陸偉崗,周 偉,沈錦儒
(江蘇省電力設(shè)計院有限公司,江蘇 南京 211102)
旋挖灌注樁的補強
陸偉崗,周 偉,沈錦儒
(江蘇省電力設(shè)計院有限公司,江蘇 南京 211102)
某工程采用旋挖灌注樁處理軟弱地基,出現(xiàn)了許多Ⅲ類缺陷樁。經(jīng)采用多種手段檢查與檢測,認(rèn)定是樁頂下5~6 m處的樁身斷裂所致。經(jīng)多方案比較后決定采用加筋壓力注漿法補強,并再次進(jìn)行多種方法的檢測,證明補強后的樁身強度能滿足設(shè)計的要求。
旋挖灌注樁;樁身裂縫;加筋壓力注漿 。
1.1 工程地質(zhì)條件
建設(shè)場地位于長江岸邊的江漫灘地段,自然地面高程為3.50 m左右。地基土50 m深度范圍內(nèi)自上而下的基本層序為:層①素填土(局部分布);層②粉質(zhì)黏土;層③淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土;層④粉土夾粉質(zhì)黏土(大部缺失);層⑤粉砂夾粉土;層⑥粉、細(xì)砂;層⑦粉、細(xì)砂夾粉質(zhì)黏土(大部缺失);層⑧粉、細(xì)砂;層⑨板巖。勘測期間地下水位埋深為0.1 m左右。該區(qū)地震動峰值加速度為0.10 g,反應(yīng)譜特征周期為0.45 s,場地地基土的層④和層⑦為可液化土層,液化等級為輕微~中等。
地質(zhì)柱狀圖、平均層厚及旋挖樁入土深度見表1。
表1 地質(zhì)柱狀圖及旋挖樁入土深度
1.2 樁基設(shè)計
建筑平面軸線尺寸為70 m×75.2 m,朝向為南偏西40°。采用C35級混凝土旋挖鉆孔灌注樁。樁總數(shù)474根,樁長36.5~41.0 m,平均樁長38.75 m,以層⑨板巖為持力層,樁端進(jìn)入持力層深度不小于1.2 m。全樁長設(shè)置鋼筋籠,主筋12φ16,螺旋箍φ8@100~200。有效樁頂相對高程為-4.500 m,相對于自然地面下3.5 m左右。單樁承載力特征值為2700 kN(已考慮負(fù)摩擦力的影響)。基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式以獨立承臺為主,部分采用聯(lián)合承臺。采用樁及承臺、聯(lián)系梁共同承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)傳來的水平荷載。
1.3 旋挖樁施工
施工采用5臺南車220型旋挖樁機成孔,孔口設(shè)φ900的鋼護筒,筒底深過淤泥層底2 m,泥漿護壁。施工記錄表明泥漿比重1.1~1.2,含砂率1%~3%,黏度21~25 s,孔底沉渣2~4 cm,混凝土坍落度18~22 cm。
施工記錄的有效樁長36.5 m~41.4 m,平均有效樁長39.0 m,略長于設(shè)計樁長。
施工周期50天,混凝土試塊的試驗強度平均值為45 MPa。
施工記錄的充盈系數(shù)為1.021~1.607,平均1.239。
1.4 基坑開挖
(1)挖土機械:反向鏟挖機2~4臺,斗容量為1.1 m3,碴土車15輛,推土機1臺。
(2)降水措施:14口鋼筋混凝土井管的管井,沿四周均勻分布在基礎(chǔ)外側(cè)12口,基坑內(nèi)2口,井深15 m。于挖土前5天開始運行。
