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        神木氣田柱塞氣舉工作制度優(yōu)化

        2017-06-08 05:50:41夏繼宏高好潔折文旭
        石油化工應(yīng)用 2017年5期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化制度

        夏 星,夏繼宏,季 偉,景 元,高好潔,折文旭

        (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 718100)

        神木氣田柱塞氣舉工作制度優(yōu)化

        夏 星,夏繼宏,季 偉,景 元,高好潔,折文旭

        (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 718100)

        神木氣田目前氣井配產(chǎn)及壓力都比較低,普遍產(chǎn)水,積液井口數(shù)占氣井總數(shù)的1/4左右。目前氣井存在問題主要在于能量衰減快,積液嚴重,生產(chǎn)效率低。柱塞氣舉在提高氣井產(chǎn)能、保持合理生產(chǎn)壓差等方面起到了明顯積極作用。神木氣田排水采氣措施主要以泡排為主,其他方式為輔。2016年第一季度,泡排有效率57.1%,部分積液嚴重的氣井泡排無效。柱塞氣舉是解決無效井的有效途徑之一。因此對神木氣田柱塞氣舉工作制度優(yōu)化,以達到進一步增強柱塞氣舉效果,提高氣井產(chǎn)能的效果。

        神木氣田;柱塞氣舉;影響因素;工作制度優(yōu)化

        神木氣田排水采氣措施以提產(chǎn)自排、泡沫助排為主,優(yōu)選管柱、柱塞氣舉等方式為輔。2016年第一季度,泡排有效率57.1%,增產(chǎn)氣量621.9×104m3。其中共有26口氣井生產(chǎn)過程中多次采取泡排措施,但效果不明顯。在實際生產(chǎn)過程中氣井產(chǎn)量下降,套壓持續(xù)不變,措施無效,多數(shù)為井筒積液造成。對于泡排無效的氣井,該類氣井先采取短時間關(guān)井恢復后開井生產(chǎn)的措施,如果關(guān)井后壓力長時間不能恢復或開井后套壓無變化,氣量下降迅速的氣井,柱塞氣舉等排液措施是解決該問題的有效途徑之一。

        神木氣田目前部分低產(chǎn)井已安裝柱塞裝置,由于柱塞運行過程受多方面因素的影響,柱塞的運行制度需通過實時跟蹤進行調(diào)整,工作制度的調(diào)整為柱塞工藝管理的重點和難點。

        1 影響因素分析

        1.1 工藝原理

        柱塞氣舉其實是間歇氣舉的一種形式,是以氣井自身產(chǎn)出的氣體作為動力。利用柱塞在舉升氣和采出液之間形成機械界面,有效防止氣體上竄和液體滑脫,同一般的間歇氣舉相比,它能更有效地利用氣體的膨脹能量,提高舉升效率(見圖1)。

        圖1 柱塞工藝原理示意圖

        1.2 主要影響因素

        柱塞氣舉在實際生產(chǎn)中有很多影響因素,可以將其分類為動力因素、阻力因素、體積因素。其中柱塞氣舉的主要影響因素是地層壓力和液氣比[1-3]。

        1.2.1 地層壓力 從地層壓力對柱塞周期影響曲線圖中(見圖2),可以看出地層壓力與柱塞周期呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。地層壓力降低,柱塞到達井口時間增加,壓力恢復和柱塞氣舉周期的時間增加。當?shù)貙訅毫档揭欢ㄖ?,井口油套壓無法恢復到要求值,柱塞氣舉不能正常進行。

        圖2 地層壓力對柱塞周期影響曲線圖

        圖3 液氣比對柱塞周期影響曲線圖

        1.2.2 液氣比 從液氣比對柱塞周期影響曲線圖中(見圖3),不難看出當液氣比增大時,續(xù)流生產(chǎn)時間和柱塞氣舉周期都縮短,此時氣井周期產(chǎn)氣量將會降低。當液氣比增大到一定值時,柱塞氣舉就不能正常運行。結(jié)合實際情況來看,以目前神木氣田柱塞井液氣比計算,柱塞氣舉的運行周期在12 000 s~18 000 s,調(diào)整工作制度應(yīng)該以此作為參考數(shù)據(jù)。

        2 工作制度優(yōu)化

        2.1 工作制度調(diào)試方法

        2.1.1 開、關(guān)井時機的理論確定 柱塞氣舉開井時機選擇,根據(jù)載荷系數(shù)K判斷:

        載荷系數(shù)是柱塞是否可以通過當前壓差進行往復運動的參數(shù)。其對于判定柱塞投放時機十分重要。一般的,當K>50%時認定柱塞無法上行舉升排液;當0

        2.1.2 工作制度調(diào)試 (1)開井連續(xù)生產(chǎn);(2)柱塞到達后,繼續(xù)常開生產(chǎn),至套壓有升高趨勢關(guān)井,計算開井生產(chǎn)的時間,作為該井柱塞制度中的開井時間;(3)關(guān)井后0.5 h~1 h,計算油套壓恢復速度,根據(jù)載荷系數(shù)判斷該井所需的關(guān)井時間;由于神木氣田是中壓管網(wǎng),在壓力恢復時必須避免超壓;(4)下個周期內(nèi),根據(jù)套壓情況對制度進行調(diào)整,確定最佳開關(guān)井制度。

