汪小朋,岳濤,李強,汪東斌
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
隨著汽車保有量迅速增長,車輛的安全性能越來越受到人們的關注。安全氣囊是現(xiàn)代汽車被動安全系統(tǒng)里的重要部件。如果碰撞傳感器安裝點選擇不當,就會影響氣囊起爆時間而影響氣囊對乘員的保護效果,有可能在汽車正常行駛時由于顛簸振動引爆氣囊。傳感器安裝位置的動態(tài)剛度對于傳感器在碰撞過程中感受信號有極大的影響。當安裝位置的動剛度較低時,碰撞過程中局部會發(fā)生嚴重振動,如果振動的頻率在傳感器感應的頻率范圍內(nèi),則將無法區(qū)分振動信號和實際的碰撞信號,這就可能影響氣囊的點火判斷,嚴重時會發(fā)生在正常行駛時,由于共振而引起氣囊的誤點火。因此,為防止誤爆引發(fā)糾紛事件,對傳感器安裝部位的動態(tài)特性提出了更高的要求[1]。
江淮某款車型采用的是大陸側(cè)碰傳感器,安裝在車身B柱、縱梁等部位,要求安裝部位在汽車非碰撞情況下,0~500Hz范圍內(nèi)的激勵不能產(chǎn)生共振,即頻響曲線不能有峰值。本文利用MSC Nastran有限元分析軟件,進行頻響分析與試驗,找到峰值原因,通過改變側(cè)碰傳感器安裝的位置,得到符合設計要求的安裝點,通過試驗驗證,消除了氣囊誤爆的風險。
結(jié)構(gòu)在動力載荷作用下,產(chǎn)生的響應有位移、速度或加速度三個運動量。因而,機械阻抗(導納)有六種表示形式,即位移阻抗(導納),速度阻抗(導納),加速度阻抗(導納),而同一系統(tǒng)這六種函數(shù)又是相互聯(lián)系的。
在車身結(jié)構(gòu)激勵點動剛度設計中經(jīng)常涉及兩種函數(shù)即位移阻抗函數(shù)和加速度導納函數(shù)。位移阻抗即為動剛度(Dynamic stiffness),其物理含義是指引起單位位移量所需要的動態(tài)力,用于衡量結(jié)構(gòu)抵抗預定動態(tài)激擾能力的特性。另外一個常常用到的概念是加速度導納函數(shù)(IPI(Input Point Inertance)),其物理意義是單位激振力所產(chǎn)生的加速度量。兩者之間的關系存在著積分倒數(shù)的關系,動剛度越大,相應的加速度導納越小,兩者是同一事物不同的表達。
動剛度分析屬于頻率響應分析,它是用來計算結(jié)構(gòu)在穩(wěn)態(tài)振動激勵下響應的方法,在頻率響應分析中,激勵載荷在頻域中顯式定義,對于每一個加載頻率外載都是已知的。在頻率響應分析中,有兩種不同的數(shù)值方法供選擇,直接法和模態(tài)法。通常,大模型采用模態(tài)頻率響應法計算更為高效。
研究振動系統(tǒng)通常取其強迫振動時頻率響應函數(shù)的幅值,即系統(tǒng)的幅頻特性進行研究和評價。單自由度系統(tǒng)在簡諧激振作用下的運動微分方程寫成指數(shù)形式為:
其中,m為質(zhì)量,c為阻尼系數(shù),k為剛度,F(xiàn)為激振力幅值,ω為強迫振動圓頻率。假設,帶入運動微分方程可得其強迫振動解:
可以看出,強迫振動位移與激振力幅值成正比,令比例因子:
對側(cè)碰傳感器及其安裝點的性能要求,采用大陸公司的標準。該標準給出了安裝點動態(tài)響應加速度導納峰值曲線。對頻率0~500Hz范圍內(nèi)的激勵不能產(chǎn)生共振,即加速度導納峰值不超過標準線,如圖1所示。
圖1 加速度導納曲線評價標準