(3)挖土方式:一次性不分層整體大開挖,挖土深度3.5 m。橫向自西向東分3塊,第一塊寬約30 m,第二塊寬約25 m,第三塊寬約25 m,第一、二塊均自南向北推進(jìn),第三塊自北向南推進(jìn)。始挖時僅投入挖機2臺,進(jìn)程較慢,并有間斷停歇,因雨而停工4天,復(fù)工后陸續(xù)投入4臺挖機,連續(xù)開挖,直至結(jié)束。挖土周期共計18天,有效工日為14天。挖土量約2.4萬 m3。
基樁缺陷產(chǎn)生的原因筆者已在參考文獻(xiàn)[1]中進(jìn)行了詳細(xì)的分析探討,讀者可查閱該文。現(xiàn)將幾種調(diào)查方法得到的結(jié)果敬告讀者。
2.1 低應(yīng)變動力檢測
圖1示出了331#樁低應(yīng)變動力檢測的曲線。
圖1 331#樁的低應(yīng)變檢測反射波曲線
曲線顯示了樁的上部有強烈的反射峰,且有多次重復(fù),找不到樁底反射,這些特征顯示了在樁頂以下4 m左右處有較嚴(yán)重的缺陷存在,按樁身完整性類別分類屬Ⅲ類缺陷。
為摸清存在缺陷的基樁數(shù)量,擴大檢測面,對全部基樁進(jìn)行低應(yīng)變動力檢測。檢測結(jié)果表明有191根樁存在較嚴(yán)重的缺陷。缺陷位于有效樁頂以下1.8~7 m處,平均為4.4 m。其中3.5 m~5.5 m的有147根,占總數(shù)的78.0%。
2.2 開挖觀測
用大直徑的鋼護筒套在樁外,挖除護筒內(nèi)樁身四周的土,使樁身裸露出來,就可清晰地看到樁身上的橫向水平裂縫。裂縫大多數(shù)發(fā)生在層3淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土層中,裂縫貫穿深度達(dá)大半個樁徑,縫寬為2~10 mm。
將裂縫處的鋼筋割斷,將相連的剩余混凝土鑿除后即可將裂縫以上的樁身吊出,發(fā)現(xiàn)樁身中的鋼筋籠有變形和偏移的現(xiàn)象。對下段樁身進(jìn)行低應(yīng)變動力檢測的結(jié)果表明樁身完整,無任何缺陷。
2.3 靜載荷試驗
對存在Ⅲ類缺陷的109#、295#、301#樁進(jìn)行豎向靜載荷試驗,試驗的最終加載量仍采用正常樁的極限荷載值6300 kN。3樁的最終累計位移值ΣΔsi分別為24.31、21.44和25.14 mm。為節(jié)約篇幅只列出比較典型的295#樁的豎向抗壓靜載荷試驗的數(shù)據(jù)匯總表和荷載Q-沉降s曲線圖(表2、圖2)。
表2 295#樁的豎向抗壓試驗的數(shù)據(jù)匯總
圖2 295#樁的荷載Q-沉降s曲線圖
從表2中可見,第1~2級荷載所發(fā)生的本級位移Δsi值均大于第3~6級荷載所發(fā)生的本級位移Δsi值,這說明了樁身上部存在裂縫,在裂縫上下段的樁身尚未抵緊時,只有裂縫以上的樁側(cè)摩阻力發(fā)揮作用,所以樁頂位移偏大,一旦上下段樁身抵緊后,樁頂荷載會通過裂縫處樁身接觸面往下傳遞,調(diào)動了裂縫以下的樁側(cè)摩阻力發(fā)揮作用,因此各級荷載作用下的樁頂本級位移值Δsi明顯減小。從圖2中能看到Q-s曲線的線型是下凸?fàn)睢T囼炦M(jìn)行到施加第4級荷載后,Q-s曲線恢復(fù)成緩變形狀。隨后施加的荷載所產(chǎn)生的沉降與正常樁類似,荷載加到預(yù)計的最大加載量6300 kN時,累積位移值ΣΔsi都小于40 mm。
2.4 基樁缺陷調(diào)查小結(jié)
(1)低應(yīng)變動力檢測發(fā)現(xiàn)樁身上部存在較嚴(yán)重的缺陷,屬Ⅲ類缺陷。但缺陷斷面上下段的樁身都是完整的。
