王明蘭++王輝++李明明
摘 要:新能鳳凰(滕州)能源有限公司以對置式四噴嘴水煤漿加壓氣化生產(chǎn)的水煤氣為原料,經(jīng)變換、低溫甲醇洗制得合格的凈化氣體,送入甲醇合成系統(tǒng)生產(chǎn)甲醇。
關(guān)鍵詞:甲醇;工藝;水冷
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.217
甲醇合成分為兩套裝置,兩套并聯(lián)使用,單套系統(tǒng)年生產(chǎn)能力為300kt,具有甲醇年生產(chǎn)能力600kt。甲醇合成塔為華東理工大學(xué)開發(fā)的“管殼外冷-絕熱復(fù)合式固定床催化反應(yīng)器”(雙塔并聯(lián)),采用西南化工研究院開發(fā)的低壓甲醇合成工藝,合成操作壓力5.3 MPa、溫度220~260 ℃。
一期合成裝置催化劑采用南化院生產(chǎn)的C307型甲醇合成催化劑,二期合成采用大連瑞克科技有限公司生產(chǎn)的RK-05型甲醇合成催化劑。 隨著合成催化劑的使用,合成塔副反應(yīng)增加,生產(chǎn)大量的碳原子數(shù)為18-30的烴類混合物,主要組分為烷烴類物質(zhì),少量的烷烴類等石蠟副產(chǎn)物會沉積在水冷器和分離器,造成換熱效果下降等問題,直接反應(yīng)在水冷卻器后溫度上升,甲醇分離不徹底。
1 甲醇合成生產(chǎn)工藝流程
來自上工段低溫甲醇洗崗位的凈化氣進入本崗位緩沖罐,在緩沖罐內(nèi)與循環(huán)機來的循環(huán)氣混合進入入塔預(yù)熱器,被出合成塔的氣體加熱后進入合成塔頂部。氣體從上部進入通過合成塔裝有催化劑的列管,在催化劑作用下生成甲醇,放出的熱量被合成塔殼程沸騰水帶走。從合成塔出來的熱反應(yīng)氣體進入預(yù)熱器,與入塔逆流換熱,氣體被冷卻后再進入水冷器進一步冷凝,然后再進入甲醇分離器分離出粗甲醇。分離出粗甲醇的氣體再經(jīng)循環(huán)機與凈化來的氣體混合進入下一個循環(huán)反應(yīng)。
2 系統(tǒng)結(jié)蠟情況
合成一期采用C307型甲醇合成催化劑,使用往復(fù)式壓縮機。在日常生產(chǎn)中常利用在線除蠟,以改善操作條件,具有非??尚械牟僮鞣桨浮J紫戎饾u關(guān)小一組水冷器的循環(huán)水閥,水冷器入口氣體溫度約為95℃,隨水量的降低,水冷器出口合成氣溫度不斷上升,最高達70-80℃,這時階附著在水冷器管壁上的蠟類物質(zhì),其熔點約在70℃,開始熔化,進入到甲醇分離器中。嚴(yán)格控制好水冷器出口溫度,以防影響到循環(huán)機的正常運行,是操作的關(guān)鍵。
二期合成催化劑采用RK-05型甲醇合成催化劑,使用離心式壓縮機。RK-05型甲醇合成催化劑優(yōu)于C307型甲醇合成催化劑,具有低溫活性好、轉(zhuǎn)化率高、穩(wěn)定性好等特點。二期合成系統(tǒng)開車在冬季,循環(huán)水溫度較低,但水冷器出口溫度較平穩(wěn),2012年根據(jù)一期運行的情況,車間及時提高了循環(huán)氣體中的氫氣含量,對抑制副反應(yīng)物生成,保護催化劑起到了一定的作用。水冷器出口開車時為24℃,進入夏季生產(chǎn)時,雖然循環(huán)水溫度有所上升,但水冷器出口溫度仍然在30 ℃左右運行,7、8月份最高達到了35 ℃,運行一年以來,沒有經(jīng)任何處理的情況下,依然能夠<40℃運行。這反映出沒有蠟類物質(zhì)堵塞水冷器的列管。 2012年2月、6月系統(tǒng)停車時,儀表人員檢修甲醇分離器液位自調(diào)閥LV5103時也沒有發(fā)現(xiàn)蠟類物質(zhì),2012年整體運行平穩(wěn)。
