吳正平
摘 要:馬鞍山萬(wàn)能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司4號(hào)汽輪機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的K156型機(jī)組,針對(duì)原機(jī)組存在的熱耗高、缸效低、低壓內(nèi)缸變形等問(wèn)題,從低壓缸通流性能優(yōu)化與排汽流道優(yōu)化兩個(gè)主要方面進(jìn)行整體設(shè)計(jì)研發(fā)和實(shí)施,消除原機(jī)組存在的各種缺陷,大幅降低機(jī)組的熱耗率、供電煤耗率,顯著提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)組;通流性能優(yōu)化;排汽流道優(yōu)化;經(jīng)濟(jì)性和安全性
前言
為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的戰(zhàn)略號(hào)召,各發(fā)電企業(yè)對(duì)現(xiàn)有投運(yùn)機(jī)組的通流改造已經(jīng)成為一種趨勢(shì)?,F(xiàn)代化的通流技術(shù)研發(fā)和改造可以有效提高機(jī)組的效率、出力,大幅降低機(jī)組的熱耗、煤耗,為企業(yè)帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[1]-[3]。
1 原機(jī)組問(wèn)題及改造背景
安徽馬鞍山萬(wàn)能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司4號(hào)機(jī)組為上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型K156機(jī)組,該機(jī)型的高中壓通流結(jié)構(gòu)相比之前的H156等機(jī)型進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),但低壓部分未作充分優(yōu)化。改造前馬鞍山4號(hào)機(jī)組存在以下主要問(wèn)題:機(jī)組熱耗偏高,THA工況下熱耗8196.07kJ/kW·h,低壓缸缸效較設(shè)計(jì)值偏低約3.5%;機(jī)組后續(xù)計(jì)劃的抽汽供熱改造使得發(fā)電機(jī)功率下降,對(duì)低壓缸影響較大,需要對(duì)低壓通流部分進(jìn)行綜合研究和優(yōu)化設(shè)計(jì)。
此外,機(jī)組還面臨著嚴(yán)峻的節(jié)能減排壓力,4號(hào)機(jī)組目前的供電煤耗為325g/(kW·h),距離先進(jìn)機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)尚有很大差距。同時(shí),4號(hào)機(jī)組機(jī)型(上汽K156)在國(guó)內(nèi)尚無(wú)通流系統(tǒng)優(yōu)化的先例,本項(xiàng)目實(shí)施后不但可以有效地節(jié)能降耗,還可以推動(dòng)國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組的技術(shù)進(jìn)步。
2 改造范圍
4號(hào)機(jī)組通流改造保持現(xiàn)在的鍋爐進(jìn)汽參數(shù)、熱力系統(tǒng)配置及高中壓缸不變,只對(duì)低壓缸進(jìn)行優(yōu)化研究。
3 改造技術(shù)方案
3.1 通流光順
低壓所有動(dòng)葉片均采用自帶圍帶整圈聯(lián)接,動(dòng)葉圍帶加工為內(nèi)斜外平結(jié)構(gòu),整個(gè)流道形狀按照考慮熱膨脹之后的工作狀態(tài)進(jìn)行光順設(shè)計(jì),減少通流部分子午面的流動(dòng)損失,盡可能的利用排汽余速,提高通流效率。
3.2 葉片優(yōu)化設(shè)計(jì)
采用全三維造型的彎扭聯(lián)合成型葉片,控制反動(dòng)度沿徑向的分布以減小二次流損失及沖角損失。同時(shí)對(duì)不同工作條件下的葉片進(jìn)行多通道、多級(jí)聯(lián)算,合理匹配動(dòng)靜葉片只數(shù)和動(dòng)靜葉片型線,使動(dòng)靜葉內(nèi)的流場(chǎng)匹配更加合理,達(dá)到級(jí)效率的最優(yōu)。優(yōu)化后的葉片型線主要特點(diǎn)如下:
3.2.1 成熟高效的葉片型線具有很小的葉型損失。
3.2.2 較大的葉片前緣設(shè)計(jì)使葉片對(duì)來(lái)流攻角變化不敏感,同時(shí)保證流道內(nèi)不發(fā)生流速激增和壓力畸變,葉片在較大攻角范圍內(nèi)(±25度)均具有較高的效率。
3.2.3 較薄的葉片尾緣減小了葉片的尾跡損失。
3.2.4 較大的葉片最大厚度增強(qiáng)了葉片的剛性。
3.2.5 較高的末級(jí)、次末級(jí)動(dòng)葉根部反動(dòng)度使葉片在小流量低負(fù)荷工況下不發(fā)生回流,減小流動(dòng)損失和濕汽損失,有效防止動(dòng)葉根部的水蝕。
上述特點(diǎn)使得汽輪機(jī)可以在較大的變工況運(yùn)行范圍內(nèi)保持較高的效率,并且能夠降低動(dòng)葉的激振力水平,提高機(jī)組的安全性。
3.3 高效可靠的末級(jí)動(dòng)葉片
末級(jí)動(dòng)葉片的性能對(duì)整機(jī)熱力性能及低壓缸效率有著直接顯著的影響。
