劉建春,杜欣宇,黃海濱,湯輝煌
(廈門理工學院 機械與汽車工程學院,福建 廈門 361024)
小長徑比多軸自動鎖螺絲機運動控制系統(tǒng)設計*
劉建春,杜欣宇,黃海濱,湯輝煌
(廈門理工學院 機械與汽車工程學院,福建 廈門 361024)
為解決常規(guī)鎖螺絲機柔性較差且無法應用于小長徑比螺絲的問題,開發(fā)了一套適用于小長徑比螺絲的多軸自動鎖螺絲機。根據(jù)鎖付工件的功能需求,基于八軸運動控制卡,開發(fā)了多軸自動鎖螺絲機的運動控制系統(tǒng)。并以50寸液晶電視背板為加工對象進行加工實驗,人工數(shù)量可減少86%,鎖付時間平均減少30%。實驗結果表明,該多軸自動鎖螺絲機能夠實現(xiàn)對螺絲的快速鎖付,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。
小長徑比;多軸自動鎖螺絲機;運動控制系統(tǒng)
在液晶電視生產(chǎn)過程中,常見的32寸到50寸背板螺絲數(shù)量可達20至64粒,在螺絲鎖付工位上需要安排4至7人,耗時11S至25S,已成為企業(yè)生產(chǎn)效率提高的瓶頸。另外,現(xiàn)在勞動力市場普遍存在用工荒問題,工人普遍不愿從事單調乏味無創(chuàng)造性的工作,人員流動很大,從而造成了產(chǎn)品質量不穩(wěn)定等問題。因此,企業(yè)為進一步提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量,解決用工荒問題,急需全自動鎖螺絲機。
近些年來,國內(nèi)外許多學者對螺紋連接件自動鎖付工藝也進行了相關研究,例如,António H. J. Moreira[1]等人利用基于Windows CE的嵌入式電腦開發(fā)了自動鎖螺絲機,加工過程和加工信息可實時監(jiān)控,但嵌入式電腦擴展性及數(shù)據(jù)處理能力有限,難以進行復雜數(shù)據(jù)的處理;汪春華[2]等人設計了基于工控機的多工位電動螺栓擰緊機控制系統(tǒng),實現(xiàn)了螺栓扭矩和轉角高精度控制以及擰緊機的智能化、網(wǎng)絡化,但無法實現(xiàn)小長徑比螺絲的鎖付;王月芹[3]等人,基于PLC設計了一套鎖螺絲自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)了單相國網(wǎng)電表接線端子自動鎖螺絲控制功能,提高了生產(chǎn)線自動化生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質量,但PLC數(shù)據(jù)處理能力較差,難以處理復雜信息;陳俊志[4]等人設計了一種相向式雙工位自動鎖螺絲機,可通過雙工位交替鎖付螺絲,減少了由于電批取螺絲產(chǎn)生的時間消耗,但僅適用于尺寸較小且螺絲數(shù)量少的工件??梢娔壳版i付研究主要是針對單軸鎖付小型工件,對尺寸較大的工件和小長徑比的螺絲鎖付沒有涉及。
本設備用于液晶電視背板燈條螺絲的鎖付。由于液晶電視背板上呈矩陣式排列的燈條螺絲通常采用長2.5mm的M3螺絲,其螺帽的直徑大于螺柱的長度,是小長徑比螺絲,不能采用普通的吹氣式供應螺絲,只能采用吸附式。本文基于鎖付工件及螺絲的特點,設計了小長徑比多軸自動鎖螺絲機運動控制系統(tǒng),并以50寸背板為加工對象進行了相應實驗。
如圖1所示為小長徑比螺絲,由圖可看出,小長徑比螺絲具有帽徑較大而總長較短的特點,一般把螺絲長度L與螺絲帽徑D的比值L/D≤1.3的螺絲稱為小長徑比螺絲。由于螺絲的帽徑大于長度的尺寸特點,使得如果使用吹氣的輸送方法,則螺絲會在輸送管內(nèi)發(fā)生翻轉,造成無法正常輸送的問題,甚至可能造成輸送管的堵塞,因此這類螺絲通常采用吸附式的方法進行輸送?;诖嗽O計了小長徑比多軸自動鎖螺絲機的電氣控制系統(tǒng)。
圖1 小長徑比螺絲
多軸自動鎖螺絲機共有7個運動軸,分別為送料軸1個,前后運動軸(Y軸)1個,上下運動軸(Z軸)1個,電批運動軸(X軸)4個。為提高鎖付效率,需采用多軸聯(lián)動并對外部設備反饋信息進行處理,若采用PLC加觸摸屏方案,則難以實現(xiàn)多軸聯(lián)動,且編程復雜,系統(tǒng)交互性不好,故采用工控機加運動控制卡方案進行運動控制系統(tǒng)的開發(fā)。
本自動鎖螺絲機運動控制系統(tǒng),主要由上位機、下位機、運動執(zhí)行模塊和功能執(zhí)行模塊總體四部分組成,如圖2所示。
圖2 控制系統(tǒng)組成圖
