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        一次生產中剃齒拉毛的原因分析

        2017-05-22 02:24:41劉欣金瑞
        汽車實用技術 2017年17期

        劉欣,金瑞

        (陜西法士特齒輪有限責任公司,陜西 西安 710119)

        前言

        剃齒是齒輪在滾齒后的一種齒形精加工方式,剃齒后的表面質量對嚙合噪音的影響很大,采用先進的剃齒工藝,可將齒向精度提高2-3個等級,齒形精度提高2-3個等級,齒距的精度提高1-2個等級。剃齒加工技術在我單位應用廣泛,具有加工過程靈活而迅速、生產效率高、自動化程度高等特點。但在實際生產中,由于各種原因,剃齒后齒面粗糙度超差,造成齒面拉毛現(xiàn)象,剃齒刀痕深,嚴重影響了齒輪的表面質量。

        1 問題提出

        圖1 剃后零件實物圖

        2014年7月我公司生產車間南京第二機床廠剃齒機,型號為Y4232CNC,該機床加工的齒輪發(fā)生連續(xù)嚴重齒面拉毛情況。經(jīng)過現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)已加工零件齒面光潔度差,刮痕明顯,個別刮痕深刻,指尖觸感明顯。具體情況如圖1所示。

        2 原因分析

        根據(jù)以往經(jīng)驗分析,以下幾種因素可能會影響剃齒后零件的表面質量:

        2.1 毛坯原材料存在問題,剃齒拉毛由于材質缺陷引起

        剃前齒輪如果材料密度不均勻,含雜質,局部有缺陷及韌性大等,都會使剃齒刀在齒面上局部地方有滑刀,切不下切屑,而在另一些地方啃入齒面時,影響表面粗糙度。齒輪的硬度同樣也會影響,硬度太高,容易崩齒,會影響刀具壽命;硬度太低會會容易黏刀,影響齒面粗糙度。

        2.2 剃齒刀具設計及及質量問題

        調整剃刀的螺旋角減小軸交角,剃齒嚙合時兩齒面的貼切面增大,剃齒平穩(wěn)性和導向性增強,能夠減小振動,提高齒輪的精度和光潔度。改進剃刀梳槽結構,在強度允許的情況下,增加容屑槽寬度,改善排屑效果。

        2.3 剃齒切屑用量設置不合理

        剃齒切屑用量的選擇合適與否,直接影響加工齒輪的精度和齒面表面粗糙度,切削速度、徑向進給量,縱向進給量,光整行程次數(shù),均會影響齒面的表面質量,其中,縱向進給量對齒面粗糙度的影響比較明顯,在縱向進給量比較大的時候,齒面會出現(xiàn)比較規(guī)則的波紋。

        2.4 切削油的影響

        剃齒切削油具有潤滑,冷卻、防銹、清洗等方面的作用,具有良好潤滑條件的切削油,可以有效改善切削過程的摩擦條件,減少了摩擦因素,降低了加工表面的粗糙度值。切削油壓力不夠,鐵屑沖不出來,粘稠程度不好,或有雜質刮傷齒面。

        3 試驗排查過程

        隨后,采取了相關實驗措施對可能因素逐一進行了排除。以下是試驗過程分析:

        3.1 毛坯原材料

        該零件材料為8620RH,隨機抽取其中2件進行理化分析,檢測其金相組織及硬度,結果如下:

        圖2 試件1及試件2毛坯金相圖

        從圖2及表1的金相組織及被測硬度值來看,該材料滿足TES-019標準要求,顯微組織為均勻分布的鐵素體,含有30%以內的斷離珠光體的細珠光體。硬度滿足修正后的標準值HB153-HB185。組織及硬度均滿足標準要求。

        表1 硬度值

        另外,在相鄰兩臺機床更換了毛坯試剃之后,發(fā)現(xiàn)1#問題剃齒機床仍然存在拉毛現(xiàn)象,而2#正常剃齒機床無拉毛現(xiàn)象。且在2#剃齒機加工的毛坯來源比較中,發(fā)現(xiàn)兩臺機床加工的毛坯屬于同批次,性質相同。

