毛亮
摘要:在鍋爐的使用過程中必須要經(jīng)受高溫的考驗(yàn),然而在實(shí)際的使用過程之中卻經(jīng)常發(fā)生高溫受熱面出現(xiàn)氧化皮脫落導(dǎo)致的爆管現(xiàn)象。臻能熱電廠2016年發(fā)生了兩起在運(yùn)行中高溫受熱面爆管而導(dǎo)致的非計(jì)劃停用事件。經(jīng)最終分析爆管原因均為高溫受熱面管束金屬氧化皮脫落、堆積、造成管壁短期超溫引起。本文通過對氧化皮的生成機(jī)理、影響因素等,分析提出了減緩高溫受熱面氧化皮生成速度及防范措施,以提高機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性。
關(guān)鍵詞:超臨界機(jī)組;奧氏體;氧化皮剝落;防范措施
中圖分類號:TM6
文獻(xiàn)標(biāo)識碼A
文章編號2095-6363(2017)04-0074-02
1.爆管事件簡介
臻能熱電廠鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流本生爐,型號DGl920/25.4-II6型;一次中間再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié);固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)。燃燒器采用外濃內(nèi)淡型低NOx旋流式煤粉燃燒器,前、后墻各布置18只,分上、中、下三層布置,共36只;組成前后墻對沖燃燒;點(diǎn)火采用等離子系統(tǒng)。屏式過熱器沿?zé)煔夥较蚍智啊⒑?組。每一組沿爐寬方向布置15屏,共30片,每片屏由22根管子繞成;高溫對流過熱器沿爐寬由32片,每片管屏由20根管子并聯(lián)繞制而成,屏式過熱器及高溫過熱器受熱面金屬均為TP347H材質(zhì)。2016年5月機(jī)組運(yùn)行中屏式過熱器出現(xiàn)泄漏。打開人孔檢查后發(fā)現(xiàn)屏過第3圈出口段管發(fā)生爆漏,爆管向上變形并扭轉(zhuǎn)繞第1至20管圈出口段環(huán)成一圈。造成部分圈管入口段、出口段吹損。爆漏點(diǎn)位于出口段彎頭附近,爆口較大成魚嘴狀邊緣粗鈍、管壁未見減薄、存在少許平行于管子軸線的裂紋,呈現(xiàn)出明顯的過熱爆管特征,如圖1所示。對出口直管段割管檢查發(fā)現(xiàn):管子內(nèi)壁存在氧化皮,厚度約0.35mm并存在剝落現(xiàn)象。入口直管段也存在鼓包現(xiàn)象,管徑由45ram脹粗為59.3mm,如圖2所示。
2.氧化皮生成機(jī)理及結(jié)構(gòu)危害
2.1氧化皮生成結(jié)構(gòu)
臻能熱電廠高溫受熱面金屬材質(zhì)均為粗晶奧氏體不銹鋼TP347H。奧氏體不銹鋼特指含有適量鎳、鉻12%,晶體結(jié)構(gòu)呈面心立方體的鐵基合金。奧氏體不銹鋼在高溫高壓下發(fā)生氧化反應(yīng)而形成的氧化產(chǎn)物稱為氧化皮,氧化皮經(jīng)物相分析其成分主要是FeO、Fe3O4、Fe2O3、Cr2O3、MnO·Fe2O3、MnO-Cr2O3和NiO·Cr2O3等氧化物。對氧化皮橫截面進(jìn)行金相分析可以發(fā)現(xiàn)TP347H奧氏體不銹鋼的氧化層為兩層結(jié)構(gòu),外層氧化皮結(jié)構(gòu)疏松并有空洞形成,保護(hù)作用較弱容易脫落;內(nèi)層致密有較好的保護(hù)性。內(nèi)外層結(jié)合不是很緊密,隨氧化時(shí)間的延長,金屬管壁溫度在某個(gè)溫度段溫度的升高,內(nèi)外氧化層生成速度逐漸增加。當(dāng)氧化皮厚度達(dá)到剝離臨界厚度并在溫度壓力大幅度波動時(shí),由于管道母材與氧化皮之間的熱膨脹系數(shù)差異大,會產(chǎn)生一定的熱應(yīng)力,從而導(dǎo)致氧化皮很從管道本體上剝離。
2.2氧化皮的危害
1)脫落的氧化皮容易集中在u型管受熱面的底部彎頭處,阻礙了管道內(nèi)蒸汽的流動,使管道產(chǎn)生鼓包現(xiàn)象或超溫爆管而非計(jì)劃停機(jī)。
2)氧化皮的熱阻較大,會引起受熱面壁溫上升加速管道金屬蠕變,影響管材壽命。
3)剝落的氧化皮隨蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),會造成機(jī)組主汽閥、調(diào)閥、葉片、噴嘴等部件的損傷。
4)剝落的氧化皮會對凝結(jié)水水質(zhì)造成污染,使機(jī)組蒸汽品質(zhì)下降。
3.事件原因分析
3.1對爆管管道進(jìn)行材質(zhì)分析
爆管管材作光譜半定量分析如表1所示。
通過檢測認(rèn)為爆管材質(zhì)均符合設(shè)計(jì)要求。由于剛開機(jī)不久發(fā)生了此次爆漏且位置位于管屏下部彎頭附近,呈現(xiàn)出典型的短時(shí)過熱爆管特征。故經(jīng)分析認(rèn)為:氧化皮等異物阻塞造成管子內(nèi)蒸汽流量降低,引起管壁超溫是此次爆管的主要原因。
