摘要:通過添加脫硫增效劑,提高脫硫效率,降低SO2排放濃度,在滿足環(huán)保達標排放的前提下,進一步優(yōu)化脫硫運行方式,減少漿液循環(huán)泵運行數(shù)量,達到節(jié)省脫硫運行費用的目的,實現(xiàn)節(jié)能減排目標。文章對脫硫增效應用及效果進行了分析。
關鍵詞:脫硫效率;增效劑;達標排放;節(jié)能環(huán)保;含硫率 文獻標識碼:A
中圖分類號:X701 文章編號:1009-2374(2016)36-0109-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.36.054
1 概述
大唐湘潭發(fā)電公司2×600MW煙氣脫硫工程采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),其原煙氣SO2設計值2166mg/Nm3,校核值2890.72mg/Nm3。排放標準:出口SO2濃度為200mg/Nm3。
因電廠燃煤煤質不穩(wěn),入爐煤含硫大幅波動,脫硫壓力較大,在燃用高含硫煤時,有造成機組減負荷和環(huán)保超標排放的風險。為響應國家環(huán)保和節(jié)能減排的要求,滿足國家和地方環(huán)保要求。同時當含硫不高的情況下,降低脫硫能耗水平,達到節(jié)能減排目的。脫硫增效劑產(chǎn)品適用于大型燃煤電廠的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術,有提高脫硫效率和降低出口SO2濃度的效果?;诖?,大唐湘潭發(fā)電公司擬采用脫硫增效劑產(chǎn)品,解決現(xiàn)場難題。同時出于對電廠現(xiàn)場情況復雜性考慮,要求在脫硫現(xiàn)場進行增效劑應用試驗,以檢驗試驗效果并做經(jīng)濟性分析。
2 添加脫硫增效劑條件及要求
2.1 添加脫硫增效劑應具備的基本條件
(1)石灰石粉品質穩(wěn)定,主要指標達到設計要求:純度≥90%、石灰石粉粒徑≤250目(90%通過率);(2)試驗期間,電除塵器高/低壓設備運行正常,電場全部投入,運行參數(shù)調(diào)整至最佳狀態(tài),達到設計除塵效率;(3)石灰石漿液濃度符合脫硫系統(tǒng)設計要求;(4)脫硫系統(tǒng)主要設備穩(wěn)定運行,如煙風系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、廢水排放系統(tǒng)等;(5)試驗前脫硫主要參數(shù)應達到穩(wěn)定,如吸收塔漿液pH值(5.4~5.7)等;(6)脫硫系統(tǒng)DCS系統(tǒng)上所有主要監(jiān)測儀表應顯示正常,試驗前熱控儀表進行必要的檢查和標定工作,CEMS和就地各監(jiān)測儀表進行標定;(7)試驗前控制吸收塔漿液密度在設計范圍(1080~1100kg/m3)內(nèi)。
2.2 脫硫增效劑添加試驗工況及入口含硫控制要求
脫硫增效劑添加試驗工況及入口含硫控制要求如表1所示。
3 脫硫增效劑添加試驗步驟
3.1 脫硫增效劑添加前運行數(shù)據(jù)采集
(1)記錄脫硫增效劑添加前10~15天的運行數(shù)據(jù)記錄表,最好包括各個負荷段工況;(2)選擇性進行停漿試驗,即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài)(最好為滿負荷情況下),然后停止供漿,記錄24小時內(nèi)運行數(shù)據(jù)。若在24小時內(nèi)系統(tǒng)脫硫效率急劇降低,即恢復供漿;(3)停泵試驗(脫硫效率較高時可進行試驗),即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài),然后停止一臺漿液循環(huán)泵,記錄24小時內(nèi)的運行數(shù)據(jù)。
3.2 初次投加脫硫增效劑
(1)保持脫硫裝置的穩(wěn)定運行,使各參數(shù)保持穩(wěn)定(煤種、負荷、pH值等);(2)保持吸收塔液位正常范圍內(nèi),如果出現(xiàn)液位不穩(wěn)定的狀態(tài),建議投加消泡劑;(3)脫水系統(tǒng)和廢水排放正常使用,保持吸收塔漿液CL-在20000ppm以內(nèi);(4)石膏漿液的pH值控制在5.4以上,電除塵的效率在控制范圍內(nèi);(5)向集水坑內(nèi)加入1000kg脫硫增效劑,通過地坑泵打入吸收塔內(nèi),地坑攪拌器保持開啟,確保藥劑的溶解和擴散均勻??刂莆账?nèi)增效劑濃度在400~800mg/L范圍內(nèi);(6)初次加藥24小時后,進行停泵試驗,即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài)(最好為滿負荷情況下),然后停一臺漿液循環(huán)泵,保持脫硫效率和出口SO2排放濃度符合國家和地方排放標準。記錄24小時內(nèi)運行數(shù)據(jù),若在24小時內(nèi)系統(tǒng)脫硫效率急劇降低,即恢復啟泵。
3.3 二次投加及日常投加
(1)根據(jù)初次投加反應情況及現(xiàn)場條件繼續(xù)試驗,可考慮停泵或煤質變化(參入部分高硫煤)試驗;(2)二次的投加時間和加入量根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)結合現(xiàn)場一次投加后運行情況而定,建議投加量為80~120kg/天。