        故可以排除是毛坯質量問題造成剃齒拉毛。

        3.2 剃齒刀具質量分析

        首先查閱了剃齒刀的設計圖紙,該剃刀的梳槽結構如下圖所示,齒距滿足標準要求。

        圖3 剃刀梳槽結構

        刀具設計符合要求,為了排除刀具制造質量問題,在1#剃齒機上共更換了5把不同進口剃齒刀,該五把剃齒刀均經(jīng)過多次修磨并進行試剃,發(fā)現(xiàn)所加工零件均有不同程度的拉毛現(xiàn)象,將更換的剃刀安裝至2#剃齒機,拉毛現(xiàn)象得到改善。

        故可以排除是刀具質量原因引起的拉毛。

        3.3 切削參數(shù)分析

        為了排除是剃齒夾具造成的拉毛問題,還將2#機床的夾具更換到1#機床上,拉毛情況未見好轉。首先,兩臺剃齒機床采用相同的切削參數(shù)進行試加工,結果仍為1#剃齒機床存在拉毛現(xiàn)象,而2#剃齒機床無拉毛現(xiàn)象。之后,對1#剃齒機切削參數(shù)進行了優(yōu)化,調高了剃刀轉速并降低了X軸方向的進給率,雖然情況有所好轉但仍有嚴重拉毛問題。

        故排除機床夾具差異及切削參數(shù)不合理所造成拉毛問題的假設。

        3.4 剃齒切削油分析

        1#機床與2#機床均采用的是JAEGER200A切削油,適用于多種高拉力鋼的重負荷加工,也可用于滾齒、刨齒、剃齒、插齒以及梳槽、成形磨削和拉削等加工。而液壓油采用的是L-HM32抗磨液壓油,其具有優(yōu)異的抗磨性能,良好的抗氧,抗氧化,抗泡,防銹等性能。

        對1#機床與2#機床進行JAEGER200A切削油采樣,進行理化分析,得到的40℃運動粘度如下表所示:

        表2 運動粘度對比

        運動粘度反映的是油品的內摩擦力,是表示油品油性和流動性的一項指標。運動粘度越大,油膜強度越高,清洗性和冷卻性越差,運動粘度越小,油膜強度越低,清洗性和冷卻性越好。而油膜具有抵抗壓力不破裂,并能保持足夠厚度,從而防止摩擦面直接接觸的能力。

        查閱相關資料,1#機床與 2#機床所用的抗磨液壓油(L-HM32)在 40℃時的運動粘度約為 30.69cSt,低于JAEGER200A切削油的標準運動粘度。

        在調查的過程中發(fā)現(xiàn) 1#機床的抗磨液壓油(L-HM32)加油頻繁,是其他機床的兩倍之多,因此猜測存在漏油現(xiàn)象,但機床下方油盤漏油并不明顯,故推測為液壓油漏進機床內部,與切削油混合導致切削油運動粘度降低。從而影響了切削液形成的油膜強度,降低了潤滑效果,造成齒面拉毛。

        此外,J-200A切削油中含有一定比例的進口氯化石蠟、進口磷酸酯、含硫添加劑、抗氧添加劑、石油磺酸鹽,具有極壓、抗磨等性能,混入液壓油后各種添加劑含量的降低也會影響切削油的性質及效果。

        據(jù)此,對切削油JAEGER200A進行了更換,拉毛問題得到了解決。

        4 結語

        此次剃齒拉毛問題的解決,通過對不同的原因進行逐一排查,得出是由于切削液變質,運動粘度不能滿足標準要求,切削油的潤滑、抗壓、抗磨能力降低,造成剃齒后齒面粗糙度增大,剃齒拉毛現(xiàn)象。在更換液壓油后拉毛問題得到了暫時的解決,但要長期避免此問題的發(fā)生,應檢查并維修機床的液壓油路,避免液壓油過多混進切削油的循環(huán)系統(tǒng)。這將直接導致切削油使用周期變短,剃齒拉毛問題頻繁出現(xiàn)。

        參考文獻

        [1] 積架石油化工有限公司.積架 200A剃齒切削油的研發(fā)與應用[J].四川兵工學報,2007,28(5).

        [2] 王頌久.剃齒拉毛原因及其控制[J].機械工程師.2004,5.

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