理

        2017-06-19 19:03:24徐元周
        防爆電機 2017年3期
        關(guān)鍵詞:軸承座頻譜軸向

        徐元周

        (臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司,河南南陽473008)

        滑動軸承電機軸向振動超標診斷與處理

        徐元周

        (臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司,河南南陽473008)

        結(jié)合某2p電動機在用戶現(xiàn)場的振動數(shù)據(jù),通過頻譜分析,經(jīng)過現(xiàn)場動平衡,結(jié)合拆機檢查情況判斷該電動機滑動軸承出現(xiàn)的故障及其原因,經(jīng)過拆機檢查判斷了故障原因并進行處理,提出了解決方案。

        滑動軸承;2p電機;軸向振動;頻譜分析

        0 引言

        滑動軸承是旋轉(zhuǎn)機械中應(yīng)用最廣泛的機械零件,也是最易損壞的元件之一?;瑒虞S承的剛度和阻尼影響著轉(zhuǎn)子的動力特性, 其工作狀態(tài)的好壞對旋轉(zhuǎn)機械的工作狀態(tài)有很大的影響。在研究旋轉(zhuǎn)機械故障問題時, 轉(zhuǎn)子的許多故障都與滑動軸承有關(guān)?;瑒虞S承工作異常會導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)機械產(chǎn)生異常振動和噪聲,甚至造成旋轉(zhuǎn)件損壞。

        本文結(jié)合某2p電動機在用戶現(xiàn)場的振動數(shù)據(jù),經(jīng)過頻譜分析以及現(xiàn)場動平衡檢查,結(jié)合拆機檢查找出了故障原因,并提出了解決方案。

        1 故障診斷

        電機通過齒輪箱增速后帶泵運行,電機與齒輪箱之間通過彈性膜片聯(lián)軸器連接。結(jié)構(gòu)布置圖及測點位置見圖1。

        圖1 泵組測點布置圖

        用戶反饋該泵組在正常運行了1年的時間后振動變大,通過現(xiàn)場實際測試,設(shè)備各測點具體振動值見表1。

        表1 泵組各測點振動值

        通過上述實測振動值,可以看到,振動大的測點主要集中在電機測點上。

        2 故障處理方案

        電機主要參數(shù)如下:YAKS 630-2,4500kW,10kV,Y接,額定轉(zhuǎn)速2980 r/min,滑動軸承強制潤滑。

        為了分析電機振動的原因,首先將電機與齒輪箱間的聯(lián)軸器拆除,單獨對電機進行運轉(zhuǎn)并測試電機額定電壓下空載狀態(tài)的振動,振動數(shù)據(jù)見表2。

        表2 電機振動數(shù)據(jù)

        并對電機進行頻譜進行分析,1#、2#測點水平方向振動頻譜見圖2(垂直、軸向振動頻譜類似)。

        圖 2 電機測點水平方向振動頻譜圖

        通過上述數(shù)據(jù),分析得出電機振動值偏大,且不穩(wěn)定,振動頻率主要以1X、2X、3X為主。結(jié)合振動1X相位信息分析,該轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。

        本著先易后難的處理思路,準備從電機轉(zhuǎn)子減少不平衡量入手。隨后與業(yè)主協(xié)商進行現(xiàn)場動平衡,具體處理方案同參考文獻[1]。動平衡處理后電機振動數(shù)據(jù)見表3。

        表3 動平衡處理后電機振動數(shù)據(jù)

        11:55時電機測點振動頻譜圖見圖3、圖4、圖5(其他時間段頻譜類似,僅振動值有變化)。

        圖 3 電機測點水平方向振動頻譜圖

        圖 4 電機測點垂直方向振動頻譜圖

        圖 5 電機測點軸向方向振動頻譜圖

        從上述振動數(shù)據(jù),可以總結(jié)如下規(guī)律

        (1)振動值隨著電機運行時間的變化而不斷變化,以1#測點變化最明顯,且軸向振動不斷變大。

        (2)從振動頻譜看,以3倍頻為主。

        根據(jù)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,結(jié)合上述現(xiàn)象,引起上述軸向振動的原因可能有電機端蓋軸向支撐剛度不足,引起共振;電機軸承加工裝配等原因,軸承質(zhì)量下降。針對上述可能性,逐一進行了排查。對電機端蓋軸向進行模態(tài)分析(見圖6),從分析結(jié)果表明,端蓋軸向一階固有頻率為225.27Hz,遠離轉(zhuǎn)頻及其倍數(shù)頻率,不存在共振現(xiàn)象。

