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        控降標(biāo)準(zhǔn)稠度改善水泥適應(yīng)性

        2017-05-12 08:55:03肖永鋒劉銀海尚建旭劉會來賈龍星李彥波
        中國水泥 2017年12期
        關(guān)鍵詞:收塵凈漿鋼球

        肖永鋒,劉銀海,尚建旭,劉會來,賈龍星,李彥波

        (滄州臨港金隅水泥有限公司,河北 滄州 061108)

        本文從我公司大量分析和試驗基礎(chǔ)上,通過改良水泥粉磨工藝、優(yōu)化配比、改變混合材摻加方式等措施,實現(xiàn)控降水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的目的。

        1 原因分析

        1.1 粉磨工藝導(dǎo)致的級配不合理

        球磨機鋼球級配的合理性、選粉機的選粉效率、磨內(nèi)風(fēng)速等工藝參數(shù)直接決定著水泥顆粒級配的分布[1]。大量數(shù)據(jù)表明,水泥中1μm以內(nèi)的顆粒,對水化強度無貢獻,還會顯著增加水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量,且其含量增加說明存在過粉磨現(xiàn)象,應(yīng)盡可能降低。3μm~32μm顆粒含量過高,會使水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量增加,過低會影響水泥早期強度,在滿足三天強度要求的前提下,應(yīng)盡可能降低該組分顆粒含量[2],從表1中可以看出我公司顆粒級配較為集中是造成水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量偏高的原因之一,見表2。

        表1 2015年顆粒級配分布情況表

        表2 2015年靜漿流動度情況表

        1.2 混合材種類及摻加方式

        混合材種類和摻量對水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量有很大的影響。通過大量實驗數(shù)據(jù)分析,水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量與石灰石摻加量成反比,在石灰石由0增加到40%過程中,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量降低0.3%。礦渣對水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量基本沒有影響。粉煤灰摻加量與水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量成正比,使用Ⅲ級粉煤灰由0增加到40%的過程中,水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量增加2.2%,使用我公司分選I級粉煤灰由0增加到40%過程中,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度降低1.3%。

        1.3 石膏的用量

        石膏在水泥中的摻加量不足造成水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量升高[3]。在水泥剛開始與水接觸時,石膏的形態(tài)以及摻加量不同都會直接影響到與硫酸根離子與C3A之間的平衡狀態(tài),通過日常水泥與外加劑相容性試驗結(jié)果顯示,30min凈漿損失較大,60min到90min凈漿損失降低,可看出石膏用量與硫酸根離子與C3A之間的失衡,表2為2015年靜漿流動度情況表。

        2 解決措施

        2.1 優(yōu)化顆粒級配

        2.1.1 球磨機鋼球配制

        合理的鋼球級配不僅影響水泥質(zhì)量,同時還影響水泥產(chǎn)量,因此合理地調(diào)整鋼球級配是技術(shù)人員一直探討的課題。我公司水泥磨聯(lián)合粉磨系統(tǒng)為天津院設(shè)計系統(tǒng),裝機配備1號系統(tǒng)磨機φ4.2m×13.0m、輥壓機160×140、TESU330高效雙分離選粉機;2號系統(tǒng)磨機φ4.0m×13.0m、輥壓機140×120、TESU290高效雙分離選粉機,研磨體為高鉻鋼球。技術(shù)人員通過小磨實驗數(shù)據(jù),找到級配的調(diào)整方向(見表3),經(jīng)過持續(xù)地對大磨球配調(diào)整,確定最佳調(diào)整方案(見表4),增加兩磨平均球徑及填充率,取得較好效果。

        圖1、圖2為調(diào)整級配后篩余曲線的對比。

        表3 小磨試驗鋼球調(diào)整表

        2.1.2 優(yōu)化中控操作

        在中控操作思路上采用大風(fēng)大轉(zhuǎn)操作思路,增加了水泥成品中的粗顆粒,0.045mm篩余較2015年提高0.5%。

        2.1.3 磨尾收塵引入成品

        針對雙分離系統(tǒng),水泥顆粒級配集中的問題,通過對磨尾小收塵物料取樣分析,在確定不影響成品質(zhì)量的前提下,將磨尾收塵灰直接引入成品斜槽內(nèi),有效拓寬了水泥顆粒分布。表5為磨尾收塵的全分析及物理指標(biāo)。

        圖1 1號磨篩余對比圖

        圖2 2號磨篩余對比圖

        表4 大磨鋼球調(diào)整表

        表5 磨尾收塵的全分析及物理指標(biāo)

        2.2 水泥混合材摻加比例及方式

        根據(jù)前期試驗結(jié)論對現(xiàn)有配料方案進行了調(diào)整,一是適當(dāng)降低了礦渣摻量;二是保持粉煤灰使用比例不變,將粉煤灰由磨頭加入改為磨尾通過選粉機分選后直接進入成品,最大限度地保留了粉煤灰原有的顆粒形貌;三是提高配比中石灰石的用量。

        2.3 提高水泥中三氧化硫控制指標(biāo)

        水泥中的SO3指標(biāo)由原來的2.40±0.2%調(diào)整到2.80±0.2%,水泥初凝時間由原來的170min延長至186min,靜漿初始流動度平均值較原來增加了60mm。

        3 調(diào)整后的效果分析

        通過對水泥工藝進行調(diào)整,2016年與2015年水泥顆粒級配相比,兩臺磨<3μm的顆粒含量分別升高4.54%和1.11%,3μm~32μm含量較2015年分別降低6.4%和4.91%;32μm~65μm含量較2015年分別增加1.86%和3.82%(見表6)。水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度在熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度升高0.54%的情況下,同比降低0.44%(見表7)。

        通過調(diào)整水泥配比、改變粉煤灰的摻加方式、提高三氧化硫控制指標(biāo),水泥的凈漿流動度較2015年得到了較大改善。1號磨水泥的凈漿初始流動度較2015年增加60mm,2號磨增加70mm。水泥凈漿的經(jīng)時損失也明顯降低,由2015年基本失去流動性到現(xiàn)在保持在270mm左右(見表8)。

        表6 水泥試樣有效粒徑分布對比表

        表7 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量對比表(%)

        表8 2016年凈漿流動度情況表

        4 結(jié) 論

        (1)通過對球磨機磨機鋼球級配的調(diào)整、改善中控操作手法,將磨尾收塵引入成品等措施,可有效拓寬水泥顆粒分布,降低水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度。

        (2)根據(jù)需水特性優(yōu)化混合材摻加比例,起到更好的填充效果,降低水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量。

        (3)改變粉煤灰摻加方式,有效保留粉煤灰的滾珠效應(yīng),初始凈漿流動度明顯改善。

        (4)提高水泥中SO3含量,適當(dāng)延長水泥的凝結(jié)時間,可降低凈漿經(jīng)時損失。

        參考文獻:

        [1]吳笑梅,樊粵明,郭文瑛.不同粉磨工藝水泥的顆粒、礦物組成分布及性能[J].華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2004,32(8):58-63.

        [2]夏寶林,李思源,疏小明.談?wù)勊嗉毝萚J].四川水泥,2009(5):5-9.

        [3]于柏新.影響水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的因素探討[J].水泥,2003(9):18-21.

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