3 在線除蠟工作實施情況
合成二期與一期系統(tǒng)不同的是二期循環(huán)機采用了離心式壓縮機,對入口溫度要求更高,嚴(yán)禁液體帶入到機體內(nèi),二期隱患處理方案如下:1保護好循環(huán)機的安全運行,通過防喘振閥門,保證循環(huán)機氣量,并在分離器中及進排放氣體中夾帶的甲醇。2一級密封改高壓氮氣,防止氣體中夾帶液體污染干氣密封系統(tǒng)。3第一次進行在線除蠟,要求各人員精心操作,甲醇分離器出口溫度控制在≤68℃
準(zhǔn)備工作:
當(dāng)前工段因氣化倒?fàn)t,負(fù)荷減小到60%時,循環(huán)機一級密封氣改為高壓氮氣。打開防喘振閥約50%,安排專人根據(jù)分離器液位進行甲醇的排放??刂剖胰藛T監(jiān)控好循環(huán)機進氣溫度,嚴(yán)禁超過68-70℃。
煮蠟過程:
(1)現(xiàn)場操作人員逐步關(guān)小E5102A循環(huán)上水閥,直至全關(guān),當(dāng)循環(huán)機進氣溫度達64.38℃時,全開循環(huán)水上水閥,這時除蠟效果便顯現(xiàn)出來,最低循環(huán)氣溫度可達38.25℃;
(2)根據(jù)以上方法,進行E5102B的煮蠟,除蠟后可達到32.62℃;
(3)循環(huán)機循環(huán)量較小,機體負(fù)荷較輕,汽機振動和位移沒有發(fā)生太大變化。
(4)按照以上方法又進行了兩次水冷器的除蠟,效果較好。
具體數(shù)值見表:
4 除蠟總結(jié)
(1)本次除蠟達到了預(yù)期的目的,循環(huán)機進氣溫度達到30℃,提高了甲醇分離器的分離效果,是比較成功的。循環(huán)氣中甲醇含量由1.46%降到0.42%,提高了甲醇的產(chǎn)量,降低了副反應(yīng)物的生產(chǎn)。
(2)循環(huán)機的防喘振分離器排出了較多甲醇,說明氣體中有可能夾帶了大量甲醇氣,經(jīng)冷卻后分離下來,今后除蠟,保護循環(huán)機的安全運行仍是重點。
(3)考慮到今后除蠟的方便,結(jié)合期他廠家的經(jīng)驗,在循環(huán)機入口處加一臺分離器,更有利于在除蠟中保護好循環(huán)機,這項技術(shù)改造已上報公司。
(4)本交除蠟是車間結(jié)合一期除蠟的經(jīng)驗進行的一次在離心式循環(huán)機合成系統(tǒng)的大量嘗試,有很多操作經(jīng)驗值得繼續(xù)摸索和總結(jié)。
2013年4月大修以來,整個生產(chǎn)系統(tǒng)長期處于一個滿負(fù)荷的生產(chǎn)狀態(tài)。合成副反應(yīng)物生成,影響了水冷器的換熱效果,停車除蠟,就不能保證長周期的運行,公司上下對此都很重視,本次除蠟達到了預(yù)期效果,保證了系統(tǒng)的長周期運行,同時也為今后如何在生產(chǎn)中除蠟總結(jié)了經(jīng)驗。
作者簡介:王明蘭(1986-),女,山東棗莊人,本科,助理工程師,研究方向:煤化工。