(2)缺陷形式為樁身未貫通的橫向水平裂縫,裂縫深度達(dá)大半個樁身,縫寬2~10 mm。
(3)水平裂縫的存在,不降低基樁的豎向抗壓極限承載力,所增加的位移值也在允許范圍內(nèi)。
(4)由于樁身上存在橫向水平裂縫,對基樁的水平承載力(抗剪能力)產(chǎn)生不良影響。樁身補強的重點即在于此。
3.1 樁身補強方案
基樁豎向承載力依靠樁身混凝土的強度和連續(xù)的樁身來保證,若樁身上存在使樁身不連續(xù)的裂縫,只要將裂縫彌補后確保樁身連續(xù)就可傳遞豎向壓力,鉆孔壓力注漿法無疑是可行的。只要在樁身上鉆幾個孔,再將水泥漿注入裂縫內(nèi),使斷裂的樁身彌合就可。
為保證基樁水平承載力,必須對裂縫截面處的抗剪強度予以補強,采用鉆孔加筋注漿補強法是可行而有效的。
綜合上述決定采用鉆孔加筋壓力注漿補強法。
3.2 樁身補強施工程序
(1)鉆孔
根據(jù)低應(yīng)變動力檢測的結(jié)果,預(yù)先計算出樁身裂縫的大概深度,通過鉆孔取芯和清孔注水來確定裂縫的準(zhǔn)確位置。
在有裂縫的樁頂布置2個鉆孔,鉆孔布置在與樁同圓心、直徑為400 mm的圓周上。鉆孔直徑108 mm,鉆孔邊與樁身中的主筋間的凈距約88 mm。
(2)清孔
鉆孔后向孔內(nèi)壓注高壓清水,將鉆孔清洗干凈,直到出水中無渾濁和碎屑出現(xiàn)為止。特別注意清洗裂縫內(nèi)的鉆碴。
清孔采用BW160型注漿泵和專用的清孔管,專用清孔管采用6分焊管,管的底口封閉,底口以上50 mm處管壁上均勻地鉆4個3 mm的小孔,以保證清孔水壓力。清孔時的水壓力為2 MPa。
每樁清孔時先將清孔管放到1個孔的孔底進(jìn)行沖洗,此時另一個孔不冒水,則逐漸將清孔管上提,當(dāng)提至某個深度時,另一個孔開始冒水,說明該深度處兩孔串通,即為裂縫準(zhǔn)確位置。也可采用下述方法來確定裂縫位置:當(dāng)2個孔都清洗完成后,用自吸泵將1個孔中的水抽出,另一個孔(不抽水)的水位跟隨下降。當(dāng)抽水孔中的水位到底時,不抽水孔的水位保持在某個水平,此位置即為裂縫位置。
(3)置入注漿管、通氣管和加筋鋼管
加筋鋼管采用Dg80×4的鋼管,長度為3 m,加筋鋼管底端焊接100 mm長的鋼筋,以便水泥漿液能夠順利進(jìn)入加筋鋼管的內(nèi)外。注漿管應(yīng)置于加筋鋼管中間。將注漿管、通氣管、封孔段的堵板和加筋用的鋼管焊接到一起。將焊接好的組合件置入鉆孔內(nèi),使3 m長的加筋鋼管在裂縫面的上下各為1.5 m。
注漿管采用6分鋼管,壁厚3 mm,每個鉆孔布置1根注漿管、1根通氣管。注漿管長度比鉆孔深度長300 mm,通氣管長度為1 m。注漿管和通氣管頂端均需套絲,連接閥門,以便封孔時加壓和注漿后的穩(wěn)壓。
注漿管和通氣管下入鉆孔后采用水泥漿和水玻璃漿封孔,封孔段長度為300~500 mm,封孔段底部設(shè)一堵板,封孔12 h后方可進(jìn)行壓力注漿。
(4)注漿
注漿采用的漿液為高強度水泥漿并摻入膨脹劑,以減少水泥漿凝固體的收縮。其配合比為:水泥∶水∶減水劑∶膨脹劑=1∶0.42∶0.1∶0.1(重量比)。
注漿前先壓入清水,將注漿通道打開。壓注清水的壓力控制在2~6 MPa。壓注清水時若另一管冒水,則關(guān)閉此管閥門,并繼續(xù)注水,直至冒水孔的出水全部為清水后進(jìn)行穩(wěn)壓5 min,一般不超過10 min。實施穩(wěn)壓后即可進(jìn)行注漿作業(yè)。