對白車身焊點采用ACM單元模擬,螺栓和二保焊均用剛性單元RBE2模擬,正確的給單元賦予材料屬性,包括彈性模量、泊松比、密度。在傳感器安裝部位,對網(wǎng)格進行細化處理,以保證計算的精度,利用整車模型進行中、高頻(100~500Hz)動剛度分析需要花費大量資源和求解時間,因此本文截斷的為白車身部分模型,截取部位采用約束[3],如圖2所示。
圖2 有限元模型
建立好車身有限元模型后,需要在傳感器安裝部位施加單位載荷,獲得傳感器安裝點的加速度曲線,考慮到碰撞傳感器的特性,頻率取0~500 Hz,施加載荷沿整車Y向(橫向),最后利用Nastran軟件完成計算。
根據(jù)提供的碰撞傳感器的性能要求,其安裝點區(qū)域動態(tài)響應曲線在0-500 Hz范圍內(nèi)不能產(chǎn)生較大的共振,不超過標準線,而由仿真結(jié)果可見,在400~490Hz超出評價標準線,在440Hz出現(xiàn)較大的峰值,不滿足設計要求。
圖3 傳感器安裝位置頻響曲線
為了驗證仿真精度,在試驗室內(nèi)進行安裝部位的錘擊試驗,以得到實際的頻響曲線,用帶有塑料頭的力錘敲擊沿整車Y軸方向作用,圖4為試驗示意圖,仿真試驗結(jié)果如圖5所示。
圖4 錘擊試驗示意圖
圖5 仿真與試驗頻響曲線對比
由圖5可知,仿真與試驗結(jié)果曲線趨勢一致性較好,精度滿足要求,安裝位置頻響曲線較差,超出了標準曲線,且在440Hz處產(chǎn)生較大的共振,說明側(cè)碰傳感器安裝位置結(jié)構(gòu)的遠遠不能滿足要求。
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因可能是側(cè)碰傳感器安裝點局部動剛度低所致,使得在頻率范圍內(nèi)沒有達到動態(tài)特性要求,應對安裝部位結(jié)構(gòu)予以加強。由于此時車體結(jié)構(gòu)已經(jīng)定型,考慮到模具成本,B柱結(jié)構(gòu)不便改變,經(jīng)過可行性分析,從整體角度提出兩套方案[4]:
(1)選擇在B柱內(nèi)側(cè)增加一個1.5mm厚的加強板,通過焊接的方式和安裝的部位連接,為連接方便,加強板的結(jié)構(gòu)形狀參考安裝位置的形狀,如圖6。
圖6 方案1(增加加強板)
(2)更換安裝點位置。將安裝點位置由B柱移至門檻位置,如圖7。
圖7 方案2(更換安裝點位置)
優(yōu)化方案分析結(jié)果如圖8所示,方案1相比改進前加速度導納曲線略有下降,仍不滿足要求,方案2加速度導納曲線低于標準線,滿足要求,需進一步經(jīng)錘擊試驗驗證。
圖8 方案1、2分析結(jié)果
對方案2做錘擊試驗,經(jīng)測試改進后側(cè)碰傳感器安裝點法向動態(tài)特性在頻率范圍內(nèi)達到標準要求。
圖9 方案2仿真與試驗結(jié)果
本文利用有限元對側(cè)碰傳感器安裝點進行頻率響應分析,得到其動態(tài)特性,與試驗結(jié)果一致性較好,并通過優(yōu)化改進傳感器安裝點位置,達到了安裝的動態(tài)性能要求,消除了氣囊誤爆的風險,頻響分析技術為公司車型開發(fā)提供了支撐。
參考文獻
[1] 裴建杰,劉建偉.汽車側(cè)碰傳感器安裝點頻響分析與試驗[J].燕山大學學報,2011.11.第35卷第6期:508-511.
[2] 靳曉雄,張立軍,江浩.汽車振動分析[M],上海:同濟大學出版社,2002.
[3] 盛杰,谷海波.某車型側(cè)碰傳感器位置布置方法的研究[J].科技論壇.2012.
[4] 毛凌麗,門永新,趙福全等.某轎車碰撞傳感器安裝點動態(tài)剛度仿真分析與優(yōu)化[C].第六屆中國 CAE工程分析技術年會論文集,2010.