申光毅
摘 要:近年來,在煉鋼行業(yè)中發(fā)現(xiàn),相比于傳統(tǒng)模式中用石灰在轉(zhuǎn)爐煉鋼,利用石灰石代替石灰能夠取得高效的煉鋼質(zhì)量和效率,降低石灰消耗量,進而降低煉鋼成本,為企業(yè)獲得更高收益。文章就圍繞石灰石代替石灰在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的應(yīng)用實踐進行分析探究。
關(guān)鍵詞:石灰石;轉(zhuǎn)爐煉鋼;降溫材料
前言
隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的進一步加深,各行各業(yè)都越加重視能源節(jié)約問題,在煉鋼生產(chǎn)領(lǐng)域,對于煉鋼成本的控制也提出了更高的要求。2013年,西鋼煉鋼廠率先選用石灰石代替石灰,投入到轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)當(dāng)中,不但實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐內(nèi)多余熱量的有效利用,而且起到較好的節(jié)能減耗效果,進一步提升了企業(yè)的經(jīng)濟收益。
1理論支撐
1.1 石灰石代替石灰
在現(xiàn)代煉鋼行業(yè)當(dāng)中,通常是選用石灰作為轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要造渣材料,而石灰屬于石灰石經(jīng)過高溫煅燒后形成的產(chǎn)物。2013年,西崗煉鋼廠通過技術(shù)革新,率先在轉(zhuǎn)爐煉鋼中直接投入石灰石,用石灰石取代石灰作為轉(zhuǎn)爐煉鋼材料工作,也就是將石灰石煅燒過程與轉(zhuǎn)爐煉鋼過程有效結(jié)合到一起,并取得不錯效果。究其本質(zhì)原因,由于轉(zhuǎn)爐在正常工作狀態(tài)下,爐內(nèi)溫度通常會保持在1300℃與1400℃中間范圍內(nèi),因此,將石灰石投入轉(zhuǎn)爐后會直接受到的1300℃至1400℃的高溫煅燒,瞬間升溫會導(dǎo)致石灰石外表層的碳化鈣會進行化學(xué)分解反應(yīng),這高溫情況下,使得原本應(yīng)需達到2-5小時的分解過程能夠迅速完成。
1.2 利用石灰石降溫
在傳統(tǒng)的煉鋼領(lǐng)域中,除了轉(zhuǎn)爐煉鋼過程較長問題之外,還存在降溫材料資源較少而且材料成本較高的問題,這同樣嚴(yán)重阻礙了轉(zhuǎn)爐煉鋼工作的正常開展,各煉鋼企業(yè)都在迫切尋求尋找成本較低、來源豐富且降溫作用明顯的新型材料,以解決現(xiàn)有的降溫材料問題。從理論角度來講,石灰石在投入轉(zhuǎn)爐后,會在高溫煅燒情況下產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)氧化鈣和大量的二氧化碳,在這過程中,會消耗大量的熱能。由此可見,將石灰石應(yīng)用到轉(zhuǎn)爐煉鋼中,不但能夠取代石灰滿足轉(zhuǎn)爐的堿性需求,另外還能夠有效消耗轉(zhuǎn)爐內(nèi)多余的熱能,起到降溫材料所應(yīng)當(dāng)發(fā)揮的效果,進而降低用于降溫的金屬材料的用量,不但能夠為企業(yè)大幅壓縮用于降溫材料的生產(chǎn)成本,還能夠有效環(huán)節(jié)能源短缺問題,具有十分可靠的應(yīng)用可行性[1]。
2 實踐應(yīng)用
西鋼煉鋼廠用于轉(zhuǎn)爐煉鋼的石灰石全部來自高質(zhì)量石灰石礦,石灰石直徑通常在15毫米至60毫米之間,顆粒均勻,材料處于避免潮濕的環(huán)境下,并無雜質(zhì)干擾。當(dāng)煉鋼過程中開啟轉(zhuǎn)爐后,通過高槍位促進氧化鐵反應(yīng),并維持爐燃燒充分,并通過查看轉(zhuǎn)入路口處的火焰來分析爐內(nèi)的燃燒情況,達到充分燃燒后,就向轉(zhuǎn)爐內(nèi)添加事前稱重完成的石灰石,隨之一起加入的還有輕度燃燒的鎂球以及化渣材料。調(diào)節(jié)氧槍位以加快轉(zhuǎn)入內(nèi)第一批成渣速度,并根據(jù)鐵水比例及轉(zhuǎn)爐內(nèi)實際情況,再次向轉(zhuǎn)爐內(nèi)添加石灰石,并隨著爐內(nèi)反應(yīng)情況對氧槍位置進行調(diào)整,確保氧槍發(fā)揮攪拌作用。