        2.2 柱塞運行制度分析及調(diào)試

        根據(jù)神木氣田柱塞氣舉工藝實際應(yīng)用中存在的問題,將其分為三類:開井時間長,關(guān)井時間短;開井時間短,關(guān)井時間長;未采取有效措施或措施不當。根據(jù)工作制度調(diào)試方法,綜合神木氣田實際情況對現(xiàn)有柱塞井進行優(yōu)化。本文選取了部分井作為參考實驗,對各種情況做出分析并初步總結(jié)優(yōu)化方案。

        圖4 套壓微升法示意圖

        2.2.1 開井時間過長 開井時間過長,關(guān)井時間過短。壓力恢復不足,有很長的無效生產(chǎn)時間。這導致了生產(chǎn)井的產(chǎn)能下降,降低了柱塞氣舉的有效率。

        現(xiàn)選取雙10-12井進行柱塞氣舉工作制度優(yōu)化,并記錄其優(yōu)化過程。

        表1 雙10-12柱塞優(yōu)化前運行參數(shù)

        以雙10-12為例,未優(yōu)化前工作制度采用開4 h關(guān)1 h,可以看出開井時間太長,關(guān)井時間短。無效開井時間長,日產(chǎn)氣量低(見表1)。

        表2 雙10-12柱塞優(yōu)化后運行參數(shù)

        對工作制度進行優(yōu)化,工作制度制定為開3h關(guān)2h??梢钥闯鲋\行穩(wěn)定,無效開井時間小,油套壓差合理,有效提高了生產(chǎn)效率(見表2)。

        2.2.2 關(guān)井時間過長 關(guān)井時間過長同樣也會造成生產(chǎn)效率降低,單井生產(chǎn)氣量下降。選取榆44-0進行工作制度優(yōu)化,并記錄優(yōu)化過程。

        表3 榆44-0柱塞優(yōu)化前運行參數(shù)

        榆44-0工作制度為開4 h關(guān)10 h,關(guān)井時間過長,套壓恢復高,在關(guān)井時壓力恢復逐漸平穩(wěn)。過長的關(guān)井時間減少了生產(chǎn)時間,降低了生產(chǎn)效率(見表3)。

        表4 榆44-0柱塞優(yōu)化后運行參數(shù)

        對榆44-0工作制度進行調(diào)整,減少關(guān)井時間。調(diào)整為開4 h關(guān)4 h的工作制度,最高恢復套壓有一定下降,但增加了柱塞運行周期,提高了單井生產(chǎn)效率(見表4)。

        2.2.3 柱塞運行故障井的調(diào)試 雙7-18由于未進行及時有效的工作制度優(yōu)化,導致柱塞無法舉升至地面,套管壓力開始不斷上升,造成無法正常生產(chǎn)。

        解決方法:增加關(guān)井時間或減小開井時間,初次可額外關(guān)井一段時間,保證下一次柱塞能夠?qū)⒁号e出。

        雙21-11井柱塞未到達地面,不能有效舉升液柱,套壓較高,油套壓差大。分析認為該井目前筒積液較多,壓力恢復后的開井時間不足以將井筒積液帶至井口。

        解決方法:關(guān)井恢復較長時間,待油壓恢復至6 MPa以上,井口人工控制開井,使柱塞正常到達井口,必要時需要采取其他措施。

        3 結(jié)論與認識

        (1)柱塞氣舉排水采氣技術(shù)井口自動化程度高,運行參數(shù)調(diào)整方便,是一種高效的低產(chǎn)氣井排水采氣技術(shù)。

        (2)柱塞裝置運行過程中,需實時跟蹤氣井生產(chǎn)情況和柱塞運行情況,定期分析柱塞運行效果,加強柱塞工作制度調(diào)整的及時性,提高柱塞運行效率,避免柱塞無法正常運行。

        (3)對于井筒積液嚴重后,柱塞不能正常到達井口的氣井,延長關(guān)井時間提高恢復壓力,方法無效時可采取與氮氣氣舉結(jié)合的方式恢復正常生產(chǎn)。

        [1] 任彥兵,張耀剛,蔣海濤.柱塞氣舉排水采氣工藝技術(shù)在長慶氣田的應(yīng)用[J].石油化工應(yīng)用,2006,(5):26-30.

        [2] 張榮軍,喬康.柱塞氣舉排水采氣工藝技術(shù)在蘇里格氣田的應(yīng)用[J].鉆采工藝,2009,32(6):118-119.

        [3] 何順利,吳志均.氣柱塞氣舉影響因素分析及優(yōu)化設(shè)計[J].天然氣工業(yè),2005,25(6):97-99.

        TE377

        A

        1673-5285(2017)05-0066-03

        10.3969/j.issn.1673-5285.2017.05.015

        2017-04-10

        夏星,男(1993-),助理工程師,2015年畢業(yè)于西安石油大學石油工程專業(yè),現(xiàn)任長慶油田第二采氣廠作業(yè)五區(qū)技術(shù)員,負責作業(yè)五區(qū)安全及工藝生產(chǎn)。

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