4 脫硫增效劑添加試驗過程注意事項
(1)應根據(jù)試驗時間長短和試驗臺數(shù),準備足夠數(shù)據(jù)的脫硫增效劑;(2)向吸收塔地坑加藥時應緩慢加入,確保藥品充分攪拌均勻。每次地泵運行時吸收塔最好打至最低液位、確保藥液全部進入吸收塔;(3)為達到最佳運行效果,加藥時間采取每8小時一次,將24小時的加藥量分開即可;(4)加入脫硫添加劑后脫硫效率可能明顯上升,易發(fā)生吸收塔石膏漿液pH值降低的情況,要求運行人員在添加劑加入前維持較高的運行pH值(5.4~5.7)。試驗時通過控制吸收塔補漿量調(diào)整pH值。
5 使用脫硫增效劑初步結論
(1)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,提高脫硫效率明顯,從而提高系統(tǒng)處理SO2的能力,可實現(xiàn)停用一臺漿液循環(huán)泵的目的。根據(jù)試驗結果來看,負荷在600MW以上,原煙氣SO2濃度小于3000mg/Nm3,加藥后停一臺漿液循環(huán)泵可基本維持凈煙氣SO2濃度小于120mg/Nm3;負荷在500MW左右,原煙氣SO2濃度小于3400mg/Nm3,加藥后停一臺漿液循環(huán)泵可維持凈煙氣SO2濃度小于150mg/Nm3;(2)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,系統(tǒng)可以在低pH(設計值的下限)值下運行,同時還可以降低出口SO2的排放濃度;(3)因添加脫硫增效劑后提高了效率,停用了一臺的漿液循環(huán)泵,可以提高設備備用系數(shù);(4)當實際使用的煤種硫含量高于設計值時,通過使用添加劑,以保證達到環(huán)保要求,而不必對脫硫系統(tǒng)進行增容改造,以實現(xiàn)在原有設備上提高脫硫容量和目的;(5)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,可以減少循環(huán)泵系統(tǒng)的檢修、維護工作量;(6)停運一臺漿液循環(huán)泵情況下,短時間內(nèi)原煙氣超過4000mg/Nm3,脫硫效率仍能維持較高水平,說明加藥后系統(tǒng)緩沖能力得到大大增強,降低了系統(tǒng)日常運行維護的難度。
6 脫硫增效劑投加后效益分析
節(jié)約廠用電:在燃煤硫分不高的情況下,可停用一臺漿液循環(huán)泵,并保證脫硫效率和排放均達到環(huán)保要求。目前運行的3臺漿液循環(huán)泵的功率分別為1000kW、1150kW、1250kW,以停用一臺小泵為例:
6.1 使用脫硫增效劑停泵節(jié)約費用
(1)停一臺漿液循環(huán)泵節(jié)省費用:1.732×93A×6kV×0.9×720h×0.5元/kWh≈31.31萬元/月;(2)石灰石粉平均耗量為6500噸/月,石灰石粉利用率提高1.5%,節(jié)省石灰石粉費用為:100噸×155元/噸=1.55萬元/月。
6.2 添加脫硫增效劑藥品費用
(1)日常添加費用:120kg/天×20元/kg×30天≈7.2萬元;(2)初始量添加費用(維持3個月):1000/3×20=0.67萬元。
6.3 使用增效劑后的經(jīng)濟效益
使用增效劑后,單機脫硫每月凈節(jié)省費用為25萬元,經(jīng)濟效益明顯。
6.4 添加脫硫增效劑帶來的其他有益方面
(1)減少漿液循環(huán)泵的維護費用:由于停用了漿液循環(huán)泵,減少了泵的磨損和備品備件的消耗,檢修維護費用也相應降低,同時也增加了泵的備用,提高了設備的可靠性;(2)減少排污費:當實際使用的煤種硫含量遠高于設計值,而系統(tǒng)無法滿足環(huán)保要求時,通過使用添加劑,提高脫硫效率,以保證達到環(huán)保要求;(3)提高高硫煤摻燒比例:通過增效劑的使用提高了系統(tǒng)裕量,從而可以使脫硫系統(tǒng)適應更高含硫量的燃煤,這樣可以適當提高高低硫煤的摻燒比例。據(jù)調(diào)查,同區(qū)域高低硫煤的差價約在20~25元之間,此項費用如統(tǒng)計到全年,效益將會很可觀;(4)提高石灰石的利用率和石膏品質:通過添加增效劑可以使系統(tǒng)在較低pH值下穩(wěn)定運行,不僅可以提高石灰石利用率和石膏品質,同時還可以減緩鈣的結垢、堵塞速率,提高系統(tǒng)的可靠性;(5)通過添加脫硫增效劑,可以提高系統(tǒng)裕量,使系統(tǒng)適應緩沖能力更強,當其他條件(如煤質、煙溫、機組負荷等)存在波動時,系統(tǒng)依然可以高效穩(wěn)定運行,增強了運行控制能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性;(6)通過添加脫硫增效劑,可以作為滿足新的國家排放標準和脫硫增容改造的輔助手段,實現(xiàn)環(huán)保達標排放。
參考文獻
[1] 曾庭華,楊華.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的安全性及優(yōu)化 [M].北京:中國電力出版社,2003.
[2] 孫克勤.電廠煙氣脫硫設備及運行[M].北京:中國 電力出版社,2007.
作者簡介:柳進云(1972-),男,大唐湘潭發(fā)電有限責任公司工程師,研究方向:脫硫脫硝技術管理。
(責任編輯:王 波)