上位機為工控機,主要負責與用戶的交互,存儲加工信息及對下位機反饋信息進行邏輯處理等;下位機為運動控制卡,通過接受上位機發(fā)送的命令,直接控制機構運動和執(zhí)行相應功能,并收集執(zhí)行器的反饋信息,傳遞給上位機,供其進行邏輯計算;運動執(zhí)行模塊負責將機構移動到指定的位置;功能執(zhí)行模塊負責完成鎖付相關的工作,包括電批鎖付與重置(Start和reset),排列機送螺絲(排列機通電),排列機固定(電磁鐵通電),螺絲吸附(真空泵電磁閥通電)等,如圖3所示,為運動控制卡輸出點位控制外部設備接線圖。
運動控制卡選擇研為8軸運動控制卡IMC3082E,控制卡可接入互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)對設備的遠程控制和監(jiān)測,并可通過集線器/路由器擴展,最多可同時連接64塊控制卡,方便系統(tǒng)擴散與集成。
圖3 外部設備控制圖
由于電視機背板尺寸不同,相應的燈條螺絲間距也不相同。隨著產(chǎn)品型號更新?lián)Q代加快,要求產(chǎn)品換型時間短,可迅速對電批位置進行精確調整。同時為了提高產(chǎn)品質量,除了加工過程中按加工程序自動進行螺絲鎖付外,還需對鎖付質量進行實時監(jiān)測。
2.1 鎖付工作流程
自動鎖螺絲機開啟后系統(tǒng)會自動配置相應默認參數(shù)。工人將工件放到鎖螺絲機送料平臺上,選擇相應工件型號,自動生成加工程序,這時,電批伺服電機會帶動電批進行位置調節(jié);若為新型號,則需先新建工件型號,輸入工件信息并保存。最后開始加工操作,運動控制卡實時讀取反饋參數(shù),記錄螺絲鎖付完成情況,并顯示在主界面上。當螺絲全部鎖付完成后,工件由送料平臺送出。若有鎖付不合格的螺絲,系統(tǒng)會提示需要補鎖的螺絲編號;若全部鎖付合格,則鎖付過程結束。具體螺絲鎖付流程如圖4所示。
圖4 工件螺絲鎖付流程圖
鎖付過程根據(jù)上位機發(fā)送指令,經(jīng)過運動控制卡驅動各軸電機運動,再通過運動控制卡讀取電機、電批、排列機等反饋信號[5],實現(xiàn)快速高效的螺絲鎖付。
鎖付質量的判定主要依靠電批的反饋信號,在鎖付前設定好電批扭力,當鎖付結束時,螺絲扭矩達到設定值,電批會將扭矩到達信號反饋給運動控制卡。因此,若在規(guī)定時間內(nèi),控制卡接收到電批的反饋信號,則鎖付正確完成,反之,則鎖付有問題[6-8],記錄下相應孔位信息,并報警,提醒人工補鎖。
2.2 軟件主流程設計
根據(jù)工件螺絲鎖付流程,確定軟件的主控制流程如圖5所示。
圖5 軟件主控制流程
軟件自動配置默認加工參數(shù),讀取工件螺絲孔位信息,并根據(jù)孔位信息控制伺服電機運動到指定位置鎖付相應螺絲,各個電批反饋鎖付轉矩是否達到設定值信息給控制卡,判斷螺絲是否鎖付成功,如果成功就在顯示界面上對應孔位顯示為綠色,否則顯示為紅色。重復執(zhí)行以上過程直到工件鎖付完成。
2.3 路徑優(yōu)化
分析螺絲鎖付流程可知,若要提升加工效率,減少總加工時間,除了提高各軸電機轉速外,還應盡量減小各軸運動行程,減少加減速次數(shù),合理安排各軸運動時序。
如圖6虛線所示,初始路徑為從A點開始,首先豎直向上移動L1,再水平向左移動L3,最后豎直向下移動L4,鎖付完成后按原路徑返回取螺絲,同時工件向前移動至下一螺絲孔位,重復以上運動直到工件完全鎖付完成。L2為機構干涉范圍,即若要使電批順利向下運動并鎖付螺絲,水平移動距離至少應等于L2。綜合考慮機械結構、路徑最短及避免干涉等因素,得出L1=5mm,L3=78mm,L4=245.46mm。
但是,該路徑從A點出發(fā)到回到A點,電機需進行6次加減速,由于各軸行程相對較短,這樣電機主要工作在加減速過程,很少運行于高速穩(wěn)定狀態(tài),同時還使得機臺的振動情況較為嚴重,故對路徑進行優(yōu)化,其路徑示意圖如圖6實線所示。
在優(yōu)化路徑過程中,以機臺坐標系及坐標原點為坐標系和坐標原點,采用樣條插值的方法求出路徑方程[9]。為減少計算量,提取運動路徑中關鍵路徑BC段進行樣條插值,其中,B點為螺絲剛好被取出時的坐標點,C點為電批在豎直向下運動過程中剛好不發(fā)生干涉的坐標點,同時,樣條曲線BC與直線CD相切于C點,與直線AB相切于B點,這樣可保證在運動過程中順暢的運行。在AB段和DE段采用豎直方向運動,主要是因為,AB段為電批取螺絲,需使電批豎直運動才能更好的取到螺絲,而DE段為螺絲鎖付,同樣需要電批的豎直運動。此外,由于DE段鎖付螺絲時,進給速度與電批轉速、螺絲長度、牙距相關[10],而BD段為空行程,可在電機允許速度下盡可能加快速度。
圖6 螺絲鎖付運動簡圖
利用Matlab求得插值函數(shù)如公式(1):
(1)
軌跡曲線如圖7所示。
圖7 軌跡曲線圖
設計完成后以50寸液晶電視機背板為對象進行燈條螺絲鎖付實驗。
