雷鵬飛,豐新宇,張金山
(1. 太原理工大學(xué),山西太原 030024;2. 太原重工股份有限公司,山西太原 030024 )
大型礦用挖掘機(jī)履帶板材料性能研究
雷鵬飛2,豐新宇2,張金山1
(1. 太原理工大學(xué),山西太原 030024;2. 太原重工股份有限公司,山西太原 030024 )
傳統(tǒng)材料通過常規(guī)工藝制造的大型挖掘機(jī)履帶板組織及性能難以滿足要求。本次研究對履帶板材料ZG110Mn13Mo1進(jìn)行了成分調(diào)整,提高了履帶板的淬透性及韌性。調(diào)整了履帶板水韌處理奧氏體化保溫時間及出爐后入水前的時間,極大地減少了組織中的網(wǎng)狀碳化物,大幅降低發(fā)生脆性斷裂的可能性。改進(jìn)后的履帶板性能顯著提高,耐磨性與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)。
大型礦用挖掘機(jī)履帶板;ZG110Mn13Mo1;成分調(diào)整;熱處理工藝;韌性
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下,國內(nèi)外各大礦山企業(yè)為降低運行成本爭取生存空間,紛紛尋求進(jìn)口設(shè)備部件國產(chǎn)化。大型礦用挖掘機(jī)在我國各大露天礦山均有分布。履帶板作為其行走機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵部件,國產(chǎn)化市場前景廣闊[1]。然而此類履帶板質(zhì)量大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造難度大,在既定結(jié)構(gòu)條件下,生產(chǎn)過程中需合理設(shè)計合金成分并嚴(yán)格控制工藝細(xì)節(jié)以保證其組織及性能的有效調(diào)控。
我單位前期試制了一批某型履帶板交付用戶試用,據(jù)用戶反饋,個別履帶板未達(dá)使用壽命即發(fā)生開裂。試制履帶板所用材質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)的ZG110Mn13Mo1,該型履帶板構(gòu)造如圖1所示,開裂部位為單銷耳。金相分析及力學(xué)性能測試結(jié)果顯示(詳見下文試驗結(jié)果與分析),其組織中存在大量網(wǎng)狀碳化物,沖擊韌性值偏低。
圖1 履帶板模型
現(xiàn)根據(jù)實際情況,從成分設(shè)計和熱處理工藝兩方面對履帶板材料性能進(jìn)行了研究。對ZG110Mn13Mo1進(jìn)行了成分調(diào)整,并調(diào)整了履帶板水韌處理奧氏體化保溫時間及出爐后入水前的時間。采用光學(xué)金相顯微鏡對不同工藝下的組織進(jìn)行觀測,檢測了不同工藝下的力學(xué)性能。
(1)成分設(shè)計。加入適量Cr元素以提高奧氏體的穩(wěn)定性,提高奧氏體錳鋼的屈服強(qiáng)度和鋼的淬透性[2]。此外,履帶板所用材質(zhì)為高錳鋼,影響其韌性的一個因素是錳碳比,較高的錳碳比有利于提高其韌性[3]。
前期試制履帶板所用ZG110Mn13Mo1具體成分如表1。
表1 ZG110Mn13Mo1化學(xué)成分 w%
調(diào)整成分后的鋼(以下簡稱試驗鋼)成分如表2。
表2 試驗鋼化學(xué)成分 w%
(2)熱處理工藝。前期試制的履帶板熱處理工藝如圖2所示,根據(jù)高錳鋼熱處理的常規(guī)經(jīng)驗,1 080 ℃保溫時間為3.5 h。然而,對開裂履帶板的分析顯示(見下文試驗結(jié)果與分析),3.5 h的保溫時間不足以熔解鑄態(tài)組織中的網(wǎng)狀碳化物。
圖2 試制履帶板的熱處理工藝
高錳鋼鑄件水韌處理保溫時間有下列經(jīng)驗公式可循[4]:
式中,τ為保溫時間(h);δ為壁厚(mm);C、Si分別為鋼中碳、硅含量(%)。
現(xiàn)根據(jù)經(jīng)驗公式,結(jié)合實際情況[5,6],制定保溫時間為5 h。
前期試制中,履帶板保溫出爐后入水前時間要求為≤90 s。為盡可能避免碳化物析出,經(jīng)反復(fù)試驗,現(xiàn)將該段時間調(diào)整至60 s以內(nèi)。
(3)取樣位置。以下金相分析及力學(xué)性能測試所用試樣均取自履帶板本體單銷耳心部。
2.1 ZG110Mn13Mo1組織與性能
ZG110Mn13Mo1在前期熱處理工藝條件下的金相組織如圖3所示。其特征為沿奧氏體晶界分布的碳化物,構(gòu)成網(wǎng)狀。晶粒內(nèi)部也有部分碳化物分布。
圖3 ZG 110Mn13Mo1在原熱處理工藝下的組織
其力學(xué)性能如表3所示??梢娖漤g性較差。
表3 ZG110Mn13Mo1在原熱處理工藝下的力學(xué)性能