如果轉(zhuǎn)爐內(nèi)出現(xiàn)返干情況,則停止使用石灰石降溫,轉(zhuǎn)而應(yīng)用燒結(jié)礦、鐵皮球等材料用于降溫,與此同時,還用當(dāng)注意化渣過程的繼續(xù)發(fā)揮,在減少返干時間的同時,還能夠維持轉(zhuǎn)爐內(nèi)熔池溫度,并保障脫碳過程的正常運行。另外還要通過觀察轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)狀態(tài),確定終點提前拉碳,并抽取一定反應(yīng)物加以化學(xué)分析,判斷出鋼質(zhì)量[2]。
由對比下生產(chǎn)試驗可以發(fā)現(xiàn),相比于應(yīng)用石灰進行轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn),石灰石的應(yīng)用能夠使整個煉鋼過程更加穩(wěn)定,返干問題以及噴濺現(xiàn)象發(fā)生的可能性大幅降低,鋼水的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,脫碳效果更加顯著,而且終渣堿度符合煉鋼標(biāo)準(zhǔn)。從物料角度來看,加入一部分石灰石后,并配合燒結(jié)礦和鐵皮球更同用于降溫,能夠有效消耗轉(zhuǎn)爐內(nèi)多余的熱量,減少鋼鐵材料的耗量,且不會影響供養(yǎng)時間和氧氣消耗量。綜上所訴,石灰石在轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)中,具有較高可行性以及較為顯著的應(yīng)用效果[3]。
3 效果評估
3.1 對煉鋼效果的影響
在轉(zhuǎn)爐煉鋼的生產(chǎn)實踐階段,應(yīng)用石灰石代替石灰投入到轉(zhuǎn)爐中,終渣堿度并未受到較大影響,鋼水化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定,而且起到了比較顯著的脫磷效果,雖然在反應(yīng)前段會出現(xiàn)小幅的溢渣情況,但是整個過程中的供養(yǎng)時間和氧氣消耗量并未受到干擾,而且終渣大部分轉(zhuǎn)化為泡沫。由此可以得知,這是因為石灰石在轉(zhuǎn)爐內(nèi)受到高溫煅燒,產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成大量二氧化碳?xì)怏w,二氧化碳向外溢出,提高了熔渣泡沫化程度,進而引發(fā)溢渣情況[4]。
另一方面,應(yīng)用石灰石代替降溫材料,因為石灰石在化學(xué)反應(yīng)過程中,需要消耗大量的熱能,有效的平衡掉了轉(zhuǎn)入內(nèi)的多余熱量,進而減少了生產(chǎn)過程中所需的降溫金屬材料的用量[5]。
3.2 對企業(yè)收益的影響
結(jié)合當(dāng)前市場價格,并參照石灰加入的轉(zhuǎn)爐煉鋼數(shù)據(jù),對煉鋼成本進行計算,列于下表。
由表1可以得知,每一爐次能夠為生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本584.8+1675+41-247.3=2053.5元。同應(yīng)用石灰轉(zhuǎn)爐煉鋼相比,能夠大幅提升煉鋼企業(yè)經(jīng)濟收益。
4 結(jié)束語
將石灰石投入到轉(zhuǎn)爐后,會經(jīng)過化學(xué)分解反應(yīng),生成氧化鈣和二氧化碳,這與石灰生成的化學(xué)物質(zhì)相同,說明石灰石具備替代石灰的基礎(chǔ)。除此之外,石灰石還能夠有效調(diào)節(jié)鐵水的熱量,降低降溫材料的用量。整個煉鋼過程中,石灰石的生產(chǎn)速度并不比石灰慢,且不會對煉鋼質(zhì)量造成較大干擾,符合轉(zhuǎn)爐煉鋼的要求。而且石灰石及所需降溫材料的成本較低,將石灰石用于轉(zhuǎn)爐煉鋼中,能夠大幅降低煉鋼成本,為企業(yè)創(chuàng)造更高收益。
參考文獻
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