按照鎖付工作流程,將電視機背板的相關信息輸入程序中進行實驗,記錄加工時間,查看鎖螺絲運動控制軟件的信息記錄。鎖付實驗現(xiàn)場如圖8所示。
1.電批 2.燈條 3.待鎖付孔位 4.電視背板 5.排列機圖8 鎖付現(xiàn)場
在鎖付過程中,采用分段控制速度的方法,分為取螺絲階段,設置運動速度為V1,空行程階段,設置速度為V2和鎖螺絲階段,設置運動速度為V3,在圖6中,電批豎直向下運動到A點過程為取螺絲階段,最遠為10mm,從D運動到E點為鎖螺絲階段,長度為10mm,其他階段均為空行程階段。本次試驗中,設置V1=50mm/s,V2=300mm/s,根據(jù)電批轉速,螺絲長度及牙距,計算得出V3=12.5mm,通過200組實驗,結果平均值如表4所示。
表4 實驗結果統(tǒng)計
由上表可看出,在達到與人工鎖付相同的質量下,鎖付時間縮短了30%,鎖付成功率平均數(shù)為98.5%,符合企業(yè)生產(chǎn)要求。
使用工控機加運動控制卡的控制方案,結合VB.net語言對自動鎖螺絲機運動控制系統(tǒng)進行開發(fā),具有編程方便,開發(fā)效率高的特點,對于提高設備開發(fā)效率具有重要意義。同時,工控機加運動控制卡的控制方案,還具有擴展性好的特點,可有效提高設備的利用率。最后,利用50寸液晶電視背板進行燈條鎖付實驗,相比于人工鎖付,時間減少了30%,鎖付成功率為98.5%,證明該鎖螺絲機可實現(xiàn)小長徑比螺絲的自動鎖付,大大降低人工成本。
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(編輯 李秀敏)
The Design on Motion Control System of Multi-axis Automatic Tightening Equipment
LIU Jian-chun, DU Xin-yu, HUANG Hai-bin, TANG Hui-huang
(School of Mechanical and Automotive Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen Fujian 361024,China)
This paper is mainly to design a multi-axis automatic tightening equipment, which is used for solving the problem that most of the multi-axis automatic tightening equipment on the market is less flexible and not fit for small aspect radio screws .Besides,a motion control system which is based on 8-axis motion control card is designed.Then an experiment is conducted to tighten the screws of the light bars on the 50-inch LCD TV backplane. The result proves that the automatic tightening reduces about 30% in time on average than the manual tightening, and the number of workers can reduce 86%. The result indicates that the multi-axis automatic tightening equipment can tighten the screws quickly, which is significant for improving efficiency and reducing cost.
small aspect radio;multi-axis automatic tightening equipment; motion control system
1001-2265(2017)05-0061-03
10.13462/j.cnki.mmtamt.2017.05.016
2016-07-06;
2016-10-12
2016年福建省科技計劃項目引導性項目(2016H0040)
劉建春(1972—),男,福建永春人,廈門理工學院教授,博士,研究方向為數(shù)控與機器人應用技術,(E-mail)xmjcliu@163.com。
TH165;TG659
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