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        淺談匹配整改的前提條件(上)

        2017-06-01 12:26:15鮮光斌倪威葛軍飛吉利汽車股份有限公司
        鍛造與沖壓 2017年4期
        關(guān)鍵詞:檢具內(nèi)板沖壓件

        文/鮮光斌,倪威,葛軍飛·吉利汽車股份有限公司

        淺談匹配整改的前提條件(上)

        文/鮮光斌,倪威,葛軍飛·吉利汽車股份有限公司

        匹配整改過程中,解決因尺寸更改導(dǎo)致的符合率下降問題和局部不合格問題,避免新增問題和規(guī)避匹配風(fēng)險點,使匹配整改工作更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、合理,成本更低,對于匹配整改,總成件尺寸調(diào)試等具有重要的作用。

        提出問題背景

        匹配整改后,門蓋總成件尺寸在檢具上發(fā)生變化,主要體現(xiàn)在:

        (1)門蓋總成件局部不符合檢具,尺寸符合率下降嚴(yán)重;

        (2)門蓋總成S面與檢具基準(zhǔn)面不貼合,出現(xiàn)翹翹板,尺寸不穩(wěn)定;

        (3)引發(fā)新的問題,如表面變形、新的匹配問題等。圖1所示為匹配整改后局部點超差,匹配更改后出現(xiàn)總成件局部不合格,S面與檢具不貼合。

        檢具基準(zhǔn)面與總成件S面不貼合,導(dǎo)致翹翹板,影響總成件檢測的穩(wěn)定性。圖2所示為檢具基準(zhǔn)面與總成件不貼合圖,影響尺寸穩(wěn)定性。

        原因分析

        批量生產(chǎn)穩(wěn)定性差

        ⑴沖壓尺寸狀態(tài)不穩(wěn)定。

        圖1 匹配整改后局部點超差

        圖2 檢具基準(zhǔn)面與總成件不貼合

        門蓋內(nèi)板、外板在剛回廠,即開展匹配工作。此時門蓋內(nèi)、外板尚處于沖壓件精度恢復(fù)調(diào)整階段,尺寸狀態(tài)不穩(wěn)定,主要因更換壓機后,對模具產(chǎn)生一定的影響。具體表現(xiàn)為:

        ①生產(chǎn)環(huán)境和條件變化。如壓機設(shè)備變更,模具閉合高度、生產(chǎn)車間氣壓不穩(wěn)定等因素,導(dǎo)致生產(chǎn)出來的沖壓件狀態(tài)發(fā)生變化。

        ②定位不穩(wěn)。生產(chǎn)過程中料邊尺寸不一致;關(guān)鍵孔位置偏,如主、副定位孔位置偏。

        ③拉延序模具上、下模型面研合率差,導(dǎo)致沖壓件穩(wěn)定性差。圖3所示為門外板拉延序研合率不足,上下模壓合率偏低。

        圖3 門外板拉延序研合率不足

        整形序模具整形不到位。沖壓件存在扭曲、反彈、變形等。圖4所示為內(nèi)板存在扭曲和反彈圖,尤其是上段,需要持續(xù)優(yōu)化。

        圖4 內(nèi)板存在扭曲和反彈

        ⑵焊接過程一致性差。

        ①件與件之間匹配間隙過大或者存在干涉,夾具基準(zhǔn)塊與沖壓件基準(zhǔn)面不貼合。圖5所示為件與件匹配之間間隙過大、圖6所示為件與件之間干涉、圖7所示為制件與夾具基準(zhǔn)不貼合。

        圖5 件與件匹配之間間隙過大

        圖6 件與件之間干涉

        圖7 制件與夾具基準(zhǔn)不貼合

        ②沖壓件在夾具上定位不良。存在定位不良或者存在過定位過約束,導(dǎo)致分總成件焊接完成后出現(xiàn)變形;圖8所示為夾具定位不良,定位不良導(dǎo)致件與件之間間隙大,晃動。③焊接變形導(dǎo)致一致性差。焊接過程中焊點扭曲、變形,焊鉗不與制件型面垂直導(dǎo)致焊點扭曲,焊點參數(shù)不合理,導(dǎo)致焊點凹坑、焊渣等。圖9所示為焊點凹坑、扭曲。