履帶板在服役過程中承受大能量沖擊載荷,網(wǎng)狀碳化物組織極易發(fā)生大范圍脆性斷裂,這是前期試制履帶板提前失效的原因。
2.2 試驗鋼組織與性能
在ZG110Mn13Mo1基礎(chǔ)上調(diào)整成分后的鋼材金相組織如圖4所示??梢妸W氏體晶界處網(wǎng)狀碳化物及晶粒內(nèi)部碳化物均有所減少。
圖4 試驗鋼在原熱處理工藝下的組織
其力學(xué)性能如表4所示??梢娖漤g性有所提高。成分調(diào)整提高了奧氏體穩(wěn)定性,且提高了淬透性,所以碳化物數(shù)量下降,改善了韌性。
表4 試驗鋼在原熱處理工藝下的力學(xué)性能
2.3 調(diào)整水韌工藝后的試驗鋼組織與性能
延長保溫時間,并盡可能縮短出爐后入水前時間,得到的試驗鋼金相組織如圖5所示。可見網(wǎng)狀碳化物基本消除。
圖5 調(diào)整熱處理工藝后試驗鋼的組織
其力學(xué)性能如表5所示??梢娖漤g性顯著提高。在前文所述成分調(diào)整的作用基礎(chǔ)上,延長保溫時間,可使鑄態(tài)組織中的碳化物充分熔入奧氏體,而縮短出爐后入水前時間則可盡量避免碳化物再次析出。這樣,組織中影響韌性的網(wǎng)狀碳化物基本得以消除,從而改善了其性能。
表5 調(diào)整熱處理工藝后試驗鋼的力學(xué)性能
調(diào)整成分及工藝后生產(chǎn)的履帶板已交付客戶使用,據(jù)客戶反饋,目前未發(fā)現(xiàn)開裂現(xiàn)象,且在同樣服役時間內(nèi),磨損量與進(jìn)口原廠履帶板相當(dāng),較前期試制產(chǎn)品有較大的改善。
1) 對ZG110Mn13Mo1成分進(jìn)行調(diào)整,提高錳碳比,加入Cr元素,可以提高大型礦用挖掘機(jī)履帶板的淬透性及韌性。
2) 延長保溫時間,并盡可能縮短出爐后入水前時間,可使履帶板鑄態(tài)組織中的碳化物充分熔入奧氏體,避免碳化物再次析出,從而消除網(wǎng)狀碳化物,大幅降低了履帶板因此發(fā)生脆性斷裂的可能性。
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Performance study on crawler shoe material of large mining excavators
LEI PengFei2, FENG XinYu2, ZHANG JinShan1
( 1. Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,Shanxi,China; 2. Taiyuan Heavy Industry, Taiyuan 030024, Shanxi,China)
The microstructure and performance of crawler shoes manufactured from traditional materials and treated through conventional procedures cannot meet the requirements. In this study, the chemical composition of the traditional material ZG110Mn13Mo1 was modifi ed, therefore the hardenability and impact toughness of the crawler shoes were improved. The austenitizing holding time was extended and the interval before quenching was shortened, as a result, the carbide network was reduced signifi cantly and the risk of brittle fracture was minimized. The performance of the updated crawler shoes was improved, and the wear resistance reached the same level as the imported products.
electric rope shovel;crawler shoe;ZG110Mn13Mo1;chemical composition modifi cation;heat treatment;impact toughness
TG162.9;
A;
1006-9658(2017)02-0014-03
10.3969/j.issn.1006-9658.2017.02.005
2016-09-08
稿件編號:1609-1512
雷鵬飛(1984—),男, 碩士研究生,從事耐磨件及耐熱件研發(fā)制造、鑄造生產(chǎn)技術(shù)工作.