李慶朋
摘 要:本文分析了亞臨界300MW等級汽輪機(jī)冬季低真空高背壓供熱改造,由于機(jī)組背壓高、低壓排汽溫度高引起低壓缸膨脹量大,進(jìn)而影響低壓軸承標(biāo)高的問題。并提出了具體解決方案,對保證機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有深遠(yuǎn)的意義。
關(guān)鍵詞:供熱增容;低壓軸承;低真空
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.11.026
0 前言
為全面落實(shí)“節(jié)約、清潔、安全”的能源戰(zhàn)略方針,推行更嚴(yán)格能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加快燃煤發(fā)電升級與改造,努力實(shí)現(xiàn)供電煤耗、污染排放、煤炭占能源消費(fèi)比重“三降低”和安全運(yùn)行質(zhì)量、技術(shù)裝備水平、電煤占煤炭消費(fèi)比重“三提高”,打造高效清潔可持續(xù)發(fā)展的煤電產(chǎn)業(yè)“升級版”的國家能源發(fā)展戰(zhàn)略的行動計劃。目前,燃煤發(fā)電機(jī)組的節(jié)能降耗已成為國家能源政策的主要核心內(nèi)容。同時,國內(nèi)正在服役的火電機(jī)組中,卻有大部分機(jī)組循環(huán)效率偏低、熱耗值較高,不符合國家節(jié)能減排的要求,因此提高機(jī)組效率,降低機(jī)組熱耗成為發(fā)電企業(yè)近階段主要工作目標(biāo)。
多年來,哈汽公司一直致力于對國內(nèi)外制造的多種機(jī)型通流優(yōu)化改造,總結(jié)出了大量的成功經(jīng)驗,取得了豐碩的成果和業(yè)績。汽輪機(jī)通過技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)能量的梯級利用,提升機(jī)組的功能適應(yīng)性,在很大程度上降低了電廠發(fā)電成本,并取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
1 冬季低真空運(yùn)行方案簡介
為了解決汽輪發(fā)電機(jī)組冬季運(yùn)行時熱負(fù)荷持續(xù)增長和供熱能力不足的矛盾,同時要保證機(jī)組夏季純凝運(yùn)行時的效率,改造后機(jī)組冬夏兩季采用雙低壓轉(zhuǎn)子更換運(yùn)行的方案。在已有低壓純凝轉(zhuǎn)子的情況下,再設(shè)計一套低真空運(yùn)行的低壓供熱轉(zhuǎn)子及隔板套、隔板,夏季時用常規(guī)低壓純凝轉(zhuǎn)子運(yùn)行,冬季更換成低真空低壓供熱轉(zhuǎn)子運(yùn)行,兩轉(zhuǎn)子交替使用,冬季利用高背壓循環(huán)水在冷凝器里吸收熱量提高溫度去供熱,最大限度的增加供熱能力。
冬季低真空低壓轉(zhuǎn)子比夏季純凝低壓轉(zhuǎn)子少一級,轉(zhuǎn)子原末級葉片處設(shè)計成導(dǎo)流結(jié)構(gòu),同時配重低壓轉(zhuǎn)子,使軸承載荷基本與原轉(zhuǎn)子相同。更換與低真空轉(zhuǎn)子匹配的隔板套,原末級隔板處設(shè)計成導(dǎo)流裝置,以滿足冬季低真空工況運(yùn)行。
其余結(jié)構(gòu)均與夏季常規(guī)運(yùn)行低壓模塊相同。
2 低真空運(yùn)行工況所面臨的問題
由于機(jī)組低壓軸承箱為座缸式結(jié)構(gòu),低壓軸承標(biāo)高受低壓缸排汽溫度影響較大。改造后機(jī)組冬季供熱運(yùn)行工況背壓值高達(dá)夏季純凝工況的10倍以上,若保持低壓軸承結(jié)構(gòu)不變,由位于軸承兩側(cè)的低壓外缸上的軸承支座支撐,如圖1所示,軸承支撐面接近于汽輪發(fā)電機(jī)組水平中分面。經(jīng)強(qiáng)度計算,在低真空運(yùn)行工況時,機(jī)組背壓高達(dá)50KPa以上,低壓缸排氣溫度高達(dá)100℃以上,導(dǎo)致低壓缸整體膨脹量較大,低壓軸承標(biāo)高會抬高0.4mm以上,在增大軸承比壓的同時可能會引起軸承瓦溫偏高的問題,不利于機(jī)組的安全運(yùn)行。
為了保證改造后機(jī)組在冬季低真空運(yùn)行工況運(yùn)行時的安全可靠,我們要盡量減小低壓軸承標(biāo)高隨汽缸膨脹的變化。
3 低壓軸承改造方案
我們知道,低壓缸垂直方向的膨脹量以機(jī)組基礎(chǔ)為零點(diǎn),向上方膨脹。因此,距離基礎(chǔ)越遠(yuǎn)、標(biāo)高越高則膨脹量越大。由此可知,降低低壓軸承支座支撐面的標(biāo)高是降低軸承標(biāo)高隨低壓缸膨脹而引起的抬高量的切實(shí)可行的方法。
如圖2所示,在低壓外缸軸承正下方焊接一個用于低壓軸承支撐的平面凸臺,同時于軸承底部銑一平面。增加一組軸承調(diào)整墊塊及墊片組,通過螺栓及定位銷固定于軸承底面上。調(diào)整墊塊直接與下方低壓缸上新增加的平面凸臺(即軸承支座)接觸,通過刮研調(diào)整墊塊,使其與軸承支座的接觸面積達(dá)到75%以上。然后通過調(diào)整墊片組的厚度,使轉(zhuǎn)子安裝符合軸系找中圖中的技術(shù)要求的同時,使軸承與低壓缸兩側(cè)支撐面之間保持合適的間隙,軸承主要靠底部支撐,兩側(cè)為輔。此時,調(diào)整墊塊與軸承支座需保證100%接觸。如此,由于低壓缸底部膨脹量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于機(jī)組水平中分面處的膨脹量,可使低真空運(yùn)行工況時低壓軸承標(biāo)高的抬高量降至0.15mm以內(nèi),進(jìn)而保證機(jī)組的安全可靠的運(yùn)行。
4 小結(jié)
本文分析了亞臨界300MW等級汽輪機(jī)冬季低真空高背壓供熱改造,由于機(jī)組背壓高、低壓排汽溫度高引起低壓缸膨脹量大,進(jìn)而影響低壓軸承標(biāo)高的問題。并提出了具體解決方案,對保證機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有深遠(yuǎn)的意義,為后續(xù)同類型改造機(jī)組積累了寶貴的經(jīng)驗。