3.2事件暴露出的問題
本機(jī)組鍋爐屏式過熱器出口段采用的材料為不銹鋼TP347H,該鋼種屬于粗晶粒奧氏體耐熱鋼,在開、停機(jī)及運(yùn)行工況變化等情況下,蒸汽側(cè)會產(chǎn)生氧化層剝落,同時(shí)超臨界機(jī)組受熱面管內(nèi)徑普遍較小,異物容易在彎頭部位堆積、堵塞造成過熱爆管。
4.整改及防范措施
4.1高溫過熱器更換管材選擇
本廠采用的粗晶奧氏體耐熱鋼材在同類型機(jī)組中普遍存在氧化皮脫落問題,后期大修期間可視高溫受熱面爆管情況決定是否更換管材,如需更換則建議選用適用與超超臨界機(jī)組的細(xì)晶奧氏體TP347HFG鋼材或者對管道進(jìn)行噴丸、鍍鉻處理以提高抗氧化性。
4.2開停機(jī)時(shí)嚴(yán)格控制溫度變化
1)嚴(yán)格控制鍋爐升溫升壓速度,在升壓開始階段,到滿足沖轉(zhuǎn)參數(shù)前,飽和溫度上升速率不超過1.0°C/min。
2)機(jī)組啟動期間嚴(yán)格進(jìn)行冷、熱態(tài)清洗,冷態(tài)沖洗達(dá)到下列指標(biāo):電導(dǎo)率<1us/cm、Fe3+<100ug/L、siO2,<30ug/L、pH值9.3~9.5;熱態(tài)沖洗達(dá)到下列指標(biāo):分離器儲水罐排水Fe3+≤50p g/L。
3)嚴(yán)格控制汽溫大幅波動及超溫運(yùn)行:主汽溫調(diào)節(jié)以控制水煤比為主,一、二級減溫水為輔助,外加提前修正中間點(diǎn)修水來控制;再熱汽溫調(diào)節(jié)主要是通過布置在低溫再熱器和省煤器后的平行煙氣擋板來實(shí)現(xiàn),正常情況下是通過煙氣調(diào)節(jié)擋板來調(diào)節(jié)再熱器汽溫,緊急事故工況、擾動工況或其他非穩(wěn)定工況可采用事故噴水調(diào)節(jié),另外,在低負(fù)荷時(shí)還可以適當(dāng)增大爐膛進(jìn)風(fēng)量,作為調(diào)節(jié)的輔助手段。
4)停爐后要嚴(yán)格控制爐膛各蒸發(fā)受熱面的冷卻速度,除緊急事故搶修外,禁止對鍋爐進(jìn)行強(qiáng)制冷卻。停爐后要對鍋爐進(jìn)行熱爐放水,防止u型管道底部氧化皮被凝結(jié)水浸泡而聚集成核狀堵死流通截面。
4.3開機(jī)過程中采用汽機(jī)旁路吹掃部分氧化皮
臻能熱電廠汽機(jī)旁路采用高壓和低壓兩級串聯(lián)的旁路系統(tǒng),其中高壓旁路容量為40%BMCR,在每次開機(jī)時(shí),利用該旁路系統(tǒng)將過熱器、再熱器管內(nèi)的氧化皮沖到凝汽器中,減少爆管和汽輪機(jī)葉片的顆粒侵蝕。但考慮到實(shí)際操作過程中蒸汽吹掃系數(shù)偏低,可以通過降低吹掃蒸汽壓力提高蒸汽溫度及比容來增加吹掃蒸汽動量或者增加吹掃次數(shù)擬補(bǔ)達(dá)到較好效果。吹掃蒸汽參數(shù)選擇參照調(diào)試階段吹管參數(shù),開始吹掃蒸汽壓力穩(wěn)定在5.OMPa~6.5MPa之間,吹掃結(jié)束壓力3.OMPa~4.0MPa。吹掃效果可通過化驗(yàn)?zāi)Y(jié)水含鐵量判斷。如果有氧化皮剝落物進(jìn)入凝汽器,必然會使凝結(jié)水的含鐵量增加。經(jīng)多次吹掃后凝結(jié)水的含鐵量恢復(fù)正常值,則說明吹掃可以完成。吹掃過程中需及時(shí)聯(lián)系化學(xué)人員加強(qiáng)對凝結(jié)水水質(zhì)化驗(yàn)。
4.4開停機(jī)后可采取以下處理方案
1)在運(yùn)行中加強(qiáng)對溫度偏高管段的監(jiān)控,利用停機(jī)機(jī)會盡可能的對該管道進(jìn)行透視/磁性或割管內(nèi)窺檢測,盡早發(fā)現(xiàn)異物,避免管子堵塞。
2)如發(fā)生爆管應(yīng)對爆口做金相檢查,檢查組織變化,爆口管段做氧化皮堆積檢查;對爆口周圍管束進(jìn)行逐一排查。
3)大、小修或停機(jī)3天以上對各過熱器進(jìn)口集箱進(jìn)行檢查,排查堵塞物。如進(jìn)口集箱無法排查到異物則擴(kuò)大至出口集箱。
4)對爐內(nèi)各受熱面進(jìn)行宏觀檢查是否有脹粗變形情況。
5)建議熱工人員創(chuàng)造條件在屏式過熱器管爆口段增加溫度測點(diǎn)。
5.結(jié)論
對于超臨界機(jī)組高溫受熱面氧化現(xiàn)象和氧化皮的產(chǎn)生問題是普遍及客觀存在的。氧化皮的生成只能通過各種預(yù)防措施去減緩而不可以避免,所以如何防止氧化皮堆積及減少對機(jī)組傷害是解決此問題的核心。臻能熱電廠#7機(jī)組爆管問題最終經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)召集鍋爐專業(yè)技術(shù)人員,邀請廣東電科院、廣東電研中心專家等召開專題會議分析原因、討論處理方案并采取了可行性措施后取得了較大成效,到目前為止尚未再次發(fā)生類似事故。