        圖6 電機端蓋軸向?qū)嶒災(zāi)B(tài)測試

        經(jīng)對軸承球面的接觸面積、緊力,軸瓦的接觸面積、頂隙、側(cè)隙檢查,結(jié)果表明,驅(qū)動端軸承符合出廠技術(shù)要求,但非驅(qū)動端軸承不符合要求,且軸瓦研磨痕跡明顯(見圖7),軸承座明顯變形導(dǎo)致接觸面積不足(見圖8)。具體測試數(shù)據(jù)如下

        軸瓦側(cè)隙數(shù)據(jù):驅(qū)動端軸承0.15~0.17mm,非驅(qū)動端軸承0.07~0.14mm。

        軸瓦頂隙數(shù)據(jù):驅(qū)動端軸承平均0.33mm,非驅(qū)動端軸承平均0.36mm。

        軸承緊力數(shù)據(jù):驅(qū)動端軸承平均0.032mm,非驅(qū)動端軸承平均0.07mm。

        圖7 軸瓦研磨痕跡

        圖8 非驅(qū)動端軸承座球面變形情況

        通過對軸承進行拆機檢查,結(jié)合測量的數(shù)據(jù),認為電機軸向振動的主要原因為電機軸承存在質(zhì)量問題,需要進行修復(fù)。經(jīng)仔細查看非驅(qū)動端軸承,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端軸承座有焊接痕跡,經(jīng)詢問用戶了解到,因軸承座支撐筋有裂紋用戶進行了自行補焊,焊接應(yīng)力導(dǎo)致軸承座變形引起了此次故障,更換軸承后電機振動數(shù)據(jù)見表4。

        表4 修理后電機空載振動數(shù)據(jù)

        因非驅(qū)動端軸承座有絕緣層,無法進行修理,經(jīng)更換軸承后電機振動完全合格,且運行40min基本無變化,帶負載運行振動變化不大。

        3 結(jié)語

        電機振動問題產(chǎn)生的原因和防治均具有綜合性和復(fù)雜性,難于進行簡單的分析處理,因此進行分析和處理振動問題時,必須分析各個環(huán)節(jié)對振動的影響,理清原因和導(dǎo)致的危害,明確特征后對癥處理。利用頻譜分析技術(shù)、模態(tài)分析技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場動平衡,有效的查找了電機軸向振動的原因,通過拆機檢查,判斷該電動機滑動軸承出現(xiàn)的故障及其原因,并進行處理,為電機振動處理提供了有力的幫助。

        [1] 張文剛,王澤威,徐元周. 防爆電機振動的現(xiàn)場處理[J].電氣防爆,2009.2.

        [2] 徐元周,王澤威,劉玉慧. 防爆電機信號采集系統(tǒng)設(shè)計[J].電氣防爆,2007.4.

        [3] 徐元周,王澤威,李小輝. 工作變形分析在電機振動處理中的應(yīng)用[J].電機技術(shù),2015.1.

        [4] 孫永泰. 提高端蓋剛度降低電機軸向振動[J].電機技術(shù),2010.1.

        [5] 陳建軍,劉長財,羅子昌. 防爆電機滑動軸承的使用與維護[J].電氣防爆,2005.1.

        [6] 黃潤華,姜元鋒,傅汝楫. 滑動軸承載荷的現(xiàn)場監(jiān)測和診斷[J].機械強度,1988.4.

        Diagnosis and Treatment on Excessive Axial Vibration of Sliding Bearing Motor

        XuYuanzhou

        (Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd., Nanyang 473008, China)

        Combining with vibration data of a 2P motor obtained in user′s site and disassembly inspection situation, sliding bearing fault and occurrence causes of the dynamically-balanced motor are judged by spectrum analysis, and the solutions are found out. After disassembly inspection, the fault cause is determined and dealt with.

        Sliding bearing;2P motor;axial vibration;spectrum analysis

        10.3969/J.ISSN.1008-7281.2017.03.13

        TM303.5

        B

        1008-7281(2017)03-0043-003

        徐元周 男 1981年生;畢業(yè)于河南科技大學(xué)機械電子工程專業(yè),現(xiàn)從事電機制造工藝、故障診斷等方面工作.

        2016-08-22

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