3.3.1 為了保證在較寬的工況變化范圍內(nèi)保持較高的末級(jí)效率,末級(jí)葉片采用排汽面積更大、余速損失更小的958mm末級(jí)模塊,合理提高末級(jí)的根部反動(dòng)度。并且,對(duì)末級(jí)靜葉輪轂面采用局部擴(kuò)張的辦法來(lái)進(jìn)行流線控制。低負(fù)荷時(shí)末葉片的根部沒(méi)有回流現(xiàn)象,可以避免較大的鼓風(fēng)損失和出汽邊的水蝕現(xiàn)象。
3.3.2 末級(jí)葉片選用高性能的0Cr17Ni4Cu4Nb,抗水蝕性能好,內(nèi)阻尼大。末級(jí)動(dòng)葉片進(jìn)汽側(cè)上部釬焊整條司太立合金片以增強(qiáng)抗水蝕的能力。葉片圍帶為狗骨頭型,司太立合金片伸入圍帶,解決了司太立合金片易于在圍帶圓弧過(guò)渡處產(chǎn)生裂紋的難題。
3.4 防止內(nèi)漏的控制技術(shù)
3.4.1 靜子之間密封。在低壓隔板套軸向凸肩配合面處增加徑向密封圈,減少因密封面接觸變形引起的軸向蒸汽泄漏。
3.4.2 動(dòng)靜之間密封。(1)將動(dòng)靜葉片的干涉、葉根和葉頂汽封納入到葉片流場(chǎng)設(shè)計(jì)和分析中,對(duì)蒸汽泄漏進(jìn)行控制;(2)動(dòng)葉片采用自帶冠結(jié)構(gòu),增加葉頂汽封齒數(shù),動(dòng)葉圍帶和轉(zhuǎn)子相關(guān)部位加工成凹凸臺(tái)結(jié)構(gòu),配以多齒高低齒汽封圈;(3)低壓隔板采用低直徑隔板汽封以減少蒸汽泄漏;(4)先進(jìn)汽封型式匹配,本項(xiàng)目低壓隔板汽封全部采用刷式汽封,低壓葉頂汽封采用多齒高低齒汽封,低壓軸封采用接觸式汽封和斜平齒汽封結(jié)合形式,高中壓進(jìn)汽、高壓排汽側(cè)平衡活塞采用布萊登汽封和刷式汽封組合形式,可進(jìn)一步減少漏汽損失。
3.5 隔板和隔板套結(jié)構(gòu)
3.5.1 除末兩級(jí)隔板外,低壓其余隔板均采用自帶冠靜葉裝配形式,避免焊接裝配引起的變形,可以更好控制隔板的通流面積。
3.5.2 隔板套。優(yōu)化隔板套法蘭中分面螺栓布置,螺栓數(shù)量及大小均有所增加;隔板套軸向較長(zhǎng),沿軸向方向隔板套前后均設(shè)置中分面支撐結(jié)構(gòu),減小隔板套變形。
針對(duì)優(yōu)化后的中分面法蘭螺栓布置,采用三維建模及有限元數(shù)值模擬中分面密封性。隔板套內(nèi)各級(jí)不存在中分面級(jí)間漏汽,運(yùn)行10000h后仍具有良好的密封性。
3.6 軸系
在軸系振動(dòng)方面,采用專業(yè)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)軟件SamcefRotor對(duì)轉(zhuǎn)子和軸系的臨界轉(zhuǎn)速、軸系穩(wěn)定性、不平衡質(zhì)量響應(yīng)和啟動(dòng)過(guò)程進(jìn)行分析;對(duì)轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡采用嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),把不平衡量降到最小。
3.7 排汽流道優(yōu)化
3.7.1 凝汽器喉部加裝合適角度的翼型導(dǎo)流板,既能起到很好的導(dǎo)流作用,又避免形成汽阻。試驗(yàn)結(jié)果顯示,加裝導(dǎo)流裝置前后,管束間蒸汽分配比分別為35.29%、47.67%、17.04%和33.59%、43.01%、23.4%,通過(guò)加裝導(dǎo)流裝置,使得低壓缸排汽在凝汽器內(nèi)的分布趨于合理,提高凝汽器喉部出口斷面流速均勻性,有利于管束間熱負(fù)荷的均衡分配,從而提高凝汽器總體換熱效果。
3.7.2 抽汽管位置優(yōu)化。根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,對(duì)凝汽器喉部#5、#6抽汽管從高速區(qū)移位至低加旁低速區(qū),進(jìn)一步減小汽側(cè)阻力。
4 改造后效果和結(jié)論
機(jī)組改造后性能試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果如下[4]:(1)TRL工況下修正后電功率為331.149MW,大于汽輪機(jī)銘牌功率330MW,機(jī)組出力滿足要求。(2)THA工況下修正后的整機(jī)熱耗為7918.218kJ/KW·h,低于保證值7930kJ/KW·h,相比改造前熱耗大幅降低。(3)330MW工況下修正后的供電煤耗為315.5g/kW·h,相比改造前降低約10g/kW·h。(4)修正后的低壓缸效率91.3%,大于保證值89%。(5)消除了低壓內(nèi)缸中分面變形,性能試驗(yàn)驗(yàn)證5段6段抽汽溫度接近設(shè)計(jì)值,無(wú)超溫現(xiàn)象。(6)高中壓缸平衡活塞漏汽率為1.716%,相比改造前大幅下降。
本項(xiàng)目的實(shí)施成功消除了機(jī)組改造前存在的缺陷和問(wèn)題,大幅度地降低了機(jī)組的熱耗率、供電煤耗率,提高了缸效,延長(zhǎng)了機(jī)組壽命,使得4號(hào)機(jī)組具有良好的變負(fù)荷性能和靈活的調(diào)峰運(yùn)行能力。項(xiàng)目實(shí)施后的機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性顯著提高,同時(shí)也帶來(lái)了顯著的社會(huì)效益和環(huán)境效益。
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