注漿通道打開后,打開全部閥門,進(jìn)行壓力注漿。當(dāng)其他閥門孔內(nèi)返出水泥漿后關(guān)閉該孔閥門,直至全部管口冒漿為止,立即關(guān)閉非注漿管上的閥門,實施注漿。當(dāng)注漿量達(dá)到設(shè)計量的一半時,換至另一根注漿管實施注漿。注漿壓力控制在2~6 MPa,穩(wěn)壓時間不少于10 min。
注漿時若出現(xiàn)樁周或其他部位冒漿現(xiàn)象,應(yīng)停止注漿作業(yè),2~4 h后繼續(xù)作業(yè)。
3.3 樁身補強施工實例
3.3.1 193#樁
(1)鉆孔
2個鉆孔布置為南北向,1#孔在南,2#孔在北,孔徑均為108 mm。1#孔孔深8.0 m,2#孔孔深7.82 m。鉆孔取出的芯樣均完整。
(2)清孔
清洗1#孔時先將清孔管放到孔底進(jìn)行沖洗,此時2#孔不冒水,從孔底逐漸將清水管上提至7 m深時2#孔開始冒水,說明此處兩孔串通,該樁的裂縫位置就在7 m深處。
(3)注漿
先對1#孔進(jìn)行注漿,將1#孔的排水管和2#孔注漿管全部打開,用水泥漿把鉆孔內(nèi)的水全部置換出來,水泥漿的用量在0.25 m3左右時1#排水孔開始冒水泥漿,用絲堵將其堵死,繼續(xù)壓漿。0.32 m3的漿液用完后,2#孔還在排水,此時的注漿壓力為2 MPa。重新攪漿間隔12 min,繼續(xù)注漿,2#孔開始冒出水泥漿,此時將1#孔的2根管子全部悶死,換2#孔注漿,此過程的注漿壓力為2 MPa。當(dāng)水泥漿用完時,暫停注漿。2.5 h后重新攪漿11 min后開始對1#孔注漿,注漿壓力為2.8~3.2 MPa,10 min后樁四周開始冒漿,即停止注漿,穩(wěn)壓10 min。消耗水泥漿液3罐共計0.96 m3。
3.3.2 332#樁
(1)鉆孔
2個鉆孔布置為東西向,1#孔在東,2#孔在西,孔徑均為108 mm。1#孔孔深7.22 m,2#孔孔深7.26 m。鉆孔取出的芯樣均完整。
(2)清孔
清洗1#孔時先將清孔管放到孔底進(jìn)行沖洗,此時2#孔不冒水,從孔底逐漸將清水管上提至6.5 m深時2#孔開始冒水。在2個孔都沖洗好后,用自吸泵將1#孔中的水抽出,2#孔水面同時下降。1#孔抽水到底后,2#孔的水位保持在6.5 m處,說明樁頂下6.5 m處兩孔串通,該樁的裂縫位置就在6.5 m深處。
(3)注漿
先對1#孔進(jìn)行注漿,將1#孔的排水管和2#孔注漿管全部打開,用水泥漿置換鉆孔內(nèi)的水,當(dāng)冒出水泥漿后將3根管全部堵死,注漿壓力為2 MPa。注了大約0.25 m3左右的水泥漿時,樁邊開始冒漿。換2#孔開始注漿,此時注漿壓力2.8 MPa。重新攪漿11 min后,接著對2#孔注漿,10 min后周邊3根樁開始冒漿,換1#孔注漿,此時注漿壓力2.4 MPa。間隔17 min后開始對1#孔注第3罐漿,注漿壓力為2.0 MPa。當(dāng)水泥漿用量達(dá)0.2 m3時周邊4根樁開始冒漿,停止注漿,穩(wěn)壓10 min。消耗水泥漿液2罐又0.2 m3,共計0.84 m3。
4.1 低應(yīng)變動力檢測
331#樁于3月10日進(jìn)行了注漿前的低應(yīng)變動力檢測,見圖1。測出樁頂下4 m處存在嚴(yán)重缺陷。
于是在樁頂處鉆孔并清孔后于3月31日16時55分開始注漿補強作業(yè),于17時53分注漿完畢。經(jīng)過18天的養(yǎng)護與休止,于4月18時9時36分進(jìn)行注漿后的低應(yīng)變動力檢測。注漿后的低應(yīng)變檢測曲線見圖3。