        圖8 夾具定位不良

        圖9 焊點凹坑、扭曲

        ⑶壓合過程影響總成件尺寸一致性。

        ①導(dǎo)正銷無法正常導(dǎo)向,導(dǎo)致壓合總成件狀態(tài)不穩(wěn)定。圖10所示為導(dǎo)正銷設(shè)計示意圖,導(dǎo)正銷設(shè)計過程中,沒有可調(diào)機構(gòu),導(dǎo)致上模帶件。

        ②外板定位不穩(wěn),導(dǎo)致總成件不穩(wěn)定。圖11所示為外板定位不合格示意圖,外板定位過松,則導(dǎo)致尺寸不穩(wěn)定。外板定位過緊,則導(dǎo)致外板上出現(xiàn)棱線不順。

        ③模具表面不光順。圖12所示為模具表面不光順,研合率差,補焊后該處不順,容易導(dǎo)致包邊后變形。

        ④壓合參數(shù)不合理,如主缸壓力過小或者過大。

        圖10 導(dǎo)正銷設(shè)計示意圖

        圖11 外板定位不合格示意圖

        圖12 模具表面不光順,研合率差

        ⑷匹配問題的不穩(wěn)定性。

        ①車身骨架結(jié)構(gòu)尺寸不穩(wěn)定,導(dǎo)致匹配問題不穩(wěn)定。主要是過程質(zhì)量控制不嚴(yán),發(fā)生變化。

        ②鉸鏈狀態(tài)不穩(wěn)定,如尺寸一致性差,導(dǎo)致車身外觀匹配尺寸一致性差。

        匹配整改粗放,精度差

        匹配整改是按照實際裝車匹配整改門蓋總成的平度、間隙,來實現(xiàn)整車門蓋總成之間的平度,間隙滿足產(chǎn)品DTS要求。匹配整改出現(xiàn)問題時,未從根本上查找原因并制定可行性的驗證、整改方案,“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”。導(dǎo)致匹配整改過程中,管理粗放.出現(xiàn)了如下問題:

        ⑴抓取數(shù)據(jù)不充分,導(dǎo)致整改位置不準(zhǔn)確,整改量不精確;

        ⑵驗證不充分,未實現(xiàn)批量敲件驗證,僅驗證幾臺車;

        ⑶整改過程中,整改精度不夠。如補焊后出現(xiàn)砂眼、氣孔,采用手工打磨的形式替代加工,模具表面質(zhì)量差、沖壓件尺寸精度差。從圖13中發(fā)現(xiàn)補焊及加工精度差,補焊粗糙,出現(xiàn)砂眼、氣孔,同時用打磨替代加工,模具精度差。

        圖13 補焊及加工精度差

        ⑷整改過程中,未考慮詳細(xì),如反彈、扭曲、變形等影響因素。

        匹配整改過程中未同步分析

        匹配整改過程中,主要存在以下問題:

        ⑴內(nèi)板、外板、壓合模未同步分析、更改,導(dǎo)致整改后尺寸效果不理想。從圖14中發(fā)現(xiàn)只分析內(nèi)板法蘭邊更改量,未分析外板、壓合模等更改量。

        圖14 只說明內(nèi)板更改,未說明其他更改量

        ⑵模、夾、檢等未同步分析、更改,導(dǎo)致內(nèi)板更改后總成壓合后不符合檢具。圖15所示為內(nèi)板基準(zhǔn)面與檢具基準(zhǔn)塊不貼合,右前門更改后出現(xiàn)翹翹板,制件S面與檢具基準(zhǔn)面未貼合,影響總成件在檢具上檢測穩(wěn)定性。

        圖15 內(nèi)板基準(zhǔn)面與檢具基準(zhǔn)塊不貼合

        ⑶沖、焊、涂、總等專業(yè)未同步分析、更改。

        ⑷批量驗證的風(fēng)險未及時反饋、規(guī)避處理。如圖15中,整改后出現(xiàn)新的問題點,S面與檢具基準(zhǔn)塊不貼合,形成翹翹板等,檢具上未及時規(guī)避處理。

        《淺談匹配整改的前提條件(下)》見《鍛造與沖壓》2017年第6期

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