圖3 331#樁注漿后的低應(yīng)變反射波曲線圖
圖3中樁頂下4 m處已無高峰凸起,且整條低應(yīng)變反射波曲線上已看不到樁身上存在任何明顯的缺陷,可判為Ⅰ類樁。曲線的5 m處有一處擴徑信號,是注漿所留下的痕跡。可見所采用的補強方案是可靠而有效的。
4.2 樁身水平荷載試驗
4月12日至4月13日對193#、331#、332#三根樁進(jìn)行了單樁水平靜載荷試驗,3根樁分別施加水平荷載到270 kN、240 kN、240 kN時水平位移超過40 mm,終止試驗。3根樁水平靜載荷試驗的成果列于表3。3根樁的水平臨界荷載Hcr值分別為150 kN、120 kN、120 kN,均滿足設(shè)計要求。
表3 基樁水平靜載荷試驗成果匯總
(1)對于樁身存在水平裂縫缺陷的旋挖灌注樁,采用鉆孔加筋壓力注漿補強法是可行而有效的。此法不僅可增強基樁抗橫向水平作用的能力,也可將裂縫彌合,使裂縫上下段的樁身連接成整體,減小負(fù)荷時的沉降量。
(2)補強后的基樁經(jīng)低應(yīng)變動力檢測和水平靜載荷試驗檢驗都能達(dá)到預(yù)期的效果。低應(yīng)變動力檢測表明,原判為Ⅲ類的基樁已達(dá)到完整樁的標(biāo)準(zhǔn),可判為Ⅰ類樁。水平靜載荷試驗的結(jié)果表明,基樁水平臨界荷載Hcr值可達(dá)到為120 kN以上,滿足設(shè)計要求。
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Reinforcement of Rotary Digging Pile Reinforcement
LU Wei-gang, ZHOU Wei, SHEN Jin-ru
(Jiangsu Province Electric Power Design Institute, Nanjing 211102, China)
Rotary digging piles had used for processing soft ground of one project. However, there were many Ⅲ class defective were found in these piles. After inspection and testing by a variety of means, it was found that the defects was caused by cracks of pile body. these cracks under pile top 5~6 m.Method of pressure grouting reinforcement was adopted after the comparison of many alternatives. It was proved that the modifed pile body strength can meet the design requirements.
rotary digging pile; pile cracks; reinforced pressure grouting.
TU4
:B
:1671-9913(2017)01-0001-05
2016-01-23
陸偉崗(1983- ),男,江蘇蘇州人,從事火電廠與變電站的巖土工程試驗研究和設(shè)計工作。